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        提升鋅錠品質的措施

        2020-11-11 08:11:48傅敏敏溫偉金曾倩嫻
        銅業(yè)工程 2020年5期

        傅敏敏,溫偉金,曾倩嫻,劉 娜

        (江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司,江西 九江 332500)

        1 引言

        隨著冶煉裝備水平的發(fā)展,大型極板在濕法煉鋅行業(yè)得到了推廣應用[1]。較小極板電積減少槽數達60%,廠房面積減半,降低了投資,墨西哥MMP公司鋅極板面積已達6.4m2,屬世界之最[2]。江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司采用3.2m2大型極板電積全自動剝鋅工藝,鋅錠澆鑄采用國內首條雙模澆鑄,單次澆鑄四塊鋅錠的工藝。

        2 存在的問題

        自2011年12月投產以來,產出來的鋅錠質量一直不夠理想,制約著產品注冊,直接影響產品的銷售等重大問題。

        鉛含量的多少是影響鋅錠品質的主要因素。2014年下半年鋅錠平均含鉛高于0#鋅要求,造成0#鋅合格率大幅下降,見圖1。

        圖1 2014年0#鋅合格率

        3 技術方案

        鉛進入錠里面的途徑有兩個:一個是鋅片內機械夾雜含鉛物料入爐,如含鉛設備零件、陽極碎片、陽極泥等;另外一種是析出鋅含鉛。

        3.1 減少含鉛物料入爐的措施

        (1)加強物料管理及現場管理。在析出鋅入爐前,采取人工檢查、剔除的補救措施。

        (2)析出鋅夾雜陽極泥是日常生產中常見的,也是主要含鉛物料來源。在電積過程中,由于陽極板上不斷吸附陽極泥,當陽極泥厚度達到≥50mm時,陽極泥會抵到陰極板上的鋅,出槽時有大量的陽極泥吸附在析出鋅表面上[3]。經過長時間觀察,發(fā)現采用冷水噴淋方式的洗滌裝置對析出鋅進行洗滌效果較差。因此根據現場實際情況,對洗滌裝置進行了三處改造。第一,把原來的DN15管道,換成了DN25管道;第二,原從上往下3處淋水,改為“口”型,噴嘴增至16個/組,共3組;第三,原采用的是冷水噴淋,結晶難以溶解,去除,綜合考慮到凈化工序的加熱器冷凝水在凈化利用不高,且能保證水溫在≥90℃,于是改為冷凝水用于清洗,壓力由原來的0.1MPa增加到2.5MPa。改造后其洗滌效果有明顯改善,鋅片帶陽極泥的現象幾乎沒有(對比圖2和圖3)。

        圖2 改造前洗滌后的鋅片

        圖3 改造后洗滌過的鋅片

        3.2 析出鋅含鉛原因分析與措施

        電積過程中,陽極板(Pb-Ag合金板)部分溶解,使得電解液中含鉛離子在陰極析出。從2013年開始發(fā)現鋅錠中含鉛量逐漸上升,大家清醒地認識到對系統(tǒng)內Pb2+處于失控狀態(tài)。為改善電積生產狀況,對濕法系統(tǒng)及時實施了補錳措施[4],錳離子由1.2g/L提高到8g/L,但對降鉛沒有明顯效果。對此進行了分析并采取相應措施。

        3.2.1 控制陽極泥厚度

        為了弄清陽極泥中鉛的含量,因此隨機取5份樣進行分析。由表1可知,陽極泥含鉛平均在23%。

        為了研究陽極泥厚度與析出鋅含鉛關系,我們選取A20、B25電積槽進行測試,結果如圖4。

        圖4 陽極泥厚度與析出鋅含鉛量

        由圖可知,(1)當陽極泥厚度在35mm以下,析出鋅含鉛量與陽極泥厚度成正比;(2)當陽極泥厚度在35~45mm時,析出鋅含鉛直線上升;(3)當陽極泥厚度大于等于45mm時,陽極泥與析出鋅已接觸,析出鋅含鉛達到0.3‰且與陽極泥厚度不成正比關系。由此,我廠陽極清洗拍平周期根據以上結果并結合行車、陽極清洗拍平機組的實際作業(yè)效率等因素,實際控制周期在17天以內,比設計周期縮短了5天。

        3.2.2 改型陽極絕緣條,減少短路發(fā)生

        國內外鋅電積均采用在鉛陽極板導電棒吊耳旁放置兩個絕緣夾,陽極板板面采用三點式絕緣子,陽極板底部采用倒錐形陽極絕緣子的一種絕緣工藝,以確保鋅電積陰陽極間距,如圖5所示。

        一方面,陽極絕緣子采用PE材質,由于電積過程中酸度電積液溫度上升,致使其內部發(fā)生變化,3個月左右就會脫落,致使該陰陽極絕緣點消失,無法起到絕緣作用;脫落的絕緣子仍然在槽內,但是此類絕緣子頂住陰極,致使陰陽極間距無法的到保證甚至陰陽極接觸造成短路;然而脫落后的絕緣子在周期內,陽極泥結晶布滿安裝孔,拍平時補充缺失絕緣子,需先清理結晶,人力物力的消耗。另一方面,由于底部采用倒錐形陽極絕緣,然而在生產過程中陽極表面存在腐蝕現象,腐蝕后的陽極板面厚度變小致使倒錐形絕緣與板面固定點產生縫隙,自動行車[5]在裝陰極,陰極插入陽極絕緣子內,致使陰陽極接觸產生短路。消耗電能及析出鋅質量。

        采用此類絕緣,降低析出鋅的電流效率,然而補充缺失的陽極絕緣需行車吊起在行車的側面及底部補充作業(yè),而且補充絕緣子作業(yè)中陽極板表面存在脫落陽極泥結晶及電解液飛濺到作業(yè)人員眼睛,使得作業(yè)極不便且非常不安全。從理論上講,對陰陽極的間距要求是很高的,因為槽內槽內陰陽極接觸會導致陰陽極短路,極大的消耗電能及影響析出鋅質量。

        圖5 三點式絕緣子

        針對這些問題,我廠開發(fā)了一種實用新型的絕緣條(如圖6)。本實用新型的陽極板絕緣條,采用環(huán)閉式長條形絕緣,長條形絕緣中間向上拱起的五個絕緣凸點,致使形成6個極板間液流通孔長孔。凸點的高度確保陰陽極板面的絕緣點,將整塊陽極板徹底與陰極板隔開,使陰陽極板任一點間距保持在45mm,從而減少陰陽極接觸,保護陽極不被腐蝕、溶解,能避免行車作業(yè)過程中帶來的絕緣點破壞和使用壽命。

        長的絕緣條,2015年4月份開始安裝后效果非常明顯(見表2)。

        圖6 新型絕緣條

        表2 短路、鋅片含鉛、電效情況

        3.2.3 適當控制SrC03[6]加入量

        在鋅電積過程中加入碳酸鍶的目的是為了降低溶液中Pb2+的濃度,減少析出鋅含鉛量。其原理是碳酸鍶加入電積液后轉變成溶解度更小的硫酸鍶,而硫酸鍶與硫酸鉛結晶晶格幾乎一致,因而形成極不易溶的混晶沉于槽底。碳酸鍶加入量的多少主要取決于溶液內Pb2+含量的高低,通過采取降低溶液內Cl-和保持一定Mn2+濃度的措施可有效降低溶液內Pb2+含量,從而可以減少碳酸鍶的消耗量(見圖7)。與骨膠[6]一樣,碳酸鍶加入過多也是有害的,由于工業(yè)碳酸鍶內含有碳酸鈣等雜質,過量加入會使系統(tǒng)結晶物增多,懸浮物增加,槽電壓上升。

        圖7 碳酸鍶加入量

        4 實施效果

        以上措施實施后,鋅錠中鉛含量穩(wěn)定下降,年平均含鉛從2014年的0.0035%下降到2017年的0.0016%;2015年起,再未出現因鉛含量超而影響0#鋅合格率的情況發(fā)生。同時噸鋅直流電單耗也相應的得到下降。

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