王永
摘 要:針對屯蘭礦煤層透氣性差、本煤層預(yù)抽鉆孔抽采瓦斯流量較小,抽采效率低,為了提升抽采效果,基于高壓水力壓裂增透試驗(yàn),闡述了水力壓裂增透的原理,工藝布置及參數(shù)設(shè)置,進(jìn)而對其應(yīng)用效果進(jìn)行量化分析。實(shí)踐表明,該技術(shù)的應(yīng)用有效改善了該工作面瓦斯抽采效果,降低回采過程中的瓦斯含量,保障了安全。
關(guān)鍵詞:瓦斯抽采;水力壓裂;現(xiàn)場實(shí)踐
隨著多年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,我國逐步步入全面建設(shè)小康社會的決勝階段,煤炭資源是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)張的重要保障。隨著開采年限的增加,越來越多的賦存條件較為復(fù)雜的煤層已經(jīng)完成開采,煤層的開采逐步向著賦存復(fù)雜煤層轉(zhuǎn)移。瓦斯是煤層中含有的災(zāi)害性氣體,瓦斯抽采不合理或抽采不完全會造成難以估量的后果。由于煤層滲透性差、瓦斯含量高、瓦斯壓力大等造成瓦斯極難自由排出,所以提出水力壓裂增透技術(shù)[1],水力壓裂增透技術(shù)是對煤層進(jìn)行壓裂,提升瓦斯抽采效果。本文以某礦為研究對象,研究低滲透煤層水力壓裂瓦斯抽采規(guī)律,為實(shí)現(xiàn)低滲透煤層瓦斯抽采提供一定的指導(dǎo)及借鑒。
1 原理分析
水力壓裂增透技術(shù)是在地應(yīng)力的加載下,將高壓水注入至低滲透煤層,在高壓水的作用下,煤層出現(xiàn)壓裂裂縫,裂縫起裂后根據(jù)地應(yīng)力的作用發(fā)生偏轉(zhuǎn),達(dá)到改變煤層力學(xué)特性。壓裂后的煤層人工裂隙發(fā)育較好,達(dá)到瓦斯增透效果。
2 試驗(yàn)過程
2.1 試驗(yàn)工作面概況
根據(jù)某礦的實(shí)際地址情況,選定19采區(qū)的皮帶巷和行人巷為本次水力壓裂的實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)。皮帶巷主要用于采區(qū)的通風(fēng)和運(yùn)輸?shù)?,巷道預(yù)計(jì)服務(wù)年限11年。該巷煤層為山西組中下部3#煤,煤層厚度5.23m~7.06m,煤層平均厚度為5.93m。煤層頂?shù)装宓膸r性主要為細(xì)砂巖和砂巖。煤層底板標(biāo)高為+471m~+440m,水力壓裂實(shí)驗(yàn)點(diǎn)的埋深為480m。
2.2 水力壓裂鉆孔布置及封孔
水力壓裂系統(tǒng)主要是由注液泵、壓力表、封孔器及水箱等組成,煤層水力壓裂系統(tǒng)示意圖如1所示。
在進(jìn)行水力壓裂前對現(xiàn)場進(jìn)行測試孔的瓦斯抽采實(shí)驗(yàn),預(yù)先打好測試孔,隨后將測試孔進(jìn)行封堵,抽采瓦斯記錄抽采數(shù)據(jù)。完成測試孔的抽采后進(jìn)行壓裂孔1的壓裂,打好鉆孔后對壓裂孔1封堵壓裂,壓裂完成后進(jìn)行瓦斯抽采,記錄瓦斯抽采數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)與測試孔抽采數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,為了保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可靠性,重復(fù)上述步驟進(jìn)行壓裂孔2的施工與抽采,記錄數(shù)據(jù)。壓裂孔水力壓裂過程如下:
在進(jìn)行鉆孔施工后對鉆孔進(jìn)行高壓注水。在進(jìn)行注高壓水前需要對初始階段的水壓進(jìn)行設(shè)置,給定水壓后打開注水泵進(jìn)行壓裂,壓裂過程中安排人員對壓裂過程中監(jiān)測壓力表的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測與記錄。緩慢提升注液壓力,將注液壓力控制在1MPa~10MPa,直至注液壓力達(dá)到煤層的破裂壓力,當(dāng)水壓保持穩(wěn)定后,關(guān)閉注水泵,逐步卸壓壓裂完成。
壓裂鉆孔的施工需要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量把控,封堵效果較差極易造成壓裂效果的不佳,為了保證鉆孔的質(zhì)量,在鉆孔過程中,保證鉆機(jī)的穩(wěn)定性,壓裂鉆孔1打在距離36采區(qū)皮帶巷30m的位置,鉆孔2布置在采區(qū)行人巷15m的方位,測試鉆孔1位于壓裂鉆孔1左側(cè)位置,距離15m,鉆孔的埋深均為80m,鉆孔直徑為113mm,開孔的高度為1.6m,鉆孔的方位角為90°。鉆孔布置圖如2所示。
3 試驗(yàn)效果分析
在進(jìn)行壓裂時對測試鉆孔進(jìn)行監(jiān)測,水力壓裂過需要對瓦斯流量進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測,每個工作日監(jiān)測三次,一共監(jiān)測14天。在壓裂完成后對每個壓裂鉆孔打2個鉆孔監(jiān)測孔,進(jìn)行瓦斯流量監(jiān)測。監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖3所示。
根據(jù)圖3瓦斯?jié)舛入S時間的變化曲線可以看出,在整個監(jiān)測過程中(14天),測試孔的瓦斯?jié)舛让黠@高于水力壓裂鉆孔瓦斯?jié)舛?。測試孔的濃度由于未經(jīng)過水力壓裂增透,使得其瓦斯?jié)舛却笾路植荚?0%~60%。在監(jiān)測的前4天,瓦斯?jié)舛雀哂?0%,而在4天之后瓦斯?jié)舛纫话闾幱?0%附近。觀察觀測孔的瓦斯?jié)舛群靠梢钥闯?,兩個觀測孔的瓦斯?jié)舛纫恢狈植荚?0%附近,且隨著監(jiān)測時間的增加瓦斯的濃度幾乎不發(fā)生變化。觀察水力壓裂鉆孔可以看出,在監(jiān)測4天前瓦斯?jié)舛瓤焖傧陆?,下降的趨勢較為明顯,在進(jìn)行瓦斯抽采過后瓦斯?jié)舛认陆抵?0%左右,低于測試孔的瓦斯?jié)舛?,這是由于在經(jīng)過水力壓裂后,煤層內(nèi)部發(fā)育眾多人工裂縫,巷道內(nèi)部的空氣與煤層的接觸面積增大,此時鉆孔內(nèi)部的瓦斯?jié)舛葧陀跍y試孔的瓦斯?jié)舛取M瑫r無論水力壓裂鉆孔、測試孔或者觀測孔的瓦斯?jié)舛入S著測試時間的增長逐步呈現(xiàn)下降的趨勢,這是由于隨著瓦斯與巷道空氣的接觸時間的增大,瓦斯?jié)舛瘸尸F(xiàn)下降的趨勢,在監(jiān)測5天前瓦斯?jié)舛瓤焖傧陆担谕咚節(jié)舛缺O(jiān)測8天后瓦斯?jié)舛鹊南陆第厔轀p緩后保持穩(wěn)定。所以水力壓裂增透技術(shù)可以較好的提升瓦斯抽采效果。同時觀察壓裂鉆孔與測試鉆孔瓦斯?jié)舛冗_(dá)到平穩(wěn)的時間可以看出,經(jīng)過水力壓裂增透技術(shù)后鉆孔內(nèi)部瓦斯?jié)舛认陆邓俣让黠@增大,有效的降低了瓦斯抽采的天數(shù)。
對測試孔、水力壓裂鉆孔及觀察孔內(nèi)瓦斯流量進(jìn)行監(jiān)測,隨著監(jiān)測時間的增大監(jiān)測孔、壓裂孔及測試孔的瓦斯流量逐步降低,在整個瓦斯流量監(jiān)測過程中,監(jiān)測孔的流量最低,這是由于未經(jīng)過水力壓裂增透鉆孔內(nèi)部瓦斯的抽采效果較差,只有少量瓦斯被抽采出。觀測鉆孔內(nèi)部的瓦斯流量與觀測鉆孔距離水力壓裂鉆孔的距離有關(guān),當(dāng)距離壓裂鉆孔越近,觀測孔內(nèi)瓦斯流量越大,可以看出水力壓裂增透技術(shù)可以有效的提升鉆孔瓦斯流量,增加瓦斯的的抽采效果。同時觀察各個鉆孔無論測試孔還是壓裂鉆孔,鉆孔內(nèi)部的瓦斯流量呈現(xiàn)快速下降的趨勢,下降的趨勢類似于指數(shù)函數(shù)變化趨勢,在監(jiān)測第5天內(nèi),鉆孔內(nèi)部的瓦斯流量快速下降,當(dāng)抽采時間達(dá)到5天時,此時鉆孔內(nèi)部的瓦斯流量區(qū)域穩(wěn)定,瓦斯流量幾乎保持不變。所以鉆孔水力壓裂后,通過瓦斯抽排,降低了煤層瓦斯含量,可以在一定程度上降低或消除突出隱患。同時經(jīng)過水力壓裂后由于煤層中含水量增加,在一定程度上降低了采掘工作面的粉塵,改善了工作面環(huán)境。
4 結(jié)語
①增大了瓦斯抽采流量,大幅提高了煤層透氣性和鉆孔瓦斯抽采效果,縮短了抽采周期;②鉆孔水力壓裂后,通過瓦斯抽排,降低了其影響范圍內(nèi)的煤層瓦斯含量、瓦斯壓力,改變了煤體內(nèi)部應(yīng)力分布,可以在一定程度上降低或消除突出隱患;③壓裂后煤體內(nèi)水分增加,可以降低采掘過程中的煤塵產(chǎn)生量,改善井下作業(yè)環(huán)境。
參考文獻(xiàn):
[1]高海兵.新元礦31009工作面回風(fēng)巷水力壓裂增透技術(shù)研究與應(yīng)用[J].煤炭與化工,2020,43(04):118-121.