吳光輝
(晉煤集團(tuán)趙莊二號井,山西 長治 046000)
工作面回采過程中經(jīng)常遇到斷層等地質(zhì)構(gòu)造,特別是中小型斷層對工作面掘進(jìn)和回采造成不利影響,通常會(huì)導(dǎo)致設(shè)備損耗增大,煤炭資源回收率降低[1-4]。大部分工作面遇到斷層時(shí),通常會(huì)采用放炮措施強(qiáng)行通過,不利于設(shè)備管理和提高回采率,甚至容易發(fā)生片幫冒頂事故,影響工作面回采進(jìn)度。針對近正交斷層,采用旋轉(zhuǎn)調(diào)斜回采工藝,通過調(diào)整回采位置,使工作面與斷層平行,并調(diào)整綜采設(shè)備角度集中通過斷層,具有較好的應(yīng)用效果。
趙莊二號井可采煤層為3#、9#、15#煤層,目前回采煤層為3#煤層(位于下二疊統(tǒng)山西組底部),埋深約200 m,煤層厚度平均5.23 m。3#煤層頂?shù)装逯饕蓪永戆l(fā)育的泥巖、砂質(zhì)泥巖、砂巖組成,地質(zhì)條件簡單。采用綜合機(jī)械化一次采全高采煤工藝,采煤方法為走向長壁采煤法,全部垮落法管理頂板。
3211 工作面位于二盤區(qū),走向長1155 m,傾向長219 m,平均煤厚5.5 m。煤層偽頂不發(fā)育,直接頂板為粉砂巖,厚度3 m;基本頂主要為細(xì)砂巖,厚度8.5 m。3211 工作面切眼向外460 m 處,在回風(fēng)巷回13 點(diǎn)處揭露F4 逆斷層,落差1.7 m,傾角48°。該斷層為近正交斷層,與切眼夾角18°。F4斷層自回風(fēng)巷向工作面延伸,影響傾向長56 m,頂板巖性主要為粉砂巖,硬度較大,破碎困難。
綜采工作面遇到斷層時(shí)往往采用放炮加采煤機(jī)強(qiáng)行回采通過的回采工藝,以F4 斷層為例,通常方法如下:
(1)工作面揭露出完整的斷層面后,在斷層下盤煤層頂板上的采煤機(jī)割采范圍內(nèi)施工松動(dòng)炮孔。孔深1.0 m,直徑42 mm,炮孔方向與回采方向一致。共布置上下兩排炮孔,上排炮孔距頂0.3 m,下排炮孔距上排炮孔1 m,鉆孔水平間距為2 m。布置圖如圖1 所示。
(2)炮孔施工完畢后,向炮孔內(nèi)裝入乳化炸藥,單孔藥量為0.3 kg,水炮泥封孔,封孔長度0.5 m,利用一段電雷管引爆。
(3)斷層下盤煤層頂板放炮完成后,采煤機(jī)直接進(jìn)行截割,每刀割采深度0.5 m,兩個(gè)循環(huán)后繼續(xù)施工松動(dòng)炮,直到工作面通過斷層為止。
圖1 3211 工作面F4 斷層炮孔布置圖
(1)破巖較多,設(shè)備損耗嚴(yán)重。由于煤層頂板主要為粉砂巖,硬度較大,即便提前進(jìn)行松動(dòng)爆破,對采煤機(jī)損耗嚴(yán)重。之前工作面爆破過斷層時(shí),由于破巖量大,損壞一個(gè)滾筒,更換截齒60 余個(gè),共造成損失80 余萬元。
(2)工作面推進(jìn)效率低。由于每兩個(gè)循環(huán)需要進(jìn)行松動(dòng)爆破,施工炮孔數(shù)量按照40 個(gè)計(jì)算,則打孔和裝藥時(shí)間共計(jì)3 h,爆破時(shí)間為40 min,導(dǎo)致工作面每天回采進(jìn)度不足3 m,回采效率低。
(3)降低回采率。工作面受F4 斷層影響長度為65 m,經(jīng)計(jì)算,通過放炮加采煤機(jī)強(qiáng)行回采會(huì)減少產(chǎn)量超過5000 t,損失超過200 萬元。同時(shí)若將大量底煤留在采空區(qū),會(huì)大大增加采空區(qū)瓦斯涌出量,增加上隅角瓦斯治理難度。
為了提高工作面過斷層時(shí)的回采率,減少丟底煤和破巖量,同時(shí)縮短過斷層時(shí)間,在工作面機(jī)尾回采至距F4 斷層5 m 時(shí),利用旋轉(zhuǎn)回采法,調(diào)整工作面方向,使之與斷層平行。
(1)3211 工作面刮板輸送機(jī)最大彎曲角為1.5°,采煤機(jī)一個(gè)循環(huán)回采深度0.8 m,所以每割一刀煤,刮板輸送機(jī)允許彎曲的最大長度為L=0.8/sin1.5°=30.7 m。工作面液壓支架寬度為1.7 m,則允許彎曲范圍內(nèi)支架數(shù)為N=30.7/1.75=18 架,3211 工作面共有支架132 個(gè),則旋轉(zhuǎn)回采等分?jǐn)?shù)為m=132/18=7。
(2)以工作面機(jī)尾132 架為首個(gè)支點(diǎn),其后第二至第八支點(diǎn)依次為114 架、96 架、78 架、60 架、42 架、24 架和第4 架。
(3)進(jìn)行旋轉(zhuǎn)回采之前,首先將切眼調(diào)直,然后將采煤機(jī)移至114 架處,并向機(jī)尾側(cè)進(jìn)刀,采深0.8m。采煤機(jī)割煤至機(jī)尾后,空刀返至96 架處,然后將114~132 架間的刮板輸送機(jī)前移,并移動(dòng)支架。
(4)采煤機(jī)自96 架開始繼續(xù)向機(jī)尾進(jìn)刀,回采至機(jī)尾后仍然空刀返回78 架處,然后繼續(xù)將96~132 架間的刮板輸送機(jī)前移,并移動(dòng)支架。依次類推,直到采煤機(jī)返回第4 架。期間共割煤7 刀,其中短刀6 刀,長刀1 刀,每刀0.8 m,則第一個(gè)旋轉(zhuǎn)循環(huán)工作面共推進(jìn)5.6 m。
(5)F4 斷層與切眼夾角18°,則工作面機(jī)尾揭露斷層后再回采17.6 m 即可全部揭露F4 斷層,因此工作面僅需3 次旋轉(zhuǎn)循環(huán)即可完成工作面旋轉(zhuǎn),保持與斷層平行。
在工作面完成旋轉(zhuǎn)后即可全部揭露斷層,工作面可整體通過斷層。為了提高下盤回采率,同時(shí)減少下盤破巖量和丟煤,決定調(diào)整采煤機(jī)俯斜回采通過F4 斷層。
(1)切眼從機(jī)頭至機(jī)尾下行回采至距斷層14 m時(shí),開始調(diào)整采煤機(jī)角度,使其按-7°進(jìn)行回采。如圖2 所示。
(2)當(dāng)采煤機(jī)俯采揭露斷層下盤煤層底板時(shí),調(diào)整采煤機(jī)角度進(jìn)行水平回采。
(3)俯斜回采時(shí),需留斷層上盤頂煤,厚度0~1.7 m。根據(jù)以往回采經(jīng)驗(yàn),受回采動(dòng)壓影響,留煤難度較大,易造成頂板垮冒事故?;诖耍M(jìn)行注漿加固和撞楔支護(hù)對頂煤進(jìn)行聯(lián)合支護(hù)。俯斜回采時(shí),對頂煤施工注漿鉆孔,深度3 m,傾角-7°,間距2 m。并對鉆孔進(jìn)行高壓注漿,漿液材料為聚氨酯粘合劑,注漿壓力1.2 MPa。注漿后,在俯斜回采預(yù)計(jì)留頂煤處,利用長3 m、直徑30 mm 的鋼釬進(jìn)行撞楔超前支護(hù)。鋼釬間距0.5 m,排距2 m,相鄰兩排撞楔支護(hù)交錯(cuò)布置。
圖2 3211 工作面俯斜法過斷層示意圖
(1)針對F4 近正交斷層,采用旋轉(zhuǎn)調(diào)斜回采工藝,通過調(diào)整回采位置,使工作面與斷層平行,調(diào)整綜采設(shè)備角度集中通過斷層,有利于設(shè)備管理和提高回采率,可減少破巖量和丟煤量。與放振動(dòng)炮強(qiáng)行通過斷層相比,本次3211 工作面在通過斷層期間,共更換截割齒24 個(gè),未損壞滾筒,節(jié)約材料費(fèi)和維修費(fèi)近50 萬元。
(2)采用俯斜回采工藝,減少斷層下盤破巖量約4000 m3,增加原煤產(chǎn)量5000 t,減少采空區(qū)丟煤。與傳統(tǒng)方法相比,提高回采效率3.5 m/d,提前9 d 通過F4 斷層。
(3)工作面過斷層時(shí),對上盤頂煤進(jìn)行注漿加固,提高了頂煤膠結(jié)度,將煤體單軸抗壓強(qiáng)度由17.6 MPa 提至55 MPa,避免了頂板垮冒事故的發(fā)生。撞楔超前支護(hù)保證了切眼支架的初撐力和工作阻力,有效提高了支護(hù)效果。