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        加氫裝置三級進(jìn)氣閥閥墊失效原因分析

        2020-11-14 07:46:52孫寶財(cái)丁雪興徐魯帥
        化工機(jī)械 2020年5期
        關(guān)鍵詞:閥蓋閥座氣閥

        孫寶財(cái) 丁雪興 徐魯帥 肖 雪 凌 曉

        (1.蘭州理工大學(xué)石油化工學(xué)院;2.甘肅省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測研究院;3.中國石油天然氣股份有限公司玉門油田分公司)

        在加氫車間中, 壓縮機(jī)是核心設(shè)備之一,是日常維護(hù)檢修的重點(diǎn)對象[1]。 壓縮機(jī)進(jìn)氣閥多采用銅制閥墊[2,3]密封,閥墊的主要作用為:填充閥蓋與閥體間的縫隙;起密封作用,保證閥蓋與閥體緊密配合,工作介質(zhì)不外漏[4~6]。 若壓縮機(jī)進(jìn)氣閥閥墊失效,將會產(chǎn)生極為嚴(yán)重的后果。

        某石化公司的加氫車間于2016 年5 月投產(chǎn),2017 年7 月6 日加氫裝置三級進(jìn)氣閥發(fā)生泄漏,泄漏原因?yàn)殚y墊破損,隨后更換了同種材料的墊片,于2018 年8 月23 日再次發(fā)生同種狀態(tài)泄漏。通過緊急處理,成功關(guān)閉閥門。為避免類似事故再次發(fā)生,筆者取下閥門墊片進(jìn)行檢測分析[7~10],找出閥墊失效的原因并給出改進(jìn)建議。

        1 運(yùn)行工況

        閥墊材料為Cu, 尺寸為φ204mm×φ195mm×2mm。 泄漏氣閥工況為:操作溫度110℃,工作介質(zhì)(干基)包括85%H2、3%O2、7%N2和5%CO,操作壓力4.25MPa。

        2 檢測與分析

        2.1 宏觀檢查

        圖1 為閥墊失效前后的宏觀形貌,從圖1 可以看出閥墊多處破損形成大量碎片,且發(fā)生嚴(yán)重變形。 分別測量失效前后閥墊的厚度與寬度,見表1。 可以發(fā)現(xiàn), 閥墊在厚度方向上減薄量不均勻,減薄量最大為使用前閥墊厚度的65%,減薄量最小為使用前閥墊厚度的11%;閥墊寬度方向上尺寸也有所減小,減小量變化不大,但均超過了1mm。

        初步分析閥墊在厚度方向上產(chǎn)生變形的原因是:預(yù)緊力過大,閥墊產(chǎn)生塑性變形。 此時(shí)閥墊在寬度方向上尺寸會增加,但實(shí)際測量時(shí)閥墊在寬度方向上尺寸卻減小了, 因此可以排除此原因。 進(jìn)而分析閥墊變形的原因是:安裝時(shí)或者運(yùn)行過程中,預(yù)緊力不夠,進(jìn)氣閥與閥墊之間產(chǎn)生間隙,造成閥蓋與閥體間的多次循環(huán)擠壓閥墊而減薄,進(jìn)氣閥與閥墊之間間隙大小不同,閥墊不同部位上受到的循環(huán)力大小不一致,厚度方向上減薄量不均勻,而且間隙的存在使得運(yùn)行環(huán)境被氣體介質(zhì)(氧氣和一氧化碳?xì)怏w)包圍,對銅墊片產(chǎn)生了氧化腐蝕,從而在循環(huán)擠壓力的作用下表面的腐蝕層不斷形成與脫落,發(fā)生減薄。

        在寬度方向上尺寸減小的原因是:在含有氧氣和一氧化碳?xì)怏w介質(zhì)中銅墊片發(fā)生了氧化腐蝕, 但在寬度方向上不受循環(huán)擠壓力的作用,因此尺寸的減小量較厚度方向上的要小,且各部位基本一致。 當(dāng)閥墊尺寸減薄達(dá)到一定極限時(shí)再受到一個(gè)較大力的作用就會發(fā)生斷裂破碎。

        圖1 閥墊失效前后的宏觀形貌

        表1 閥墊使用前與失效后厚度、寬度對比 mm

        2.2 成分分析

        對失效閥墊進(jìn)行材料成分分析,結(jié)果見表2,可以看出閥墊銅含量大于99.950 0%,為紫銅。

        表2 失效閥墊材料成分分析結(jié)果 %

        2.3 金相檢驗(yàn)

        使用OLYMPUS OLS5000 光學(xué)顯微鏡對試樣進(jìn)行金相檢驗(yàn)。 在失效后的閥墊中隨機(jī)取一片碎片作為金相試樣,將試樣放在超聲波清洗機(jī)中清洗干凈,然后放在光學(xué)顯微鏡下觀察,可以看出試樣表面呈天藍(lán)色,有很多點(diǎn)蝕坑(圖2)。

        閥墊紫銅材料中含有大量的顆粒狀Cu2O,所以閥墊在氫氣、一氧化碳等還原性氣體與高溫環(huán)境的作用下,發(fā)生了還原反應(yīng):

        圖2 失效墊片的表面形貌

        Cu2O+H2→2Cu+H2O↑

        Cu2O+CO→2Cu+CO2↑

        反應(yīng)生成的水蒸氣和二氧化碳不溶于銅,同時(shí)本身產(chǎn)生一定的壓力以求析出, 所以當(dāng)壓力大于金屬本身強(qiáng)度時(shí)將引起材料沿晶界開裂,嚴(yán)重時(shí)肉眼可見表面產(chǎn)生的氣泡。 圖3 中失效后的閥墊碎片表面出現(xiàn)一條斷斷續(xù)續(xù)的氣泡破裂線,這說明Cu2O 與還原性氣體在高溫下反應(yīng)生成了水蒸氣或二氧化碳, 是產(chǎn)生裂紋的主要原因。

        圖4 為閥墊失效前后的金相圖片, 可以看出,閥墊失效后比失效前的晶粒明顯增大,說明在運(yùn)行過程中閥墊經(jīng)歷了高溫退火。

        圖3 失效閥墊表面的氣泡破裂線

        另外,在腐蝕后的閥墊上發(fā)現(xiàn)其晶界上存在很多裂紋,如圖5 所示,說明開裂是由銅的“氫氣病”引起的。

        圖4 閥墊失效前后的金相圖片

        圖5 失效后試樣晶界裂紋金相圖片

        2.4 能譜分析

        在失效后的閥墊試樣上發(fā)現(xiàn)有一層黑色的腐蝕產(chǎn)物,如圖6 所示,使用S-250 型掃描電子顯微鏡對它進(jìn)行能譜分析,結(jié)果見表3,C 元素的原子數(shù)含量較高, 其次是Cu 原子, 還含有少量的O、S 元素和極少的Si、Ca、Fe 元素。由于閥蓋與閥座是由鑄鐵加工制造而成,所以C 元素可能來自閥蓋、閥座與閥墊摩擦,形成局部高溫,從而使閥蓋與閥座中的C 元素石墨化析出。

        圖6 黑色腐蝕產(chǎn)物照片

        表3 能譜分析結(jié)果 %

        3 結(jié)論及建議

        壓縮機(jī)閥墊失效的主要原因如下:

        a. 閥墊安裝時(shí)存在安裝間隙,造成閥蓋與閥體間的多次循環(huán)擠壓和氣體腐蝕摩擦,從而使其尺寸減小、力學(xué)性能下降,同時(shí)使工作環(huán)境溫度升高;

        b. 紫銅具有“氫氣病”,在高溫、還原性氣體環(huán)境中,紫銅中的氧化亞銅與還原性氣體反應(yīng)生成水蒸氣和二氧化碳,水蒸氣和二氧化碳不溶于銅同時(shí)產(chǎn)生一定的壓力以求析出,當(dāng)壓力大于金屬本身強(qiáng)度時(shí)將引起材料沿晶界開裂;

        c. 當(dāng)晶界開裂累積到一定量時(shí),再受到一個(gè)較大的沖擊力后閥墊將發(fā)生瞬間破碎。

        根據(jù)閥墊的失效原因,提出以下建議:

        a. 調(diào)整好閥蓋與閥座之間的間隙,用頂絲將閥墊頂緊, 防止出現(xiàn)循環(huán)載荷從而引起疲勞破壞;

        b. 安裝前將閥蓋與閥座清理干凈,防止存在磨料從而引起摩擦磨損;

        c. 如有必要,可將閥墊材料更換為含氧量更低的純銅或其他金屬材料。

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