張 杰,閆 淵,吳 峰
(1.中國石油化工股份有限公司 中原油田普光分公司,四川達州 635000;2.西北大學 化工學院,西安 710069)
某高含硫天然氣凈化裝置脫硫單元配備有24臺再生塔底貧胺液泵,泵規(guī)格型號為12×16×23A-BBTD,為兩級離心泵,首級雙吸,泵額定功率為525 kW,出口壓力1 840 kPa。泵結(jié)構(gòu)見圖1,詳細技術(shù)參數(shù)見表1,該天然氣凈化裝置工藝流體為貧胺液,主要物料組分見表2。
圖1 轉(zhuǎn)子關(guān)鍵部件
表1 再生塔底貧胺液泵工藝技術(shù)參數(shù)
表2 裝置工藝流體成分分析(貧胺液)
裝置檢修過程中,頻繁發(fā)現(xiàn)該系列泵存在泵軸鍵槽開裂、葉輪腐蝕穿孔等問題(見圖2),嚴重影響設(shè)備復裝及裝置平穩(wěn)運行。
圖2 泵軸失效
為查明問題根源,制定解決方案,避免類似事件再次發(fā)生,以該凈化裝置再生塔底貧胺液泵泵軸為研究對象,對試驗樣品進行宏觀及PT檢查,腐蝕坑檢查、低倍檢查、化學成分分析、非金屬夾雜物評定、斷口分析[1],本文主要對泵軸材質(zhì)進行拉伸試驗、沖擊試驗、硬度測試等力學性能試驗,同步開展泵軸鍵槽失效部位應(yīng)力分析,結(jié)合試驗結(jié)果判定泵軸失效原因,具體試驗過程及數(shù)據(jù)如下。
對試驗樣品(失效泵軸)進行宏觀及PT檢查,檢查部位包括泵軸鍵槽開裂部位、典型缺陷部位及便于分析比對部位,如泵軸點蝕部位(過流部位)、聯(lián)軸器鍵槽部位(扭矩最大),本節(jié)主要對樣品進行力學性能試驗。力學性能試驗路線:試樣分別采取來樣狀態(tài)和重新熱處理后狀態(tài)分別試驗,比對其力學性能,同時與GB/T1220對泵軸材質(zhì)(0Cr17Ni7Al)要求進行比對,分析鋼材是否達標。樣品熱處理工藝為(1 070 ℃/1.5 h+水淬)+(760 ℃/1.5 h+風冷)+(565 ℃/1.5 h+空冷)。
1.1.1 拉伸試驗
為保證拉伸試驗的準確性和可重復性,每種形狀的試樣制作2件。靜態(tài)拉伸試驗在微機控制電子萬能試驗機上進行,試驗機規(guī)格型號CMT-5105A,試驗拉伸速度5 mm/min,拉伸過程中用機械式引伸計對試件的伸長量進行測量,直至試件斷裂失效。沿軸的中心及近外表面軸向方向截取拉伸試樣,試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn):無論是來樣狀態(tài)還是經(jīng)重新熱處理后的試樣,其拉伸試驗結(jié)果均滿足GB/T1220中0Cr17Ni7Al鋼的要求。試驗結(jié)果見表3。
表3 拉伸試驗結(jié)果
1.1.2 沖擊試驗
試驗結(jié)果見表4。
表4 沖擊試驗結(jié)果
取樣部位:沿軸的中心部位和近外表面分別截取軸向和徑向沖擊試樣,熱處理樣品為徑向取樣,試樣尺寸為55 mm×10 mm×10 mm V型缺口標準試樣,沖擊試驗在微機控制電子萬能試驗機上進行,試驗機規(guī)格型號為CMT-5105A。試驗結(jié)果表明:來樣狀態(tài)的沖擊功軸向取樣大于橫向取樣,說明軸的各項異性較明顯,熱處理后試樣沖擊功與來樣性能相當。
1.1.3 硬度測試
分別對來樣狀態(tài)和熱處理狀態(tài)下軸的近外壁邊緣部位、1/2半徑及中心部位進行硬度測試,采用數(shù)字式顯微硬度計進行數(shù)據(jù)采集。測試結(jié)果表明:測試部位的硬度均能滿足GB/T1220中對泵軸材質(zhì)(0Cr17Ni7Al)鋼的要求。測試結(jié)果見表5。
表5 硬度測試結(jié)果HV(10)
1.2.1 運行工況分析
鍵槽開裂問題存在以下幾種因素:(1)泵在啟動過程中,啟動扭矩大于正常運行時扭矩值,長周期運行會導致泵軸材質(zhì)疲勞破壞,同時鍵槽接觸面應(yīng)力值顯著增大,受工藝流體影響,存在應(yīng)力腐蝕開裂現(xiàn)象發(fā)生[2]。(2)鍵槽的加工精度和組裝配合偏差,會導致鍵槽側(cè)向受力面受力不均,鍵槽側(cè)向邊緣出現(xiàn)軸向擠壓裂紋。(3)與封閉鍵槽相比,開放鍵槽受力面的剪切應(yīng)力要大得多,使鍵槽底部實際受力超過其斷裂極限,導致裂紋萌生,尤其啟泵階段,產(chǎn)生裂紋起源的危險更大[3-5]。
1.2.2 泵軸鍵槽應(yīng)力計算
根據(jù)泵軸失效大多集中在軸鍵槽位置的現(xiàn)象,對泵軸鍵槽的受力情況進行計算分析。
泵軸鍵槽應(yīng)力軸所傳遞的扭矩Mn為:
Mn=9 550P/n
式中P——額定軸功率,kW;
n——電機額定轉(zhuǎn)速,r/min。
由泵數(shù)據(jù)表查得:P=525 kW,n=1 475 r/min,則Mn=3 399.2 N·m。
鍵槽工作面的擠壓應(yīng)力σp為:
σp=Mn/(HkL)
式中H——鍵槽處觸面中心到軸心距離;
k——鍵與鍵槽接觸面的高度;
L——鍵的工作長度。
聯(lián)軸器處的鍵槽尺寸如圖3所示,則此處的擠壓應(yīng)力為:
圖3 聯(lián)軸器部位的軸鍵槽尺寸
二級葉輪處的鍵槽尺寸如圖4所示,因貧胺液泵為兩級結(jié)構(gòu),所以此處鍵槽所傳遞的扭矩為Mn/2,則此處擠壓應(yīng)力為:
圖4 二級葉輪部位的軸鍵槽尺寸
一級葉輪處的鍵槽尺寸如圖5所示,因貧胺液泵為兩級結(jié)構(gòu),此處又為雙鍵傳遞,考慮載荷分布不均勻性,雙鍵的連接強度按1.5個健計算,所以鍵槽所傳遞的扭矩為Mn/3,則此處擠壓應(yīng)力為:
圖5 一級葉輪部位的軸鍵槽尺寸
泵軸材質(zhì)為0Cr17Ni7Al鋼,允許擠壓應(yīng)力為960 MPa。結(jié)合上述計算數(shù)據(jù),該系列再生塔底貧胺液泵正常運行工況下,聯(lián)軸器鍵槽部位承受最大擠壓應(yīng)力,數(shù)值為126.8 MPa;二級葉輪鍵槽工作面承受的擠壓應(yīng)力數(shù)值為64.58 MPa;一級葉輪部位的軸鍵槽工作面所承受的擠壓應(yīng)力為36.04 MPa。
鑒于鍵槽工作面所承受的擠壓應(yīng)力是非均勻的,可按三角形分布計算,綜合考慮泵軸背側(cè)存在擠壓應(yīng)力的影響,泵軸鍵槽工作面的最大擠壓應(yīng)力可達到以上計算擠壓應(yīng)力數(shù)值的3~4倍。即便如此,泵軸各鍵槽部位的擠壓應(yīng)力均未超過泵軸材質(zhì)的許用應(yīng)力960 MPa。
通過上述力學性能試驗及應(yīng)力計算可知:
(1)來樣狀態(tài)和重新熱處理狀態(tài)下,拉伸試驗結(jié)果均滿足GB/T1220中對0Cr17Ni7Al鋼的拉伸性能要求。
(2)來樣狀態(tài)的沖擊功軸向取樣大于徑向取樣,經(jīng)熱處理后的橫向取樣沖擊功略高于來樣狀態(tài)。
(3)來樣狀態(tài)和熱處理狀態(tài)下軸的近外壁邊緣、1/2半徑及中心部位硬度均能滿足GB/T1220中對0Cr17Ni7A1鋼的拉伸性能要,經(jīng)熱處理后的硬度值均高于來樣狀態(tài)下的硬度。
(4)該系列泵啟機及運行過程中,聯(lián)軸器鍵槽工作面的應(yīng)力最大(126.8MPa),但未發(fā)生鍵槽開裂,發(fā)生開裂的一、二級葉輪鍵槽部位應(yīng)力值遠低于聯(lián)軸器鍵槽部位,且均未超過泵軸材質(zhì)(0Cr17Ni7AL)的許用應(yīng)力(960 MPa)。
(5)失效泵軸僅在過流區(qū)域泵軸鍵槽存在開裂現(xiàn)象,鍵槽裂紋呈貝殼狀的紋路,并有被擠壓的裂痕;裂紋的走向和裂紋與鍵槽工作面所受到的擠壓應(yīng)力相符[6-9],一、二級葉輪鍵槽工作面所受擠壓應(yīng)力與裂紋走向如圖6所示。
圖6 葉輪鍵槽部位工作面擠壓應(yīng)力與裂紋走向
(6)失效泵軸心部、1/2半徑和近外壁非金屬夾雜物類型主要為AI2O3,CaO和少量MnS類,總體鋼質(zhì)較純凈;二級葉輪鍵槽處裂紋沿與外壁平行的方向呈穿晶擴展,基本無分支,裂紋附近的金相組織正常(馬氏體+鐵素體+Ni3AI顆粒);斷口表面腐蝕產(chǎn)物主要為S和O元素,局部檢出P,C,Si,Ca,Na,Mg,AI等元素;
綜合以上信息,得出以下結(jié)論:失效泵軸材質(zhì)及性能滿足GB/T1220對0Cr17Ni7A1鋼的要求,葉輪鍵槽開裂機理為腐蝕疲勞,發(fā)生腐蝕疲勞的2個關(guān)鍵因素是腐蝕環(huán)境和交變載荷。
泵軸材質(zhì)由之前的0Gr17Ni7Al升級為XM-19,泵軸葉輪材質(zhì)由 ASTM A743Gr.CF8M(316)升級為316 L,材質(zhì)升級后的泵軸、葉輪于2017年4月在裝置檢修期間投用,經(jīng)過一個大修周期(3年),2020年4月裝置檢修期間對升級材質(zhì)后泵軸、葉輪進行復查,效果良好,轉(zhuǎn)子部件表面光潔,無裂紋及點蝕問題。
針對某高含硫天然氣凈化裝置再生塔底貧胺液泵泵軸失效問題,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)其失效泵軸材質(zhì)及性能滿足GB/T1220對0Cr17Ni7Al鋼的要求,葉輪鍵槽開裂機理為腐蝕疲勞,發(fā)生腐蝕疲勞的兩個關(guān)鍵因素是腐蝕環(huán)境和交變載荷。因此,對于石化行業(yè)使用設(shè)備,在研發(fā)階段就須綜合考慮工藝流體對材質(zhì)的性能要求,對于故障頻發(fā)設(shè)備或部件,應(yīng)積極依托具有相關(guān)檢驗/檢測資質(zhì)的科研院所開展失效分析,結(jié)合分析報告制定行之有效的技改方案或整改措施,是實現(xiàn)設(shè)備本質(zhì)安全,企業(yè)降本增效、節(jié)能降耗的有利舉措。