孔令偉 敖建東
(棗礦集團蔣莊煤礦,山東 棗莊 277519)
蔣莊煤礦掘進三區(qū)施工的北十采區(qū)運輸機下山,該開拓巷道為15°下山施工,巷道采用錨網(wǎng)噴支護。巷道凈斷面為13.6 m2,噴厚80 mm,巷道頂幫需噴射混凝土1.09 m3完成封閉噴漿作業(yè)。傳統(tǒng)噴漿工藝為:55 kW 絞車后路提升運輸,噴漿料到位后,人工體力卸沙,通過上料機上料,迎頭后安裝噴漿機短距離噴漿。采用傳統(tǒng)工藝施工,存在粉塵濃度高、人工卸料勞動強度大、單車噴漿耗時長等弊端,占用崗位多。礦井于2018 年在北十采區(qū)運輸機下山進行遠距離噴漿系統(tǒng)的試驗研究。
(1)現(xiàn)場人工拌制砂漿產(chǎn)塵大,對井下環(huán)境污染相當嚴重。噴漿時在拌料、上料、噴漿機、噴槍處都產(chǎn)生大量粉塵,實際粉塵量超過國家標準要求。
(2)在井巷施工現(xiàn)場拌制噴漿料,配比不準確、拌合不均勻?qū)е聡姖{料質(zhì)量不穩(wěn)定,回彈率高,材料浪費大。混凝土噴漿的回彈率一般在20%~30%。
(3)工人勞動強度大,效率低。
(4)噴射距離短。傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)子式混凝土噴射機,用于干料、潮料混凝土噴射作業(yè)。轉(zhuǎn)子式混凝土噴射機的給料部分、噴射部分為一體(即它只有一個料腔,同時用于給料和噴射作業(yè)),給料和噴射時密封處于相對旋轉(zhuǎn)狀態(tài),密封結(jié)構(gòu)不可靠,并極易出現(xiàn)磨損造成密封失效,以致噴射距離短,僅能達到60~80 m,并產(chǎn)生較多粉塵,料腔通過出料口頻率較低,噴射時脈沖大,物料不能連續(xù)。
(1)噴漿粉塵的解決方案:一是采取潮式噴漿技術(shù),降低噴漿過程產(chǎn)塵;二是采用螺桿式混凝式攪拌器及混凝土轉(zhuǎn)載機拌料、上料,減少拌料揚塵量。
(2)配比不均勻、回彈率高的解決方案:采用螺桿式混凝式攪拌器拌料,嚴格控制噴漿料配比,攪拌均勻,回彈率得到有效控制。
(3)勞動強度大、效率低的解決方案:采用機械化拌料、上料、噴漿,取代人工作業(yè),實現(xiàn)遠距離噴漿按鍵集控操作。
(4)噴射距離短解決方案:著重研究遠距離、無塵化的噴漿裝備和自動化、機械化、適用性高的噴漿工藝,最終達到增大噴漿距離、降低粉塵濃度、降低作業(yè)強度、提高噴漿質(zhì)量的目的。
遠距離噴漿系統(tǒng)是通過系統(tǒng)性改造,針對噴漿拌料、上料、噴漿及運輸各環(huán)節(jié)研發(fā)的系統(tǒng)性設(shè)備。其關(guān)鍵技術(shù):一是PLC 程序控制各液壓系統(tǒng),實現(xiàn)全自動機械化無塵化拌料;二是針對無塵化上料工藝,采用全液壓系統(tǒng),實現(xiàn)自動取料、自動上料;三是全液壓驅(qū)動遠距離噴漿,減少運輸環(huán)節(jié),實現(xiàn)長距離無塵化噴漿。使用該系統(tǒng)噴漿,可以一次安裝直至工程結(jié)束,無需提升運輸,節(jié)省人力物力,改善傳統(tǒng)噴漿施工工藝。
2.3.1 螺桿式混凝式攪拌器
螺桿式混凝土攪拌器由升降橫移機構(gòu)、回轉(zhuǎn)底盤、縱移機構(gòu)、回轉(zhuǎn)驅(qū)動機構(gòu)、攪拌頭、液壓泵站與控制系統(tǒng)構(gòu)成。升降橫移機構(gòu)、回轉(zhuǎn)底盤作為主機架布置在礦車軌道的一側(cè),縱移機構(gòu)布置在礦車軌道的中間,回轉(zhuǎn)驅(qū)動機構(gòu)通過軸承座固定在升降橫移機構(gòu)的側(cè)端,帶有螺旋攪拌葉片的攪拌頭插裝于回轉(zhuǎn)驅(qū)動機構(gòu)的下方,回轉(zhuǎn)驅(qū)動機構(gòu)由液壓馬達驅(qū)動。工作時,液壓馬達驅(qū)動其下方的攪拌頭作回轉(zhuǎn)攪拌運動,升降、橫移油缸帶動攪拌頭分別作升降、橫移運動,縱移油缸帶動礦車作縱移運動,從而實現(xiàn)攪拌頭在礦車內(nèi)對噴漿料實現(xiàn)上下、左右、前后的攪拌運動。
2.3.2 遙控鏈斗式混凝土轉(zhuǎn)載機
主要由行走裝置、回轉(zhuǎn)舉升機構(gòu)、上料裝置、皮帶機、液壓泵站及電控裝置構(gòu)成。設(shè)備的所有零部件均固定在行走裝置上。行走裝置由履帶底盤、底板焊接件等構(gòu)成;回轉(zhuǎn)舉升機構(gòu)通過回轉(zhuǎn)減速機固定在行走裝置上,回轉(zhuǎn)舉升機構(gòu)上固定有上料裝置,通過回轉(zhuǎn)舉升機構(gòu)可實現(xiàn)上料裝置從通行位置至工作位置的轉(zhuǎn)換及高度的升降調(diào)整;上料裝置帶有由液壓馬達及鏈條驅(qū)動的喂料螺旋滾筒和上料刮斗機構(gòu),可從裝有噴漿料的礦車中連續(xù)均勻地取料并輸送至皮帶機進行其他作業(yè);轉(zhuǎn)載機采用全液壓驅(qū)動方式,配套的液壓泵站與控制系統(tǒng)提供所需液壓動力及手動/無線遙控控制,皮帶機可將材料運輸至指定位置。
2.3.3 液壓轉(zhuǎn)子式混凝土噴射機
混合噴漿料(現(xiàn)場拌制或配料廠拌制或袋裝、筒倉儲存材料),送入料斗,經(jīng)過篩子將大顆粒篩除后進入錐形給料裝置內(nèi)的料杯內(nèi),然后落入氣料室。落料點前處,壓縮空氣通過錐形殼體進入有料料杯??諝鈬娚涫刮锪纤缮?,有利物料充分落入氣料室。物料從料杯排出后,其內(nèi)的殘余壓縮空氣通過余氣口排出,若有殘余物料也隨壓縮空氣一塊排出進入集塵器。然后空料杯旋轉(zhuǎn)繼續(xù)從料斗中接料。通過液壓控制給料裝置旋轉(zhuǎn)速度,控制送往氣料室物料的多少。氣料室的補壓氣使其中的物料盡量疏松(有利物料的輸送),再通過葉片輪旋轉(zhuǎn)將物料送至物料出口。壓縮空氣通過進氣口進入氣料室,并通過布置在葉片輪料杯頂部上側(cè)的鵝頸管導(dǎo)向出料口。壓縮空氣將葉片輪上料杯內(nèi)噴漿料吹出通過出料口、輸送管路流向噴嘴。葉片輪的轉(zhuǎn)速可以無級調(diào)節(jié),實現(xiàn)物料均勻送向噴嘴。
圖1 液壓轉(zhuǎn)子式混凝土噴射系統(tǒng)
如圖1 液壓轉(zhuǎn)子式混凝土噴射系統(tǒng)主要由行走裝置、料斗、錐形給料裝置、噴射系統(tǒng)、液壓泵站、氣路系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)及除塵器構(gòu)成。設(shè)備的所有零部件均固定在行走裝置上。行走裝置由履帶底盤、底板焊接件等構(gòu)成。噴射系統(tǒng)的驅(qū)動部分固定在行走裝置上,噴射系統(tǒng)主要包括氣料室、葉片輪、減速機和馬達。氣料室上固定有錐形給料裝置和料斗,通過錐形給料裝置的定量錐形轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)將物料送入到氣料室內(nèi),再通過葉片輪的旋轉(zhuǎn)將物料在風壓的作用下輸送出去。噴射機采用全液壓驅(qū)動方式,配套的液壓泵站與控制系統(tǒng)提供所需液壓動力通過手動控制來實現(xiàn)各動作。
(1)螺桿式混凝式攪拌器有效地解決了普通噴漿機人工卸料、拌料的問題,節(jié)省大量的人力,降低勞動強度,提高噴漿工作效率,而且大大減少人工作業(yè)所帶來的粉塵,實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。
(2)遙控鏈斗式混凝土轉(zhuǎn)載上料機通過遠程遙控控制,有效替代了人工從礦車中取料、人工上料等傳統(tǒng)作業(yè)方式,實現(xiàn)連續(xù)均勻供料。
(3)液壓轉(zhuǎn)子式混凝土噴射機有效解決遠距離噴漿噴頭噴漿效果不好的現(xiàn)象,通過自動化、機械化、適用性高的噴漿工藝,達到了增大噴漿距離、降低粉塵濃度、降低作業(yè)強度、提高噴漿質(zhì)量的效果。
3.2 經(jīng)濟效益
新式噴漿系統(tǒng)的投入使用,使得卸沙出勤人數(shù)由3 人縮減為2 人。按工區(qū)人均應(yīng)發(fā)工資9650 元/月計算,每年可節(jié)約開支115 800 元。每班次卸沙車數(shù)由10 車增加至15 車,與以往相比,每月可多成巷25%,一月可創(chuàng)造效益3450 元,一年可創(chuàng)造效益41 400 元。
新式噴漿系統(tǒng)卸沙速度較人工卸沙更加穩(wěn)定,拌料能力較原上料機有了大幅度提高,迎頭噴漿連續(xù)性好,噴漿質(zhì)量較原有裝備提升10%。噴漿完成后巷道成型好,減少后路復(fù)噴工作量,一月可節(jié)約成本3105 元,一年可節(jié)約成本37 260 元。使用該裝備每年有效增效194 460 元。
新式噴漿系統(tǒng)有效地解決了勞動強度大的問題,節(jié)省了大量的人力,人員無需在礦車內(nèi)卸沙,避免人員上下沙車摔倒等可能造成人員受傷的意外事故,大大提高了作業(yè)人員的安全系數(shù),大大減少了井下人工作業(yè)所帶來的粉塵,實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)。