張意 劉蕾(.中海石油(中國(guó))有限公司秦皇島3-6作業(yè)公司,天津 300459;.中國(guó)石油渤海鉆探工程公司鉆井技術(shù)服務(wù)分公司,天津 30080)
岸電項(xiàng)目是在渤海某CEP平臺(tái)附近陸地建造220kV開(kāi)關(guān)站,通過(guò)海底電纜將高壓交流電送至海上電力動(dòng)力平臺(tái),然后再給海上油田群的各個(gè)平臺(tái)進(jìn)行供電,從而保證海上的油氣開(kāi)采。岸電實(shí)施后,渤海某CEP平臺(tái)主機(jī)會(huì)被拆除,主機(jī)供油設(shè)備也將閑置。將閑置設(shè)備接入渤海某CEP平臺(tái)生產(chǎn)水處理系統(tǒng),用于流程波動(dòng)緩沖,增加操作應(yīng)急時(shí)間,從而提高流程穩(wěn)定性。
渤海某CEP平臺(tái)作為中心平臺(tái),處理來(lái)自四個(gè)小平臺(tái)和自身的井流物,經(jīng)過(guò)生產(chǎn)分離器進(jìn)行油氣水初級(jí)分離,分離出的含水原油(含水低于50%)和部分分離出的天然氣通過(guò)海底管道進(jìn)入FPSO進(jìn)一步處理,另一部分天然氣進(jìn)入燃?xì)庀到y(tǒng);生產(chǎn)分離器分離出的含油污水進(jìn)入本平臺(tái)的生產(chǎn)水處理系統(tǒng),經(jīng)過(guò)處理后符合注水標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)水注入本平臺(tái)的注水井和小平臺(tái)的注水井及污水回注井。
隨著油田的持續(xù)開(kāi)采,各平臺(tái)對(duì)針對(duì)油井采用大泵提液等措施,渤海某CEP平臺(tái)的生產(chǎn)水處理系統(tǒng)逐漸增加負(fù)荷,接近系統(tǒng)設(shè)備最大處理量,流程緩沖空間受限,應(yīng)對(duì)官網(wǎng)波動(dòng)能力差,給現(xiàn)場(chǎng)操作人員應(yīng)急時(shí)間越來(lái)越少。同時(shí),部分設(shè)備的設(shè)計(jì)缺陷也逐漸在實(shí)際應(yīng)用中顯露。
(1)生產(chǎn)水處理系統(tǒng)處理量逐漸增加,生產(chǎn)水緩沖罐和注水緩沖罐緩沖能力逐漸受限,一旦下游平臺(tái)或本平臺(tái)發(fā)生注水系統(tǒng)部分關(guān)停,操作空間逐漸變小,應(yīng)急時(shí)間也變短。
(2)加氣浮選器出口至生產(chǎn)水緩沖罐處僅有一個(gè)手閥,閥門笨重,開(kāi)關(guān)困難,在發(fā)生生產(chǎn)關(guān)斷時(shí),仍會(huì)有部分生產(chǎn)水進(jìn)入生產(chǎn)水緩沖罐內(nèi),這也造成應(yīng)急時(shí)間的縮短。
(3)核桃殼過(guò)濾器并聯(lián)運(yùn)行,當(dāng)核桃殼濾器故障或是現(xiàn)場(chǎng)控制盤故障進(jìn)行檢修時(shí)時(shí),流程處理能力受限,這時(shí)需要限液等措施,帶來(lái)產(chǎn)量損失,這也是生產(chǎn)水系統(tǒng)處理流程的一個(gè)薄弱點(diǎn)。
(4)生產(chǎn)水緩沖罐液位調(diào)節(jié)閥為生產(chǎn)水處理流程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),無(wú)備用且無(wú)旁路,一旦發(fā)生故障進(jìn)行檢修,需要整體關(guān)停生產(chǎn)水處理系統(tǒng)。
(5)生產(chǎn)部門需要定期對(duì)污水罐進(jìn)行排污(多為生產(chǎn)水處理系統(tǒng)的懸浮物和部分濾失核桃殼濾料)至污油罐,并返回陸地進(jìn)行處理。排污過(guò)程耗費(fèi)人力物力,申報(bào)流程復(fù)雜繁瑣,污油罐占用現(xiàn)場(chǎng)空間大,懸浮物處理費(fèi)用高。
流程改造示意圖如圖1所示。
(1)在閑置場(chǎng)地,安裝污泥脫水裝置和烘干壓縮裝置。污泥脫水裝置主要是對(duì)于污水罐排出物進(jìn)行處理,經(jīng)過(guò)脫水裝置脫出的水可排入開(kāi)排系統(tǒng),脫水后的絮凝物需要烘干壓縮裝置進(jìn)一步處理。烘干壓縮裝置主要是對(duì)脫水后的絮凝物進(jìn)行烘干排除剩余水分后,再對(duì)其進(jìn)行壓縮成塊后返回陸地。
(2)生產(chǎn)水緩沖罐入口增加通過(guò)氣動(dòng)控制的隔離閥門,關(guān)斷后可以應(yīng)急迅速關(guān)閉,防止氣浮清水室的水繼續(xù)向下游進(jìn)液,增加流程的緩沖應(yīng)急能力。
(3)生產(chǎn)水緩沖罐液位調(diào)節(jié)閥LV并聯(lián)一備用閥門,防止LV發(fā)生問(wèn)題后需要停產(chǎn)進(jìn)行檢修,同時(shí)增加一旁路流程至注水緩沖罐入口,為核桃殼濾器增加一備用旁路,防止核桃殼濾器發(fā)生故障或者現(xiàn)場(chǎng)控制盤發(fā)生故障等需要進(jìn)行限液,消除生產(chǎn)水處理流程中的薄弱點(diǎn)。
圖1 流程改造示意圖
(4)注水緩沖罐溢流管線連接至燃油沉降罐和原油日用罐,當(dāng)流程關(guān)斷時(shí),可以起到應(yīng)急泄放的作用,增大流程緩沖空間,增加應(yīng)急處理時(shí)間,提高生產(chǎn)水處理流程和注水流程的穩(wěn)定性。
目前,生產(chǎn)水處理系統(tǒng)接近滿負(fù)荷運(yùn)行,處理的水量約為2000m3/h,生產(chǎn)水緩沖罐罐體的容積為317.46m3,正常的操作液位是1600至2200mm,而該罐的液位高高是3100mm,頂部剩余空間為77.22m3(取值操作液位區(qū)間最高值),流程應(yīng)對(duì)注水波動(dòng)能力相對(duì)較差(見(jiàn)表1)。
改造設(shè)計(jì)為利用閑置設(shè)備燃油沉降罐和原油日用罐,作為注水緩沖罐的應(yīng)急泄放罐,提升應(yīng)對(duì)注水管網(wǎng)波動(dòng)能力。燃油沉降罐的體積為256m3,作為應(yīng)急緩沖罐接入后,緩沖空間增加256m3,因此,應(yīng)急緩沖時(shí)間也有顯著提高(見(jiàn)表2)。
目前,生產(chǎn)水處理系統(tǒng)中加氣浮選器的出口水中含油約為25~45ppm,懸浮物含量30~40mg/L。而最終注入地層的注水水質(zhì)要求為水中含油20ppm,懸浮物含量15mg/L。
12個(gè)核桃殼濾器并聯(lián)使用,一旦聯(lián)控盤故障或多個(gè)核桃殼濾器故障,會(huì)有限液的可能,造成產(chǎn)量損失。因此,改造增加核桃殼濾器的旁通流程至注水緩沖罐入口。從目前生產(chǎn)流程化驗(yàn)情況來(lái)看,加氣浮選器出口水與核桃殼出口水按照一定比例混合,是可以滿足注水要求的。
水質(zhì)分析核算如表3所示。
表1 應(yīng)急工況反應(yīng)時(shí)間表
表2 改造后應(yīng)急工況反應(yīng)時(shí)間表
表3 水質(zhì)分析核算表
目前,渤海某CEP平臺(tái)需要對(duì)污水罐定期開(kāi)展排污作業(yè),對(duì)流程無(wú)法處理的懸浮物需要返回陸地進(jìn)一步處理。周期一般為一個(gè)月,排污量為20m3左右,處理費(fèi)用約為40萬(wàn)元,再加上運(yùn)輸費(fèi)用等,總費(fèi)用約為50萬(wàn)元,一年的總費(fèi)用為600萬(wàn)元。改造后引入污泥脫水處理裝置和烘干壓縮處理裝置,裝置費(fèi)用約為50萬(wàn)元,維護(hù)保養(yǎng)約為100萬(wàn)元,再加上運(yùn)輸壓縮廢料約為50萬(wàn)元,總費(fèi)用約為200萬(wàn)元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于之前的費(fèi)用。
(1)利用X平臺(tái)的閑置設(shè)備來(lái)彌補(bǔ)生產(chǎn)水處理流程的短板,改造相對(duì)簡(jiǎn)單而且容易實(shí)現(xiàn)。
(2)改造通過(guò)科學(xué)計(jì)算,具有精準(zhǔn)數(shù)據(jù)支撐,既增加了流程穩(wěn)定性,又能夠大大節(jié)省后期的生產(chǎn)成本。
(3)針對(duì)流程應(yīng)急情況,能夠減少限液停產(chǎn)等措施,在一定程度上減少了產(chǎn)量損失,創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益。