楊 勇
(江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
傾動爐在冶煉雜銅的過程中,由于爐子冶煉煙氣無法經(jīng)布袋收塵排空,影響了爐子的正常生產(chǎn)。利用爐子澆鑄時間,冶煉煙氣量少,停收塵系統(tǒng)后,作業(yè)人員更換布袋。因此,針對影響布袋除塵器酸結(jié)露問題進行分析,及時改進布袋收塵運行的阻礙因素,確保爐子煙氣排空達標(biāo)至關(guān)重要。
傾動爐排煙收塵系統(tǒng),見圖1,分為主系統(tǒng)和環(huán)境集煙排煙,前者是將冶煉煙氣進行處理,后者是將環(huán)境漏煙進行治理。為了保證主排煙系統(tǒng)故障而不影響生產(chǎn)進行,設(shè)置了旁通排煙系統(tǒng)。傾動爐冶煉過程中產(chǎn)生的煙氣進入余熱鍋爐和平板式冷卻器冷卻后,煙溫降至190 ℃以下。經(jīng)過冷卻器冷卻的煙氣與環(huán)境煙罩所吸入低溫?zé)煔膺M行混合,冶煉煙氣溫度再次得到冷卻?;旌蠠煔庖煌M入布袋收塵器,經(jīng)布袋收塵器過濾收塵后,通過主排煙風(fēng)機排至煙囪而放空。為了防止布袋著火和SO2等有害氣體的腐蝕,在進入平板式冷卻器之前,設(shè)置了1套熟石灰添加劑加料系統(tǒng)。
自從傾動爐燃燒系統(tǒng)用純氧替代雜用風(fēng)燃燒后,運行一段時間,發(fā)現(xiàn)布袋收塵器進出口煙氣壓差變大,甚至超過設(shè)計值,見表1。最后導(dǎo)致爐子負壓抽不動。
表1 改進前傾動爐布袋收塵器運行情況
傾動爐雜銅冶煉熔化、氧化、澆鑄燒的是重油,還原用的是天然氣,在爐膛高溫作用下,煙氣中的SO2氧化成SO3,而且隨爐膛溫度的峰值越高,煙氣中SO2的濃度越高,產(chǎn)生的SO3體積總量也會越多。傾動爐燃燒的化學(xué)反應(yīng)式為:CH4+2O2=CO2+2H2O,將產(chǎn)生大量的水氣,當(dāng)布袋露點條件達到時則極易形成結(jié)露現(xiàn)象。根據(jù)國內(nèi)外比較通用的酸露點經(jīng)驗計算公式,tsld=186+20lgVH2O+26lgVSO3。因此,影響傾動爐布袋收塵器酸結(jié)露最主要的因素是水氣,熟石灰,布袋入口煙氣溫度。布袋入口煙氣溫度低于酸露點溫度90 ℃,布袋極易酸結(jié)露。
廠區(qū)處于江南多雨潮濕的地帶,空氣濕度大,大量帶水的空氣進入布袋,在布袋入口煙氣溫度低的時候很容易使布袋受潮,造成煙灰板結(jié),爐子負壓抽不動。布袋收塵器水汽來自下雨天布袋清掃風(fēng)(720 m3/h),熟石灰輸送風(fēng)(720 m3/h),爐子環(huán)集煙罩冷風(fēng)(5個)和下雨天加料物料含水??刂瞥睗窨諝膺M入布袋,防止布袋收塵器酸結(jié)露點溫度提高,將布袋清掃風(fēng),熟石灰輸送風(fēng)入口由直接吸空氣改為吸冷卻器熱交換出風(fēng)口熱風(fēng)40~50 ℃,見圖2。
硝石灰在自然環(huán)境中會吸收空氣中的水分,很容易受潮,石灰倉加入受潮的熟石灰會導(dǎo)致下料口堵塞板結(jié),需要人員拆管清通,板結(jié)嚴(yán)重時整倉硝石灰需要人工扒出,浪費熟石灰。為保證硝石灰在石灰倉內(nèi)下料通暢,防止SO2腐蝕布袋,考慮給料倉錐斗增加蒸汽伴熱盤管,使用廠內(nèi)低壓蒸汽伴熱保溫,但是錐斗有振動器工作,振動會對蒸汽伴管產(chǎn)生影響,引起蒸汽泄漏,因此決定用電伴熱帶給石灰倉錐斗加熱保溫并安裝溫度計,見圖3。實現(xiàn)在儀表室監(jiān)控溫度。使用電伴熱以來,石灰倉壁溫度保持在20~50 ℃,高于環(huán)境溫度,石灰倉未發(fā)生石灰板結(jié)的現(xiàn)象,石灰能順暢地進入布袋收塵器。
傾動爐采用多氧燃燒后,陽極銅生產(chǎn)及爐況趨于穩(wěn)定,但后續(xù)系統(tǒng)溫度及煙氣量發(fā)生了改變,鍋爐出口溫度200~240 ℃,冷卻器入口溫度200 ℃,出口100 ℃,布袋入口溫度平均為85 ℃,布袋被SO2低溫腐蝕,布袋酸結(jié)露相當(dāng)嚴(yán)重。以前布袋煙氣進出口正常壓差1 200 Pa左右,現(xiàn)在壓差1 800~2 800 Pa左右,最大壓差達到4 180 Pa。布袋出現(xiàn)裂化現(xiàn)象,陸續(xù)更換了300多條破損布袋。經(jīng)過對布袋入口溫度和冷卻器出口溫度進行分析和探索,將布袋收塵器入口煙氣溫度控制在120~150 ℃之間,冷卻器出口溫度控制在130~160 ℃之間,決定對冷卻器東西側(cè)(入口及出口)進行封堵,見圖4。封堵范圍為70 %左右,用3 mm鐵板點焊牢固并將冷卻器煙氣出口冷卻翅片抽掉56片,讓煙氣直接進布袋。通過生產(chǎn)實踐,冷卻器進出口溫度接近稀氧改造前的溫度,效果顯著,基本滿足目前布袋收塵器的工況要求。
不考慮外部水汽,僅燃料產(chǎn)生的水汽和煙氣中的SO2,布袋收塵器最高的酸結(jié)露溫度是90 ℃,但是下雨天,爐子環(huán)集煙罩冷風(fēng)(5個)和下雨天加料物料含水,這些因素將會產(chǎn)生大量的水汽,因此布袋的酸露點溫度就要提高。按照一般有酸結(jié)露條件存在的工況,一般運行工況應(yīng)高于該系統(tǒng)實際酸露點20 ℃以上運行。因此,對傾動爐布袋收塵器入口煙氣溫度聯(lián)鎖作了修改,見表2。
表2 布袋入口煙氣溫度聯(lián)鎖關(guān)系
通過對布袋收塵器酸結(jié)露點溫度影響因素的改進,未發(fā)現(xiàn)布袋收塵器進出口壓差超過設(shè)計值,導(dǎo)致爐子負壓抽不動的情況,見表3。布袋沒有出現(xiàn)較大的損壞,節(jié)約了更換布袋的成本及熟石灰成本,克服了長期困擾傾動爐收塵系統(tǒng)的難題,為今后環(huán)境保護工作增強了助力,減少了員工石灰倉鏟料及更換布袋的工作量,降低了布袋收塵器停車時間,提高了收塵效率,確保達到清潔生產(chǎn)的目標(biāo)。
表3 改進后傾動爐布袋收塵器運行情況統(tǒng)計表
任何煙氣收塵系統(tǒng)都有結(jié)露點存在,因此要保證收塵設(shè)備的穩(wěn)定運行,對收塵系統(tǒng)的布袋入口溫度控制和熟石灰的及時輸送很重要。布袋收塵器安全運行,其布袋入口煙氣溫度必須控制在允許范圍之內(nèi),過高可能導(dǎo)致布袋著火燃燒事故;過低,煙氣則會存在結(jié)露現(xiàn)象,布袋粘結(jié)甚至腐蝕。布袋酸結(jié)露嚴(yán)重會導(dǎo)致收塵器阻力升高,會降低收塵器的收塵效率以及使用壽命。因此,出現(xiàn)布袋進出口煙氣壓差變大時,必須迅速查明原因,并進行處理,以防止煙氣排空不達標(biāo)。