王進科
(甘肅廠壩有色金屬有限公司廠壩鉛鋅礦,甘肅 隴南 742504)
小型球磨機主軸軸承常見有滑動軸承與滾動軸承,優(yōu)劣各異。各行業(yè)球磨機多用滑動軸承,尤其大型球磨機,多采用滑動摩擦方式的軸承工作,其承重大,噪音小,安全平穩(wěn),可靠性高?;瑒虞S承的潤滑有高壓潤滑站潤滑和油池油浸式潤滑,滑動表面形成一層潤滑油膜,軸段與軸瓦不發(fā)生直接接觸,大大減小了摩擦損失和表面磨損,油膜還具有一定的吸振能力,所有滑動軸承在大中型球磨機中被廣泛應用。但起動摩擦阻力較大,軸頸與軸瓦對油質(zhì)要求較高,為了改善軸瓦表面的摩擦性質(zhì),軸瓦表面上多用巴氏合金澆鑄一層減摩材料層,因此,一般都由軸瓦和軸承襯組合構(gòu)成滑動軸承,一般在低速重載工況條件下,或者是維護保養(yǎng)與加注潤滑油比較困難的運轉(zhuǎn)部位適用。近幾年來,小型球磨機使用滾動軸承的較多,球磨機使用滾動軸承檢修維護方便,工作可靠,起動性能好,在中等速度下承載能力較高。與采用滑動軸承的球磨機相比較,采用滾動軸承的球磨機軸座徑向尺寸較大,減振能力較差,高速時壽命較低,聲響噪音較大。由于采用滾動軸承的球磨機多選用向心軸承,主要承受徑向力,內(nèi)圈緊套在軸頸上并與軸一起旋轉(zhuǎn),外圈裝在軸承座孔中,球磨機的承重主要在軸承內(nèi)圈的外周和外圈的內(nèi)周上的滾道和軸承球上。當軸承內(nèi)外圈相對轉(zhuǎn)動時,滾動球體在內(nèi)外圈的滾道上滾動,為避免軸承滾動體球的相互摩擦,球之間采用保持架隔開,雖然套圈和滾動體都采用強度高、耐磨性好的滾動軸承鋼制造,淬火后表面硬度都能達到HRC60~65及以上,但承重點數(shù)畢竟較少,軸承滾動體球極易出現(xiàn)點蝕損壞。另外,滾動軸承的保持架多用軟鋼沖壓制成,或采用銅合金夾布膠木或塑料等制造成,一旦軸承潤滑不好,在較大載荷下易發(fā)生保持架損壞,不易應用到較大球磨機軸座上,尤其大中型球磨機方面具有較大局限性。
球磨機選用滾動軸承還是滑動軸承,要依球磨機的載荷情況和處理能力而定,受軸徑和承載力大小限制較大。球磨機采用滾動軸承靠滾動體球的轉(zhuǎn)動支撐轉(zhuǎn)動軸,接觸部位是多個點,滾動體越多,接觸點就越多;采用滑動軸承的球磨機是靠平滑的面來支撐轉(zhuǎn)動軸,接觸部位是一個面。由于兩者的運動方式完全不同、摩擦形式不同,一個是滾動,一個是滑動;滾動軸承維護方便,檢修方便,滑動軸承維護較難,檢修難度大和技術(shù)要求較高。但對1530格子型球磨機而言,使用滾動軸承還是較為方便。
在一個兩段一閉路破碎,一段閉路磨礦,先選鉛后選鋅的優(yōu)先浮選工藝中,1530無潤滑站滑動軸承格子型球磨機與FG-12分級機組成閉路,磨礦細度65%~70%(-200目),鉛浮選一粗二掃三精,鋅浮選一粗三掃三精,脫水為濃密-真空過濾兩段流程,尾礦由膠泵輸送至濃密機。設(shè)計產(chǎn)能:100噸/日;實際產(chǎn)量130噸/日~140噸/日。生產(chǎn)產(chǎn)品為鉛精礦和鋅精礦。藥劑制度為:捕收劑(丁基黃藥),活化劑(硫酸銅),調(diào)整劑(石灰),起泡劑(2#油)。
在一次設(shè)備事故當中,球磨機端蓋空心軸出現(xiàn)了裂紋斷裂情況,沒法繼續(xù)運轉(zhuǎn)。分析主要原因是:礦砂進入端蓋襯套與空心軸之間的空腔后,長期使用與摩擦,造成空心軸嚴重磨損,在大載荷運行情況下,逐漸劣化出現(xiàn)裂紋和斷岔。其次是大瓦使用過程,事故造成空心軸軸瓦外側(cè)出現(xiàn)拉槽損傷,斷岔就在拉槽處。
球磨機作為主要關(guān)鍵設(shè)備,在選礦系統(tǒng)中都沒有備用,斷軸后無法正常運轉(zhuǎn)和生產(chǎn)。由于生產(chǎn)時間緊、任務重,球磨機端蓋部件制造周期至少30天,如果不采取有效措施將嚴重影響到生產(chǎn)和經(jīng)濟效益。在得知就近鄰廠有中心傳動球磨機滾動軸承備用端蓋后,經(jīng)進一步檢查事故球磨機的出料側(cè)端蓋狀況較好,可以繼續(xù)使用,決定以滾動軸承端蓋與滑動軸承端蓋并存共用,兩種傳動方式共存并用的方案修復設(shè)備,實現(xiàn)修復球磨機性能恢復生產(chǎn)目標。
通過現(xiàn)場測繪核實兩種端蓋的中心高、軸座在球磨機軸向的距離及分析了兩種端蓋與筒體的連接等關(guān)鍵尺寸與連接方式,存在以下問題需要解決:一是兩種端蓋安裝尺寸對比:事故球磨機中心高為580mm,滾動軸承端蓋的中心高為320mm。制作高258mm支座,螺栓連接,實現(xiàn)穩(wěn)固安裝目標;二是兩種端蓋與筒體的連接尺寸:筒體厚度10mm,筒體端蓋凹止口30mm,筒體連接螺孔分度圓直徑φ1680,滾動軸承端蓋連接螺孔分度圓直徑φ1445,通過布孔和尺寸對比,可以完成法蘭對接聯(lián)接安裝;三是軸座在球磨機軸向的距離:經(jīng)核實現(xiàn)有滾動軸承端蓋在球磨機軸向的距離單側(cè)小40mm,兩側(cè)合計軸向距離比事故球磨機軸座在球磨機軸向的距離大80mm。如何解決這個問題,成為能否實現(xiàn)搶修目標的關(guān)鍵。
(1)軸座采取原球磨機軸瓦底座,自制軸座固定在軸瓦軸座上,通過計算選用M30×150強度4.8級2個螺栓連接,球磨機軸座與自制軸座選用M24×150強度4.8級4個螺栓連接,螺栓中線偏差40mm,在球磨機大質(zhì)量設(shè)備使用條件與性能,完全滿足使用要求。
(2)球磨機端蓋拆除后,通過測繪配置過渡法蘭,把圓筒體與現(xiàn)有滾動軸承中心傳動方式的端蓋連接,在這個環(huán)節(jié)要核對端襯與襯板安裝關(guān)系和尺寸,解決安裝問題。
(3)過渡連接法蘭加工制作,考慮安裝方式和承重問題,采取法蘭盤與現(xiàn)端蓋連接,通過計算,配置M27×150強度4.8級24個螺栓連接,采用錐頭螺栓,鉆孔采取端蓋現(xiàn)孔孔配鉆方式,確保錐孔配合度,為保障螺孔不滲漏,孔內(nèi)全部采用密封膠,使錐孔配合與密封更加緊密。
(4)外有筒體凹止口與法蘭直徑面配合,內(nèi)有端蓋凸止口與法蘭內(nèi)孔直徑面間隙配合,防止徑向剪力損傷,防止螺栓剪力應力疲勞。
(5)安裝后,中心滾動軸承傳動端蓋原襯板與筒體襯板之間存在夾角式空腔,易造成礦漿栓動磨損,以耐磨填充物充填后使用效果良好。通過試運行,螺栓緊固調(diào)整和配合情況檢查,裝配情況沒有發(fā)生變化,截止目前使用正常。
自方案形成到加工制作,安裝試車到投入生產(chǎn),共計耗時30小時,快速高效解決了問題,恢復了生產(chǎn),挽回了損失52萬元,為企業(yè)創(chuàng)造了效益。
圖1 裝配圖
(1)1530格子型球磨機和高堰式螺旋分級機FG-12組成的磨礦分級系統(tǒng)返砂流程出現(xiàn)了不暢問題,分級機返砂落料高差不夠,造成返砂在溜槽堆積,分級機負載增加,流程出現(xiàn)了跑粗現(xiàn)象,影響產(chǎn)量和經(jīng)濟技術(shù)指標。針對問題,多方考慮,采取加裝φ300螺旋輸送機的辦法,解決了物料輸送問題。
(2)原聯(lián)合給料器拆除,改造為中心給料器,既杜絕了電機的沖擊電流,節(jié)約了電能,又消除了設(shè)備振動源,延長了設(shè)備使用壽命;減少了換勺頭的維修時間,提高了工作效率。
(3)螺旋分級機安裝了返砂刮砂裝置,原靠自流和水沖的返砂能被喂料進入螺旋輸送機中,保障了返砂流程順暢。
作為返砂輸送的螺旋輸送機一旦發(fā)生故障,就會造成分級機上排料口的返砂物料堆集。針對問題,采取了安裝聲光報警裝置的措施,讓崗位工能及時發(fā)現(xiàn)故障、及時采取措施并及時處置預防事態(tài)擴大;采取電器聯(lián)鎖互鎖保護措施后,讓電磁振動給料機、帶式輸送機、螺旋輸送機、分級機、沖洗水瞬斷電控閥門等互鎖,一旦返砂輸送停止,同時就中斷了球磨機給料,停止原礦沖洗水后球磨機溢流停止,返砂堆積也被控制在有限范圍,避免分級機上排料口返砂物料堆集,預防了球磨機原礦脹肚事故,預防了球磨機出料擁堵造成分級機負荷超重大葉片損壞等情況,保障了工藝流程順暢。
經(jīng)過搶修和改造,實現(xiàn)了滾動軸承與滑動軸承在1530格子型球磨機上的并存共用。同時,徹底解決了球磨機聯(lián)合給料器勺頭挖料的沖擊電流問題,也為球磨機進一步實施變頻控制改造打下了基礎(chǔ),一旦完成變頻控制改造,球磨機的重載盤車與啟動對電網(wǎng)的沖擊問題都會一并解決。