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        關(guān)于選煤廠淺槽重介分選機(jī)構(gòu)的改進(jìn)及效果分析

        2020-10-18 09:45:38王森耀
        機(jī)械管理開發(fā) 2020年9期
        關(guān)鍵詞:故障結(jié)構(gòu)

        王森耀

        (霍州煤電集團(tuán)呂臨能化有限公司選煤廠, 山西 呂梁 033200)

        引言

        煤礦在完成前端的開采作業(yè)后,夾著較多的碎石、雜質(zhì)等非煤礦物質(zhì),故需采用專門的煤礦分選設(shè)備將其進(jìn)行分離篩選,提煉出不同精度質(zhì)量的煤物質(zhì)[1]。分選機(jī)構(gòu)則是選煤廠中實(shí)現(xiàn)煤礦分離的重要設(shè)備,該結(jié)構(gòu)憑借其結(jié)構(gòu)簡單、分選效果優(yōu)等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用到了煤礦企業(yè)中。但由于分選環(huán)境的相對惡劣,且分選機(jī)構(gòu)長期處于超負(fù)荷、超長時間狀態(tài)作業(yè),導(dǎo)致該設(shè)備在使用中經(jīng)常出現(xiàn)鏈條磨損嚴(yán)重、間隙過大而影響正常生產(chǎn)等故障現(xiàn)象,這給企業(yè)的正常使用及維護(hù)保養(yǎng)帶來了重要影響[2]。由此,在分析分選機(jī)構(gòu)工作原理的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)對其使用中出現(xiàn)的故障問題進(jìn)行了分析,由此開展了分選機(jī)構(gòu)的改進(jìn)措施及改進(jìn)后設(shè)備的實(shí)際應(yīng)用效果分析,改進(jìn)后的分選機(jī)構(gòu)解決了當(dāng)前設(shè)備存在的問題,并取得了良好的應(yīng)用效果。

        1 分選機(jī)構(gòu)工作原理

        重介質(zhì)淺槽分選機(jī)構(gòu)(見圖1)作為選煤廠中的重要部件,主要利用重介懸浮液中的沉浮原理,可將不同比重物料進(jìn)行分選分離[3]。分選機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)主要由上升介質(zhì)漏斗、水平介質(zhì)橫槽、頭輪、尾輪、刮板、刮板鏈、減速機(jī)及電機(jī)等結(jié)構(gòu)組成,如圖2所示;其中,分選機(jī)構(gòu)中的各部件在運(yùn)行過程中均會因外部或內(nèi)部原因而出現(xiàn)結(jié)構(gòu)失效現(xiàn)象[4]。在淺槽分選機(jī)構(gòu)分選過程中,以50 mm粒徑為分界線,將不同粒徑大小的原煤分布進(jìn)入對應(yīng)懸浮液槽體內(nèi),并與懸浮液進(jìn)行融合;其中,80%左右的懸浮液混合物將通過水平流管進(jìn)入,形成縱向的水平流,而20%左右的懸浮液則通過槽體底部的上升流管給入,形成上升流,由此,有效保證了懸浮液的均勻混合及精煤的勻速上升[5]。同時,在物料上升過程中,還可進(jìn)一步將密度較輕的煤粒進(jìn)行充分分散,由此提供精煤的生產(chǎn)率,較好地實(shí)現(xiàn)了雜質(zhì)與精煤的有效分離。另外,為防止較多雜質(zhì)對原煤的分選效果,可先將介質(zhì)進(jìn)行提前配好后倒入至槽內(nèi),在壓緊閥的作用下,雜質(zhì)被分離后沉入槽底并輸送至外界,由此,更好地實(shí)現(xiàn)了物料與雜質(zhì)的分離。

        圖1 重介質(zhì)淺槽分選機(jī)實(shí)物圖

        圖2 重介淺槽分選機(jī)結(jié)構(gòu)組成示意圖

        2 分選機(jī)構(gòu)常見故障

        2.1 鏈條故障

        在原煤分選過程中,由于密度較輕的精煤上浮至懸浮液上層,而密度較大的物料及雜質(zhì)則下沉至淺槽槽底,并無規(guī)則地分布在槽底表面,期間,會產(chǎn)生一定的沖擊作用力,鏈條也會與雜質(zhì)等進(jìn)行長時間的磨損接觸,最終導(dǎo)致淺槽鏈條長時間在外界作用力下極易發(fā)生磨損或斷裂現(xiàn)象,加上鏈條自身的磨損,導(dǎo)致其發(fā)生磨損及斷裂故障的現(xiàn)象更加嚴(yán)重[6]。因此,需在淺槽分選機(jī)中添加倒料板和斷鏈保護(hù)裝置,可有效減少淺槽出現(xiàn)易斷鏈的問題,較好地預(yù)防斷鏈故障發(fā)生時對分選機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的影響,以此提高淺槽分選機(jī)的生產(chǎn)效率和使用壽命。

        2.2 齒輪故障

        由于分選機(jī)構(gòu)主要通過電動機(jī)、減速器、三角帶傳動等部件的相互配合進(jìn)行驅(qū)動運(yùn)轉(zhuǎn),其最高轉(zhuǎn)速達(dá)到了0.8 m/s左右,而電動機(jī)則采用了全壓直接啟動,啟動時的瞬間轉(zhuǎn)矩達(dá)到了電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩的2倍,由此導(dǎo)致了分選機(jī)構(gòu)中的各部件因受到啟動時較大瞬間力矩作用而受到嚴(yán)重的沖擊作用,齒輪出現(xiàn)嚴(yán)重磨損,最終使減速器與鏈輪之間出現(xiàn)打齒現(xiàn)象。同時,由于所需分選的煤量逐漸增加,而分選機(jī)轉(zhuǎn)速保持不變,分選機(jī)的處理量也相對固定,致使分選機(jī)構(gòu)因過載作業(yè)而使其內(nèi)部的三角帶、刮板等結(jié)構(gòu)出現(xiàn)磨損嚴(yán)重或作業(yè)溫度較高等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響著分選機(jī)構(gòu)的正常生產(chǎn)及作業(yè)安全性。

        2.3 滑道故障

        滑道作為分選機(jī)構(gòu)中的重要部件,其作用主要是為了保證鏈條具有一個相對固定的運(yùn)動軌跡,主要通過14 mm厚的鋼板進(jìn)行焊接,并固定于槽體上,而與支架通過螺栓進(jìn)行連接。由于鏈條在運(yùn)動過程中,與滑道之間會產(chǎn)生較大的摩擦現(xiàn)象,致使滑道產(chǎn)生了嚴(yán)重的磨損現(xiàn)象,鏈條在未按照軌跡運(yùn)行基礎(chǔ)上,其工作負(fù)荷也逐漸增大,嚴(yán)重時會導(dǎo)致鏈條出現(xiàn)斷鏈故障現(xiàn)象,其使用壽命也將大大減少。同時,鏈條及刮板由于長時間浸泡在懸浮液中,當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重磨損時,則極容易發(fā)生斷鏈故障。因此,為保證分選機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行及較長的使用壽命,需及時對出現(xiàn)故障的滑道及鏈條進(jìn)行維修更換。

        3 分選機(jī)構(gòu)改進(jìn)優(yōu)化設(shè)計

        結(jié)合前文對分選機(jī)構(gòu)作業(yè)過程產(chǎn)生的相關(guān)故障問題分析,為保證其結(jié)構(gòu)的高效運(yùn)行及滿足選煤廠的使用需求,對分選機(jī)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)設(shè)計,主要包括如下幾方面:

        1)針對鏈條磨損嚴(yán)重問題,可將現(xiàn)有的鏈條改為套筒圓柱滾子鏈條,節(jié)距降低至78mm,并在外鏈板上增加更多的耐磨性焊點(diǎn),將機(jī)頭、機(jī)尾改造為與鏈條節(jié)距相匹配的結(jié)構(gòu)尺寸。同時,為降低鏈條的耐磨性能,可將鏈條的材料改為40Cr材料,同時,針對鏈條內(nèi)部的銷軸結(jié)構(gòu),可調(diào)整其結(jié)構(gòu)尺寸,使其與外鏈板之間形成間隙配合,以方便后期鏈條的拆裝作業(yè),減小鏈條運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的嚴(yán)重磨損速度,延長鏈條的使用壽命。改進(jìn)后的鏈條結(jié)構(gòu)主要由外鏈板、內(nèi)鏈板、短銷軸、軸套、長銷軸等組成,其結(jié)構(gòu)組成圖如圖3所示。

        2)針對滑道故障,在對其改進(jìn)設(shè)計過程中,主要是改變滑道的連接方式,可由傳統(tǒng)的焊接形式改為一體式鑄造形式,并在滑道強(qiáng)度薄弱部位增加加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),以此提高其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度;同時,將滑道的材料改為Mn13Cr2耐磨材料或其他耐磨性更強(qiáng)的材料。另外,滑道與鏈條接觸處的厚度增加至30 mm,并增加滑道的耐磨性,以此來有效解決滑道的故障問題。

        圖3 改進(jìn)后鏈條結(jié)構(gòu)組成圖

        3)分選機(jī)在運(yùn)行過程中,會有碎石掉入至托架下方。因此,在滑道上方的給料槽上焊接了一個寬度約450 mm的傾斜擋板,可有效將物料的給料點(diǎn)與托架的運(yùn)行軌跡進(jìn)行偏離,避免了物料掉入托架中的可能性。

        4)在分選機(jī)運(yùn)行過程中,刮板與底板之間會存在間隙,并隨著設(shè)備的長期運(yùn)行而逐漸變大。針對此故障問題,可在起弧及爬坡階段分別焊接厚度為15 mm和16 mm后的耐磨板,以此降低兩部件之間的間隙,以此減小刮板與底板之間碎石的進(jìn)入量,有效降低分選機(jī)的故障率。

        4 優(yōu)化后的分選機(jī)構(gòu)應(yīng)用效果分析

        經(jīng)過前文對分選機(jī)構(gòu)的改進(jìn)設(shè)計,在完成設(shè)備的改造后,對其進(jìn)行了實(shí)際應(yīng)用驗(yàn)證。實(shí)踐證明,在為期6個月的使用中,改造后的分選機(jī)構(gòu)中鏈條整體磨損程度明顯降低,也未進(jìn)行鏈條的維修更換,使用壽命提高2倍。鏈條的斷鏈、跳鏈、刮板彎曲等現(xiàn)象也明顯降低,煤石的分選效率、煤礦分選質(zhì)量得到顯著提升,刮板與底板之間也未因存在間隙而出現(xiàn)較大程度的出現(xiàn)故障,整個分選機(jī)的作業(yè)效率及故障率明顯降低,設(shè)備使用壽命也明顯增長,每年也為企業(yè)節(jié)約了鏈條維修、滑道維修、刮板維修等費(fèi)用將近40萬元。

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