摘要:擬建污水沉井及頂管位處巖石、流砂地段,在地勘與現(xiàn)場實際不符的情況下,本文結(jié)合工程實際,探索該地段地質(zhì)條件下的施工、安全、技術(shù)措施,為后期施工提供借鑒與參考。
關(guān)鍵詞:巖石、流砂地段;泥水平衡;頂管;支護(hù)措施
1工程概況
本工程共有6座污水沉井,分別為3座接收井(W198、W200、W202)和3座工作井(W197、W199、W201)。其中W197、W201、W202污水沉井頂管周邊為農(nóng)田,地勢較開闊;W198、W199、W200污水沉井頂管分別緊鄰小區(qū)和電力鐵塔基礎(chǔ)。鄰近的小區(qū)房屋為7層磚混結(jié)構(gòu),條形基礎(chǔ),沉井距房屋最近距離12m,頂管距房屋最近距離7.67m。電力鐵塔為110kv電力鐵塔,混凝土擴大基礎(chǔ),沉井距鐵塔基礎(chǔ)最近距離7.51m。頂管距鐵塔基礎(chǔ)最近距離4.8m。沉井平均下沉深度11m,頂管深度約10m,本工程頂管之間主要位于1-2地質(zhì)層中,該地質(zhì)層主要為淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土:灰色,軟塑-流塑,高孔隙比,高壓縮性,局部混粉砂。推薦地基土承載力基本容許值[fao]=80kPa。
頂管直徑有D2000和D2600,均采用泥水平衡法施工。其平面布置詳見圖1。
2 W198-W199段頂管施工
2.1 施工情況
W198-W199段頂管為D2000,長84m,設(shè)5‰縱坡,2天頂進(jìn)24m后,頂管壓力突然增大,之后頂進(jìn)速度驟減,再次頂進(jìn)約2m,現(xiàn)場暫停頂進(jìn),查找問題,結(jié)合本工程W197沉井下沉遇有強風(fēng)化泥巖,預(yù)判頂管前方出現(xiàn)巖層。本工程鄰標(biāo)也出現(xiàn)類似情況。最后項目部決定繼續(xù)頂進(jìn),在巖、土交融斷面繼續(xù)頂進(jìn)34m后,頂管機頭重新進(jìn)入淤泥質(zhì)土中,繼續(xù)頂進(jìn)至距離沉井約4m時,發(fā)現(xiàn)鄰近的小區(qū)地面道路開始塌陷。塌陷位置為距離W198沉井邊4m-58m管道正上方(向W199方向),寬度范圍約5m,平均深度0.8m。
2.2 原因初步分析
按照地勘報告頂管所經(jīng)地層主要為流塑-軟塑狀粉質(zhì)粘土(局部淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土),但現(xiàn)場實際地層情況與地勘報告差異較大,初步原因分析頂管遇有強風(fēng)化巖停止頂進(jìn)后,泥水平衡頂管后方油頂壓力不足并有短暫的停止加壓,造成頂管機頭內(nèi)外壓力失去平衡,在地下動水壓力作用下,該土顆粒即隨水流動形成流砂進(jìn)入管道內(nèi),導(dǎo)致管體外土層被掏空、管道失去承載力,發(fā)生本段管道上方34m長的沉陷、頂面路面塌陷。
同時,巖石段頂管施工周期較長,該段頂管管節(jié)之間有流砂填充,使管節(jié)之間縫隙沒有充分密貼,繼續(xù)頂進(jìn)時,本段頂管隨頂管機頭繼續(xù)向前穿越,重新處于流砂地段,繼續(xù)漏水流砂。
綜上所述,使得塌陷位置為距離W198沉井邊4m-58m(向W199方向)。
2.3 應(yīng)急處理
為防止地面沉降繼續(xù)發(fā)展造成影響擴大,項目部及時在頂管周圍產(chǎn)生沉降區(qū)域進(jìn)行了注水泥漿加固。水泥漿水泥摻量40%,內(nèi)摻膨潤土,摻量3%,膨潤土先采用攪拌桶制成泥漿;同時采用外摻劑水玻璃經(jīng)行雙液噴漿,水玻璃摻量7%,內(nèi)管水泥漿壓力30MPa,外管水玻璃壓力2MPa。
3 W199-W200段頂管施工
W198-W199段頂管施工結(jié)束后,后續(xù)將進(jìn)行的W199-W200段頂管施工,同樣毗鄰小區(qū)側(cè),地質(zhì)情況通過W198-W199段頂管施工情況預(yù)判可能還會出現(xiàn)。由于地勘與現(xiàn)場實際差異較大,頂管能否順利安全完成,有待研究和重新考慮方案。
3.1 W199-W200段頂管支護(hù)方案分析及選擇
在原施工圖設(shè)計中,W199-W200段頂管距離附近小區(qū)較近,在小區(qū)側(cè)設(shè)計采用單排φ800mm鉆孔樁支護(hù),樁間空隙較大,且鉆孔樁與沉井間沒有封閉。根據(jù)W198-W199頂管施工所遇情況分析,W199-W200段頂管施工,也極有可能出現(xiàn)漏水漏砂,甚至引起小區(qū)地面沉陷。
本段頂管施工前,需對小區(qū)側(cè)采取支護(hù)措施,防止小區(qū)樓房沉降。項目部擬定了另兩個支護(hù)方案:
方案一:小區(qū)側(cè)在鉆孔樁支護(hù)的基礎(chǔ)上,再采取單排高壓旋噴樁φ600@400止水。
方案二:小區(qū)側(cè)采用15m長拉森鋼板樁支護(hù)與止水,部分位置配合高壓旋噴樁全封閉。
經(jīng)過分析論證,方案一,施工周期長,施工費用大;方案二,施工周期短、施工費用小,但頂管期間的風(fēng)險較方案一高。兩種方案討論后,推薦方案一,上報相關(guān)參見單位同意后組織了實施。
3.2 W199-W200段頂管實施情況
(1)在W199-W200頂管外側(cè)采用15m長拉森鋼板樁進(jìn)行保護(hù),拉森鋼板樁距離樓房距離最近約為5.45m,頂管管中距離樓房距離最近約為7.65m,鋼板樁距離頂管外壁為1m。詳見圖2。
(2)為防止鋼板樁插打振動對周邊房屋的影響,鋼板樁打設(shè)前采取了引孔措施,同時鋼板樁身刷涂減阻劑,防止拔除時阻力過大,導(dǎo)致振動較大,影響房屋安全。
(3)對鋼板樁與兩沉井相接處,各施打3根φ60cm高壓旋噴樁封頭樁。
(4) 旋噴樁養(yǎng)護(hù)三天后,該段頂管始發(fā),3日后順利完成了頂管頂進(jìn)。
(5)頂管完成后,對鋼板樁拔除,并及時對空隙進(jìn)行水泥漿回灌處理。
(6)對小區(qū)樓房及周邊布設(shè)的10個沉降觀測點不間斷觀測,觀測由8月1日沉井下沉?xí)r開始,至頂管結(jié)束后一個月的10月7日。8~9月份沉井期間、8~10月份累計變化的觀測數(shù)據(jù)見圖3。
根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,最大沉降量為4mm,保證了施工期間附近居民小區(qū)的安全穩(wěn)定。
4 小結(jié)
本工程多種不良地質(zhì)情況綜合影響下的頂管施工難度、安全隱患極大,有效的預(yù)判及預(yù)控措施顯得尤為關(guān)鍵,但以此作為平臺,探索該地段地質(zhì)條件下的施工、安全、技術(shù),為后期施工提供借鑒與參考。
(1)巖石地段一般不適合施做頂管。因為該處施工費用投入極大,需要設(shè)計單位充分調(diào)查現(xiàn)場情況,前期地勘位置不準(zhǔn)確時,應(yīng)在實施前補充勘探,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時調(diào)整管道路線。
(2)流砂地段的沉井周邊止水帷幕及頂管管口地基加固樁一定要做好。頂管管口存在漏水漏砂現(xiàn)象,在頂管施工時同樣如此,同時,周邊更有小區(qū)、重載道路綜合影響,安全壓力極大,這就需要在后期做大量的修補止漏工作。
(3)地質(zhì)預(yù)報(或物探)與施工經(jīng)費投入是施工安全的保障。本案例中小區(qū)側(cè)的鋼板樁支護(hù)的雖也是成功的,但在施工經(jīng)費及施工工期充足的情況下,可考慮采用高壓旋噴樁徹底固化,此方案則更加安全,這在本項目的W197-W198段頂管(其穿越既有重載道路,在地層中穿越巖層,進(jìn)入流砂層,再至沉井。在頂管施工前,對該段頂管中心兩側(cè)3.5m范圍采取了高壓旋噴樁徹底固化方案,固化高度為路面至頂管底5m,起到了支護(hù)與止水的雙重作用。)得到了很好的印證,但在本文中不再體現(xiàn)。
(作者單位:江蘇雷威建設(shè)工程有限公司)
作者簡介:王友,199005,本科,工程師,南京市中山北路333號,13155288871。