張偉林,馬雄
(新疆八一鋼鐵股份有限公司制造管理部)
新疆焦煤艾維爾溝煤礦選煤廠是一座年入洗原煤270萬(wàn)t重介選煤廠。原煤洗選后,每年約產(chǎn)生24萬(wàn)t中煤、26萬(wàn)t矸石、20萬(wàn)t煤泥。一直以來(lái)對(duì)艾礦中煤、煤泥的處置主要采用外銷的方式。隨著選洗煤技術(shù)的發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢料外排減量化和資源化利用,八鋼公司開(kāi)展了艾礦中煤、煤泥再洗選回收利用的試驗(yàn)研究,探索艾礦中煤、煤泥回收利用的途徑。
通過(guò)試驗(yàn)研究,初步確定了中煤、煤泥洗選的工藝條件,為中煤、煤泥的工業(yè)化回收提供參考依據(jù)。中煤、煤泥的回收利用,為八鋼焦?fàn)t生產(chǎn)提供了一種新的配煤煉焦方式。艾礦中煤、煤泥的回收利用可以有效降低企業(yè)生產(chǎn)成本,也拓寬八鋼煉焦用煤途徑。
2.1.1 中煤品質(zhì)測(cè)試
對(duì)艾礦中煤進(jìn)行二次洗選,為了減少中煤的破碎量和降低成本,進(jìn)行了篩分試驗(yàn),對(duì)中煤分級(jí)處理。篩分試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果如表1、圖1。
表1 篩分試驗(yàn)各粒級(jí)煤的占比、灰分
圖1 中煤粒度組成及其灰分關(guān)系
從篩分測(cè)試數(shù)據(jù)可以看出,<3mm中煤的占比比較大,占了1/3,灰分也最低,其它四個(gè)粒級(jí)中煤的占比都很接近,灰分和真相對(duì)密度也相差不大,灰分很高,都在42%以上。
2.1.2 各粒級(jí)中煤直接浮沉試驗(yàn)
根據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T 478-2008煤炭浮沉試驗(yàn)方法,分別用1.4g/cm3、1.5g/cm3和1.6g/cm3的比重液對(duì)各粒級(jí)中煤進(jìn)行了浮沉試驗(yàn),對(duì)浮煤進(jìn)行工業(yè)分析。分析表明,各粒級(jí)中煤在1.4g/cm3的比重液下浮煤的收率很低,在1.5g/cm3的比重液下浮煤的收率有了很大的提高,但收得的精煤灰分也增高。因此對(duì)中煤直接進(jìn)行浮選,其浮選效果見(jiàn)表2。
將>25mm中煤、13~25mm中煤和6~13mm的中煤用錘式破碎機(jī)破碎到6m m以下,分別用1.4g/cm3比重液浮選,浮煤稱重并做工業(yè)分析,結(jié)果見(jiàn)表3。
表2 各粒級(jí)中煤浮選試驗(yàn)結(jié)果
表3 各粒級(jí)中煤破碎到< 6 mm以下的浮選試驗(yàn)結(jié)果
從表3,圖2可以看出,各粒級(jí)中煤破碎到< 6 mm以下在1.4g/cm3比重液下浮選,浮煤收率都不高,灰分較高。
對(duì)中煤破碎到6mm以下后進(jìn)行浮選,回收率與直接進(jìn)行浮選相比,沒(méi)有明顯提高。
圖2 破碎粒度至6mm以下后各粒級(jí)的收率和灰分
中煤浮選試驗(yàn)表明,中煤中的煤和礦物質(zhì)是相互嵌入式共存的,煤的洗選難度大。 2018、2019年,在艾礦洗煤廠進(jìn)行了中煤工業(yè)返洗生產(chǎn),共計(jì)生產(chǎn)煤精煤約5.0萬(wàn)t,通過(guò)對(duì)進(jìn)廠煤檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、洗選原煤和精煤統(tǒng)計(jì)分析,中煤返洗精煤灰分平均17.89%,回收率20%,生產(chǎn)結(jié)果與此次試驗(yàn)數(shù)據(jù)相符。
2.2.1 煤泥分類與灰分指標(biāo)
對(duì)艾礦重介選廠壓濾機(jī)產(chǎn)生的細(xì)煤泥和臥脫產(chǎn)生的粗煤泥分別進(jìn)行檢測(cè),全水和工業(yè)分析見(jiàn)表4。
表4 煤泥工業(yè)分析結(jié)果
從表4可以看出,兩個(gè)煤泥的品質(zhì)相差很大,臥脫產(chǎn)品粗煤泥的品質(zhì)比較好(生產(chǎn)數(shù)據(jù)灰分一般約在20%)。根據(jù)粗、細(xì)煤泥經(jīng)驗(yàn)占比測(cè)算,混合煤泥灰分約34.44%,這與前期混合煤泥大堆取樣基本一致。
2.2.2 煤泥浮選試驗(yàn)
根據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T 478-2008 煤炭浮沉試驗(yàn)方法,分別用1.4g/cm3、1.5g/cm3和1.6g/cm3的比重液對(duì)細(xì)煤泥和粗煤泥進(jìn)行浮沉試驗(yàn)。
表5 煤泥浮沉試驗(yàn)結(jié)果
圖3 各類煤泥的收率和灰分與洗選重液關(guān)系
從表5、圖3的試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,當(dāng)混合煤泥灰分控制在約18%時(shí),回收率60%以上,與返洗中煤灰分指標(biāo)接近,但回收率高40%以上;當(dāng)混合煤泥灰分控制在約14%時(shí),回收率約41.5%,比返洗中煤灰分指標(biāo)低4%,但回收率高20%以上。表明煤泥返洗回收經(jīng)濟(jì)價(jià)值和質(zhì)量指標(biāo)具有很大的優(yōu)勢(shì)。
艾礦中煤、煤泥返洗后的精煤顯微煤鏡質(zhì)反射率分布測(cè)定結(jié)果表明,精煤中含1890、1930、2130三種煤的質(zhì)量成分。返洗精煤揮發(fā)分30%~35%,粘結(jié)指數(shù)、Y值分別達(dá)到80、20mm以上,具有很好的粘結(jié)性和結(jié)焦性,能夠起到品質(zhì)好的1/3焦煤相同作用。單獨(dú)煉焦試驗(yàn)焦炭M40為76.3%。圖4為混合煤泥反射率分布。
圖4 混合煤泥反射率分布圖
在試驗(yàn)焦?fàn)t配煤試驗(yàn)配加10%~15%的煤泥返洗精煤進(jìn)行的煉焦試驗(yàn),試驗(yàn)焦具有很好機(jī)械強(qiáng)度,可滿足高爐和歐冶爐冶煉需求。
因此可以在八鋼焦?fàn)t配煤生產(chǎn)中,用中煤返洗精煤代替1/3焦煤煉焦,生產(chǎn)高爐或歐冶爐用的焦炭。
通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查及資料分析,在疆內(nèi)可煤泥返洗主要采用的工藝路線是螺旋浮選法,該工藝的路線見(jiàn)圖5。
圖5 螺旋浮選工藝
試驗(yàn)采用的中煤返洗工藝流程與原煤洗選工藝流程相同,可以利用艾礦現(xiàn)有洗煤生產(chǎn)線進(jìn)行中煤返洗的生產(chǎn)。艾礦洗煤廠洗選原煤工藝流程見(jiàn)圖6。
圖6 艾礦洗煤廠洗選原煤工藝流程圖
為驗(yàn)證艾礦煤泥是否可洗選,曾在疆內(nèi)某廠采用螺旋浮選工藝進(jìn)行了艾礦煤泥返洗試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明,洗選出質(zhì)量合格的精煤。
采用螺旋浮選工藝,原選煤系統(tǒng)保持不變,僅對(duì)煤泥分選系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用“分級(jí)+粗煤泥螺旋分選+細(xì)煤泥多級(jí)浮選+各產(chǎn)品壓濾脫水”工藝。該工藝較為成熟,具有能耗低、易維護(hù)、運(yùn)行管理方便等優(yōu)勢(shì)。
艾維爾溝礦每年約產(chǎn)生24萬(wàn)t中煤、20萬(wàn)t煤泥。返洗精煤灰分15%~18%時(shí),中煤、煤泥返洗精煤產(chǎn)率分別達(dá)到20%、30%,合計(jì)每年可降低成本6000余萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
通過(guò)中煤、煤泥的實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)研究及和工業(yè)返洗再利用的預(yù)測(cè)表明:艾礦中煤、煤泥可以通過(guò)返洗得到返洗精煤,精煤灰分控制在1 5%~18%時(shí),回收率分別達(dá)到20%、30%及以上;中煤返洗可以采用常規(guī)洗煤生產(chǎn)工藝;煤泥返洗可以采用螺旋浮選工藝回收。返洗精煤具有很好的粘結(jié)性和結(jié)焦性,能夠起到品質(zhì)好的1/3焦煤作用,可以代替1/3焦煤進(jìn)行焦?fàn)t煉焦配煤,經(jīng)濟(jì)效益顯著。