文/高壯元、王金華、秦彤、安豐偉
近些年來(lái),隨著我國(guó)對(duì)于環(huán)境問(wèn)題的日益重視,建立布局科學(xué)、生態(tài)友好、清潔低碳、集約高效的綠色交通運(yùn)輸體系已成為道路建設(shè)的一個(gè)重點(diǎn)指導(dǎo)方向。瀝青混合料冷拌技術(shù)因其低能耗、低排放、低污染,施工簡(jiǎn)單,可以及時(shí)改善路面病害,增加路面使用年限,節(jié)省養(yǎng)護(hù)費(fèi)用等優(yōu)點(diǎn)而備受關(guān)注,被廣泛用于病害修補(bǔ)、薄層處治等工程[1][2][3]。然而,相比于熱拌瀝青混合料,冷拌再生瀝青混合料的路用性能相對(duì)較差,基本只能是應(yīng)用在低等級(jí)公路路面的罩面層施工中[4]。為研究冷拌瀝青混合料作為干線公路瀝青路面面層的可行性與實(shí)用性,文章基于干線公路改造工程,進(jìn)行了冷拌瀝青混合料設(shè)計(jì)與應(yīng)用,并對(duì)其進(jìn)行了跟蹤觀測(cè),為以后冷拌瀝青混合料在干線公路瀝青路面結(jié)構(gòu)層中的應(yīng)用提供借鑒依據(jù)。
文章選擇SBS復(fù)合改性乳化瀝青作為膠結(jié)料,其技術(shù)指標(biāo)滿足拌合用乳化瀝青技術(shù)要求[5]。礦料選擇滿足規(guī)范要求的石灰?guī)r集料和石灰?guī)r礦粉;固化劑采用可形成冷拌瀝青混合料早期強(qiáng)度和調(diào)整瀝青路面剛?cè)嶂笜?biāo)的添加劑(白色粉末狀固體);水選用干凈的飲用自來(lái)水。
目前,由于國(guó)內(nèi)尚無(wú)冷拌乳化瀝青混合料的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。因此,文章基于已有工程經(jīng)驗(yàn),選擇了不會(huì)輕易發(fā)生離析現(xiàn)象的連續(xù)級(jí)配乳化瀝青混合料,同時(shí)考慮到混合料空隙率不能太大,以免水穩(wěn)定性較差,空隙率也不能太小,從而不利于強(qiáng)度的形成等因素,參考熱拌瀝青混合料AC-13的級(jí)配范圍進(jìn)行級(jí)配選擇和調(diào)試,設(shè)計(jì)結(jié)果如圖1所示。
基于該級(jí)配對(duì)混合料進(jìn)行馬歇爾試驗(yàn),成型方法參考冷補(bǔ)料成型的方法[5],并在110℃、24h條件下進(jìn)行室內(nèi)加速養(yǎng)生條件。綜合混合料的空隙率、馬歇爾穩(wěn)定度及流值等試驗(yàn)結(jié)果,確定了冷拌瀝青混合料的最佳油石比為5.9%(殘留物),用水量為2.5%,對(duì)應(yīng)的混合料體積指標(biāo)如表1所示。
通過(guò)浸水馬歇爾試驗(yàn)、凍融劈裂試驗(yàn)、車轍試驗(yàn)和低溫小梁彎曲試驗(yàn),對(duì)冷拌混合料的抗水損害性能,高、低溫穩(wěn)定性能進(jìn)行了驗(yàn)證[6],試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
表2 路用性能試驗(yàn)結(jié)果
表2試驗(yàn)結(jié)果表明,該冷拌瀝青混合料高溫穩(wěn)定性能優(yōu)異,動(dòng)穩(wěn)定度結(jié)果高于改性瀝青熱拌混合料的技術(shù)要求;水穩(wěn)定性能滿足半干、干旱區(qū)普通瀝青混合料的技術(shù)要求;低溫性能滿足冬寒區(qū)普通熱拌瀝青混合料的技術(shù)要求。總體來(lái)講,該冷拌瀝青混合料已經(jīng)達(dá)到了熱拌瀝青混合料路用性能技術(shù)水平[7]。
在江蘇省原省道S226響水段路面維修工程中,進(jìn)行了冷拌瀝青混合料AC-13試驗(yàn)段鋪筑,鋪筑厚度4cm。采用改裝的稀漿封層車現(xiàn)場(chǎng)拌和,通過(guò)熱拌瀝青混合料攤鋪機(jī)攤鋪。由于乳化瀝青破乳及強(qiáng)度形成需要一定的時(shí)間間隔,路面鋪筑結(jié)束后需進(jìn)行嚴(yán)格的交通管制,本試驗(yàn)段鋪筑完成后封閉交通6小時(shí)左右。
圖2 混合料攤鋪
圖3 混合料碾壓
圖4 碾壓完成后路面
試驗(yàn)段鋪筑完成后,由于乳化瀝青混合料強(qiáng)度形成是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程,與周圍環(huán)境(如氣溫、風(fēng)速等)和齡期等密切相關(guān)[8],在試驗(yàn)段實(shí)施完成20天后進(jìn)行了取芯、滲水等試驗(yàn)檢測(cè)。為驗(yàn)證冷拌瀝青混合料面層應(yīng)用效果,于通車23個(gè)月后再次進(jìn)行跟蹤觀測(cè),兩次跟蹤觀測(cè)試驗(yàn)段外觀如圖5所示。
圖5 試驗(yàn)段外觀狀況
如圖5所示,兩次跟蹤觀測(cè)試驗(yàn)段外觀整體狀況較好,未出現(xiàn)開(kāi)裂、坑槽等病害現(xiàn)象。但是路肩位置,由于施工時(shí)邊緣碾壓不足,出現(xiàn)了明顯的松散現(xiàn)象。
將兩次跟蹤觀測(cè)滲水試驗(yàn)結(jié)果匯總于表3之中,壓實(shí)度檢測(cè)結(jié)果繪于圖6之中。
表3 滲水試驗(yàn)結(jié)果
圖6 試驗(yàn)路段路面取芯試驗(yàn)結(jié)果
從表3滲水試驗(yàn)結(jié)果可以看出,通車23個(gè)月后路面滲水系數(shù)明顯小于通車20天后路面滲水系數(shù)。這是由于在20天時(shí),混合料內(nèi)部仍有部分乳化瀝青未完全破乳,水分未完全蒸發(fā),隨著行車荷載和外界環(huán)境的影響,水分逐漸蒸發(fā)混合料也逐漸密實(shí)。另外通車20天時(shí)距土路肩3.5m處的路面滲水系數(shù)明顯小于距土路肩2m處,而通車23個(gè)月后,檢測(cè)結(jié)果卻相反。這主要由于通車初期,路面的壓實(shí)狀況及滲水系數(shù)主要受施工過(guò)程碾壓效果的影響,而隨著通車時(shí)間的延長(zhǎng),行車荷載的反復(fù)作用對(duì)其產(chǎn)生了較大的影響,距土路肩2m處基本位于大多數(shù)車輛的行車帶范圍,來(lái)往車輛碾壓次數(shù)遠(yuǎn)超過(guò)道路中間位置。
圖6中兩次壓實(shí)度試驗(yàn)結(jié)果也表明,隨著通車時(shí)間的延長(zhǎng),在行車荷載的反復(fù)作用下,路面壓實(shí)度逐漸增大。
6.1 滲水試驗(yàn)和芯樣壓實(shí)度檢測(cè)結(jié)果表明,冷拌瀝青路面通車后在行車荷載的作用下會(huì)進(jìn)一步密實(shí),導(dǎo)致滲水系數(shù)減小,壓實(shí)度增加;
6.2 兩次跟蹤觀測(cè)表明,試驗(yàn)段外觀整體狀況較好,未出現(xiàn)開(kāi)裂、坑槽等病害現(xiàn)象。但路肩位置,出現(xiàn)了明顯的松散現(xiàn)象,建議冷拌混合料在后期應(yīng)用過(guò)程中加強(qiáng)接縫以及邊緣的碾壓。
6.3 試驗(yàn)段實(shí)施狀況及通車近兩年的實(shí)施效果,驗(yàn)證了冷拌瀝青混合料作為干線公路路面路面結(jié)構(gòu)層具有很好的可行性與實(shí)用性,尤其是對(duì)于半干、干旱區(qū)等水穩(wěn)定性要求較低的地區(qū)的綠色公路建設(shè)具有重要的參考意義。