丁棚格
(中國(guó)石化濟(jì)南煉化公司,山東 濟(jì)南 250101)
根據(jù)市場(chǎng)需要,中國(guó)石化濟(jì)南煉化公司第I套常減壓蒸餾裝置(簡(jiǎn)稱(chēng):常減壓裝置)于2020年2月安排生產(chǎn)0#柴油,凝點(diǎn)按不大于2℃控制。調(diào)整前后常三線柴油凝點(diǎn)分布見(jiàn)圖1。其中2月10日-2月12日為調(diào)整前的常三線柴油成績(jī),2月13日之后為調(diào)整后的常三線柴油成績(jī)。
圖1 常三線柴油凝點(diǎn)分布
調(diào)節(jié)前柴油凝點(diǎn)為-16℃左右(按-10#柴油控制),通過(guò)對(duì)常壓各側(cè)線抽出量及中段回流等參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)后,常三柴油凝點(diǎn)有了明顯提高,但距離實(shí)現(xiàn)0#柴油凝點(diǎn)(≯2℃)還有較大差距。由于通過(guò)再次提高常三線抽出量(調(diào)整常三線凝點(diǎn)最主要的手段)來(lái)調(diào)節(jié)柴油凝點(diǎn)時(shí),常三線汽提塔出現(xiàn)了抽空現(xiàn)象。所以決定通過(guò)Petro-SIM優(yōu)化軟件來(lái)探尋問(wèn)題的關(guān)鍵。
本次模擬主要是探究原油油品性質(zhì)及常壓各操作參數(shù)對(duì)常三線柴油凝點(diǎn)的影響,因此在Petro-SIM模型構(gòu)建過(guò)程中主要包括兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):原油模型構(gòu)建和常壓塔模型構(gòu)建。
常減壓裝置加工管輸原油,管輸原油為混輸原油,即勝利原油與進(jìn)口原油按一定比例混輸進(jìn)廠,其中進(jìn)口原油包含凱薩杰原油、罕戈原油、杰諾原油、南巴原油、芒都原油等。 常減壓裝置加工原油性質(zhì)見(jiàn)表1。2020年2月付裝置的原油中勝利油與進(jìn)口油的比例為1∶3,參照表1中原油的主要參數(shù),在Petro-SIM中對(duì)原油環(huán)境進(jìn)行模擬,最終根據(jù)按表2。
所示原油比例完成原油環(huán)境的擬合,盡量接近生產(chǎn)所需要的油品性質(zhì)。
表1 常減壓裝置原油數(shù)據(jù)
表2 Petro-SIM擬合原油比例
模擬的原油環(huán)境中付裝置原油性質(zhì)見(jiàn)表3。
表3 模擬原油性質(zhì)
表3(續(xù))
根據(jù)2020年2月0#柴油調(diào)整后常壓塔操作參數(shù)進(jìn)行常壓模型構(gòu)建,常壓塔主要操作參數(shù)見(jiàn)表4。
表4 常壓塔主要操作參數(shù)
模型構(gòu)建完畢后運(yùn)行收斂。
構(gòu)建模型完畢后,模擬及實(shí)測(cè)常三線柴油成績(jī)見(jiàn)表5。
表5 常三線柴油成績(jī)對(duì)比
如表5所示,Petro-SIM模型中模擬的常三柴油初餾點(diǎn)、95%點(diǎn)較之實(shí)測(cè)值偏高,凝點(diǎn)均為-7.0℃左右。常三線柴油作為加氫料,95%點(diǎn)≯365℃,因此將95%餾出溫度(≯365℃)和凝點(diǎn)(無(wú)限趨近于2.0℃)作為標(biāo)準(zhǔn)控制參數(shù)進(jìn)行模擬調(diào)節(jié)。影響常三柴油凝點(diǎn)的主要參數(shù)包括常二線抽出量、常三線抽出量、常壓各中段取熱、常底吹汽等,因此逐項(xiàng)通過(guò)空白對(duì)照試驗(yàn)進(jìn)行探究。
在實(shí)際生產(chǎn)操作中上一側(cè)線產(chǎn)品對(duì)下側(cè)線產(chǎn)品質(zhì)量影響較大,因此在Petro-SIM中通過(guò)調(diào)節(jié)常二線抽出量來(lái)控制常三線柴油的凝點(diǎn),通過(guò)給定常二線不同的抽出量,發(fā)現(xiàn)常三線柴油凝點(diǎn)及餾程變化明顯,常二線抽出量調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)常三線成績(jī)見(jiàn)表6。通過(guò)對(duì)比成績(jī)不難看出,雖然常二線抽出量提高至30t/h時(shí)柴油凝點(diǎn)在-0.13℃(距離0#柴油凝點(diǎn)卡邊成績(jī)2.0℃差距較大),但其95%餾出溫度為378.76℃,超出了工藝指標(biāo)近14℃,如果繼續(xù)提高常二線抽出量,柴油的95%餾出溫度將偏離工藝指標(biāo)更多,因此只通過(guò)調(diào)節(jié)常二線抽出量不能實(shí)現(xiàn)常三線0#柴油凝點(diǎn)的卡邊操作。
表6 常二線抽出量調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)常三線柴油成績(jī)
實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中側(cè)線成績(jī)調(diào)節(jié)手段之一就是調(diào)節(jié)本側(cè)線的抽出量以影響其抽出溫度,因此在Petro-SIM中通過(guò)調(diào)節(jié)常三線抽出量來(lái)控制常三線柴油凝點(diǎn),通過(guò)給定常三線不同的抽出量,也能觀察出常三線柴油凝點(diǎn)及餾程的明顯變化,常三線抽出量調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)常三線柴油成績(jī)見(jiàn)表7。
表7 常三線抽出量調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)常三線柴油成績(jī)
如表7所示,將常三線抽出量提高至95t/h時(shí)柴油凝點(diǎn)已經(jīng)為-0.68℃,但其95%餾出溫度高達(dá)384.30℃,超出工藝指標(biāo)近19℃,如果繼續(xù)提高常三線抽出量,柴油的95%餾出溫度也將偏離工藝指標(biāo)更多,因此只通過(guò)調(diào)節(jié)常三線抽出量也不能完成常三線0#柴油凝點(diǎn)的卡邊操作。
常一中在常壓塔20層抽出、22層返塔,常三線抽出層為14層,在Petro-SIM中通過(guò)分別大幅度調(diào)節(jié)常一中返塔量及返塔溫度(此時(shí)的調(diào)節(jié)接近于極限操作)發(fā)現(xiàn)常三線柴油凝點(diǎn)及餾程變化明顯,常一中參數(shù)變化對(duì)應(yīng)的常三線柴油成績(jī)見(jiàn)表8,如表8所示,將常一中返塔量從調(diào)整前的168t/h降低至1t/h(即模擬取消常一中取熱),或?qū)⒊R恢蟹邓囟葟漠?dāng)前的198℃逐次提高至220℃,常三線柴油凝點(diǎn)分別提高至-3.42℃和-3.91℃。本裝置常一中跟脫后原油換熱,調(diào)節(jié)前常一中取熱量為8.45GJ/h,當(dāng)返塔量降至1t/h時(shí)相當(dāng)于常一中段無(wú)取熱,脫后原油從常一中取到的熱量為零,或常一中返塔溫度調(diào)整為220℃時(shí)取熱量?jī)H為調(diào)節(jié)前取熱量的13.4%,故上述兩種極限操作只能存在于理想狀態(tài)下,而即使存在上述極限操作,0#柴油凝點(diǎn)距離卡邊操作成績(jī)2.0℃還有6℃左右的差距,因此可以得出結(jié)論只通過(guò)調(diào)節(jié)常一中參數(shù)也不能完成0#柴油凝點(diǎn)的卡邊操作。
表8 常一中參數(shù)調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)常三線柴油成績(jī)
常二中在常壓塔第10層抽出,12層返塔,距離常三線抽出層僅兩層塔盤(pán),在Petro-SIM中分別大幅度調(diào)節(jié)常二中返塔量及返塔溫度,觀察對(duì)常三線柴油的凝點(diǎn)的影響。常二中參數(shù)變化對(duì)應(yīng)的常三線柴油成績(jī)見(jiàn)表9。
表9 常二中參數(shù)調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)常三線柴油成績(jī)
如表9所示,將常二中返塔量從調(diào)整前的66t/h降低至1t/h,或?qū)⒊6蟹邓囟葟漠?dāng)前的245℃逐次提高至300℃,此時(shí)常三線柴油凝點(diǎn)能分別提高至-3.82℃和-4.31℃,但對(duì)兩種極限操作條件下常二中的取熱量進(jìn)行對(duì)比,相當(dāng)于常二中無(wú)取熱,或?qū)⒎邓囟忍岣咧?00℃時(shí),常二中取熱僅為調(diào)節(jié)前取熱量的17.4%,故該操作也僅存在于理想狀態(tài)下,而即使存在上述極限操作,0#柴油凝點(diǎn)距離卡邊操作成績(jī)2.0℃還有6.5℃左右的差距,因此可以得出結(jié)論只通過(guò)調(diào)節(jié)常二中參數(shù)不能實(shí)現(xiàn)常三線0#柴油凝點(diǎn)的卡邊操作。
常頂回流提供常壓塔塔板上的液相回流,使塔內(nèi)汽、液兩相充分接觸,達(dá)到傳質(zhì)、傳熱的目的,因此常頂回流量能明顯影響常壓各側(cè)線成績(jī),在Petro-SIM中模擬通過(guò)大幅度調(diào)節(jié)常頂回流量發(fā)現(xiàn)常三線柴油凝點(diǎn)及餾程變化明顯,常頂回流量參數(shù)變化對(duì)應(yīng)的常三線柴油成績(jī)見(jiàn)表11。
表11 常頂回流量調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)常三線柴油成績(jī)
如表11所示,將常頂回流量從調(diào)整前的17t/h降低至最低3t/h時(shí),常三線凝點(diǎn)能升高至-3.66℃,但其95%餾出溫度也超出工藝指標(biāo),同時(shí)模型中常頂汽油干點(diǎn)也由調(diào)整前的178℃升高至192.2℃,超工藝指標(biāo)14.2℃,如果繼續(xù)降低常頂回流量,汽油干點(diǎn)將偏離工藝指標(biāo)更遠(yuǎn),因此可以得出結(jié)論只通過(guò)調(diào)節(jié)常頂回流量也不能實(shí)現(xiàn)常三線0#柴油凝點(diǎn)的卡邊操作。
常底吹汽是為了降低塔內(nèi)油氣分壓,進(jìn)而降低油品沸點(diǎn),理論上常底吹汽量對(duì)常壓各側(cè)線成績(jī)影響明顯,在Petro-SIM中模擬通過(guò)調(diào)節(jié)常底吹汽量發(fā)現(xiàn)常三線柴油凝點(diǎn)及餾程有一定程度的變化,常底吹汽變化對(duì)應(yīng)常三線柴油成績(jī)見(jiàn)表13。
表13 常底吹汽量調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)常三線柴油成績(jī)
如表13所示,將常底吹汽從調(diào)整前的3.5t/h提高至5t/h或降低至3t/h時(shí),常三線凝點(diǎn)分別升高至-6.19℃、-4.86℃,但兩種操作的模型中常頂汽油干點(diǎn)也由調(diào)整前的178℃分別升高至182.9℃和192.0℃,遠(yuǎn)超出工藝指標(biāo),如果繼續(xù)降低常底吹汽,汽油干點(diǎn)將偏離工藝指標(biāo)更遠(yuǎn),因此可以得出結(jié)論只通
過(guò)調(diào)節(jié)常底吹汽量不能完成常三線0#柴油凝點(diǎn)成績(jī)的卡邊操作。
(1)借助Petro-SIM優(yōu)化軟件逐項(xiàng)改變影響柴油凝點(diǎn)的參數(shù),發(fā)現(xiàn)即使模擬各參數(shù)的極限調(diào)節(jié)也難以完成常三0#柴油凝點(diǎn)的卡邊控制,因此可以得出結(jié)論:只改變其中一項(xiàng)影響柴油凝點(diǎn)的參數(shù)不能完成0#柴油凝點(diǎn)的卡邊控制。
(2)該常壓模型構(gòu)建時(shí)的初始參數(shù)為常減壓裝置完成了0#柴油調(diào)節(jié)后的參數(shù),只是未實(shí)現(xiàn)0#柴油凝點(diǎn)的卡邊控制,因此調(diào)節(jié)彈性已經(jīng)受限,而Petro-SIM模擬了各參數(shù)的極限值,在實(shí)際生產(chǎn)操作中更是不可能實(shí)現(xiàn)的,通過(guò)上述模擬操作只是確定各參數(shù)對(duì)常三線柴油凝點(diǎn)的影響程度,若將兩個(gè)以上的參數(shù)同時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí),也難以實(shí)現(xiàn)常三0#柴油凝點(diǎn)的卡邊控制。
(3)常三0#柴油凝點(diǎn)卡邊控制的限制因素是0#柴油95%餾出溫度、中段取熱量、汽油干點(diǎn)等參數(shù)。
(4)本次Petro-SIM模擬對(duì)于實(shí)際生產(chǎn)中影響常三柴油凝點(diǎn)的主要參數(shù)已全部完成了模擬調(diào)節(jié),綜上所述得出結(jié)論:該混輸原油按目前的比例付裝置難以實(shí)現(xiàn)常三0#柴油凝點(diǎn)的卡邊操作。