寧健民,蔡樹梅,王成
(新疆八一鋼鐵股份有限公司能源中心)
制氧系統(tǒng)分子篩吸附器是保證制氧機(jī)安全、持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵設(shè)施之一。分子篩吸附器工作狀況主要是由再生系統(tǒng)決定,其中蒸汽加熱器是再生系統(tǒng)的主要設(shè)備。
八鋼能源系統(tǒng)南區(qū)3#、4#制氧機(jī)是歐冶爐的配套設(shè)備,3#4萬m3制氧機(jī)于2017年投產(chǎn),其再生系統(tǒng)暴露出兩方面的問題:(1)達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo),污氮?dú)獬黾訜崞鳒囟鹊?,造成分子篩電加熱器串聯(lián)同時(shí)運(yùn)行,電加熱器的運(yùn)行不僅造成能耗增加,更為嚴(yán)重的是造成污氮?dú)夤苈纷枇Υ螅纤毫Ω?,氬系統(tǒng)氬氣產(chǎn)量僅能達(dá)到設(shè)計(jì)能力的60%;(2)分子篩再生加熱過程產(chǎn)生的凝結(jié)水溫度高,無法按原設(shè)計(jì)要求正常回收,現(xiàn)場排放既浪費(fèi)能源又污染了周邊環(huán)境,存在安全風(fēng)險(xiǎn)。
3#4萬m3制氧機(jī)存在的問題,影響到整個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)線的順行。通過查找及分析討論,對3#4萬制氧機(jī)分子篩再生加熱系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行了改造。
3#4萬m3制氧機(jī)分子篩再生加熱系統(tǒng)由蒸汽加熱器、電加熱器及冷凝水外送閥組等組成。正常加熱流程為污氮?dú)庠谡羝訜崞髦形照羝臒崃?,提高溫度后進(jìn)入分子篩吸附器,高溫再生吸附劑,帶走雜質(zhì),吸附劑恢復(fù)使用。電加熱器主要作用是需要特殊加溫時(shí),配合蒸汽加熱器提高部分污氮?dú)獾臏囟取?#4萬m3制氧機(jī)分子篩再生加熱系統(tǒng)流程見圖1。
圖1 3#4萬m3制氧機(jī)分子篩再生加熱系統(tǒng)流程
分子篩再生加熱汽源原設(shè)計(jì)兩路蒸汽:一路為發(fā)電汽輪機(jī)極間抽汽,為主供汽源;一路為系統(tǒng)低壓蒸汽管網(wǎng)供氣,為備用汽源。
2017年歐冶爐試生產(chǎn)階段發(fā)電汽輪機(jī)長期低負(fù)荷,無法極間抽汽。只能采用備用汽源---低壓蒸汽管網(wǎng)供汽。低壓蒸汽管網(wǎng)用戶較多,蒸汽壓力波動(dòng)大、壓力較低、冷凝水多,無法滿足分子篩再生加熱的要求,現(xiàn)場采取串聯(lián)電爐運(yùn)行提高再生溫度,但由于受電加熱器及管路通流量制約,造成主工藝參數(shù)偏離設(shè)計(jì)參數(shù)。
鍋爐出口蒸汽9.8MPa經(jīng)降溫減壓至1.0MPa后進(jìn)入分汽缸,外供低壓蒸汽外網(wǎng)。分汽缸蒸汽壓力隨低壓蒸汽外網(wǎng)波動(dòng)且壓力<0.6MPa。通過控制雙減后進(jìn)分汽缸蒸汽閥門,可保證雙減至分汽缸之間管道壓力保持在0.7~0.9MPa,直接供制氧分子篩蒸汽加熱器可以滿足了設(shè)計(jì)要求。為避免分子篩蒸汽加熱器間斷用汽壓力波動(dòng)及冷凝水集聚問題,在分子篩加熱器處增加兩個(gè)自動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥,保證了蒸汽使用和停用期間都有連續(xù)的供汽回路,分子篩純化器加熱汽源壓力穩(wěn)定,蒸汽冷凝水量減少。
圖2為分子篩再生加熱系統(tǒng)蒸汽供氣流程。使用雙減供氣時(shí),通過控制雙減進(jìn)分汽缸總閥①,保證雙減管路壓力在~0.8MPa,全開分子篩雙減專供手動(dòng)閥門②,通過供二閥供分子篩加熱。加熱結(jié)束后通過壓力控制的自動(dòng)調(diào)節(jié)供一閥,將蒸汽返回送分汽缸進(jìn)入外供管網(wǎng),保證在加熱及其它階段蒸汽壓力穩(wěn)定、品質(zhì)高。
圖2 分子篩再生加熱系統(tǒng)蒸汽供氣流程
改造后蒸汽壓力及溫度均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,加熱效果較好。停運(yùn)電加熱器,污氮?dú)飧鶕?jù)設(shè)備需要調(diào)整??辗盅b置上塔精餾狀況良好,氬系統(tǒng)氬氣產(chǎn)量達(dá)標(biāo)。
經(jīng)分子篩蒸汽加熱器排放的冷凝水,壓力通過~0.55MPa、溫度~165℃并含有15%二次蒸汽。通過冷凝水專用回收管道進(jìn)入歐冶爐化水站用來提高工業(yè)新水水溫,生產(chǎn)除鹽水。歐冶爐化水站投運(yùn)后由于實(shí)際產(chǎn)水量小,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)能力,造成工業(yè)新水溫度過高,超過下道工序要求,無法使用?,F(xiàn)場采用少量冷凝水回收+外排方式運(yùn)行。2016年化水站采用集中污水站軟水直接生產(chǎn)除鹽水,對軟水加熱溫度要求更低,因化水站不能接收高熱量的冷凝水,歐冶爐爐化水站水池現(xiàn)場高溫水只能全部外排。
(1)冷卻水量的計(jì)算。分子篩蒸汽加熱器冷凝水需要先降溫,才能再回收。單套制氧機(jī)分子篩再生加熱器加熱所需蒸汽用量為3.5t/h。
依據(jù)設(shè)計(jì)參數(shù):將換熱后3.5t/h冷凝水降壓至0.15MPa,水溫降至40℃;冷源采用設(shè)備冷卻后的循環(huán)冷卻水回水,回水壓力為0.5MPa,水溫30℃;冷卻后循環(huán)水溫上升到35℃。
根據(jù)《飽和水與飽和水蒸氣的熱力性質(zhì)表》,分子篩蒸汽加熱器排放的壓力~0.55MPa、溫度~165℃冷凝水焓值為688kJ/kg,經(jīng)冷卻器冷卻后0.15MPa、40℃的冷凝水焓值168 kJ/kg,焓差520 kJ/kg。
根據(jù)《未飽和水與過熱水蒸氣的熱力性質(zhì)表》,冷源循環(huán)水0.5 MPa、30℃冷卻前焓值126 kJ/kg,冷卻后0.5 MPa、35℃焓值147kJ/kg。焓差21 kJ/kg。
計(jì)算所需冷卻水量:520/21×3500×1000 =198t/h。參考現(xiàn)場實(shí)際情況,推算換熱面積約為66m2。
(2)實(shí)施應(yīng)用。根據(jù)計(jì)算數(shù)據(jù)和現(xiàn)場的實(shí)際條件,利用現(xiàn)有設(shè)備能力,對立式蒸汽換熱器進(jìn)行改造。首先換熱器所需冷源采用制氧機(jī)組空氣冷卻塔空冷塔底部回水。空冷塔回水總量~550m3/h,水溫~30℃,該水源條件滿足換熱器計(jì)算所需冷卻水量和水溫。第二步確定蒸汽換熱器的取水、回水位置。取水量雖然會(huì)造成原裝置閥門開度減小,但不影響空冷塔底部自動(dòng)閥對空冷塔液位的自動(dòng)控制功能。
換熱后的循環(huán)水溫度上升~5℃與原裝置回水匯合,上升的溫度對整個(gè)循環(huán)水回水系統(tǒng)影響不大。分子篩蒸汽加熱器冷凝水通過蒸汽換熱器冷卻后,水溫降到~50℃,直接通過原管道回收到歐冶爐爐化水站回收。改造后冷凝水回收流程如圖3所示(圖3中新增部分)。
圖3 冷凝水回收改造流程圖
改進(jìn)后,3#4萬m3制氧機(jī)分子篩再生加熱系統(tǒng)只投用蒸汽加熱器,蒸汽壓力和溫度滿足工藝要求。同時(shí)由于在非加熱階段蒸汽一直保持循環(huán),減少管道冷卻水的外排量,加熱初期加熱氣體提溫時(shí)間縮短。電加熱器停運(yùn)后上塔壓力下降,利于上塔精餾,氬餾份中氮?dú)夂肯陆担瑲逑到y(tǒng)生產(chǎn)能力恢復(fù)。
分子篩再生加熱過程產(chǎn)生的凝結(jié)水按原設(shè)計(jì)正常回收入歐冶爐爐化水站。
分子篩再生系統(tǒng)改造前后相關(guān)參數(shù)與設(shè)計(jì)值對比見表1。
表1 分子篩再生系統(tǒng)改造前后對比
改造后分子篩再生系統(tǒng)蒸汽壓達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,汽氮?dú)饧訜岷鬁囟忍岣?0℃。停運(yùn)電加熱器。污氮?dú)饬髀纷枇p小,主塔壓力下降2~3kPa,主塔精餾能力改善,粗氬系統(tǒng)含氮量由改造前的6×106下降到3×106以下,達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo);短期內(nèi)氬氣產(chǎn)量達(dá)到1350m3/h,會(huì)逐步達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。
3#4萬m3制氧機(jī)機(jī)組投產(chǎn)后,因生產(chǎn)條件發(fā)生變化,沒有達(dá)到設(shè)計(jì)參數(shù)要求,影響到生產(chǎn)組織及產(chǎn)線順行。面對新問題需要工程技術(shù)人員針對性分析和調(diào)整,根據(jù)現(xiàn)有工況條件及時(shí)進(jìn)行了改造,投運(yùn)后實(shí)現(xiàn)了機(jī)組、系統(tǒng)之間的順暢經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,保證了產(chǎn)線的穩(wěn)定運(yùn)行。