詹曉艷,胡曉亮,俞燕,施捷
(嘉興新嘉愛斯熱電有限公司,浙江 嘉興 314016)
隨著城鎮(zhèn)化的推進,市政污泥越來越成為政府和百姓所關(guān)注的難題,傳統(tǒng)的污泥處置辦法衛(wèi)生填埋、農(nóng)業(yè)堆肥、綜合利用以及干化焚燒處理。由于污泥干化焚燒處理徹底、處理容量高、可規(guī)?;幚硪殉蔀樽罱鼛啄瓯容^成熟的處理方式。目前,間接干化方式常用超圓盤式污泥干化機和槳葉式污泥干化機,由于超圓構(gòu)造簡單、使用能耗低、日產(chǎn)量穩(wěn)定、熱效率高,尾氣排放量少且適合于大污泥量的處理在日常生產(chǎn)得到了廣泛的應(yīng)用。我廠是最早建立起污泥焚燒干化處理的單位之一,但是,隨著污泥處理量不斷增加,2017年污泥處理率卻在不斷下降,其中1#、2#污泥干化車間污泥日處理量從2100噸左右不斷下滑至1900噸,較2016年污泥處理量的峰值下降約9.5%,嚴重降低了企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。如何提高超圓盤干化機的干化效率成了所關(guān)注的話題,在換熱器熱阻大的一側(cè)家裝肋片已經(jīng)成為一種高效的傳熱強化理論,已經(jīng)廣泛軍事、化工、航天等領(lǐng)域。
筆者分析車間的故障類型,發(fā)現(xiàn)其中干化機卡死故障占了所有故障的86.2%,從而導致傳熱惡化?,F(xiàn)場拆解設(shè)備檢查發(fā)現(xiàn),干化機卡死主要原因集中在剖泥刀被異物卡死,其中約70%來自于剖泥刀缺失或變形導致。干化機剖泥刀相當于在溫度場中施加一個速度場,能夠起到粉碎結(jié)塊污泥、在線清理盤片、攪動污泥以強化換熱的效果。但是,在實際使用過程中,由于無法避免固體雜質(zhì)進入干化機,剖泥刀時常會被這些雜質(zhì)損壞甚至脫落在干化機內(nèi)部,剖泥刀斷裂會導致干化盤片間的污泥結(jié)團堵塞,最終降低干化機效率直至停機檢修。每臺超圓盤干化機有7段窗口,每個窗口配置10把剖泥刀進行攪拌烘干,拆解過程中,經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)只有1/5左右的剖泥刀能夠正常工作。
由于盤片間隙中污泥結(jié)可通流面積減小,傳熱惡化,最終導致污泥處理單耗上升并且污泥處理量下降。本文基于場協(xié)同原則對剖泥刀的外型、長度,并分析獲得長、短剖泥刀的相對高效組合方案。利用適應(yīng)性強、持續(xù)去破壞邊界層以及低電耗率的組合剖泥刀,有效增加干化機的處理效率并降低用汽量。設(shè)備原配剖泥刀900cm×100cm的不銹鋼制成,后經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn)由于原泥篩板孔徑緣故,粒徑200mm以下的固體雜質(zhì)依然會進入干化機損壞剖泥刀進而影響干化機穩(wěn)定高效運行,此外,由于原配剖泥刀長短一致,污泥側(cè)擾動有限,傳熱的邊界層得不到破壞。為此將原900cm剖泥刀縮短至800cm,但是,使用過程中依然會有偶爾發(fā)生剖泥刀損壞導致盤片間隙全周被污泥封堵的情況。在實際運維過程中,多次維修時利用分段清理卡死部位的方式,逐步接近故障部位。發(fā)現(xiàn)隨著運行周期的延長,盤片中心處會慢慢積累結(jié)塊的污泥。這些污泥會將后續(xù)進入的固體雜質(zhì)向干化機頂部推送,直至損壞剖泥刀。為實現(xiàn)降低設(shè)備損壞頻率、增加干化效率、減少停機檢修時間,將原來統(tǒng)一長900cm的平面式剖泥刀調(diào)整為600cm×100cm的剖面式剖泥刀和800cm的平面式剖泥刀在不同窗口交替組合使用(如圖1),同時,在剖你刀的頭部安裝送羽根(如圖2),進一步增強污泥干化過程污泥側(cè)的擾動。使用過程中,剖泥刀的更換周期顯著延長,并且設(shè)備干化效率沒有明顯降低。有效地減少了與異物的卡塞及電機電流的過載,同時,又更好地將泥料進行攪拌與混合至烘干。通過從圖3中可以看出改造后的污泥干化曲線有顯著提升,3kg相同參數(shù)的污泥只需要在30min就達到干化平衡狀態(tài),而原始的干化機則需要更長的時間。改進效果明顯。
圖1 改造后圓盤式污泥干化機
圖2 剖泥刀送羽根
圖3 改造前后的污泥干化曲線
超圓盤干化機是一種典型的間壁式換熱器,熱阻主要集中在污泥側(cè),在污泥側(cè)的溫度場中施加一個速度場,即通過在污泥安裝不同尺寸的剖泥到,以及送羽根增加了污側(cè)的擾動,使得傳熱的邊界層得到破壞,溫度變得紊亂,傳熱得到了強化,其干化過程中達到平衡的時間明顯縮短。