王塞北
(海委引灤工程管理局大黑汀水庫管理處,河北 唐山064300)
潘家口、大黑汀水庫是天津市、唐山市重要的水源地,承擔(dān)著津冀工農(nóng)業(yè)、城市生活、環(huán)境用水的重任。為津、唐兩地的可持續(xù)發(fā)展做出了重要貢獻。大黑汀水利樞紐位于唐山市遷西縣灤河干流上,距上游潘家口水庫35km,是開發(fā)灤河的大型骨干工程。攔河壩右岸建有渠首和河床2座電站,渠首電站裝有4臺軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機組。河床電站裝有1臺軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機組。機組自投入運行至今已有30多年,且電氣設(shè)備大都嚴重老化,操作不便,安全可靠性差,嚴重影響機組安全運行。本次改造主要對水利機械、金屬結(jié)構(gòu)及電氣部分等進行改造。
大黑汀渠首電站原裝有4臺ZZ560-LH-250型水輪發(fā)電機組,本次改造將2、4號水輪機改為軸流定槳式,更換水輪機導(dǎo)水機構(gòu)、水導(dǎo)軸承和主軸密封,同時改造其發(fā)電機定轉(zhuǎn)子線圈,將絕緣等級由B級提高到F級,并提高發(fā)電機效率。改造后2、4號機組單機容量提高到了3500kW。
改造前機組參數(shù)(原銘牌):
水輪機主要參數(shù)見表1。
表1 水輪機主要參數(shù)
發(fā)電機主要參數(shù)見表2。
表2 發(fā)電機主要參數(shù)
改造后機組主要參數(shù):
水輪機主要參數(shù)見表3。
發(fā)電機主要參數(shù)見表4。
2.2.1 存在問題
表3 改造后水輪機主要參數(shù)
表4 改造后發(fā)電機主要參數(shù)
(1)機組效率低
在設(shè)計水位時,機組出力與剛投產(chǎn)的1985年相比,在相同水位和導(dǎo)葉開度條件下,機組出力只能達到原出力的76%左右,說明效率下降明顯。渠首電站水輪機效率遠低于水利部《農(nóng)村水電增效擴容改造項目機電設(shè)備選用指導(dǎo)意見》文件中規(guī)定的水輪機效率大于等于91%的要求。
(2)水輪機轉(zhuǎn)輪葉片的空蝕破壞比較嚴重,機組運行30多年以來,轉(zhuǎn)輪已經(jīng)進行多次修補。尤其是4號水輪機轉(zhuǎn)輪葉片破壞非常嚴重,受油器操作油管斷裂。
(3)水輪機運行中,轉(zhuǎn)輪體槳葉接力器操作時,活塞一側(cè)充滿2.5MPa液壓油,操作架腔內(nèi)也充滿約0.2MPa液壓油。轉(zhuǎn)輪體葉片密封采用“λ”型橡膠密封裝置,由于當時設(shè)計水平限制,結(jié)構(gòu)上存在著一定缺陷,轉(zhuǎn)輪體經(jīng)過一段時間的運行就出現(xiàn)嚴重漏油現(xiàn)象,影響機組安全穩(wěn)定運行,對供水水質(zhì)產(chǎn)生污染,且增加了電站維護及運行的成本。
(4)機組導(dǎo)葉間隙由于磨損變大,不能達到全封閉,導(dǎo)葉立面和端面的間隙較大,導(dǎo)葉軸徑磨損嚴重,造成密封面搭接不嚴,導(dǎo)葉漏水嚴重。
(5)機組存在頂蓋上密封漏水量較大,特別是機組運行在某些工況或負荷突變時,瞬間會造成水淹水導(dǎo)軸承。根據(jù)電站人員反映,在協(xié)聯(lián)運行時,個別工況也出現(xiàn)密封漏水情況。
2.2.2 水頭情況
受上游潘家口水庫調(diào)節(jié),大黑汀水利樞紐庫水位基本在131~133m之間運行,一般維持在132.5m。水輪發(fā)電機組運行時引水渠尾水位一般在119~121m之間,水輪機運行水頭范圍為11~13m,一般在11m以上,電站水輪機運行水頭比較穩(wěn)定,軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機葉片基本在某一固定角度下長期運行,不需要調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)輪葉片角度。所以,本次改造將2、4號水輪機改為軸流定槳式水輪機,在水頭變化不大,不需要調(diào)節(jié)流量時運行。其額定水頭可以適當提高,以利于水輪機的安全穩(wěn)定運行,且水輪機發(fā)出額定出力時所用額定流量可以減少,在相同的放水量時獲得更多的電能。當上游水位為132.5m,2臺機運行,供水流量為60~80m3/s時,下游水位約為119m,對應(yīng)的毛水頭約為13.5m,估算流道損失1.0m,所以,本次改造,水輪機額定水頭可以由11m提高到12.5m。當水輪機額定水頭為12.5m,水輪機額定效率為91%時,水輪機額定流量約為33.5m3/s,機組單機容量可以由3200kW提高到3500kW。
按ZD560Z軸流定槳式水輪機模型特性曲線顯示,在一定槳葉角度下運行范圍相對較小。根據(jù)大量裝有軸流定槳式水輪機電站的運行情況看,水輪機做定槳運行時,水輪發(fā)電機組的啟動及并網(wǎng)過程會有一定的工況條件要求,否則可能造成機組在不穩(wěn)定工況下進行啟動及并網(wǎng)失敗。因此,針對大黑汀渠首電站水頭范圍等實際運行工況以及水輪機特性參數(shù),進行轉(zhuǎn)槳改定槳后的技術(shù)分析,同時結(jié)合現(xiàn)場實際試驗情況來設(shè)計確定定槳角度,以確保改造后電站機組的安全、可靠、穩(wěn)定運行。主要措施:更換水輪機新型轉(zhuǎn)輪,而保持水輪機蝸殼等與水工部分相關(guān)的部件不動,提高水輪機的運行效率,在盡量節(jié)約投資的情況下,實現(xiàn)電站增效擴容的目標。
(1)轉(zhuǎn)輪訂做:經(jīng)公開招標確定供貨廠家,訂購軸流定槳轉(zhuǎn)輪2個,轉(zhuǎn)輪葉片安放角按最優(yōu)調(diào)整(β=+5°),葉片翼型和曲率優(yōu)化,材質(zhì)改進,確定交貨日期。
(2)作好記錄:將水輪機主軸裝車運送浙江廠家加工處理,新轉(zhuǎn)輪與水輪機主軸重新鉆鉸銷釘孔并配銷釘,保證與新轉(zhuǎn)輪的配合。
(3)水輪機主軸與轉(zhuǎn)輪試裝:返廠檢修的主軸及新訂購的2臺定槳轉(zhuǎn)輪按合同日期到貨,到貨后,在檢修間放穩(wěn),仔細清掃;測量水輪機主軸上下法蘭直徑、水導(dǎo)軸襯直徑、水導(dǎo)軸承瓦內(nèi)徑、連接螺釘孔及銷釘孔的配合。若配合不當,則進行處理。將水輪機主軸吊運至轉(zhuǎn)輪體上試裝。若配合不當,則進行處理。新到轉(zhuǎn)輪的轉(zhuǎn)輪體與泄水錐為裝配好的部件,實際工作中未進行拆解。
(4)連接水輪機主軸與轉(zhuǎn)輪:按水輪機主軸與轉(zhuǎn)輪拆解的相反順序進行連接,其中不同點為無槳葉操作油管的連接。
(5)整體回裝。
從機組修前的振動、擺度數(shù)據(jù)與機組修后振動、擺度數(shù)據(jù)比較可以看出,水輪機轉(zhuǎn)輪更換后機組的振動、擺度減小,機組在各主要工況點運行是穩(wěn)定的,機組運行的穩(wěn)定性增強。經(jīng)過1年來的運行檢驗,證明機組運行是穩(wěn)定可靠的。
機組修前水輪機的最高效率為76%,修后水輪機的效率η≥91%,可以看出,更換轉(zhuǎn)輪后水輪機效率明顯提高。機組改造后,經(jīng)過試運行,機組噪音、震動、各部溫升等均符合要求。與改造前相同運行條件下,機組效率提高,發(fā)電量增加,耗水率降低。保證了機組安全、經(jīng)濟運行。
我國農(nóng)村小水電資源豐富,但這些小水電站的特點是,裝機容量小、臺數(shù)多、設(shè)備老化、機組效率低、水能資源利用率低,經(jīng)長時間運行后安全生產(chǎn)隱患多。所以,對機組進行增效擴容改造是十分必要的,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,采用新技術(shù)來改造舊設(shè)備,可以更好的發(fā)揮水電站的經(jīng)濟效益與環(huán)境效益。