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        鍋爐返料器水冷套下聯(lián)箱彎管爆裂分析

        2020-11-14 07:46:52馬小強(qiáng)王占登
        化工機(jī)械 2020年5期
        關(guān)鍵詞:料器球化外壁

        馬小強(qiáng) 王占登

        (1.天華化工機(jī)械及自動化研究設(shè)計(jì)院有限公司 化學(xué)工業(yè)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心;2.國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司甲醇分公司)

        鍋爐返料器作為物料循環(huán)系統(tǒng)中的主要部件之一,其作用是將被旋風(fēng)分離器分離的未完全燃燒的煤粒返送回爐膛重復(fù)燃燒,使燃燒充分[1],而返料器水冷套下聯(lián)箱彎管易出現(xiàn)異常,導(dǎo)致返料器無法實(shí)現(xiàn)物料正常循環(huán),會嚴(yán)重影響鍋爐的安全運(yùn)行。

        某煤化工廠鍋爐返料器水冷套下聯(lián)箱彎管在使用中發(fā)生爆裂,為了確定失效原因,對失效彎管取樣,進(jìn)行宏觀檢查、化學(xué)成分分析、力學(xué)性能試驗(yàn)、壁厚測定、金相檢驗(yàn)、斷口掃描電鏡觀察和能譜分析,針對開裂的原因,提出改進(jìn)措施。

        1 運(yùn)行工況介紹

        失效的返料器下聯(lián)箱彎管位于松動側(cè)上部分離器直段,彎管內(nèi)介質(zhì)為脫鹽水,彎管從外到內(nèi)依次為碳鋼壁板+可塑料(120mm)+硅酸鋁棉氈(240mm)。 因工藝發(fā)生改變,短時(shí)間內(nèi)彎管發(fā)生爆裂。 下聯(lián)箱彎管主要技術(shù)參數(shù)如下:

        設(shè)計(jì)材料 20G

        規(guī)格 φ159mm×18mm

        管外介質(zhì) 高溫?zé)煔?爐灰

        管內(nèi)介質(zhì) 脫鹽水

        管外操作溫度 900℃

        管外操作壓力 1kPa

        管內(nèi)操作溫度 120℃

        管內(nèi)操作壓力 15MPa

        2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        2.1 宏觀檢查

        圖1 下聯(lián)箱彎管的宏觀形貌

        圖1 為下聯(lián)箱彎管的宏觀形貌。 由圖可見,彎管的背面附近發(fā)生了一處軸向爆裂,爆口發(fā)生明顯變形,長度約147mm,寬度最大處約25mm,爆口附近區(qū)域減薄嚴(yán)重(圖1a、b);彎管表面附著有褐色垢物(圖1a~c);將彎管減薄面作為正面,彎管背面形貌如圖1c 所示, 該面與下聯(lián)箱分支管通過焊接連接,去除水冷壁管后,形成如圖1c所示的孔洞形貌。

        2.2 化學(xué)成分分析

        對樣品進(jìn)行化學(xué)成分分析(表1),結(jié)果顯示彎管材料化學(xué)成分符合GB/T 5310—2017 對20G材料的要求。

        表1 彎管材料化學(xué)成分 wt%

        2.3 力學(xué)性能試驗(yàn)

        從彎管未減薄部位處取樣,進(jìn)行室溫拉伸試驗(yàn)和沖擊試驗(yàn),其力學(xué)性能見表2,可見該部位的下屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、斷后伸長率、縱向和橫向沖擊吸收功均滿足GB/T 5310—2017 對20G 材料的規(guī)定; 試樣硬度值見表3,GB/T 5310—2017規(guī)定20G 材料的維氏硬度范圍應(yīng)為120 ~160HV,結(jié)合表3 可知,彎管未減薄部位的硬度滿足規(guī)定的要求,減薄部位的硬度均高于規(guī)定的上限。

        表2 彎管未減薄部位力學(xué)性能

        表3 試樣維氏硬度

        2.4 壁厚測定

        對彎管部位進(jìn)行壁厚測定,減薄部位的壁厚僅為1mm,壁厚減薄,強(qiáng)度嚴(yán)重不足。

        2.5 金相檢驗(yàn)

        分別從爆裂部位、焊縫部位和未見明顯減薄部位截取金相試樣, 分別命名為JX1、JX2、JX3,取樣位置如圖1a 所示。

        JX1 為徑向截面分析樣品, 樣品組織形貌如圖2 所示。 從圖中可以看出,近外壁區(qū)組織為:白色鐵素體+魏氏體+黑灰色珠光體, 根據(jù)GB/T 13299—1991《鋼的顯微組織評定方法》,魏氏體級別為4 級;近內(nèi)壁區(qū)組織為:鐵素體+碳化物,珠光體發(fā)生中度球化,根據(jù)DL/T 674—1999《火電廠用20 號鋼珠光體球化評級標(biāo)準(zhǔn)》,球化級別為4 級;樣品內(nèi)、外壁表面均存在垢物,外壁腐蝕明顯較內(nèi)壁嚴(yán)重。

        圖2 JX1 組織形貌

        JX2 為焊縫區(qū)域的分析樣品, 形貌如圖3 所示, 由圖可見焊縫及熱影響區(qū)組織均為鐵素體+碳化物,且珠光體球化級別為3 級;彎管母材組織為鐵素體+魏氏體+珠光體, 魏氏體級別為3級; 焊縫兩側(cè)彎管金屬外表面發(fā)生了嚴(yán)重腐蝕,導(dǎo)致軸向截面形成凸型形貌。

        圖3 JX2 組織形貌

        JX3 為未減薄處徑向截面分析樣品, 形貌如圖4 所示,可見近外壁區(qū)為:鐵素體+魏氏體+珠光體,魏氏體級別為2 級;近內(nèi)壁區(qū)珠光體球化級別為4 級。

        圖4 JX3 組織形貌

        2.6 斷口形貌及能譜分析

        2.6.1 斷口形貌分析

        對爆口部位取樣(命名為DJ1,圖1a)進(jìn)行形貌分析,外壁表面和內(nèi)壁表面均附著有大量的垢物,局部的垢物有脫落趨勢,如圖5 所示。

        2.6.2 能譜分析

        用X 射線能譜儀對外壁和內(nèi)壁表面的垢物進(jìn)行分析,結(jié)果見表4,由分析結(jié)果可知,外壁表面垢物以氧化物為主,并伴有大量腐蝕性的S 元素,含量最高達(dá)3.58%,同時(shí)含有Na、Mg、K、Ca 等雜質(zhì)元素;內(nèi)壁表面垢物也以氧化物為主,S 元素含量最高達(dá)1.00%,同時(shí)含有Ca 等雜質(zhì)元素。

        圖5 DJ1 形貌

        表4 能譜分析結(jié)果 wt%

        3 討論與分析

        彎管由外向內(nèi)被碳鋼壁板+可塑料(120mm)+硅酸鋁棉氈(240mm)包裹,碳鋼壁板長時(shí)間接觸高溫?zé)煔?爐灰介質(zhì), 其中含有NOx、 氯化物、SO2和水蒸氣,介質(zhì)腐蝕穿透碳鋼壁板,穿過可塑料和硅酸鋁棉氈層,在彎管表面發(fā)生冷凝,使局部形成濃縮的酸性環(huán)境, 導(dǎo)致管壁發(fā)生腐蝕減薄;同時(shí)彎管外壁溫度高,使組織發(fā)生劣化,性能降低, 最終當(dāng)彎管局部位置減薄到一定程度,在管內(nèi)壓力的作用下,最終導(dǎo)致彎管因強(qiáng)度不足而發(fā)生爆裂。

        4 結(jié)束語

        經(jīng)過宏觀檢查、化學(xué)成分分析、力學(xué)性能試驗(yàn)、壁厚測定、金相檢驗(yàn)、斷口掃描電鏡觀察和能譜分析,可知彎管爆裂的原因是外壁腐蝕引起壁厚嚴(yán)重減?。?0G 材料長期使用,組織發(fā)生劣化,性能降低,綜合作用導(dǎo)致其因強(qiáng)度不足而發(fā)生爆裂。 建議在改變工藝的同時(shí),進(jìn)行設(shè)備的合理化安裝及材料的升級處理,同時(shí)避免長時(shí)間超溫使用。

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