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        電站鍋爐水冷壁管泄漏原因分析及處理

        2020-11-10 07:16:44李贊沈英杰
        科學(xué)與財(cái)富 2020年27期
        關(guān)鍵詞:分析

        李贊 沈英杰

        摘要:水冷壁管是鍋爐的重要部件之一,用于吸收爐膛中高溫火焰和煙氣的輻射熱量,使管內(nèi)介質(zhì)受熱蒸發(fā),并起到保護(hù)爐墻的作用。其設(shè)計(jì)材料要求具有良好的熱傳導(dǎo)性、抗熱疲勞性能及抗高溫?zé)煔飧g性能,并要求耐磨性能、工藝性能良好,尤其是焊接性能良好。常用的材料有20G、St45.8、STB42、SA210C等,其長(zhǎng)期使用的最高壁溫應(yīng)≤450℃。

        關(guān)鍵詞:電站鍋爐;水冷壁管;泄漏原因;分析

        某電廠鍋爐于2000年1月投產(chǎn),系西班牙Foster Wheeler能源公司設(shè)計(jì)制造的FWESA1189.2/17.14-1型的亞臨界壓力、一次中間再熱、單汽包、自然循環(huán)、固態(tài)排渣的煤粉鍋爐。日前,鍋爐右側(cè)墻,標(biāo)高24米處的水冷壁管發(fā)生泄漏,泄漏前爐水pH值約在9.2~9.5之間。水冷壁管的設(shè)計(jì)材料為SA210C,規(guī)格為覬76mm×9mm,管內(nèi)介質(zhì)的設(shè)計(jì)溫度為350℃,工作壓力為18MPa。截至本次泄漏,已累計(jì)運(yùn)行約12萬(wàn)小時(shí)。

        1.??? 試驗(yàn)

        1.1? 宏觀檢驗(yàn)

        將泄漏的水冷壁管段取樣,對(duì)泄漏口縱剖,宏觀形貌特征如圖1所示。

        (1)???? 泄漏點(diǎn)位于管子向火面焊縫處,呈長(zhǎng)方形,長(zhǎng)約21mm,寬約14mm(圖1a)。

        (2)???? 管子內(nèi)壁金屬表面上產(chǎn)生凹凸不平的腐蝕坑(圖1b),腐蝕坑處出現(xiàn)黑褐色腐蝕產(chǎn)物(圖1c)。

        (3)???? 焊縫內(nèi)表面錯(cuò)口(圖1d),根部未焊滿(圖1e),最深約為2mm。

        (4)???? 泄漏口附近管子外壁存在密集的周向裂紋,裂紋呈楔形由外壁向內(nèi)壁擴(kuò)展,裂紋內(nèi)存在腐蝕產(chǎn)物(圖1f)。

        1.2? 化學(xué)成分檢測(cè)

        使用SPECTROTEST定量光譜儀,對(duì)爆口管段進(jìn)行化學(xué)成分檢測(cè)。

        根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ASME SA210《鍋爐和過(guò)熱器用無(wú)縫中碳鋼管子》對(duì)SA210C鋼的化學(xué)成分要求,泄漏管段的各化學(xué)元素的含量均在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍之內(nèi)。

        (a)外壁宏觀形貌(b)內(nèi)壁腐蝕坑(c)腐蝕產(chǎn)物(d)焊縫錯(cuò)口(e)焊縫未焊滿(f)外壁周向裂紋

        1.3? 金相分析

        對(duì)泄漏管段縱剖面進(jìn)行金相檢測(cè),打磨至600#金相砂紙,然后采用金剛石拋光劑對(duì)試樣進(jìn)行機(jī)械拋光,使用4%硝酸酒精溶液(每100ml溶液中:分析純硝酸4ml、無(wú)水乙醇96ml)進(jìn)行浸蝕,浸蝕后用無(wú)水乙醇清洗,并用吹風(fēng)機(jī)吹干。最后使用Axio Vert A1金相顯微鏡對(duì)金相組織進(jìn)行觀察,并參照標(biāo)準(zhǔn)DL/T674-1999《火電廠用20號(hào)鋼珠光體球化評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)珠光體進(jìn)行球化評(píng)級(jí),檢測(cè)結(jié)果如下。

        距泄漏口邊緣20mm處、30mm處及泄漏口背面母材的金相組織均為鐵素體和珠光體,珠光體形態(tài)明顯,珠光體球化評(píng)級(jí)1~2級(jí);泄漏口背面焊縫的金相組織為晶粒粗大的魏氏組織。

        (a)泄漏口邊緣(b)距泄漏口邊緣5mm處(c)距泄漏口邊緣10mm處

        (d)距泄漏口邊緣15mm處

        (a)距泄漏口邊緣20mm處(b)距泄漏口邊緣30mm處(c)泄漏口背面母材(d)泄漏口背面焊縫

        1.4? XRD檢測(cè)

        取下水冷壁管內(nèi)壁腐蝕坑處的腐蝕產(chǎn)物,研磨成粉末,使用X'Pert Pro型X射線衍射儀進(jìn)行物相分析,設(shè)備參數(shù)為電壓40kV,電流40mA,陽(yáng)極靶材為Cu靶,檢測(cè)結(jié)果如圖4所示,腐蝕產(chǎn)物的主要成分是Fe3O4。

        2.??? 試驗(yàn)結(jié)果及討論

        泄漏口管段的化學(xué)成分在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍之內(nèi),不存在材料錯(cuò)用或者化學(xué)成分不合格的情況。焊縫附近的管子內(nèi)壁腐蝕減薄嚴(yán)重,并發(fā)生泄漏,內(nèi)壁腐蝕坑處存在大量黑褐色腐蝕產(chǎn)物,黑褐色腐蝕產(chǎn)物主要物相為Fe3O4。

        分析認(rèn)為,焊縫的焊接質(zhì)量較差,焊縫處存在錯(cuò)口,并且根部存在未焊滿現(xiàn)象,造成局部汽水循環(huán)不通順,爐水通過(guò)時(shí),流速降低,于此處產(chǎn)生渦流,垢物在此處沉積。水冷壁內(nèi)表面附著的水垢、腐蝕產(chǎn)物等沉積物是造成局部鍋水pH值偏高、產(chǎn)生垢下腐蝕的必要條件。沉積物越多越易發(fā)生垢下堿性腐蝕。當(dāng)垢物沉積后,熱傳導(dǎo)不良,管子壁溫升高,爐水在此處濃縮,pH值升高。當(dāng)pH>13時(shí),管壁金屬表面上的保護(hù)膜Fe3O4會(huì)與濃縮的爐水生成反應(yīng)如下:

        當(dāng)Fe3O4沉淀物(水垢)附著在向火面金屬內(nèi)壁(陽(yáng)極)后,由于水垢的阻擋,沉淀物外部的爐水不能和沉淀物下濃縮的爐水混合,造成沉淀物下?tīng)t水進(jìn)一步的局部濃縮,加劇了沉淀物下金屬內(nèi)壁的不斷腐蝕,逐漸形成凹凸不平的腐蝕坑,使管壁不斷減薄,直至泄漏。

        本次泄漏的位置位于吹灰器附近,吹灰器存在冷凝水,當(dāng)吹灰器工作時(shí),冷凝水噴到高溫的管子外表面,造成短時(shí)間的急冷,使管壁溫度急劇交替變化,產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力,造成了塑性變形損傷累積,形成熱疲勞,在外壁產(chǎn)生密集的周向裂紋,但裂紋并未穿透管壁,不是本次泄漏的主要原因。電站水冷壁管長(zhǎng)期在惡劣的工況下運(yùn)行,發(fā)生爆管泄漏是較為常見(jiàn)的事故,其中垢下腐蝕就是最為常見(jiàn)的原因之一。

        3.??? 結(jié)論:

        (1)???? 綜合以上分析,本次泄漏的原因?yàn)榫植抗赶聣A性腐蝕。

        (2)???? 為保障鍋爐的安全運(yùn)行,在全面分析爆管原因后,根據(jù)其特點(diǎn),提出如下幾個(gè)建議:1.利用停爐的機(jī)會(huì),進(jìn)行酸洗,及時(shí)清除各種水垢及腐蝕產(chǎn)物;檢查吹灰器附近的管子,是否存在熱疲勞,對(duì)產(chǎn)生了疲勞裂紋的管子根據(jù)吹損及裂紋嚴(yán)重程度進(jìn)行逐批更換;2.提高焊接質(zhì)量,保證良好的汽水循環(huán);3.按照GB/T12145-2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》的要求,加強(qiáng)對(duì)爐水的化學(xué)監(jiān)督,控制好爐水的pH值,提高爐水和蒸汽的品質(zhì)。

        參考文獻(xiàn):

        [1《]火力發(fā)電廠金屬材料手冊(cè)》編委會(huì).火力發(fā)電廠金屬材料手冊(cè)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2000.

        [2]?? 鍋爐和過(guò)熱器用無(wú)縫中碳鋼管子:ASME SA210[S].美國(guó)紐約:ASME BPVC.Ⅱ.A,2017.

        [3]?? 火電廠用20號(hào)鋼珠光體球化評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn):DL/T674-1999[S].北京:中國(guó)電力出版社,1999.

        [4]?? 崔忠圻,覃耀春.金屬學(xué)與熱處理[M].第2版.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.

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