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        豎井式壓力管道襯砌混凝土裂縫成因分析及處理

        2020-11-10 03:17:00何玉虎
        廣東水利水電 2020年10期
        關(guān)鍵詞:洞室豎井環(huán)氧

        何玉虎

        (中國水利水電第十四工程局有限公司,云南 昆明 650041)

        1 概述

        黃登水電站設(shè)計4臺機組,引水隧洞按單機單管布置,埋深為284~500 m,壓力管道采用豎井式設(shè)計,垂直高差為101 m,水道采用鋼筋混凝土襯砌,襯砌厚度為0.6~0.8 m,襯砌后直徑從10 m漸變到9.2 m,從下彎段開始采用Q345鋼管襯砌加0.6~0.8 m厚鋼筋混凝土。根據(jù)設(shè)計要求,在大壩蓄水驗收前,需進(jìn)行壓力管道襯砌混凝土裂縫檢查及處理,施工單位通過設(shè)置電動吊籃對豎井進(jìn)行裂縫初步檢查,發(fā)現(xiàn)豎井段混凝土表面裂縫較多,部分裂縫有少量滲水。為此進(jìn)一步進(jìn)行詳細(xì)普查和分類,針對性提出處理方案,驗證處理效果,以確保工程運行安全。

        2 裂縫分類及普查情況

        參考類似工程經(jīng)驗[1-3],裂縫分類按照縫面寬度和對工程的危害劃分為三類:Ⅰ類裂縫表面寬度小于0.1 mm,Ⅱ類裂縫表面寬度為0.1~0.3 mm,Ⅲ類裂縫表面寬度大于0.3 mm或貫穿性裂縫。黃登水電站引水豎井裂縫分布見表1,根據(jù)檢查結(jié)果對裂縫分類統(tǒng)計見表2、表3。

        從表2可看出,1#引水豎井裂縫條數(shù)以Ⅰ、Ⅱ類裂縫為主,占64.87%,Ⅲ類裂縫占35.13%,但Ⅲ類裂縫長度占49.9%。2#引水豎井裂縫條數(shù)以Ⅲ類裂縫為主,Ⅰ、Ⅱ類裂縫占42.86%,Ⅲ類裂縫占57.14%,Ⅲ類裂縫長度占74.15%。3#引水豎井裂縫條數(shù)上以Ⅰ、Ⅱ類裂縫為主,占63.36%,Ⅲ類裂縫占36.64%,但Ⅲ類裂縫長度占49.64%。4#引水豎井裂縫條數(shù)以Ⅰ、Ⅱ類裂縫為主,占62.3%,Ⅲ類裂縫占37.5%,但Ⅲ類裂縫長度占49.61%。Ⅲ類裂縫長度占比較大,對豎井結(jié)構(gòu)危害也較大。對有危害性的Ⅲ類以上裂縫進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的處理,并驗收合格后方能進(jìn)行引水系統(tǒng)充放水試驗。

        表1 引水豎井裂縫分布統(tǒng)計 m

        表2 引水豎井裂縫數(shù)量分布比例 %

        表3 引水豎井縫長度分布比例 %

        根據(jù)普查情況,裂縫分布具有較強的規(guī)律性,裂縫產(chǎn)狀均為下陡上緩,下部傾角約為60°~70°,向上慢慢變緩,上部約為5°~15°,且大部分集中在廠房側(cè)。典型裂縫分布見圖1所示。

        圖1 典型裂縫分布示意

        3 混凝土裂縫成因分析

        引起豎井襯砌混凝土產(chǎn)生裂縫的因素很多,也極其錯綜復(fù)雜。在實際施工過程中,裂縫的產(chǎn)生往往是幾種因素共同作用造成的,這些因素有的是內(nèi)因,有的是外因,但總有一個主導(dǎo)因素,其他因素則起誘發(fā)或促進(jìn)作用[4]。根據(jù)該工程的特點,主要從以下幾方面進(jìn)行分析。

        3.1 工程地質(zhì)條件分析

        引水豎井圍巖以變質(zhì)火山角礫巖為主,局部夾變質(zhì)凝灰?guī)r條帶,巖體總體較完整、堅硬,僅局部發(fā)育的薄層狀凝灰?guī)r夾層以及構(gòu)造影響帶巖體相對破碎,洞室整體穩(wěn)定條件較好。引水豎井圍巖以Ⅲ、Ⅱ類為主,進(jìn)口段弱風(fēng)化、弱卸荷和凝灰?guī)r條帶發(fā)育部位為Ⅲ類較差巖體,僅局部斷層發(fā)育巖體破碎部位為Ⅳ類,洞室圍巖整體條件較好。引水豎井圍巖分類詳見表4。

        表4 引水豎井圍巖分類與Ⅲ類裂縫統(tǒng)計 %

        引水豎井巖體總體較完整、堅硬??臻g地應(yīng)力測量所得最大主應(yīng)力量值均為壓應(yīng)力,其量級為7~15 MPa,總體屬中低地應(yīng)力場。但引水豎井處于淺部岸坡中低應(yīng)力場和深部構(gòu)造應(yīng)力場過渡區(qū)域,應(yīng)力狀態(tài)復(fù)雜,局部存在高地應(yīng)力現(xiàn)象。

        地下洞室開挖后,破壞了洞室四周巖體原有的應(yīng)力平衡狀態(tài),洞壁周邊失去原有巖體的約束,圍巖向內(nèi)變形,使洞室四周一定范圍內(nèi)的巖體中應(yīng)力重新分布,使圍巖中某些部位產(chǎn)生應(yīng)力集中。此時若應(yīng)力超過巖體的強度極限時,則在該處發(fā)生局部破壞,同時引起附近圍巖中應(yīng)力分布進(jìn)一步變化。

        從表3中裂縫長度分布比例表和表4中圍巖分類統(tǒng)計表可以發(fā)現(xiàn),2#壓力管道圍巖較好,全部為Ⅱ類圍巖及Ⅲ類較好圍巖,但Ⅲ類裂縫長占比最大,而其余管道Ⅲ類裂縫長占比49.61%~49.9%,基本相同,但4#壓力管道圍巖也相對較好。根據(jù)以上分析可以初步判斷裂縫成因與地質(zhì)條件無關(guān)。

        3.2 襯砌混凝土分析

        壓力管道混凝土襯砌采用“限裂”設(shè)計,引水隧洞結(jié)構(gòu)根據(jù)《水工隧洞設(shè)計規(guī)范》(DL/T 5195—2004),并參考《水工隧洞的設(shè)計理論和計算》[5]的相關(guān)內(nèi)容,采用北京理正軟件設(shè)計研究院開發(fā)的“理正巖土隧道襯砌計算軟件5.2版”進(jìn)行計算。豎井段(圓形斷面)Ⅱ、Ⅲ類圍巖洞段受運行工況控制,在Ⅱ、Ⅲ類圍巖中采用厚0.8 m的襯砌,在Ⅳ、Ⅴ類圍巖中采用厚1.2 m的襯砌,襯砌承受圍巖壓力、外水壓力或與圍巖共同承受內(nèi)水壓力及其它荷載。采用內(nèi)、外側(cè)均配置Φ32@200 mm的主筋,經(jīng)設(shè)計單位對裂縫驗算,最大裂縫寬度為0.24 mm,小于長期組合最大裂縫寬度的控制標(biāo)準(zhǔn)(0.25 mm),混凝土襯砌厚度及結(jié)構(gòu)配筋滿足規(guī)范要求。

        3.3 環(huán)境溫度分析

        豎井襯砌混凝土采用的配合比為C2825W8F100二級配常態(tài)混凝土,根據(jù)原材料檢測及混凝土澆筑、溫度監(jiān)測資料進(jìn)行分析,結(jié)合對水泥、粉煤灰、減水劑等項目的檢測成果以及施工期間混凝土溫度、環(huán)境溫度分析。豎井混凝土澆筑完成后,在壓力管道封閉前,壓力管道內(nèi)形成從廠房下平段經(jīng)豎井向進(jìn)水口的流動氣流,流動氣體與混凝土間的溫差會對豎井混凝土養(yǎng)護和防裂造成一定不利影響。

        3.4 相鄰洞室開挖影響分析

        壓力管道段地下洞室相距較近,挖空率較高,且應(yīng)力條件復(fù)雜,各洞室開挖過程中,均會對相鄰洞室的應(yīng)力應(yīng)變產(chǎn)生影響。根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況,豎井段混凝土襯砌過程中,相鄰或附近部位洞室仍未開挖完成,存在洞室襯砌后圍巖變形不充分、應(yīng)力二次調(diào)整的可能性,從而成為豎井混凝土變形開裂的因素之一。

        3.5 固結(jié)灌漿影響分析

        結(jié)合固結(jié)灌漿完成后進(jìn)行灌后檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯滲水裂縫,豎井內(nèi)壁表面干燥。引水豎井固結(jié)灌漿嚴(yán)格按照設(shè)計參數(shù)和要求進(jìn)行施工,施工過程正常,灌漿全過程監(jiān)控未發(fā)現(xiàn)混凝土產(chǎn)生抬動變形情況,灌漿完成后也未見明顯滲水裂縫,基本可以判斷豎井裂縫的產(chǎn)生與固結(jié)灌漿沒有關(guān)系。

        3.6 施工影響分析

        圍巖固結(jié)灌漿單位平均耗灰量分別為:1#、2#洞119 kg/m、3#洞201 kg/m、4#洞131 kg/m;其中3#洞段豎井段洞下部出現(xiàn)2個孔,單位耗灰量分別為650 kg/m和700 kg/m,并經(jīng)待凝處理后達(dá)到灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。從固結(jié)灌漿耗灰量看,與洞段地質(zhì)情況基本相吻合。

        豎井段混凝土澆筑質(zhì)量較易控制,經(jīng)了解,混凝土施工過程正常,未出現(xiàn)混凝土中斷停倉等澆筑事故;經(jīng)混凝土取樣、現(xiàn)場鉆孔取芯測試與混凝土表面回彈儀檢測,混凝土強度等指標(biāo)滿足設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求。據(jù)此判斷,裂縫的產(chǎn)生可排除洞襯混凝土存在缺陷導(dǎo)致開裂的原因。

        1#~3#豎井標(biāo)準(zhǔn)段采用滑模澆筑,未設(shè)施工縫,4#引水豎井采用定型鋼模澆筑,按照設(shè)計要求每12 m設(shè)置了1道施工縫,豎井混凝土施工完成后形成了較長的圓筒薄壁結(jié)構(gòu),混凝土自身體積收縮對結(jié)構(gòu)抗裂不利,根據(jù)裂縫性狀分析,混凝土自身體積收縮是裂縫產(chǎn)生的主要原因之一。

        3.7 綜合分析評價

        由于4#、3#洞位于靠山體外側(cè),巖體條件相對2#、1#洞為差;根據(jù)工期安排,3#洞豎井最先開始澆筑,而此時洞段圍巖挖空后的變形尚未收斂完成,圍巖仍處于持續(xù)變形中,混凝土澆筑時巖層變形未收斂,從而可能導(dǎo)致混凝土裂縫的產(chǎn)生。

        本工程隧洞襯砌混凝土按限裂結(jié)構(gòu)設(shè)計,根據(jù)工程經(jīng)驗判斷:從裂縫的開展方向來看,環(huán)向裂縫對襯砌的極限承載能力基本沒有影響;而豎向裂縫則較大地降低了鋼筋混凝土襯砌的極限承載能力。從水平向裂縫的開展寬度來看,裂縫寬度越大,襯砌的極限承載能力越低。故在以鋼筋應(yīng)力是否達(dá)到屈服強度作為鋼筋混凝土襯砌極限承載能力判斷標(biāo)準(zhǔn)的前提下,貫穿性和非貫穿性裂縫同樣程度地削弱了襯砌的極限承載力。

        產(chǎn)生裂縫是多個因素綜合作用的結(jié)果[6]。本工程豎井混凝土為圓筒薄壁結(jié)構(gòu),受四周圍巖的約束,混凝土自身體積收縮可能是裂縫產(chǎn)生的主要原因之一,鋼筋混凝土配置的縱向鋼筋有效地限制了裂縫的擴展。

        4 混凝土裂縫處理措施

        裂縫處理首先進(jìn)行試驗,分別采用普通水泥灌漿、超細(xì)水泥灌漿、化學(xué)灌漿等方式進(jìn)行了各類裂縫的處理,通過試驗成果分析,普通水泥灌漿、超細(xì)水泥灌漿均不能有效填充裂縫,最終確定根據(jù)裂縫的類別,分別采取以下處理措施:

        Ⅰ類裂縫:沿縫寬20 cm范圍用鋼絲刷刷毛,并用丙酮(縫面有污漬部位)或高壓水清洗干凈,封面干燥后涂刷1層環(huán)氧基液。

        Ⅱ類裂縫:騎縫鑿寬10 cm、深2.5~3.0 cm的梯形槽,槽底寬略大于槽口寬,并覆蓋裂縫兩端頭40 cm;將槽內(nèi)的雜物用高壓水槍沖洗干凈(有油污的地方用丙酮清洗干凈),然后刷1道環(huán)氧基液,待基液略干能拉絲時,再刮環(huán)氧砂漿進(jìn)行封縫,環(huán)氧砂漿刮至與原砼面保持齊平為止。

        Ⅲ類裂縫:先對裂縫采用環(huán)氧樹脂類漿液進(jìn)行化學(xué)灌漿處理,而后按照Ⅱ類裂縫施工方法對縫面作相應(yīng)處理。

        對正在滲水的縫,應(yīng)先用快速凝結(jié)高強堵漏王將水堵住,再刮環(huán)氧膠泥封縫,刮環(huán)氧膠泥前,應(yīng)沿裂縫寬20 cm范圍打磨掉混凝土表面乳皮,用高壓水清洗干凈,局部有油污時,必須用丙酮清洗。將混凝土表面風(fēng)干后,先刷1道環(huán)氧基液,待基液略干能拉絲時,再刮環(huán)氧膠泥封縫。

        5 裂縫處理結(jié)果檢查

        上述處理措施實施后,采取了鉆孔壓水試驗、跨裂縫鉆孔取芯試驗等方式進(jìn)行效果檢查,檢查結(jié)果如下:

        1#引水豎井壓水試驗最大透水率為0.14 Lu,最小透水率為0,平均透水率為0.054 Lu,裂縫環(huán)氧漿液充填率為94.8%。2#引水豎井壓水試驗最大透水率為0.17 Lu,最小透水率為0,平均透水率為0.033 Lu,裂縫環(huán)氧漿液充填率為95.3%。3#引水豎井壓水試驗最大透水率為0.21 Lu,最小透水率為0,平均透水率為0.071 Lu,裂縫環(huán)氧漿液充填率為93.6%。4#引水豎井壓水試驗最大透水率為0.18 Lu,最小透水率為0,平均透水率為0.057 Lu,裂縫環(huán)氧漿液充填率為96.3%。

        6 運行效果檢驗

        電站豎井式壓力管道襯砌混凝土裂縫經(jīng)處理后,順利通過工程驗收,并于2018年7月5日首臺機組投產(chǎn)發(fā)電,2019年1月1日4臺機組全部投產(chǎn),電站已安全運行2 a,壓力管道安全監(jiān)測數(shù)據(jù)指標(biāo)正常,電站總體運行狀態(tài)良好。

        7 結(jié)語

        通過對黃登水電站引水豎井段混凝土裂縫進(jìn)行分類統(tǒng)計,并進(jìn)行了原因分析,針對性提出相應(yīng)處理措施,檢查及運行情況表明,處理效果良好,可供類似工程參考。

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