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        濕法脫硫漿液循環(huán)噴淋系統(tǒng)結垢分析及控制措施

        2020-11-06 06:20:48高叢輝
        黑龍江電力 2020年3期
        關鍵詞:塔內硫酸鈣循環(huán)泵

        高叢輝

        (中國石油集團電能有限公司電力技術服務公司, 黑龍江 大慶163411)

        0 引 言

        中油電能有限公司電力技術服務公司熱電二公司煙氣脫硫系統(tǒng)為石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)。在大修期開塔檢修時發(fā)現(xiàn)漿液循環(huán)噴淋系統(tǒng)出現(xiàn)結垢現(xiàn)象,主要出現(xiàn)在漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)和部分噴淋噴嘴。雖然噴淋系統(tǒng)結垢是濕法脫硫系統(tǒng)常規(guī)問題,但是如果不進行控制,隨著運行時間延長,結垢將導致噴淋系統(tǒng)濾網(wǎng)堵塞、噴淋層噴嘴堵塞等問題,直接影響漿液噴淋量和霧化效果,存在出口指標不可控甚至超標風險。通過分析結垢狀況,研究結垢機理和垢樣組成,找到結垢原因,并采取運行控制措施,以使結垢問題得到控制。

        1 結垢的危害

        1.1 循環(huán)泵氣蝕損壞

        漿液循環(huán)泵入口設置濾網(wǎng),是為防止塔內大顆粒雜物通過泵吸入進入噴淋系統(tǒng)造成泵體及噴淋層設備堵塞。但是由于系統(tǒng)長時間運行或處于備用狀態(tài)時,濾網(wǎng)是浸泡在漿液池內的,這也為結垢提供了附著位置。塔內石膏結垢和亞硫酸鈣結垢將附著在濾網(wǎng)上導致堵塞。濾網(wǎng)堵塞嚴重會導致入口壓力降低、泵吸入量降低,容易造成循環(huán)泵氣蝕,造成蝸殼葉輪出現(xiàn)氣蝕坑,嚴重時將導致?lián)p壞泄漏。循環(huán)泵損壞照片如圖1所示。

        1.2 循環(huán)泵出力下降

        循環(huán)泵入口濾網(wǎng)堵塞,將導致泵吸入流量降低,造成循環(huán)泵出力下降[1]、漿液噴淋量不足。噴淋系統(tǒng)噴嘴結垢堵塞后,將導致可霧化噴嘴數(shù)量減少、霧化效果變差、噴淋覆蓋面積變小,導致出現(xiàn)煙氣走廊,引起指標不可控。

        1.3 系統(tǒng)電耗和維護成本增加

        由于噴淋系統(tǒng)結垢導致噴淋效果變差,為保證指標可控,需增加運行循環(huán)泵臺次,系統(tǒng)電耗率增加,運行成本增加。噴淋系統(tǒng)結垢嚴重時,需停運清理,清理維護成本增加。

        圖1 循環(huán)泵氣蝕照片

        2 結垢原因分析

        2.1 垢樣分析

        2.1.1 垢樣狀態(tài)

        圖2為系統(tǒng)垢樣,4個垢樣分別取自漿液循環(huán)泵濾網(wǎng)和噴嘴,垢樣1、2取自濾網(wǎng)中上部,垢樣略微發(fā)黃[2],垢樣3取自濾網(wǎng)底部,垢樣4取自堵塞的噴嘴。從垢樣外觀可看出,濾網(wǎng)主要結垢呈層狀,底部垢樣有針狀結晶,噴嘴內垢樣呈球塊狀。層狀結垢說明結垢是逐漸形成的,且呈現(xiàn)逐層附著。

        2.1.2 垢樣成分

        對垢樣進行成分分析,具體分析數(shù)據(jù)見表1。

        表1 垢樣成分分析數(shù)據(jù)

        由垢樣成分分析可看出,循環(huán)泵濾網(wǎng)中上部結垢為亞硫酸鈣和硫酸鈣復合結晶,內部可見片狀透明晶片。濾網(wǎng)底部塊狀垢樣為石膏沉積結垢和石灰石漿液沉積結垢、少量泥沙沉積物和鱗片防腐脫落雜物。噴嘴內白色球塊狀結垢為硫酸鈣垢和少量亞硫酸鈣垢,同時伴有部分粉塵沉積垢。

        圖2 系統(tǒng)垢樣

        2.1.3 結垢機理

        濕法脫硫系統(tǒng)結垢的形成主要與系統(tǒng)內pH、氧化效果和塔內漿液濃度有關。pH越低對控制結垢越有好處,但過低的pH又會影響吸收反應進行,因而應控制pH在合理范圍,5.0~5.6為最優(yōu)狀態(tài)。濕法脫硫采用強制氧化的方式將吸收反應產(chǎn)生的亞硫酸鈣氧化成硫酸鈣,氧化效果不好也會引起亞硫酸鈣含量增加,形成軟垢。當塔內漿液濃度過高,亞硫酸鈣過飽和系數(shù)達到1.4時將大量析出附著[3],同時亞硫酸鈣給硫酸鈣結晶提供晶核,加快石膏硬垢的產(chǎn)生。

        2.2 結垢原因分析

        系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)pH控制合理,氧化風機運行正常,氧化空氣管路暢通,氧化風量充足。塔內漿液濃度控制在1 080~1 130 kg/m3范圍內[4],系統(tǒng)參數(shù)調整正常。排除以上因素,結垢因素則為運行方式不合理和設備沖洗存在問題。

        2.2.1 濾網(wǎng)結垢原因分析

        1)片狀結晶為析出在濾網(wǎng)上的亞硫酸鈣和硫酸鈣復合結晶,系統(tǒng)長時間運行,結晶逐漸長大形成結垢。晶體析出需要提供晶核,由于濾網(wǎng)上初期沉積的石膏為晶體析出提供了晶核,當塔內漿液密度較高且亞硫酸鈣過飽和度超過1.4時,晶體析出逐漸生長,隨著運行時間延長,晶體逐層析出形成片狀結垢,堵塞濾網(wǎng)。

        2)塊狀石膏垢主要集中在濾網(wǎng)底部,是由濾網(wǎng)底部石膏沉積而形成的,特別是循環(huán)泵停運周期過長時,石膏粘附在濾網(wǎng)上形成結垢。

        3)白色球塊狀結垢為石灰石沉積物,由于塔內漿液補充,未反應的石灰石漿液沉積在吸收塔底部,隨著運行時間延長,沉積量增加形成碳酸鈣沉積結垢。

        4)由于工業(yè)水及石灰石粉中含有一些泥沙類雜質,隨著運行時間延長逐漸富集,沉積到濾網(wǎng)附近,塔內一些脫落的鱗片防腐碎塊隨漿液沉積到濾網(wǎng)上。

        綜上所述,濾網(wǎng)結垢主要是由于系統(tǒng)循環(huán)泵備用周期過長,初期形成的軟垢未得到及時沖洗,隨著備用時間延長逐漸結晶成硬垢。原有沖洗方式存在不能將循環(huán)泵濾網(wǎng)上沉積漿液沖走的問題,造成長時間附著引起結垢。

        2.2.2 噴淋層結垢原因分析

        塔內噴淋層噴嘴有空心錐單口噴嘴和空心錐雙口噴嘴兩種,兩種噴嘴按照設計數(shù)量布置在每個噴淋層管路上。噴淋層結垢嚴重的噴嘴主要是各層的單向向下的空心錐單口噴嘴,雙口噴嘴結垢較少。結垢成分為石膏垢,結垢形成原因與除霧器結垢原因相似[5],兩種噴嘴結垢的原因對比如圖3所示。

        圖3 兩種噴嘴結垢原因對比

        結垢過程發(fā)生在循環(huán)泵備用停運期間,由濕煙氣經(jīng)過圖3中單口空心錐噴嘴和雙口噴嘴的狀態(tài)可以看出,攜帶漿液的濕煙在上行過程中碰到噴嘴后,漿液會沿噴嘴壁向下流回吸收塔,煙氣可直接通過雙口噴嘴,而單口向下的噴嘴則將煙氣內漿液遮擋后使其沿著噴嘴內壁沉積。循環(huán)泵長時間停運會導致石膏沉積量逐漸增加,最后形成硬垢[6],循環(huán)泵再運行時無法沖掉所結硬垢,導致堵塞。

        3 控制措施

        針對系統(tǒng)實際運行狀況、結垢機理和結垢原因進行分析,通過調整循環(huán)泵運行方式、改進沖洗方式等措施進行結垢控制。具體措施如下:

        1)系統(tǒng)循環(huán)泵實際運行中為一運兩備狀態(tài),原設備輪換周期為半個月,實際備用泵備用周期為一個月,由于備用周期過長為軟垢變硬垢提供了時間,因此將循環(huán)泵輪換周期改為一周一次,縮短備用時間,減少結垢。

        2)針對沉積漿液附著結垢問題,將原入口沖洗方式進行改變。由于原沖洗方式?jīng)_洗水只能沖洗濾網(wǎng)局部,不能將大量附著物沖洗干凈。通過入口注水至出口管水壓力超過吸收塔液位靜壓力后,打開入口門進行瞬間大流量高壓沖洗,可將濾網(wǎng)上附著物和初期軟垢徹底沖洗,減少結垢。沖洗方式對比效果如圖4所示。

        圖4 入口濾網(wǎng)沖洗方式改變前后效果對比

        3)備用泵啟動前通過出口沖洗水對循環(huán)泵噴淋層進行沖洗,將附著的漿液和初期軟垢沖洗掉,減少循環(huán)泵噴淋層結垢。

        4 應用實效分析

        1)控制措施實施后,漿液循環(huán)系統(tǒng)結垢狀況明顯改善,入口濾網(wǎng)結垢量大大降低,效果對比如圖5所示。

        2)循環(huán)泵噴淋層噴嘴堵塞狀況大大好轉,堵塞比例由措施前的45.2%降至17.5%。具體數(shù)據(jù)對比見表2。

        3)通過實施控制措施,結垢狀況得到改善,設備損耗大大降低,同時維護工作量減少,效益明顯。

        圖5 措施實施前后濾網(wǎng)結垢狀況對比

        表2 噴嘴堵塞數(shù)量對比

        5 結 語

        針對濕法脫硫循環(huán)噴淋系統(tǒng)結垢問題,通過改變運行方式和沖洗方式使系統(tǒng)結垢得到了改善。為了更好控制結垢發(fā)生,在優(yōu)化運行控制基礎上,還可應用添加新型阻垢劑等方式進行改善。

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