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        焦化洗脫苯系統(tǒng)技術改造與運行

        2020-11-06 12:46:58徐大正青島特殊鋼鐵有限公司山東青島266400
        化工管理 2020年23期
        關鍵詞:質量

        徐大正(青島特殊鋼鐵有限公司,山東 青島 266400)

        0 引言

        焦化廠煤氣凈化洗脫苯環(huán)節(jié)多采用洗油作為吸收劑,吸收焦爐煤氣中的苯系物,吸收塔后的富油經蒸餾再生后循環(huán)使用。在生產過程中,洗油的質量控制是保證洗苯效率的一個重要因素,而洗油質量的變化和洗油消耗指標又直接關系到洗脫苯的生產成本。

        1 洗油的成分及指標

        焦化廠煤氣洗脫苯所用洗油主要有兩種:一是煤焦油,二是石油洗油。石油洗油的洗萘能力強,但洗苯能力較弱,循環(huán)量較焦油洗油大,蒸苯能耗相應較高。焦油洗油是高溫煤焦油中230~300℃的餾分,容易得到,為大多數(shù)焦化廠所采用。焦油洗油中的主要成分有:萘、α-甲基萘、β-甲基萘、聯(lián)苯、苊、芴、氧芴、吲哚、喹啉等。見表1。

        表1 焦油洗油基本物理性質及質量指標

        2 洗油質量惡化的原因

        在洗脫苯的循環(huán)過程中,洗油的質量逐漸變壞,其密度、黏度和平均分子量均會增大,270℃和300℃前的餾出量降低,原因主要有以下幾點:

        (1)洗油在吸收苯系物的同時,還吸收煤氣中的一些不飽和化合物,如環(huán)戊二烯、古馬隆、茚、丁二烯等,這些不飽和化合物在煤氣中硫化物(以硫醇為主)的作用下,會聚合成高分子聚合物并溶解在洗油中,因而使得洗油質量變壞并析出沉淀物。

        (2)在洗苯循環(huán)使用的過程中,洗油中的輕質組分被煤氣帶走;在蒸餾過程中,洗油中的輕質組分被粗苯、萘油等采出物帶走。

        (3)煤氣中的氨含量高易使洗油和水形成耐久的乳濁液,從而使洗油變壞,失去吸收能力。

        (4)熱解和熱聚合作用。單純的洗油中有效成分的熱解和熱聚合在現(xiàn)有的溫度和壓力條件下并不能夠發(fā)生。

        3 洗油再生的重要性

        洗油質量在循環(huán)使用過程中將逐漸劣化,其比重、粘度和分子量均會增大,270℃和300℃前餾出量將逐步降低,這主要是因為洗油高分子聚合物生成并溶解在洗油中,部分輕質餾分被出塔煤氣和粗苯帶走所致,為了保證循環(huán)洗油質量的穩(wěn)定,在生產過程中,必須對洗油進行再生排渣處理,適時補充新洗油很有必要,通過有序排查,做好洗油的再生及排渣是影響目前運行的關鍵因素之一,同時還需增加再生器底部排渣頻次及時間,優(yōu)化補充洗油操作等各項措施,盡快改善循環(huán)洗油指標。

        為了保證循環(huán)洗油質量,使其有足夠的洗苯能力,需將循環(huán)洗油中的高分子聚合物排出,生產操作上將循環(huán)洗油量的1%~2%引入再生器,利用過熱蒸汽將洗油中的輕質蒸出,與苯氣一并進入脫苯塔,而高分子聚合物殘渣留在再生器內,定期排出器外,從而改善循環(huán)油質量。

        4 系統(tǒng)存在問題及技術改造

        焦化脫苯及再生工藝原理為,從管式爐來的熱富油進入脫苯塔上部塔板上,富油中的粗苯呈氣相從塔頂逸出,精重苯和萘油分別從中部層塔盤側線切取,貧油從塔底經熱貧油泵抽出。同時,貧油再生器器頂蒸汽及油氣進入脫苯塔底部的第一塊塔盤上,作為脫苯塔直接蒸汽蒸餾富油。再生器是鋼制直立圓筒體。從熱貧油泵后貧油管上引出2%~3%左右的貧油,送入再生器內,經管式爐加熱的過熱蒸汽直接蒸吹再生,使貧油中苯族烴溶劑油、輕質洗油全部蒸出,與水蒸氣一起進入脫苯塔。再生器底部高沸點聚合物及油渣作為殘渣,定期靠器內壓力外排到殘渣槽,用泵送至油庫單元。主要設備包括:管式爐、再生器、脫苯塔及各類泵,參見圖1。

        圖1 焦化脫苯及再生工藝流程圖

        針對洗苯塔、管式爐、再生器等設備設施的現(xiàn)狀及存在問題進行分析并進行相應改造,從而優(yōu)化循環(huán)洗油質量。具體問題及技術改造措施如下。

        4.1 冷凝水收集技術改造

        對循環(huán)洗油做全流程分析,發(fā)現(xiàn)循環(huán)洗油和富油含水偏大,其中貧油水分0.20%左右,富油含水在0.27%左右。其主要原因為洗苯后夾帶的冷凝液進入富油系統(tǒng),造成水分偏高,造成洗油乳化,因此需將這部分冷凝液經過煤氣水封收集進入廢水槽,最后去冷凝刮渣槽。

        4.2 再生器技術改造

        再生器結構存在不足,排渣方式效果差,排渣管道需優(yōu)化。再生器底部放空管排渣,為中下部進汽。通過分析,再生器存在設計缺陷,排渣管易堵,造成再生器排渣困難,洗油無法連續(xù)再生,無法起到再生效果。通過對再生器進行改造,增加折流板以及改進折流板孔徑大小,更換再生器側排渣,內部管到底,蒸汽進口在排渣口上方,將蒸汽進口下移(1.8 米)處理。

        4.3 管式爐技術改造

        現(xiàn)管式爐爐嘴方式導致其下段溫度偏低,僅為188℃,但中段達到520℃,對流段550℃,溫度集中在上部,造成富油出管式爐處溫度偏低,通過對爐嘴及進風方式、爐嘴周圍耐火材料、煤氣管道進行改造,提高下段輻射熱。

        5 運行實踐

        通過前期對洗苯塔、管式爐、再生器等設備設施改造后,具備降低洗油消耗,提高粗苯回收的硬件條件。在生產過程中,還需進一步優(yōu)化洗脫苯操作,改善循環(huán)洗油指標。參見表2。

        表2 主要生產運行參數(shù)

        5.1 再生器設備操作要點

        (1)將循環(huán)洗油量的1%~2%引入再生器連續(xù)加油蒸吹。

        (2)根據(jù)化驗室提供的循環(huán)油數(shù)據(jù),確定排渣頻次、排渣量。

        (3)對排渣伴熱管道加熱并對排渣內管進行吹掃,直至殘油槽上的殘渣管道出口冒出蒸汽。

        (4)視生產情況,再生器提前停止加油。

        (5)繼續(xù)對再生器進行吹蒸,將底部溫度控制到190~195℃左右。

        (6)開啟再生器通往殘渣槽閥門,并稍關通往脫苯塔的油氣閥門。

        (7)當再生器底部溫度上升至200℃時,排渣完成。排渣過程中,如再生器頂溫度升至185℃時,適量加油降低溫度利于排渣。

        (8)再生器排渣后,吹掃整個管道,直至徹底清掃干凈。(9)粗苯計劃停工時,再生器先排渣,排空后停止加油。

        (10)由于現(xiàn)再生器補充的是貧油輕質組分相對較少,如再高溫蒸吹勢必增加洗油的粘度,不利于再生器的排渣。建議:日常操作溫度也不宜過高,再生器少量通過熱蒸汽大約0.5 噸,排渣前根據(jù)再生器液位適當補充油量再生器頂部控制185℃,底部190℃蒸吹,通過取樣觀察排渣;這樣既能通過排渣改善穩(wěn)定洗油質量,又能保障排渣的通暢。

        5.2 降低貧富油循環(huán)量

        通過調節(jié)控制液氣比控制在1.6L/Nm3。富油循環(huán)量145m3/h降至125m3/h,煤氣發(fā)生量8.0 萬m3/h,觀察貧油上塔溫度變化,實現(xiàn)降低系統(tǒng)熱負荷,調整管式爐和循環(huán)冷卻水工藝參數(shù),實現(xiàn)終冷后煤氣溫度、貧油上塔量、管式爐煤氣消耗量以及循環(huán)冷卻水符合的匹配。

        5.3 降低塔頂吸力

        前期蒸苯塔底溫度為175℃,塔頂吸力為-49kPa,根據(jù)富油量調整,可適當降低塔頂吸力至-40kPa,適當提高脫苯塔頂溫度至75℃,塔底溫度提高至180℃,根據(jù)化驗粗苯質量情況,及時調整。

        5.4 適當降低過熱蒸汽溫度

        根據(jù)前期過熱蒸汽溫度控制在420℃左右,進塔底過熱蒸汽量在2.88t/h,為進一步穩(wěn)定脫苯塔操作,適當降低過熱蒸汽溫度至400~410℃,過熱蒸汽量控制在3t/h,調節(jié)可穩(wěn)住循環(huán)洗油質量,防止高溫對洗油造成熱聚合。

        5.5 通過調整進一步穩(wěn)定終冷后煤氣溫度和貧油上塔溫度

        前期終冷后煤氣溫度在27℃,貧油上塔溫度在31℃左右,通過對換熱器測溫,優(yōu)化調整換熱器各換熱效率,實現(xiàn)貧油上塔溫度在28~30℃,終冷后煤氣溫度在24~26℃之間,提高洗苯吸收效率。

        6 結語

        通過上述技術改造及穩(wěn)定運行后,洗苯塔后煤氣含苯小于2g/Nm3,洗油消耗小于55 公斤/噸苯。

        (1)冷凝水收集技術改造,實現(xiàn)貧富油含水均控制在0.1%以下,為穩(wěn)定貧富油質量打下良好的基礎,洗苯效率改善顯著。

        (2)再生器技術改造,解決再生塔內部堵塞問題,可實現(xiàn)連續(xù)排渣,真正改善循環(huán)洗油質量,洗油質量將明顯改善,洗苯效率改善顯著。

        (3)管式爐技術改造,富油在管式爐內受熱均勻,在同樣煤氣消耗的前提下,提高富油溫度,可提高脫苯效率。

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