吳陽春,王 澤,夏大寒,趙志杰,張先茂
(武漢科林化工集團(tuán)有限公司,湖北 武漢 430223)
C9樹脂是以裂解乙烯副產(chǎn)的C9餾分為原料,在不同工藝條件下聚合而成的熱塑性樹脂,其分子量一般為300~3000,軟化點在80~140℃之間[1]。由于合成C9樹脂的原料組成復(fù)雜且樹脂生產(chǎn)技術(shù)相對落后,使得C9樹脂中含有較多的雙鍵、芳環(huán)及硫、氯等雜質(zhì),影響樹脂的色度、穩(wěn)定性以及與其他樹脂的相容性,限制了其應(yīng)用范圍[2-3]。目前對C9樹脂的改性主要采用加氫精制的方法,通過加氫將樹脂中的雙鍵和苯環(huán)加氫飽和,同時脫除樹脂中的硫、氯等雜質(zhì),改善樹脂的色澤和光熱穩(wěn)定性,提高產(chǎn)品質(zhì)量,使其在橡膠、油墨、路標(biāo)漆等行業(yè)的應(yīng)用得到更廣泛的應(yīng)用[4-5]。
新疆天利石化控股有限公司建立了一套1.5萬t/aC9樹脂加氫裝置,采用兩段加氫工藝,催化劑為武漢科林精細(xì)化工有限公司的W235鎳系催化劑。一段加氫用于脫除樹脂中的硫,加氫后樹脂液硫含量小于2mg/kg,可有效避免二段加氫催化劑因硫中毒而失活;二段加氫用于加氫飽和樹脂中的烯烴及芳環(huán),對樹脂進(jìn)行脫色,加氫后樹脂色度小于1(加德納色度),總硫小于3mg/kg,溴價小于1.0gBr2/100g,軟化點下降在5~10℃。
W235系列催化劑為鎳系負(fù)載型催化劑,其物理性質(zhì)如表1所示。
表1 催化劑物理性能
加氫工藝流程如圖1所示:C9樹脂溶于D40溶劑油中,樹脂質(zhì)量濃度控制在25%,與氫氣混合加熱后進(jìn)入一段加氫反應(yīng)器,脫除硫、氮等雜質(zhì),然后進(jìn)入二段加氫反應(yīng)器,加氫飽和樹脂中的烯烴及芳環(huán),對樹脂進(jìn)行脫色,加氫產(chǎn)物經(jīng)汽提,減壓蒸餾后得加氫樹脂。
圖1 C9樹脂加氫工藝流程圖
新疆天利石化控股有限公司C9樹脂加氫裝置于2019年7月開車,裝置從30%負(fù)荷試開車逐漸提至100%負(fù)荷正常運(yùn)行,正常運(yùn)行一個月后裝置停工檢修,再次開車運(yùn)行滿2個月后對催化劑活性進(jìn)行了標(biāo)定,結(jié)果見表2~表3。
W235系列催化劑活性組分以氧化鎳形式存在,需用氫氣還原成單質(zhì)鎳后才具有加氫活性。系統(tǒng)首先進(jìn)行氮?dú)庵脫Q,至氧含量小于0.2%,然后用氫氣置換系統(tǒng)至氫氣純度達(dá)到90%,并建立氫氣循環(huán),啟用加熱爐,以15℃/h升溫到150℃后恒溫4h,再以15℃/h升溫到400℃后恒溫20h,然后以15℃/h升溫到430℃后恒溫4h。整個過程需及時脫水,切出的反應(yīng)水質(zhì)量基本接近理論值或者基本無水排出時(連續(xù)放水量小于1kg/h),則認(rèn)為催化劑還原完成。
(1)一段加氫主要用于脫除樹脂中的硫,以避免二段加氫催化劑因硫中毒而失活,因此一段加氫工藝調(diào)整以出口樹脂液硫含量小于2mg/kg為指標(biāo)。開車初期經(jīng)調(diào)試后一段加氫入口溫度調(diào)整為224℃,此時加氫出口樹脂液中的硫含量為0.6mg/g,達(dá)到目標(biāo)要求,出口溫度252℃,溫升28℃,此溫升來自脫硫反應(yīng)及芳烴加氫飽和放熱。裝置運(yùn)行至兩個月后一段加氫入口溫度調(diào)整為225℃,此時加氫出口樹脂液中的硫含量為0.8mg/g,達(dá)到目標(biāo)要求,出口溫度為239℃,溫升降至14℃,這主要是因為隨著一段加氫催化劑吸附硫含量的增加,催化劑的芳烴飽和性能隨之下降,導(dǎo)致芳烴加氫飽和放熱降低。
(2)二段加氫用于加氫飽和樹脂中的烯烴及芳環(huán),對樹脂進(jìn)行脫色,主要以加氫樹脂色度為指標(biāo)。開車初期由于一段加氫已經(jīng)飽和部分烯烴及芳環(huán),為保證床層平均反應(yīng)溫度,入口調(diào)整為248℃,此時出口溫度261℃,溫升13℃,加氫樹脂的色號小于1,總硫2.7mg/kg,溴價小于0.87gBr2/100g,軟化點下降在7.4℃,達(dá)到目標(biāo)要求。裝置運(yùn)行至兩個月后由于一段加氫芳烴飽和能力下降且趨于穩(wěn)定,樹脂中的烯烴及芳烴飽和主要發(fā)生在二段加氫反應(yīng)器,因此二段加氫入口溫度調(diào)整至244℃,并開啟急冷氫,控制出口溫度在263℃,此時加氫樹脂指標(biāo)依舊合格。
(3)開車初期按設(shè)計要求,反應(yīng)壓力確定為最高18MPa左右運(yùn)行,以保證產(chǎn)品質(zhì)量,裝置滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行后,在保證加氫樹脂質(zhì)量的前提下,對反應(yīng)壓力進(jìn)行了下調(diào),為后續(xù)工藝包的優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。從表中可以看出當(dāng)反應(yīng)壓力降至16.1MPa左右時,產(chǎn)物各項指標(biāo)依舊達(dá)標(biāo)。
(4)加氫裝置運(yùn)行兩個月后,反應(yīng)器的床層壓降基本維持不變,表明催化具有良好的抗結(jié)焦性能;一段反應(yīng)的入口溫度運(yùn)行兩個月后僅提高一度,且出口產(chǎn)物硫含量始終小于2mg/kg,表明催化劑脫硫性能穩(wěn)定且硫容滿足設(shè)計要求;二段反應(yīng)受進(jìn)口烯烴及芳烴含量的影響,入口溫度在運(yùn)行兩個月下降3℃,并通過開啟急冷氫,控制出口溫度在263℃,床層平均反應(yīng)溫度基本與開車初期相當(dāng),表明該段催化劑加氫性能穩(wěn)定,滿足長周期運(yùn)行的要求。
表2 裝置操作條件
表3 原料及產(chǎn)品性質(zhì)
W235系列C9樹脂加氫催化劑經(jīng)過兩個月的滿負(fù)荷運(yùn)行,在床層反應(yīng)溫度基本不變,壓力下調(diào)的工況下依舊能夠保證加氫樹脂色度小于1(加德納色度),總硫小于3mg/kg,溴價小于1.0gBr2/100g,軟化點下降在5~10℃。上述工業(yè)數(shù)據(jù)表明催化劑具有脫硫效果好,硫容大,加氫活性高且性能穩(wěn)定,副反應(yīng)少,樹脂收率高的特點,具有很好的工業(yè)應(yīng)用前景。