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        橡膠助劑鋅鹽濃縮液預(yù)處理技術(shù)研究

        2020-10-28 07:16:34盛和濱
        河南化工 2020年9期

        盛和濱

        (河南能信環(huán)??萍加邢薰?, 河南 濮陽 457100)

        我國橡膠助劑工業(yè)與發(fā)達國家的主要差距在于助劑本身,以及重要的中間體生產(chǎn)工藝落后,生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生相當數(shù)量的“三廢”和部分副產(chǎn)物,環(huán)境污染嚴重[1]。其中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水主要來自水洗工序廢水和過濾母液,COD濃度高、鹽分高、可生化性差、處理難度大,含有大量的難降解雜環(huán)類有機物,其相對分子質(zhì)量大、毒性強、結(jié)構(gòu)成分復(fù)雜、性質(zhì)穩(wěn)定、易于富集,且有些具有三致作用,即致癌、致畸、致突變,如直接排放將對環(huán)境造成極大的危害[2]。

        橡膠助劑二乙基二硫代氨基甲酸鋅、二丁基二硫代氨基甲酸鋅、乙基苯基二硫代氨基甲酸鋅等生產(chǎn)會產(chǎn)生鋅鹽廢水,其pH值為6~6.5,調(diào)節(jié)池中有大量漂浮物料,一般采用液堿預(yù)處理調(diào)整pH值為8~9,析出氫氧化鋅和少量鹽,壓濾后回用;清液經(jīng)過MVR和三效蒸發(fā),蒸出水進入生化處理系統(tǒng),處理后達標排放。三效蒸發(fā)濃縮液經(jīng)槽式除鹽設(shè)備(材質(zhì)為鐵)降溫至60 ℃出鹽,人工清理鹽后繼續(xù)進入三效蒸發(fā)器(MVR)蒸發(fā),鹽含量在35%~37%,蒸發(fā)量5~5.5 t/h,溫度70 ℃、COD約83 774 mg/L,日處理量40 m3。

        生產(chǎn)中存在問題:三效蒸發(fā)器(MVR)結(jié)垢嚴重,平均20~25 天清垢一次,費用1萬元左右。三效蒸發(fā)設(shè)計蒸發(fā)量12 t/h,實際蒸發(fā)量為5~5.5t/h,蒸發(fā)量較低且不穩(wěn)定。另外,三效蒸發(fā)濃縮水循環(huán)蒸發(fā)至固含量37%~39%接近飽和時,對濃縮水含鹽量沒有進行測量,繼續(xù)進入三效進行蒸發(fā),導(dǎo)致無水蒸出,熱量損耗和結(jié)垢趨勢增加,三效蒸發(fā)器堵塞嚴重而停產(chǎn)。濃縮水循環(huán)蒸發(fā)降溫時,使用鐵質(zhì)降溫槽,鐵經(jīng)過鹽和堿的腐蝕,大量脫落進入循環(huán)蒸發(fā)水中,導(dǎo)致三效蒸發(fā)器腐蝕加劇,縮短使用壽命。溫度降至60 ℃,硫酸鈉溶解度為45.3 g,大量硫酸鈉不能析出,顯著降低三效蒸發(fā)器的蒸發(fā)效率。本工作主要研究鋅鹽濃縮液預(yù)處理工藝,控制蒸發(fā)節(jié)點的含鹽量標準,防止無效蒸發(fā),最大程度地降低循環(huán)蒸發(fā)固含量和COD,提高每個節(jié)點的蒸發(fā)效率。

        1 實驗過程

        1.1 主要儀器和試劑

        儀器:ZNHW-Ⅱ智能電熱套恒溫箱、DBJ-621型六聯(lián)攪拌機、DHJ-9030電熱鼓風(fēng)干燥箱、過濾裝置、pHS-3C型pH計、TC-200型COD快速測定儀。試劑:濃硫酸(分析純)、聚丙烯酰胺(相對分子質(zhì)量100萬)、硫酸亞鐵(分析純)、雙氧水(質(zhì)量分數(shù)27.5%)。

        1.2 試驗方法

        取鋅鹽濃縮水400 mL,加入一定量濃硫酸調(diào)整pH值至3~4,邊攪拌邊加入10%硫酸亞鐵,反應(yīng)液黃色不透明,靜置10 min,攪拌下加入27.5%雙氧水,再加入2‰PAM繼續(xù)攪拌2 min,靜置30 min后過濾,根據(jù)GB/T111914-89測定COD,含鹽量采用GB/T11896-89測定。

        2 試驗結(jié)果及討論

        2.1 鋅鹽濃縮水不同溫度析鹽量

        取鋅鹽濃縮液400 mL,考察不同溫度條件下鋅鹽濃縮水析出鹽量。

        表1 不同溫度條件下鋅鹽濃縮水析出鹽

        由表1可以看出,鋅鹽濃縮液在20~25 ℃時鹽析出量變化很小,所以在預(yù)處理前20~25 ℃進行降溫析鹽,降低預(yù)處理液固含量。

        2.2 不同pH值對COD的影響

        取降溫析鹽后鋅鹽濃縮水400 mL,加入一定量濃硫酸調(diào)整pH值,測定預(yù)處理后COD。

        從表2可以看出pH值對預(yù)處理的COD影響,pH值2~3時,預(yù)處理液變?yōu)闇\黃色透明液體,COD降低了37.41%。

        表2 pH值對預(yù)處理的COD影響

        2.3 不同氧化劑(雙氧水)添加量對COD的影響

        取降溫析鹽后鋅鹽濃縮水400 mL,濃硫酸調(diào)整pH值至2~3,攪拌條件下加入10%硫酸亞鐵,靜置10 min,再加入不同量的27.5%雙氧水,再加入2‰PAM繼續(xù)攪拌2 min,靜置30 min后過濾,取濾液測試不同雙氧水添加量對COD的影響,結(jié)果見表3。

        表3 氧化劑添加量對預(yù)處理的COD影響

        由表3可以看出,鋅鹽濃縮水400 mL添加2.0 g雙氧水,COD降低了50.29%,可以進入三效蒸發(fā)系統(tǒng)繼續(xù)濃縮了。

        3 結(jié)論

        ①鋅鹽濃縮液可在預(yù)處理前20~25 ℃時進行降溫析鹽,降低預(yù)處理液固含量;②pH值為2~3時,預(yù)處理液變?yōu)闇\黃色透明液體,COD降低37.41%;③鋅鹽濃縮水400 mL添加2.0 g雙氧水,COD降低了50.29%,可以進入三效蒸發(fā)系統(tǒng)繼續(xù)濃縮;④橡膠工業(yè)廢水水質(zhì)復(fù)雜,變動較大,較難處理,對環(huán)境污染嚴重。本工藝通過控制蒸發(fā)節(jié)點的含鹽量標準,防止無效蒸發(fā),最大程度地降低了循環(huán)蒸發(fā)固含量和COD,提高每個節(jié)點的蒸發(fā)效率,具有較好的推廣應(yīng)用價值。

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