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        火電廠廢水深度處理回用技術(shù)研究及工程應(yīng)用

        2020-11-06 06:05:55沙謙梁靜
        科學(xué)與財富 2020年22期
        關(guān)鍵詞:反滲透

        沙謙 梁靜

        摘要:某火電廠采用藥劑軟化+ 管式膜固液分離+高壓反滲透脫鹽處理高含鹽廢水,介紹了其工藝流程和出水水質(zhì),并對系統(tǒng)性能進(jìn)行試驗,結(jié)果表明,該廢水處理系統(tǒng)運行穩(wěn)定,高壓反滲透裝置回收率≧95%,脫鹽率≧90%,出水水質(zhì)指標(biāo)符合回用要求,能夠普滿足生產(chǎn)需求。

        關(guān)鍵詞:管式膜;高鹽廢水;反滲透

        0???? 前言

        某火電廠外排水主要為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)排污水和高含鹽廢水,為進(jìn)一步節(jié)約水資源,降低公司發(fā)電水耗,杜絕廢水外排,電廠實施了廢水深度處理項目,增加TMF膜裝置和高壓反滲透裝置,將循環(huán)冷卻水系統(tǒng)排污水和高含鹽廢水經(jīng)深度處理作為循環(huán)水補(bǔ)水及鍋爐補(bǔ)給水水源回用。濃縮減量后產(chǎn)生的高濃鹽水一部分引致煤泥系統(tǒng)利用,一部分用于煤場降塵及灰?guī)旆呕壹訚瘛?/p>

        1???? 工藝流程及出水水質(zhì)

        1.1? 工藝流程

        二期冷卻塔排污水同暗涵水一起匯入集水池,經(jīng)提升泵進(jìn)入慢速脫碳裝置去除部分硬度、膠體和懸浮物,出水在經(jīng)過無閥過濾器深度去除膠體和懸浮物,過濾后的水經(jīng)加酸調(diào)節(jié)PH后自流入中間水池。中間水池出水一部分供二期冷卻塔使用;另一部分出水流入調(diào)節(jié)池經(jīng)過濾器+ 超濾+ 反滲透處理后供除鹽系統(tǒng)使用,反滲透濃水先經(jīng)藥劑軟化去除大部分硬度和少量硅后進(jìn)入管式軟化膜裝置,進(jìn)行固液分離,再進(jìn)入高壓反滲透裝置做減量化處理,產(chǎn)出的清水供二期冷卻塔使用,濃水供拌灰等使用。圖1 為反滲透濃水處理系統(tǒng)工藝流程圖。

        1.2出水水質(zhì)

        按最大循環(huán)水排污量及反滲透濃水排放量考慮設(shè)計處理能力,設(shè)計處理能力為60m3/h。設(shè)計出水水質(zhì)滿足《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》,具體設(shè)計出水水質(zhì)如下:濁度≦2NTU,COD2mg/l,電導(dǎo)率≦210us/cm,總硬度≦5mg/l,懸浮物≦5mg/l,二氧化硅≦0.5mg/l,PH6-9,余氯≦0.1mg/l。

        2主要處理單元

        廢水水源是經(jīng)過RO濃縮處理的反滲透濃水,此水質(zhì)特點是鹽分、硬 度及堿度高,且水量大,無法直接回收利用,需要進(jìn)一步進(jìn)行濃水減量化。根據(jù)水質(zhì)特點,選用軟化預(yù)處理+ 濃縮組合工藝進(jìn)行處理。大大縮短流程,并且經(jīng)一次性加藥反應(yīng)之后,通過過濾分離就可將鈣、鎂、鋇、鍶和二氧化硅這些無機(jī)致垢成分降至極低的程度,有效保護(hù)后續(xù)的回收反滲透單元,并大大提高其回收率。其中的管式膜是本處理工藝的最關(guān)鍵部分,承擔(dān)著取代沉淀池做固液分離和向后端回收反滲透裝置輸送合格進(jìn)水的雙重功能。

        2.1反應(yīng)槽

        高含鹽廢水流入反應(yīng)槽,在第一反應(yīng)槽內(nèi)添加相關(guān)藥劑,進(jìn)行pH粗調(diào),形成碳酸鈣和氫氧化鎂的沉淀物,同時氫氧化鎂攜帶二氧化硅形成共沉淀,然后廢水流入第二反應(yīng)槽,繼續(xù)補(bǔ)充添加藥劑(液堿),對pH進(jìn)行精調(diào),使得反應(yīng)更加完全。兩級反應(yīng)槽分別進(jìn)行機(jī)械攪拌和pH監(jiān)控。經(jīng)過反應(yīng)后的水(含有反應(yīng)生成的懸浮固體)溢流到管式膜的濃縮槽內(nèi),用循環(huán)泵輸送到管式膜進(jìn)行固液分離。同時,還產(chǎn)生一定量的濃縮液(污泥),需要送往污泥脫水系統(tǒng),經(jīng)過板框壓濾機(jī)脫水之后,脫水泥餅委外處理或直接填埋,脫離水則回流到系統(tǒng)前端再次處理。

        2.2? 管式膜系統(tǒng)

        管式膜系統(tǒng)由濃縮水池、管式膜和其他配套設(shè)備組成。濃縮水池可接收不斷被管式膜濃縮的污水,保持污泥濃度達(dá)到最佳狀態(tài)。管式膜的結(jié)構(gòu)是膜被澆鑄在多孔材料管的內(nèi)部。含被過濾物質(zhì)(固體)的水流透過膜后,再透過多孔支撐材料,進(jìn)入產(chǎn)水側(cè)(水被凈化)。被膜截留的固體顆粒在水流的推動下,不會停留在膜的表面,而是在膜表面起到一定的沖刷作用,避免污染物在膜表面停留。

        與普通的中空纖維超濾不同,管式膜可以承受很高的污泥濃度(2-5%),和極高的pH值,在pH為強(qiáng)堿性的條件下也能正常穩(wěn)定的工作。管式膜產(chǎn)水基本無壓,自流到過濾水槽,在出水管道設(shè)置PH調(diào)整槽,添加酸將pH回調(diào)到大約7.5-8.0。

        2.3? 高壓反滲透膜工藝

        反滲透高壓膜系統(tǒng)采用一套設(shè)計,設(shè)計進(jìn)水60m3/h,回收率≥75%,設(shè)計膜運行通量不大于15L/m2.h。配置膜系統(tǒng)84支膜元件,6芯膜殼,膜組件選用國際知名品牌。

        反滲透的工作過程是原水在膜的一側(cè)從一端流向另一端,水分子通過膜表面,從原水側(cè)到達(dá)另一側(cè),而無機(jī)鹽離子就留在原水側(cè)。隨著原水的流程逐漸增長,水分子不斷從原水中取走,留在原水中的含鹽量逐漸增大,即原水逐步得到濃縮,而最終成為濃水,從裝置中排出。

        設(shè)計回收率大于75%,且進(jìn)水為前端反滲透濃水,含鹽量高,處理難度大,為保證出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),且將濃水產(chǎn)量降到最低,現(xiàn)設(shè)計一級多段反滲透工藝,濃水經(jīng)軟化除鹽后進(jìn)入反滲透經(jīng)濃縮分離后,最終產(chǎn)水率達(dá)80%,濃水回收約12m3/h。

        3運行情況

        經(jīng)過對廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行168小時試運行,系統(tǒng)出水水質(zhì)統(tǒng)計見表2。由表1 可見,在性能測試過程中,工業(yè)廢水處理系統(tǒng)出水水質(zhì)指標(biāo)全部滿足設(shè)計要求

        4結(jié)論

        通過實驗表明,藥劑軟化+ 管式膜固液分離+ 高壓反滲透脫鹽處理高含鹽廢水系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水水質(zhì)符合設(shè)計要求,滿足火電廠工業(yè)用水水質(zhì)要求。選擇行業(yè)領(lǐng)先的管式膜技術(shù),縮短了工藝流程、減少了系統(tǒng)占地面積、減少化學(xué)藥品用量,綜合成本也大大下降。該項目實施完成后,解決了循環(huán)水對設(shè)備腐蝕的問題,確保機(jī)組長周期運行;同時將濃縮減量后產(chǎn)生的高濃鹽水一部分引致煤泥系統(tǒng)利用,一部分用于煤場降塵及灰?guī)旆呕壹訚瘢瑢崿F(xiàn)了廢水近零排放目標(biāo),對生態(tài)環(huán)境做出了貢獻(xiàn),樹立企業(yè)良好的社會形象。

        參考文獻(xiàn):

        [1]GB/T50050-2017工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范

        [2]GB/T19923-2005城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)

        [3]?? 張文耀,張志勇.抗污染超濾- 反滲透膜在電廠中水回用中的應(yīng)用.給水排水,2014,40(12)::5-55.

        [4]?? 王曉義.高效反滲透技術(shù)在市政污水回用中的應(yīng)用.工業(yè)用水與廢水,2013,44(1):78-80.

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