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        高原高寒破碎軟弱圍巖隧道建設管理探討

        2020-11-13 02:17:24
        四川水泥 2020年11期
        關鍵詞:大管棚塌方富水

        (四川省交通勘察設計研究院有限公司,四川 成都 610017)

        0 引言

        該道路于上世紀70年代建成通車,后經歷次改造,但局部路段坡陡彎急路窄,通行能力仍嚴重不足。尤其是海子山越嶺段更是雨季晴天灰雨天阻、冬季時常大雪封山斷道,交通事故頻發(fā)。在玉樹地震之后,為暢通川內至石渠縣、至青海省的該段生命通道,從根本上提升該道路全天候通行能力,啟動了該段道路改建工作,并新建海子山隧道。

        1 概述

        1.1 自然氣候條件

        該隧道位于四川省甘孜州德格縣海子山區(qū)域,隧址區(qū)屬典型的高原越嶺高寒氣候,年平均氣溫在-0.7℃,月平均氣溫在-9.5℃~8.8℃之間,晝夜溫差達30℃~40℃,在施工期內洞口實際觀測的最低氣溫為-33℃。全年12個月內均有降雪,積雪期長達5~6個月之久。隧道北洞口海拔4361米,南洞口海拔4371米。大氣壓約為平原區(qū)的60%,氧分壓約為平原區(qū)的55~60%,距洞口700米處的氧分壓約為洞外的80%。自然氣候條件惡劣,施工現(xiàn)場作業(yè)勞動強度較大,人員更換頻繁,人機工效極低。

        1.2 工程地質條件

        隧址區(qū)發(fā)育甘孜-玉樹深大斷裂,隧道南口通過該斷裂的竹慶-海子湖段,且隧道軸線與斷裂帶呈小角度共向展布。該斷裂為全新世強烈活動的左旋走滑斷裂帶,據相關文獻資料研究,在隧址區(qū)海子山一帶估計斷層平均左旋滑動最大速率可達(12.8±1.7)mm/a,最大垂直滑動速率可達(1.7±1.6)mm/a[1]。根據勘察資料,隧道圍巖大部分區(qū)段處于極高和高地應力狀態(tài)。實際開挖后大部分區(qū)段還存在偏壓不均情況。

        隧址區(qū)大氣降水及冰雪融化是地表水和地下水的主要來源。地面覆蓋高原草甸,具備良好的地下水儲藏下滲條件。因海拔較高,常年溫度較低,水可以固態(tài)形式保存于覆蓋層孔隙內,孔隙中多可見冰晶,溫度回暖時易融化。地下水因隧址區(qū)地層節(jié)理裂隙密集發(fā)育,富水性不均;加之山體內次級斷裂發(fā)育,存在構造垂直向控水的地質條件,具有斷裂富水性分段特征。隧道最大埋深僅213米,在地表溪溝和負地形段,地形控水顯著,基巖含水層受風化裂隙影響,裂隙連通性相對較好,其下相對應的隧道圍巖區(qū)富水性也相對較好,對地層的軟化特征極為明顯。

        隧址區(qū)出露基巖主要為三疊系曲嘎寺組(T3q)的變質砂巖、炭質板巖,隧道開挖后實際穿越的主要圍巖為炭質板巖。炭質板巖作為一種典型的軟巖,其巖體呈灰黑色,構造呈薄層、薄片扭曲狀,層間膠結差、巖層整體強度低,圍巖的流變特性明顯。受區(qū)域大斷裂動力地質作用及隧道內數條次級斷裂構造擠壓影響,隧址區(qū)地層構造復雜,裂隙發(fā)育,巖體破碎,完整性差,且多有薄層泥化物拌生。巖體多具“碎裂巖化、糜棱巖化、片理化”特征[2]。據巖石取樣含礦物成分分析,含有較多親水性粘土礦物,且含大開孔隙較多,巖石的吸水軟化性較強。巖石單軸飽和抗壓強度小于1MPa,力學性質整體較差,施工抗擾動能力弱、抗水軟化能力弱、自穩(wěn)能力極差。開挖擾動易呈碎渣狀,遇水擾動易軟化、泥化。

        整個海子山隧道建設猶如在“爛豆腐”中打洞,富水地段還猶如泡在水里,建設過程中多次穿越次級斷裂破碎帶,塌方冒頂、涌水突泥災害頻發(fā),建設管理難度極大、安全風險極高。

        圖1 受構造影響強烈扭曲

        圖2 開挖擾動即破碎成渣

        2 建設管理過程

        2.1 洞口段利用冬季低溫變“水豆腐”為“凍豆腐”

        建設初期,對隧址區(qū)的自然氣候條件和工程地質條件認識不足,以及多重不利因素疊加影響下隧道施工的難度和風險估計不足,在隧道南洞口淺埋段即發(fā)生初支變形,進而急速發(fā)展至塌方冒頂。

        該洞口于3月組織進場,5月4日開始掛口施工,5月下旬完成30米超前大管棚施工,洞內干燥清爽,掌子面無滲水,變形監(jiān)測0~5mm,施工正常推進。6月初氣溫進一步回暖,積雪開始融化,掌子面逐漸潮濕,變形監(jiān)測仍基本穩(wěn)定;在此期間掌子面開挖掘進進度保持2.5米/天。6月中旬進入高原雨季,洞周逐漸富水,出現(xiàn)輕微滲水,初支開始變形。6月20日區(qū)內普降暴雨。21日開挖至距洞口115米處出現(xiàn)坍塌,及時反壓回填注漿處理。但22日持續(xù)暴雨,洞內滲水量激增呈線狀流出,掌子面環(huán)向120°范圍再次出現(xiàn)大面積坍塌,初支左側拱腰出現(xiàn)剪切開裂。進一步查探地表地形,掌子面正上方有片面積約1600平方米富水負地形,該處隧道洞身埋深僅36米,地表水匯集并沿地表沉積層和基巖裂隙迅速下滲,炭質板巖遇水迅速軟化,導致掌子面圍巖整體穩(wěn)定性下降,最終失穩(wěn)破壞。于當日在地表負地形外圍設置臨時截水設施,再次反壓回填掌子面并噴錨注漿固結封閉,停止掌子面掘進。至8月中旬施作臨時護拱和拱部注漿應急處治,同時跟進仰拱、二襯進度。高原雨季持續(xù)降雨,地表積水不斷下滲,對地下水通道內炭質板巖持續(xù)軟化下沉,形成極高的勢能和壓力,最終以泥石流狀沖破反壓注漿體涌出,直至8月28日掌子面坍塌至冒頂,臨近段初支拱頂沉降累計最大值達143 mm。在完成侵限初支換拱,并將仰拱抵近至掌子面10米后,開始塌方處治施工。

        圖3 地下水滲透涌水突泥

        圖4 遇水軟化即手捏成泥

        第一階段塌方處治于9月25首次進行。超前支護采用5米長φ32螺紋鋼和4.5米φ42注漿小導管組合交替施作,水泥-水玻璃雙液漿固結坍渣。因持續(xù)降雨坍塌土體下沉,超前支護過短無法打入前方穩(wěn)定圍巖,且小導管注漿效果不佳,10月15日再次發(fā)生坍塌。

        第二階段塌方處治為10月16日至冬休前,超前支護調整為20~25米長φ108大管棚+4.5米長Φ42注漿小導管組合。因前期施工的工字鋼、小導管交錯,以及洞頂不間斷泥流,大管棚施工經常出現(xiàn)卡鉆、卡管,致使Ф108大管棚無法有序正常實施。管棚施工兩個批次,均因不能迅速形成有效支撐發(fā)生變形,于11月2日和次年1月23日兩度坍塌。洞頂負地形段高原草甸富水,對地下水持續(xù)補給,坍腔內的巖土體不斷軟化,洞頂坍腔持續(xù)擴大,坍塌物不斷涌出,掌子面圍巖呈流塑狀,已無自穩(wěn)能力,使掌子面重復大面積坍塌而失敗。冬休期由于高原冬季氣候條件限制,塌方處治中斷,掌子面再次封閉。

        第三階段塌方處治為次年冬休期后3月進場,因冬季幾乎無降雨減少了地表水補給,且凍深達1.5米的季節(jié)性凍土尚未解凍形成了地表隔水層,洞內滲水明顯減少。掌子面距離洞口較近,暫緩保溫措施的輔助,創(chuàng)造性地將外部冷空氣直接引入隧道,凍結掌子面周邊圍巖,使洞周圍巖整體穩(wěn)定性得以提高。掌子面的“水豆腐”變成“凍豆腐”。及時抓住該時機,對掌子面坍塌體和上方錯亂的鋼筋、小導管、大管棚進行徹底清理。對掌子面反壓回填,打Ф42小導管注漿、掛網及噴射5cm厚的C20混凝土封閉。掌子面拱部環(huán)向交錯打雙排Ф42小導管,對巖體進行預注漿。施作雙層I20b工字鋼導向墻,按120°范圍施作35根18m長的Ф108大管棚,管棚之間插入Ф42小導管,并對大管棚及小導管注漿,待第一次注漿完畢后再對已注漿過的管棚、小導管進行二次補注漿。對掌子面周邊和前方圍巖注漿加固后,多臺階分步逐榀開挖,間距40cm全環(huán)I20b工字鋼加強初期支護,及時跟進仰拱并封閉成環(huán)。根據監(jiān)控量測數據確定最佳二襯施工時間,于5月10日完成二襯施工,坍塌冒頂段順利通過。待二襯強度達到要求后,再進行地表凹陷處回填。

        洞口段坍塌冒頂的教訓,首先是對隧道工程地質的認識不足。為進一步探明前方圍巖水文地質特征,勘察單位沿隧道軸線通過物探方式為整座隧道補充做了一次全身“CT”檢查,對后續(xù)圍巖有了總體的定性認識。并引入第三方超前地質預報隨掌子面推進全程跟蹤探查,做到預判在前。其次是軟弱圍巖支護措施不足造成初支大變形。尤其是當初支已經發(fā)生變形時,仍不能及時一次性補足措施,逐級試探性補強承擔著巨大的質量和安全風險。再次坍塌變形換拱,施工難度、工期和費用都成倍增加。三是高寒缺氧的極端自然環(huán)境下,人員更換頻繁,施工工序銜接不緊,也使處治效果減弱。高原施工人機工效低,施工管控難,質量管理要求更高,工藝工序更需嚴格管控。

        2.2 洞身段“分塊開挖多層支護”將“大豆腐”切“小豆腐”

        在后續(xù)的施工中,共穿越了7條次級斷裂和小斷層無數,經歷初支大變形、涌水突泥等重大險情處治,逐步摸索總結出了一套適合海子山隧道的設計參數和施工方法:

        一是設計支護結構必須要做到“強支硬頂”。對破碎軟弱圍巖隧道而言,初期支護必須要保證及時、到位,還需要有一定的強度做支撐,以約束圍巖變形,防止松動圈的出現(xiàn)和軟弱圍巖急劇變形。高地應力和圍巖自穩(wěn)能力極差,更要求二襯必須有足夠的強度以確保安全和質量。在后續(xù)建設中充分重視和加強動態(tài)設計,根據物探、超前地質預報和監(jiān)控量測數據及時調整支護參數。根據圍巖復雜性,對V級圍巖的支護參數進行了進一步細化。通過對鋼架型號、噴射混凝土厚度、鋼拱架間距、鋼筋數量和規(guī)格等的不同組合,將兩種支護參數細化為七種基本支護參數(表1),便于根據現(xiàn)場地質情況及監(jiān)控量測數據及時靈活選用。對超前支護輔助措施也進行了多種設計和靈活組合應用(表2)。

        表1 隧道設計主要支護參數

        表2 隧道開挖超前支護輔助措施

        C型V級強風化破碎軟弱圍巖段長4.5m、環(huán)向間距30~40cm的φ42單層小導管A型+B型次級斷裂帶破碎軟弱圍巖段、涌水突泥段長18-25m的φ108大管棚+長4.5m的φ 42雙層小導管A型+C型次級斷裂帶破碎軟弱圍巖段、涌水突泥段長18-25m的φ108大管棚+長4.5m的φ 42單層小導管

        二是施工工法必須要做到保障到位。針對V級破碎軟弱圍巖,有針對性地控制圍巖變形是關鍵。以“控變形、強支護”為主要解決方案,結合高原高寒地區(qū)人、機功效低實際,采用“分塊開挖,剛柔并濟”的施工原則,將“大塊豆腐”從空間上分割為多層狀“小塊豆腐”。V加強及更差圍巖段以“三臺階七步開挖法”為基礎,施工必須做到嚴格按照要求執(zhí)行各道開挖步序,通過短進尺、多工作面、強支硬頂,確保實現(xiàn)及時支護到位,有效約束圍巖變形,提高圍巖穩(wěn)定性。在次級斷裂帶涌水突泥段,掌子面圍巖軟化呈流塑狀,已無自穩(wěn)能力無法形成開挖臺階,通過增設梯形臺階擋墻,輔以臨時仰拱支撐,為“分塊開挖分層支護”創(chuàng)造條件,并得以順利通過。以此總結出《松散破碎富水地層隧道“梯形臺階擋墻+臨時仰拱”施工工法》獲得四川省省級工法證書[3]。為保障施工效果,在偏壓段結合對鎖腳錨桿、鎖腳導管的靈活應用,進行針對性處治。通過該項目實踐,創(chuàng)新應用一種具有自進功能的剪式注漿錨桿,獲得實用新型發(fā)明專利證書。

        三是施工過程加強隧道監(jiān)控量測工作,做到信息化施工?;趯扔斜O(jiān)控量測數據的分析,嚴格按照分步開挖時空控制的要求對監(jiān)測曲線進行全過程分析和預判,確保參建各方對現(xiàn)場各道工序的可判斷、可控制。輔助動態(tài)設計調整,實現(xiàn)動態(tài)施工管控。

        四是建設管理必須要做到合理推進建設工期。建設過程中,要充分結合炭質板巖這種圍巖變形力學特性進行分析考慮,嚴格控制圍巖變形,盡量避免塌方。從每步工序的作業(yè)時間和工序銜接時間上進行管理優(yōu)化,杜絕從加大開挖進尺方面搶工期。科學優(yōu)化工期,合理推進建設,確保初期支護的及時性與初期支護的整體剛度,是項目安全有序推進的關鍵。

        2.3 富水段深挖技術要領“鹵水點豆腐”

        超前地質預報前方有松散破碎富水帶時,預先沿隧道掌子面周邊施作水平鉆孔,向孔內埋設排水泄壓管,超前將隧道施工范圍內地下水及時引出。根據掌子面圍巖情況或塌方、突泥口的位置、規(guī)模,選用Ф108大管棚和Ф 42小導管靈活組合,進行多角度多方位超前支護和注漿加固。改善原單液注漿工藝,采用水泥-水玻璃雙液注漿,通過二次或多次注漿提高注漿效果。對掌子面周邊圍巖進行加固和正前方的“待挖核心體”進行預加固,實現(xiàn)堵水和固結松散巖體雙重作用。在隧道一定范圍內將自穩(wěn)性極差的“碎豆腐”快速凝結形成封閉固結體,盡可能控制隧道發(fā)生塌方、變形的范圍,為開挖支護創(chuàng)造有利條件。

        2.4 洞口“長袖子”+洞內“保暖內衣”進行隧道保溫

        建設期洞口最低氣溫-33℃,建成后洞內最低氣溫-14.8℃。為降低高原高寒氣候對隧道的凍害影響,采用“長袖子+保暖內衣”的措施對隧道進行保溫。兩側洞口穿上“長袖子”,各增設30米聚碳酸酯耐力板透光明洞,防止降雪在洞口形成風吹雪病害,也能保證透過日光照射及時融化冰雪,提高洞口行車安全性。隧道內全隧道穿上“保暖內衣”,設置了內貼式保溫板進行保溫,對二襯混凝土進行保護,降低高寒對隧道襯砌的凍害影響。

        3 建設管理結果

        該隧道全長2522米,實際開挖后V級圍巖達2222米,占比88.1%;其中V加強區(qū)段1122米,V特加強區(qū)段733米。全隧道掘進幾乎未能爆破施工,全部V級圍巖和部分Ⅳ級圍巖均以挖掘機開挖。為進一步減少開挖對巖體的擾動,主要以挖掘機破碎頭、挖斗開挖掘進,配合銑挖機和自行加工制作的“鷹嘴”、“銼刀”進行細部修整。建設期內克服軟巖大變形、塌方冒頂、涌水突泥等地質災害突發(fā)險情,及時總結經驗教訓,通過以上思路創(chuàng)新和技術攻關,歷時六年得以艱難貫通,整個建設過程未發(fā)生一起安全事故。

        4 總結

        1、對高原高寒地區(qū)自然環(huán)境的敬畏,是進行人員、機械設備配置的前提。人員更換頻繁使得施工工序流暢性受限,人機工效低影響施工工藝的效果。

        2、對隧道工程地質特性、水文條件的充分了解,是設計參數和施工工藝選取的基本依據。必要的物探手段作補充,能夠輔助對全隧道圍巖分布情況進行有效的定性預判。

        3、炭質板巖作為一種典型軟巖,力學性質整體較差。在受區(qū)域大斷裂構造運動影響下,揉皺擠壓破碎,巖石整體穩(wěn)定性進一步降低。特別是富水段地下水滲透疊加影響,軟化速度極快,小股滲水也能將周邊圍巖軟化成泥狀,涌水即引發(fā)突泥從塌方口涌出,發(fā)展極為迅速,極易造成大規(guī)模塌方和引發(fā)安全事故。

        4、高原地區(qū)越嶺短~長隧道遇軟弱破碎圍巖,“強支硬頂”仍是主要的有效處治手段。初期支護必須要保證及時、到位,還需要有一定的強度做支撐,以約束圍巖變形,防止松動圈的出現(xiàn)和軟弱圍巖急劇變形。高地應力和圍巖自穩(wěn)能力極差,更要求二襯必須有足夠的強度以確保安全和質量。

        5、加強施工過程的監(jiān)控量測和動態(tài)設計、動態(tài)管控是順利推進的保障。通過監(jiān)控量測曲線進行全過程分析和預判,輔助動態(tài)設計調整,實現(xiàn)動態(tài)施工管控。

        6、科學優(yōu)化工期,合理推進建設,確保初期支護的及時性與初期支護的整體剛度,是項目安全有序推進的關鍵。嚴格控制圍巖變形,盡量避免塌方。從每步工序的作業(yè)時間和工序銜接時間上進行管理優(yōu)化,杜絕從加大開挖進尺方面搶工期。

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