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        乳化液箱氣動(dòng)自動(dòng)供液控制裝置應(yīng)用與優(yōu)化

        2020-10-26 09:00:48浩,張強(qiáng)
        機(jī)電工程技術(shù) 2020年9期
        關(guān)鍵詞:液位系統(tǒng)

        任 浩,張 強(qiáng)

        (1.晉煤集團(tuán)技術(shù)中心,山西晉城 048006;2.山西晉煤集團(tuán)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司,山西晉城 048006)

        0 引言

        目前,國內(nèi)礦井裝備的乳化液自動(dòng)補(bǔ)液裝置主要分為電控和氣控兩種主要的控制方式。電控自動(dòng)補(bǔ)液裝置,具有系統(tǒng)精確度高、系統(tǒng)穩(wěn)定、可視效果好等優(yōu)點(diǎn),但其安裝復(fù)雜、不便于維修、使用成本高,對高瓦斯、高突出礦井的使用具有一定的局限性[1]。氣控自動(dòng)補(bǔ)液裝置具有結(jié)構(gòu)簡單、便于維修、性能可靠、安全性能好、使用成本低等特點(diǎn)。

        傳統(tǒng)條件下,乳化液箱的水通過人工添加,浪費(fèi)了大量的時(shí)間,如果出現(xiàn)泵站維修等特殊情況,則會(huì)出現(xiàn)乳化液箱內(nèi)的供液被吸空,氣體進(jìn)入供液管內(nèi),導(dǎo)致液壓系統(tǒng)不能正常運(yùn)行,并且乳化液箱被吸空后,通過人工進(jìn)行補(bǔ)水、補(bǔ)油,不能準(zhǔn)確控制配比,導(dǎo)致乳化液濃度發(fā)生變化,對采面的生產(chǎn)造成極大的安全隱患[2]。氣動(dòng)自動(dòng)供液控制裝置可直接對液箱內(nèi)乳化液的液位進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,做到低液位及時(shí)添加乳化液,高液位及時(shí)停止補(bǔ)液,使泵箱內(nèi)乳化液總量始終保持在允許范圍以內(nèi),從而防止因乳化液液面過高溢出,造成資源浪費(fèi);過低導(dǎo)致泵站吸空,影響乳化液泵的安全運(yùn)行及工作面的正常生產(chǎn)[3]。

        1 氣動(dòng)自動(dòng)供液控制裝置

        乳化液箱氣動(dòng)自動(dòng)供液控制裝置通過氣動(dòng)控制理論分析、氣動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、殼體及元器件優(yōu)化設(shè)計(jì)、樣機(jī)測試、井下試驗(yàn)等步驟進(jìn)行實(shí)施。在樣機(jī)組裝測試和井下試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對裝置進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化,使其滿足在不同工作環(huán)境和狀態(tài)下運(yùn)行可靠、靈敏[4]。

        該裝置主要由液位氣動(dòng)自動(dòng)檢測系統(tǒng)和乳化液自動(dòng)配液系統(tǒng)兩部分構(gòu)成。整個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 氣動(dòng)自動(dòng)供液控制裝置系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

        2 工作原理

        乳化液箱氣動(dòng)自動(dòng)供液控制裝置采用氣動(dòng)方式對液位進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,通過控制氣控閥門的開啟和關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)隔膜泵的啟停。裝置的氣動(dòng)液位控制回路通過感應(yīng)探頭處微小的液壓信號來判斷液位狀態(tài),液位控制范圍通過改變“高”、“低”2個(gè)檢測管探頭的位置來設(shè)定[5]。在液位超過和低于預(yù)先設(shè)定的范圍時(shí),通過氣控閥自動(dòng)將隔膜泵關(guān)閉和開啟,從而實(shí)現(xiàn)低液位運(yùn)行補(bǔ)液、高液位停止工作的自動(dòng)補(bǔ)液功能。其原理圖如圖2所示,具體工作過程如下。

        (1)當(dāng)?shù)鸵何惶筋^處液體壓力小于系統(tǒng)微壓時(shí),系統(tǒng)微壓通過兩個(gè)液位探頭泄壓,無法打開常閉氣動(dòng)隔膜閥,排水系統(tǒng)不工作;給液裝置中,氣動(dòng)隔膜閥同樣無法打開,但氣源可以通過新增的兩位三通閥,使給液系統(tǒng)工作。

        圖2 氣動(dòng)自動(dòng)供液控制裝置原理圖

        (2)當(dāng)液位上升至高、低兩個(gè)液位探頭中間時(shí),由于兩探頭之間的兩位三通閥連通,系統(tǒng)微壓從高液位探頭處泄壓,工作狀態(tài)不變。

        (3)當(dāng)液位高于高液位探頭且液體壓力大于系統(tǒng)微壓時(shí),常閉氣動(dòng)隔膜閥動(dòng)作打開,排水裝置開始工作。給液裝置中,則將2個(gè)兩位三通閥同時(shí)關(guān)閉,給液系統(tǒng)停止工作。

        (4)當(dāng)液位下降至高、低2 個(gè)液位探頭中間且低液位探頭處液體壓力大于系統(tǒng)微壓時(shí),氣動(dòng)隔膜閥不動(dòng)作,工作狀態(tài)不變。

        (5)當(dāng)?shù)鸵何惶筋^處液體壓力小于系統(tǒng)微壓時(shí),系統(tǒng)微壓釋放,氣動(dòng)隔膜閥恢復(fù)關(guān)閉狀態(tài),排液裝置停止工作,給液裝置開始補(bǔ)液。

        氣動(dòng)自動(dòng)供液控制裝置內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖3 所示。在水路和乳化油兩路分別布置一個(gè)氣動(dòng)閥3和14,氣動(dòng)閥3的進(jìn)口依次連接調(diào)壓閥1和水流量計(jì)2;乳化油通過氣動(dòng)閥14實(shí)現(xiàn)隔膜泵10的開啟和關(guān)閉;氣源的另一路風(fēng)管經(jīng)過調(diào)壓閥13和汽水分離器12 后,通過風(fēng)管三通分別連接兩位三通閥6 和隔膜閥7;隔膜閥7的側(cè)接口和液位探測器的“L”口相連,“H”口和兩位三通閥8相連[6];調(diào)壓器10的進(jìn)氣端通過2個(gè)氣管三通分別和汽水分離器12、兩位三通閥6 和隔膜閥7 相連;隔膜泵10抽出的乳化油經(jīng)過節(jié)流閥5、面板式流量計(jì)4和減壓后的水通過液管三通進(jìn)入乳化液油箱。

        圖3 氣動(dòng)自動(dòng)供液控制裝置結(jié)構(gòu)圖

        液位探測器9 通過感應(yīng)探頭處微小的液壓信號來判斷液位狀態(tài),通過氣控閥3 實(shí)現(xiàn)水路的流通與切斷,通過氣控閥14 實(shí)現(xiàn)隔膜泵的開啟和關(guān)閉,從而實(shí)現(xiàn)液位的實(shí)時(shí)監(jiān)測和自動(dòng)補(bǔ)給。

        3 性能特點(diǎn)

        乳化液箱氣動(dòng)自動(dòng)供液控制裝置主要由取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的BQG-70/0.2 氣動(dòng)隔膜泵組成,性能安全穩(wěn)定,通過U 型銷將液管及其配件相連接,連接件互相不會(huì)摩擦,避免了火花的產(chǎn)生,解決了在高瓦斯、高突出礦井的安全使用問題,對煤礦的安全生產(chǎn)起到了重要作用[7]。

        乳化液箱氣動(dòng)自動(dòng)供液控制裝置使用非常方便。使用時(shí),打開氣體和液體閥門,系統(tǒng)開始運(yùn)行,當(dāng)乳化液加至指定最高位置時(shí),裝置工作狀態(tài)改變,停止加液[8]。整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行過程中只需操作人員打開閥門就,無需復(fù)雜的操作。

        4 安裝方法

        (1)將裝置平放至泵站液箱旁邊或懸掛于液箱一側(cè)。

        (2)將礦井風(fēng)管、水管和乳化油管分別與箱體外側(cè)的管口相連接。

        (3)將高低液位的2 個(gè)探頭依據(jù)液箱所需要保持液位的高度,利用探管上的螺栓分別固定,并將探管懸于乳化液泵箱上方[9]。

        (4)將高低液位探頭連接的氣管分別插入裝置箱體的對應(yīng)位置,將氣管固定牢固。

        5 結(jié)束語

        該項(xiàng)目在某礦成功推廣應(yīng)用,有效地杜絕了綜采工作面乳化液泵站吸空現(xiàn)象的發(fā)生,同時(shí)其自動(dòng)補(bǔ)液的功能可將原來的專職頂崗泵站司機(jī)變?yōu)榧媛氀矙z人員,減少了人力;另外,裝置自帶的乳化液配液系統(tǒng),可有效保證在乳化液濃度達(dá)到要求的情況下減少乳化油的消耗,減少生產(chǎn)成本,操作工序更加簡單方便,生產(chǎn)效率得到了極大提高,進(jìn)一步保障了煤礦的安全生產(chǎn)。

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