文_郭亞嬌 廈門峻鴻環(huán)境固廢處置有限公司
目前,城市生活垃圾的處置及垃圾滲濾液的處理問題備受關(guān)注,滲濾液處理工藝主要是MBR+NF+RO的組合工藝,先通過生物降解實現(xiàn)對有機污染物和含氮化合物的去除,后續(xù)的膜處理工藝保證出水的達標(biāo)排放。MBR單元耐沖擊負荷能力強,占地面積小,自動化程度高,但對安裝、維護及操作要求較高。本文對滲濾液處理工藝改造前后系統(tǒng)運行狀況及主要污染物去除效果進行比較,為有效處理城市生活垃圾填埋場滲濾液提供工程實例參考和運行經(jīng)驗。
南方某垃圾滲濾液處理工程于2009年完成建設(shè),2010年經(jīng)調(diào)試后投入運行。該滲濾液處理工程的設(shè)計規(guī)模為800m3/d,處理工藝采用“外置式MBR+NF+RO”組合工藝(如圖1),預(yù)計處理后出水水質(zhì)達到 《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)一級標(biāo)準(zhǔn)。改造前各處理單元水質(zhì)參數(shù)如表1所示。由于項目建設(shè)時并未對工藝出水總氮(TN)提出明確要求,且滲濾液水質(zhì)、水量變化較大,系統(tǒng)運行后,處理效果難以保持穩(wěn)定。此外,工藝實際處理量遠不及設(shè)計處理量,填埋庫區(qū)滲濾液日產(chǎn)生量也大于日處理量,現(xiàn)有工藝處理能力已無法滿足實際處理需求,大量滲濾液被臨時儲存在調(diào)節(jié)池中。因此,針對原有工藝存在的問題對其加以改造是必要的。
表1 改造前各處理單元水質(zhì)
原工程運行中出現(xiàn)的問題主要有:
①實際處理量遠低于設(shè)計處理量:工藝設(shè)計進水氨氮(NH4+-N) 500~1500mg·L-1,實 際 進 水NH4+-N 2570~3030mg·L-1之間,遠超過設(shè)計的水質(zhì)。由于NH4+-N負荷過載,在實際處理中延長了HRT,使得處理水量低于設(shè)計值。另一方面,填埋庫區(qū)的滲濾液日產(chǎn)生量較大,現(xiàn)有的工藝已無法滿足實際需求,必須進一步改進工藝以提高其處理能力。
②處理工藝脫氮效果不佳:由表1可知,整體來說該處理工藝對NH4+-N的轉(zhuǎn)化效果較好,而對硝態(tài)氮(NO3--N)的去除效果并不顯著。表1生化階段出水COD、NO3--N較高,增加了膜系統(tǒng)組件的處理負荷。若要該工藝出水穩(wěn)定達到GB16889-2008排放標(biāo)準(zhǔn),必須進一步提升對NO3--N去除。
該工程對原有的處理設(shè)施(一期工程)進行升級改造,并新建二期工程,一期、二期設(shè)計總處理規(guī)模為1600m3/d,出水水質(zhì)達到GB16889-2008排放標(biāo)準(zhǔn),各水質(zhì)指標(biāo)如表2所示。
表2 設(shè)計進出水水質(zhì)指標(biāo)
設(shè)計進水水質(zhì)6.0~9.0 500~10000 2000~4000 3000~5000設(shè)計出水水質(zhì)6.0~9.0 ≤100 ≤25 ≤40
滲濾液由填埋場、焚燒廠收集系統(tǒng)收集至調(diào)節(jié)池,由調(diào)節(jié)池提升泵提升至水質(zhì)均衡池,之后在水質(zhì)均衡池通過調(diào)配不同來源的新、老滲濾液以獲得合適的碳氮比。在水質(zhì)均衡池前端設(shè)有過濾精度為1mm的全自動過濾器,并于水質(zhì)均衡池內(nèi)部設(shè)有機械攪拌機,以便于將滲濾液混合均勻,同時避免懸浮物沉積。另建有一座高濃度滲濾液儲存池,可以儲存垃圾焚燒廠的滲濾液,焚燒廠滲濾液可以通過水質(zhì)調(diào)配泵進行水質(zhì)調(diào)配,也可直接進入均衡池進行水質(zhì)調(diào)配。
圖1 改造前工藝流程示意圖
圖2 改造后工藝流程
MBR-生化處理系統(tǒng)包括一級反硝化池、一級硝化池(包括硝化1池、硝化2池、硝化3池三個池子)、二級反硝化池、二級硝化池,后進入超濾分離系統(tǒng)(進入超濾前增加過濾裝置)。由于滲濾液進水的NH4+-N濃度及TN濃度較高,設(shè)置兩級反硝化-硝化處理,可以保證高的總氮去除率。設(shè)計池內(nèi)污泥濃度為15g·L-1。在硝化池中,通過高活性的好氧微生物作用,降解大部分有機物,將NH4+-N和部分有機氮氧化為硝酸鹽和亞硝酸鹽,一部分回流到反硝化池,在缺氧環(huán)境中將硝酸鹽和亞硝酸鹽還原成無毒無害無機物——氮氣(N2),排入大氣。
經(jīng)過生化處理的超濾出水部分指標(biāo)已經(jīng)達到GB16889-2008中排放標(biāo)準(zhǔn),但是出水色度和難生化降解的有機物形成的COD仍然超標(biāo)。
超濾分離系統(tǒng)處理的超濾出水進入后續(xù)的納濾系統(tǒng),截留超濾出水中難降解有機物,降低出水色度,使得出水基本達到GB16889-2008中排放標(biāo)準(zhǔn)。納濾的清液產(chǎn)水率保持在85%以上。為滿足相關(guān)規(guī)定出水水質(zhì)要求,后續(xù)設(shè)計反滲透對納濾出水進行深度處理,達到中水回用要求。
該處理設(shè)施生化系統(tǒng)改建及新增構(gòu)筑物如表3所示。
表3 改造后主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)
相對于大分子碳源物質(zhì),小分子碳源物質(zhì)在提高反硝化速率方面更有優(yōu)勢。改造前選用固體葡萄糖作為外加碳源,以葡萄糖作為反硝化單一碳源時,總氮脫除效率較低。當(dāng)添加甲醇、乙酸作為外加碳源時,各項指標(biāo)去除效果好,由于甲醇具有毒性,且極易揮發(fā),乙酸為小分子有機酸,更容易被微生物利用,能夠有效加快新城代謝速率,故選擇乙酸作為外加碳源。
為了能最大程度上降解有機污染物,需要為微生物營造一個最佳的生長生活環(huán)境,其中好氧生物處理中微生物所需“食物”的最佳比例為碳:氮:磷=100:5:1,調(diào)試期間發(fā)現(xiàn)乙酸用量增加時,總氮去除率無明顯提升,后通過添加適量磷酸二氫鉀以滿足微生物對磷元素的需求,從而取得最佳脫氮效果。
本工程總投資1.116億元,包括進水配水工程,一期改造工程,二期新建工程,在線監(jiān)測、視頻監(jiān)控等設(shè)備及相關(guān)附屬配套工程。2018年10月一期提升改造完成開始進入調(diào)試,通過對生化進水量、曝氣量、溫度、pH等參數(shù)的監(jiān)測,穩(wěn)定運行半年后對各個處理系統(tǒng)進出水水質(zhì)進行檢測,各項出水指標(biāo)均符合GB16889-2008排放標(biāo)準(zhǔn),具體監(jiān)測結(jié)果如表4所示。
表4 改造后系統(tǒng)各部分出水水質(zhì)
本工程采用預(yù)處理+MBR+NF+RO工藝處理城市生活垃圾滲濾液,工藝運行穩(wěn)定,出水水質(zhì)指標(biāo)均達到GB16889-2008排放標(biāo)準(zhǔn)。筆者通過對該填埋場滲濾液處理工藝的調(diào)試及總結(jié)分析,提供部分經(jīng)驗以供參考。
①優(yōu)化生化階段的工藝:通過增加硝化反硝化罐,提高水力停留時間,更進一步的脫氮,二級硝化反應(yīng)后氨氮的去除率達到99.9%,總氮的去除率達到94%,本工藝適用于氨氮含量高、碳氮比失調(diào)、可生化性差的垃圾滲濾液的處理。
②外加碳源的篩選:本工程調(diào)試期間,外加碳源分別使用固體葡萄糖、液體乙酸鈉、液體甲醇、液體乙酸等四種碳源,調(diào)試期間通過對以下水質(zhì)參數(shù):pH、DO、NH4+-N、NO2--N、NO3--N、TN等的比較及前人研究總結(jié),確定乙酸為最佳外加碳源。
③NF膜對COD、NH4+-N截留率較好,對TN的截留率較差;RO膜對COD、NH4+-N及TN截留率高,脫除效果明顯。