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        試析磷酸三辛酯在蒽醌法生產(chǎn)過(guò)氧化氫中的應(yīng)用效益

        2020-10-21 05:02:57姜宏

        姜宏

        摘 要:文章主要針對(duì)磷酸三辛酯在原蒽醌法生產(chǎn)過(guò)氧化氫中的應(yīng)用效益進(jìn)行分析,在原蒽醌法雙氧水生產(chǎn)中,通過(guò)磷酸三辛酯逐漸添加到氫化菇松醇和芳烴混合溶液內(nèi),進(jìn)行生產(chǎn),而現(xiàn)代化生產(chǎn)工藝主要是通過(guò)兩溶劑蒽醌法制得過(guò)氧化氫,其中蒽醌是溶質(zhì),重芳烴和食品級(jí)磷酸三辛酯是溶劑,希望能給相關(guān)人士提供有效參考。

        關(guān)鍵詞:磷酸三辛酯;蒽醌法;過(guò)氧化氫

        在蒽醌法生產(chǎn)過(guò)氧化氫過(guò)程中,通過(guò)將原磷酸三辛酯逐漸添加到氫化菇松醇和AR體系內(nèi),形成三組分溶劑,并將其配制成一種工作溶劑,溶解度較差,現(xiàn)針對(duì)試驗(yàn)裝置實(shí)施全面改造優(yōu)化,更換新的食品級(jí)磷酸三辛酯能夠有效提高產(chǎn)品質(zhì)量和溶解度,降低生產(chǎn)能耗,提升整體經(jīng)濟(jì)效益。

        1 生產(chǎn)性試驗(yàn)

        1.1 原材料

        生產(chǎn)試驗(yàn)中所應(yīng)用到的原材料主要包括以下幾種內(nèi)容:第一是食品級(jí)磷酸三辛酯,也可以叫做磷酸三乙酯,分子質(zhì)量是434.64,外觀呈無(wú)色透明液體,整體純度≥99%,25℃下,密度為0.923-0.928 g/mL,與水的界面張力(20~25℃):≥18dyn/cm,酸值:≤0.20mgKOH/g,且沒(méi)有懸浮物。第二是重芳烴,主要成份為C9餾份,即三甲苯異構(gòu)體,另外還含有少量的二甲苯、四甲苯、萘等,沒(méi)有無(wú)機(jī)硫化物和有機(jī)硫化物。外觀呈無(wú)色透明液體,密度0.875g/mL(25℃),芳烴含量:≥96.0%(磺化法測(cè)定),總硫含量:≤5×10-6g/g,沸程在150-180度之間,沒(méi)有汞、硫和相關(guān)化合物。第三是2-乙基蒽醌,外觀:淺黃色或亮黃色鱗片或粉末,初溶點(diǎn):≥107℃,含量:≥98.0%,苯不溶物:≤0.10%,其他烷基蒽醌:≤1.5%,總硫含量:<10×10-6g/g。

        在新工藝下,磷酸三辛酯純度有很大提高,達(dá)到食品級(jí)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)需進(jìn)行預(yù)處理和水洗。[1]。

        1.2 配置溶液

        原工藝生產(chǎn)裝置內(nèi)的工作溶液主要是由2-乙基蒽醌、磷酸三辛酯、氫化菇松醇以及重芳烴配制而成的。新工藝將氫化菇松醇去除,并且將食品級(jí)磷酸三辛酯逐漸添加到原系統(tǒng)溶液的方法,對(duì)工作溶液內(nèi)相關(guān)溶劑進(jìn)行更新配置,添加到系統(tǒng)中后,試車(chē)過(guò)程中的溶劑AR:TOP配制比例是3:1。

        1.3 裝置修整

        裝置重整修改主要包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容:第一是堿沉降、堿分離人孔增加排氣口,匯集到放空分離器的防空管線上,加強(qiáng)了堿分離效果,提高了干燥塔處理工作液的能力。第二是干燥塔,增加干燥塔中的分離、聚結(jié)填料及其支撐件。第三是同樣是萃余液聚凝器,增加聚結(jié)填料,增加分離效果。第四是工藝管道方面,為了進(jìn)一步提升溶液循環(huán)流通,對(duì)某些設(shè)備和管道實(shí)施了調(diào)整 [2]。

        1.4 生產(chǎn)運(yùn)行狀況

        在正常生產(chǎn)條件下,相關(guān)生產(chǎn)制造中的出水量能夠達(dá)到每個(gè)小時(shí)30m3,過(guò)氧化氫產(chǎn)品質(zhì)量也能夠滿足國(guó)家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),制成的過(guò)氧化氫濃度能夠達(dá)到30%,每天可生產(chǎn)720噸雙氧水,年產(chǎn)量能夠達(dá)到24萬(wàn)t,是國(guó)內(nèi)單套產(chǎn)能較大的生產(chǎn)裝置。

        2 生產(chǎn)試驗(yàn)結(jié)果分析

        改進(jìn)前后,生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)果如表1所示:

        蒽醌法進(jìn)行過(guò)氧化氫生產(chǎn)中,將磷酸三辛酯逐漸添加到氫化菇松醇和AR組分溶劑內(nèi),這種新工藝在生產(chǎn)中雖然獲得了成功,但食品級(jí)磷酸三辛酯對(duì)于氫蒽醌的溶解能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超粗氫化菇松醇和原磷酸三辛酯,在應(yīng)用食品級(jí)磷酸三辛酯后,能夠使氫化液出料更為順暢,提蒽醌升溶解能力,降低副反應(yīng)和降解物的生成,強(qiáng)化生產(chǎn)能力,生產(chǎn)裝置原本每年22萬(wàn)t的年產(chǎn)量,進(jìn)一步擴(kuò)大到當(dāng)下的年產(chǎn)24萬(wàn)t。工藝管道和相關(guān)設(shè)備不實(shí)施大范圍改動(dòng)的條件下,提高了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。因?yàn)榱姿崛刘碛休^強(qiáng)的溶解能力,因此可以適當(dāng)擴(kuò)大溶液內(nèi)重芳烴的比例,使溶液原本分配系數(shù)提升至3.3:1。在提高溶劑比后,相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量得到明顯提高,再經(jīng)過(guò)純化工序的吸附樹(shù)脂吸附,使總有機(jī)碳含量減少,穩(wěn)定度提升,不揮發(fā)物相繼降低,產(chǎn)品單耗縮減,質(zhì)量提升。

        3 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,高純度食品級(jí)磷酸三辛酯在蒽醌法生產(chǎn)過(guò)氧化氫中的有效應(yīng)用,能夠進(jìn)一步提高相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)效益,優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,降低產(chǎn)品能耗,提升裝置綜合生產(chǎn)水平,為此想要促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展,需要對(duì)相關(guān)生產(chǎn)工藝進(jìn)行深入研究,探索有效的創(chuàng)新途徑,進(jìn)而依靠工藝創(chuàng)新,提升企業(yè)生產(chǎn)效益。

        參考文獻(xiàn):

        [1]陳鵬飛,楊文杰.國(guó)內(nèi)雙氧水生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)展[J].石化技術(shù),2019,26(11):97-98.

        [2]程喜梅,劉銀霞.雙氧水生產(chǎn)污水的環(huán)保處理研究[J].低碳世界,2018(11):6-7.

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