李萬(wàn)莉 代 祥
1 上海同濟(jì)大學(xué) 2 寧波舟山港集團(tuán)教培中心
寧波舟山港股份有限公司北侖礦石碼頭分公司是一家專門(mén)從事鐵礦石裝卸中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的大型港口企業(yè)。公司主要機(jī)械設(shè)備包括卸船機(jī)、裝船機(jī)、斗輪機(jī)和皮帶機(jī)。公司碼頭接卸作業(yè)的工作流程是:礦石經(jīng)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船運(yùn)至碼頭后,卸船機(jī)抓斗從船艙抓取礦石并通過(guò)主小車拖運(yùn)至料斗上方;隨后,抓斗打開(kāi),礦石落入大料斗內(nèi)。進(jìn)入大料斗內(nèi)的礦石由料斗出口處的振動(dòng)給料器槽口排出再經(jīng)由可移動(dòng)的分叉漏斗送到安裝在碼頭上的2條或3條皮帶機(jī)中的1條,再通過(guò)其他皮帶機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)到堆場(chǎng)或進(jìn)行裝船[1]。卸船機(jī)作為整個(gè)接卸作業(yè)流程中最前沿的設(shè)備,其料斗系統(tǒng)的堵料落料問(wèn)題對(duì)碼頭接卸效率、貨運(yùn)質(zhì)量、碼頭環(huán)境和機(jī)容機(jī)貌有較大的影響。近年來(lái),隨著卸船機(jī)設(shè)備使用年限的增加和環(huán)保要求的不斷提高,需對(duì)卸船機(jī)現(xiàn)有的料斗系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),減少卸船機(jī)的堵料落料。
通過(guò)觀察卸船機(jī)料斗系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)落料情況,發(fā)現(xiàn)在大料斗兩側(cè)、振動(dòng)給料器側(cè)面以及振動(dòng)給料器與直流槽連接處落料較多。針對(duì)這兩個(gè)部位的落料情況進(jìn)行重點(diǎn)分析。
2.1.1 大料斗結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理
北侖礦石碼頭分公司北侖分部現(xiàn)有卸船機(jī)7臺(tái)。其中,5臺(tái)為振華卸船機(jī),編號(hào)分別為UL5、UL6、UL7、UL8和UL9。UL5、UL6和UL7分別于2004年和2006年投入使用,UL8和UL9于2008年投入使用。通過(guò)觀察落料情況,發(fā)現(xiàn)UL5、UL6和UL7在大料斗處的落料明顯多于UL8和UL9。對(duì)比卸船機(jī)大料斗結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),UL8和UL9的大料斗東、西側(cè)和陸側(cè)斜面傾斜角度分別為65°和63°,而UL5、UL6和UL7只有37°和32°,導(dǎo)致抓斗打開(kāi)后物料容易在料斗四周堆積,造成物料灑落。
2.1.2 振動(dòng)給料器出口底板較短
通過(guò)對(duì)落料位置和卸船機(jī)料斗結(jié)構(gòu)圖紙進(jìn)行對(duì)照分析,認(rèn)為卸船機(jī)振動(dòng)給料器出口結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不夠合理。振動(dòng)給料器出口底板伸入直溜筒的部分靠近直溜筒海側(cè)筒壁,在卸船作業(yè)過(guò)程中,流動(dòng)性較差的物料經(jīng)振動(dòng)給料器進(jìn)入直溜筒后,容易在直溜筒海側(cè)筒壁直角處堆積。隨著堆積物料的增加,部分物料從振動(dòng)給料器與直溜筒相接的部位溢出,灑落到振動(dòng)給料器平臺(tái)以及下料斗平臺(tái)處。
由于碼頭接卸礦種種類較多,礦種的物料特性差異較大。在接卸流動(dòng)性較差的物料時(shí),司機(jī)若不注意觀察料斗內(nèi)的物料輸送情況,時(shí)常會(huì)發(fā)生抓取物料速度較快,料斗物料不能及時(shí)輸送至振動(dòng)給料器,導(dǎo)致大料斗堆積過(guò)多,進(jìn)而堵塞料斗系統(tǒng)的情況。一旦大料斗發(fā)生堵塞,為盡快恢復(fù)作業(yè),保證卸船效率和流程效率,一般通過(guò)沖水方式來(lái)疏通料斗。沖出的物料灑落到料斗平臺(tái)甚至碼頭面上,嚴(yán)重影響貨運(yùn)質(zhì)量以及碼頭的環(huán)境。
由于UL5、UL6和UL7的大料斗斜面傾斜角度較小,物料容易堆積,選擇在大料斗斜面加裝斜板、面板以及加強(qiáng)筋,從而增大大料斗斜面的傾斜角度,使其傾斜角度由原來(lái)的37°和32°變?yōu)?0°和65°。圖1為大料斗斜面改進(jìn)示意圖,圖中剖面線部位為改進(jìn)的位置。
圖1 大料斗斜面改進(jìn)示意圖
大料斗斜面延伸后,對(duì)料斗大格柵也進(jìn)行了修整。通過(guò)修整格柵側(cè)邊的傾斜角度,以適應(yīng)改造后的大料斗,同時(shí)減少格柵在料斗四角處的橫檔,減少物料的堆積。改進(jìn)前,因大料斗部位積料,平均每月需安排人員清理16.3次;改進(jìn)后,清理次數(shù)降至平均每月4.75次。
原振動(dòng)給料器出口較短,導(dǎo)致物料容易從振動(dòng)給料器出口與直溜筒連接處灑落[2]。為此設(shè)計(jì)并制作振動(dòng)給料器出口底板延伸板,將其與原出口處底板焊接在一起并進(jìn)行加固(見(jiàn)圖2)。同時(shí),為延長(zhǎng)延伸板的使用壽命,在延伸板上安裝耐磨板。此外,為了進(jìn)一步防止物料的溢出,在延伸板上加裝了耐磨橡皮,物料無(wú)法從振動(dòng)給料器接口位置灑落。
圖2 振動(dòng)給料器出口延伸板設(shè)計(jì)圖
改進(jìn)后,振動(dòng)給料器出口更深入直溜筒內(nèi)部,物料不容易在直溜筒的四角堆積。同時(shí),由于在延長(zhǎng)板的兩側(cè)和振動(dòng)給料器與直溜筒連接處均加裝耐磨橡皮,物料不易從出口處灑落出來(lái),該位置的落料明顯減少。改進(jìn)前,因振動(dòng)給料器出口落料,平均每月需安排人員清理19次;改進(jìn)后,清理的次數(shù)降低至平均每月5次。
振華卸船機(jī)大料斗部位安裝有斗壁振動(dòng)器,但由于斗壁振動(dòng)器振動(dòng)幅度過(guò)大,對(duì)料斗結(jié)構(gòu)有一定影響,因此很少使用,這也導(dǎo)致料斗容易發(fā)生堵塞。一旦發(fā)生堵塞,使用水沖方式疏通料斗會(huì)對(duì)貨運(yùn)質(zhì)量和碼頭環(huán)境造成較大的影響。因此,提出了加裝空氣炮的改進(jìn)方案,在大料斗的東西面和南面按螺旋狀分布加裝了6個(gè)空氣炮[3](見(jiàn)圖3)。
圖3 大料斗空氣炮安裝示意圖
空氣炮是利用高速噴出的壓縮空氣產(chǎn)生的沖擊力直接作用于靜止不動(dòng)的物料上,使其散開(kāi)或塌落,再在重力的作用下重新流動(dòng)[4]。空氣炮安裝后,司機(jī)可以在司機(jī)室通過(guò)遙控器對(duì)6個(gè)空氣炮分別進(jìn)行操作。當(dāng)接卸流動(dòng)性較差的物料或司機(jī)發(fā)現(xiàn)大料斗上方積料較多時(shí),司機(jī)可以操作空氣炮進(jìn)行疏通。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的應(yīng)用驗(yàn)證,使用空氣炮進(jìn)行物料疏通效果顯著。
目前,所設(shè)計(jì)的增大大料斗斜面的傾斜角度和延長(zhǎng)振動(dòng)給料器出口的改進(jìn)措施已在部分卸船機(jī)上應(yīng)用。改進(jìn)后,卸船機(jī)料斗系統(tǒng)落料情況有很大的改善,料斗落料清理次數(shù)明顯減少。同時(shí),在UL6卸船機(jī)上加裝空氣炮后,至今未發(fā)生大料斗堵塞現(xiàn)象。卸船機(jī)料斗系統(tǒng)落料的減少,使得卸船效率和貨運(yùn)質(zhì)量有了顯著提高,同時(shí)改善了碼頭的作業(yè)環(huán)境。