張秀峰
(國網舟山供電公司,浙江 舟山316100)
海纜是確保海島之間電力供應的紐帶和橋梁,是確保供電可靠性的重要電力設備,一旦海纜發(fā)生故障,可能會直接造成電力中斷,為防止海纜發(fā)生類似事故和故障,文章就一則110kV海纜登陸段的故障展開對海纜登陸段故障原因分析,對海纜的故障定位技術和修復技術進行簡要的介紹,并提出整改措施。
110 千伏線,線路全長28.159 公里,其中架空線路長16.824公里,陸纜長度1.135 公里(型號:YJV22-26/35-1*500,);海纜長度10.2 公里(型號:YJQF41G-110kV-1*500)。海纜及架空線路于2XXX 年X 月X 日建成并同時投運,陸纜及陸纜的三個接頭為2XXX 年X 月X 日移位后投運。
2XXX 年X 月X 日23 時03 分,線路C 相電纜接地,海纜與陸纜接頭處擊穿(接頭為直通接頭)。線路跳閘前負荷情況:有功功率-53.97MW、電流11.59A、無功功率-11.59MVar。天氣晴,無風。經查詢雷電定位系統(tǒng),線路跳閘時刻,線路通道內無雷電活動。
2.1.1 打開防水外盒后,發(fā)現(xiàn)接頭陸纜側、海纜側防水膠(AB膠)均比較容易脫落,無韌性,不牢固、有裂紋(見圖1、圖2)。接頭中部有裂紋,局部防水膠容易脫落,無韌性,但大部分防水膠比較牢固、有韌性。
2.1.2 故障接頭陸纜側鋸斷后,陸纜纜芯有水流出,纜芯積水,(鋁護套與主絕緣間有積水,電纜導體無積水)故障接頭處環(huán)境干燥,沿陸纜側鋸掉20 米電纜后積水消失;接頭密封管打開后有大量積水流出
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圖1 故障接頭海纜側防水膠脫落
2.1.3 故障接頭陸纜側密封管與鋁波紋管焊接處有大量白色粉末,并有裂痕,鋁波紋管有氧化現(xiàn)象(見圖3);故障接頭海纜側密封管與鋁波紋管焊接處也有裂痕,并有少量粉末(見圖4)。
圖3 陸纜側密封管與鋁波紋管焊接處粉末、裂痕
2.1.4 故障接頭密封管與接地引線連接良好,接地點無明顯發(fā)熱放電或燒傷痕跡。
2.1.5 故障接頭陸纜側鋁波紋管末端處(與鉛封連接處)有燒灼擊穿痕跡(見圖5)。(這不是擊穿,是電腐蝕造成的)
圖2 故障接頭陸纜側防水膠脫落
圖4 海纜側密封管與鋁波紋管焊接處裂痕
圖5 鋁波紋管末端有燒灼擊穿痕跡
2.1.6 故障接頭密封管A 末端處擊穿,擊穿點距接地端子6厘米,距鉛封處約10 厘米(見圖6),打開密封管后發(fā)現(xiàn)接頭應力堆末端鋁波紋管端口處電纜絕緣擊穿,擊穿孔直徑約4 厘米(見圖7)。接頭硅橡膠打開后發(fā)現(xiàn)主絕緣及應力堆無放電痕跡。
圖6 故障接頭陸纜側密封管A 擊穿
圖7 鋁波紋管斷口電纜絕緣擊穿
2.2.1 故障接頭防水盒約2 米長,內填充防水膠,擊穿點在陸纜側(密封管A),很顯然防水盒及防水膠沒起到防水作用。圖1、圖2 顯示海纜側防水膠均比較容易脫落,無韌性,有裂紋。接頭中間部位局部防水膠容易脫落,無韌性,但大部分防水膠比較牢固、有韌性。如果是因為擊穿時熱力或電弧導致防水膠變質而易脫落,應該是陸纜側最嚴重,中間次之,海纜側較遠應該最輕,實際現(xiàn)象是兩側比較嚴重,中間較輕。說明這現(xiàn)象是在故障前就存在,應該是防水膠的質量有問題,可能是制作時防水膠配比不合理或攪拌不均勻導致防水膠功能喪失,沒起到防水效果。
2.2.2 故障接頭處環(huán)境干燥,說明進水不是故障后產生,應該是在雨季地下水上升時,電纜接頭浸于地下水中而產生進水。 而從密封管(銅套)結構看,除了連接部位都是整體結構,因此進水的地方只有兩處,一是密封管A 與密封管B 連接部位,二是鉛封部位。由于密封管A 與密封管B 連接部位是對接的,中間為鼓型,兩側收口變小,如果是對接部位有縫隙進水,在地表水下降后,進水也應從對接處排出,不可能產生積水。電纜擊穿后密封管內的積水從擊穿點進入陸纜纜芯,因此電纜纜芯進水是故障后產生的。鉛封與電纜波紋管處有裂痕產生原因可能為制作工藝不良導致,也有可能是因為電纜制作后接頭經過搬動導致鉛封脫焊。
2.3.1 由于接頭工藝處理不當,防水盒及鉛封功能喪失,造成密封盒進水,在水份和電位差的共同作用下,使鋁波紋管及鉛封受到嚴重的電腐蝕。產生大量白色腐蝕粉末。鋁波紋管和封鉛之間的電氣連接不良及電腐蝕相互作用,則經長期運行,電氣連接不良的情況日益加重,引導致鋁波紋管和鉛封間電場畸變越發(fā)嚴重,最終導致致鋁波紋管和鉛封間電纜主絕緣擊穿。
2.3.2 電纜本體擊穿點絕緣層表面有明顯放電碳化通道,該通道從線芯一直到外屏蔽層位置,密封管也擊穿。事故原因可能是廠家制作人員在制作安裝預制接頭,處理鋁波紋管喇叭口位置時,對絕緣表面造成損傷, 發(fā)生局部放電, 最后導致接頭擊穿。
2.3.3 電纜鋁波紋管斷口在絞斷后沒有采用弧形平滑過渡打磨平整,斷口邊緣有毛刺形成尖角,引起電場在鋁波紋喇叭口毛刺部位畸變,在斷口邊緣處形成尖端電場,造成內部電場不均勻。從而導致絕緣層表面的局部電場發(fā)生畸變;最終導致局部放電乃至擊穿。
2.3.4 在鉛封制作時,需用噴燈高溫將焊錫吹熔后覆蓋于密封管與鋁波紋管接合處,有可能是噴燈高溫吹焊錫時,局部溫度過高導致電纜主絕緣燒傷。
海路段接頭的修復處理主要是對內部進行密封防水性處理,對接頭部分進行密封套件的加裝,確保后期接頭部分不受到海水的腐蝕,保證其電氣性能正常安全的進行,同時,對接頭的外部進行防護,對整體接頭安裝強度足夠的夾具,防止接頭受到外力的機械性損傷,進一步與外環(huán)境隔離,保證海纜的機械性能。
圖8 故障接頭外部夾具處理
圖9 故障接頭內部防水處理
電纜接頭是由電纜附件廠家沈陽國聯(lián)電纜附件制造有限公司到現(xiàn)場負責施工的,但解剖卻發(fā)現(xiàn),接頭防水膠局部較容易脫落,無韌性,有裂紋,這應該是制作時防水膠配比不合理或攪拌不均勻導致;鉛封焊接的施工工藝較差,這主要表現(xiàn)在,一是鉛封焊錫有裂紋;二是鉛封焊錫層斷口厚薄很不均勻;三是鉛封焊錫層熔融程度很不好;四是鉛封焊錫層表面處理不精細,顯得很毛糙,不光滑。
從以上接頭故障原因分析中可以發(fā)現(xiàn),接頭鉛封制作時存在較明顯的施工缺陷,由此可以說明施工監(jiān)管不到位,施工管理有待進一步加強。建議監(jiān)理在電纜接頭施工制作過程中全程監(jiān)控,加強現(xiàn)場監(jiān)督力度,對制作工藝不合格、制作不夠精良的電纜接頭,在施工環(huán)節(jié)予以剔除,確保電纜接頭在正式投入運行前無安全隱患。建議物資采購應加強電纜接頭本體及所使用附件的出廠驗收工作,嚴禁不合格產品應用于電纜終端制作過程中。