趙利永,顧雙全,付國(guó)龍,2,王世杰,李 琳
(1.河鋼邯鋼 大型軋鋼廠,河北 邯鄲 050600;2.東北大學(xué) 軋制技術(shù)及連軋自動(dòng)化國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,遼寧 沈陽 110004)
邯鋼大型軋鋼廠重軌產(chǎn)品獲得中國(guó)鐵道科學(xué)研究院和SGS通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司認(rèn)可,2018年4月取得了中國(guó)鐵路總公司CRCC鋼軌產(chǎn)品證書,具備國(guó)鐵供貨資質(zhì)。為提高國(guó)外鋼軌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,2017年7月邯鋼率先通過了歐盟鋼軌TSI管理體系和EN13674標(biāo)準(zhǔn)符合性認(rèn)證,成為國(guó)內(nèi)首家具備歐洲鋼軌市場(chǎng)供貨資質(zhì)的企業(yè)。
自鋼軌生產(chǎn)線投產(chǎn)以來,已批量穩(wěn)定生產(chǎn)各規(guī)格、牌號(hào)鋼軌,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鐵路正線、地方專用線、鐵路軌排、道岔及輕軌等領(lǐng)域。同時(shí)邯鋼公司積極開拓國(guó)外鋼軌產(chǎn)品市場(chǎng),出口鋼軌到巴西、泰國(guó)、印尼、沙特、馬來西亞、芬蘭、巴基斯坦和南非等多個(gè)國(guó)家,并與泰國(guó)、巴基斯坦鐵路局簽訂戰(zhàn)略供貨協(xié)議。
圖1 鋼軌生產(chǎn)工藝流程
(1)鋼軌隨著壓下量的增加,軋件越來越長(zhǎng),同時(shí)受軋輥冷卻水影響,導(dǎo)致軋件尾部進(jìn)UF精軋的溫度比頭部溫度明顯降低,軋件變形抗力增大,造成尾部尺寸異常增大。
圖2 局部“高點(diǎn)”變化
(2)保證萬能連軋過程穩(wěn)定進(jìn)行的條件是各機(jī)架在單位時(shí)間內(nèi)的“秒流量”相等。若“秒流量”不等便會(huì)引起機(jī)架之間的軋件張力過大或失張。萬能軋機(jī)間拉鋼或堆鋼會(huì)造成萬能孔型不完全充滿,進(jìn)而影響UF精軋后尺寸,是影響鋼軌通長(zhǎng)尺寸波動(dòng)的重要因素。
(3)目前世界上普遍采用的是萬能法軋制,軋件在軋機(jī)之間進(jìn)行往復(fù)軋制,咬入過程中三機(jī)架間張力失衡,造成軋件端部4.5m~5m內(nèi)由于軋機(jī)速度不匹配造成的軋輥孔型間“堆鋼軋制”,使孔型過充滿,尺寸異常增大,產(chǎn)生“高點(diǎn)”。待正常軋制時(shí)機(jī)架間張力平衡建立,形成穩(wěn)定軋制。
圖3 萬能軋機(jī)扭矩及咬入時(shí)間
(1)為降低尾部取樣尺寸與鋼軌通長(zhǎng)尺寸之間的差距,采用差異化的加熱制度,對(duì)頭尾鑄坯進(jìn)行不同溫控,消除軋制過程自然溫降;同時(shí),提高軋制速度,降低冷卻水水量、氣刀風(fēng)量,從而減少軋件尾部的熱量損失,造成的尺寸波動(dòng)。
圖4 萬能機(jī)架扭矩平衡
(2)萬能機(jī)架間平穩(wěn)軋制,實(shí)現(xiàn)張力平衡。優(yōu)化萬能軋機(jī)之間張力平衡。通過控制三機(jī)架扭矩,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)軋制,使三機(jī)架速度更匹配,如圖4所示。
(3)根據(jù)矯縮量的不同,優(yōu)化紅檢尺寸控制范圍,制作內(nèi)控樣板。由于鋼軌出矯直機(jī)后的尺寸方為成品尺寸,所以在冷床上的軋件尺寸處于“半成品”狀態(tài),即根據(jù)矯直的變形量倒推紅檢處的尺寸控制;但矯直機(jī)的變形量與矯直壓下量有關(guān),是個(gè)變量,即根據(jù)軋件的平直度及軌高等尺寸隨時(shí)調(diào)整。
表1 矯直前后軌高尺寸波動(dòng)比較
通過表1對(duì)矯直前后鋼軌的軌高尺寸進(jìn)行比較,可以看出,矯直前后尺寸差值變化。根據(jù)變形差值,優(yōu)化紅檢內(nèi)控尺寸樣板,保證成品尺寸控制精度。
(4)優(yōu)化萬能立輥、UF水平輥孔型。百米鋼軌對(duì)軌頭踏面冠形要求較嚴(yán),前期生產(chǎn)產(chǎn)線冠形控制調(diào)整難度較大,造成成品鋼軌軌冠飽滿度不合,不僅對(duì)矯直調(diào)整造成困難,而且在調(diào)整時(shí)容易出現(xiàn)尺寸、偏心、腹腔等缺陷。
通過對(duì)萬能軋輥孔型的優(yōu)化,保證紅檢軌頭冠形與標(biāo)準(zhǔn)冠形相吻合。
圖5 冠形對(duì)比
百米鋼軌生產(chǎn)中普遍存在斷面尺寸通長(zhǎng)波動(dòng)的問題,要保證鋼軌通長(zhǎng)尺寸完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求,生產(chǎn)調(diào)整難度較大。通過對(duì)坯料加熱溫度、萬能機(jī)架張力平衡及輥縫動(dòng)態(tài)控制,可以有效降低百米鋼軌尺寸波動(dòng)。通過以上措施,目前產(chǎn)線百米鋼軌端部“高點(diǎn)”控制水平在0.1mm~0.2mm以內(nèi),百米鋼軌通長(zhǎng)尺寸波動(dòng)控制在0.3mm,達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)行業(yè)水平。