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        南A井一級(jí)井控風(fēng)險(xiǎn)治理的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)

        2020-10-09 07:58:32楊延峰
        關(guān)鍵詞:作業(yè)施工

        楊延峰

        中國石油大慶油田有限責(zé)任公司 第一采油廠作業(yè)大隊(duì) (黑龍江 大慶 163000)

        1 問題的提出

        南A井于2011年5月完鉆,原始地層壓力20.2 MPa,2012年2月射孔,主要開采P層,氣油比59.3 m3/t。2012年4月采用雙封單卡壓裂,壓裂過程中發(fā)生井噴,管柱出現(xiàn)上頂,部分壓裂管柱未起出,及時(shí)采用吊卡和鋼絲繩倒勒固定(圖1),終止施工。

        后續(xù)多次嘗試處理,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量油套壓為0,松開鋼絲繩油管上竄,且鋼絲繩已出現(xiàn)斷股,存在較大的安全及環(huán)保隱患,急需治理。

        2 井控難點(diǎn)分析

        該井距離村屯只有1 km,井噴風(fēng)險(xiǎn)高、施工難度大,根據(jù)井控劃分級(jí)別分類,確定為一級(jí)井控風(fēng)險(xiǎn)井[1],主要表現(xiàn)如下。

        圖1 南A井井口情況

        1)油套不連通,無泄壓通道。由于井下管柱深度較淺,底部絲堵位置僅198.6 m,該區(qū)塊結(jié)蠟深度一般在150~350 m,管柱處于結(jié)蠟段,且井內(nèi)存在大直徑封隔器(圖2),在長時(shí)間停產(chǎn)的狀態(tài)下,死油死蠟已嚴(yán)重堵塞套管和油管,導(dǎo)致油套堵死,洗井不通,無法建立循環(huán)壓井通道。

        圖2 南A井井下管柱情況

        2)管柱上頂,鋼絲繩占用井口空間,施工風(fēng)險(xiǎn)高,不具備常規(guī)作業(yè)施工條件。本井所在區(qū)塊氣油比較高且為壓裂井,由于井內(nèi)管柱載荷僅2 t,長時(shí)間停井,兩次施工管柱均上頂,施工風(fēng)險(xiǎn)高。

        3)井控裝置接近報(bào)廢年限。2SFZ18-21型防噴器為2005年7月生產(chǎn),根據(jù)《中國石油天然氣集團(tuán)公司井控判廢管理規(guī)定(中油工程字〔2006〕408號(hào))》,防噴器最長使用年限為13年,該井防噴器已使用12年,且防噴器常年外漏,處于潮濕、腐蝕等惡劣環(huán)境,應(yīng)用后無日常檢驗(yàn)和維護(hù),隨時(shí)都有失效井噴風(fēng)險(xiǎn)。

        4)鋼絲繩處于報(bào)廢失效狀態(tài)。根據(jù)GB/T29086—2012《鋼絲繩 安全 使用和維護(hù)》,斷股、腐蝕等情況需報(bào)廢,井內(nèi)憋壓一旦達(dá)到鋼絲繩承載上限,管柱上頂將破壞防噴器的密封性和穩(wěn)定性,使之更加難以控制[1]。

        3 方案論證

        井控設(shè)計(jì)以安全環(huán)保為中心,處理全程可控,保證油井順利投產(chǎn),實(shí)現(xiàn)安全施工,如圖3所示。

        3.1 全面識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) 制定管控措施

        為明確安全環(huán)保管控目標(biāo),利用“魚骨分析法”對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別[2],共找出“環(huán)境、地質(zhì)、工程、施工”4類8個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素(圖4)。

        圖3 井控設(shè)計(jì)主要內(nèi)容

        圖4 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

        根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別,明確了10項(xiàng)管控措施,保證施工全程平穩(wěn)運(yùn)行,風(fēng)險(xiǎn)描述及管控措施見表1。

        3.2 優(yōu)化方案設(shè)計(jì) 強(qiáng)化井控管理

        根據(jù)地層壓力、周圍環(huán)境、現(xiàn)場(chǎng)施工等7個(gè)方面進(jìn)行方案優(yōu)化設(shè)計(jì)[3],提出具體的井控要求及風(fēng)險(xiǎn)提示8項(xiàng)。

        表1 風(fēng)險(xiǎn)描述及管控措施

        1)根據(jù)《大慶油田有限責(zé)任公司井下作業(yè)井控實(shí)施細(xì)則》,該井距離村屯較近,井控難度大,井噴風(fēng)險(xiǎn)高,常規(guī)治理工藝無法有效解決,存在較大的安全環(huán)保隱患,確定為一級(jí)井控風(fēng)險(xiǎn)井。

        2)預(yù)計(jì)井口最高關(guān)井壓力23.5 MPa,允許井口最高關(guān)井壓力24.5 MPa,需采用井口防噴裝置與管匯組合的方式,安裝2FZ18-35液壓雙閘板防噴器,要求所有井控裝置、壓井、放噴管匯耐壓等級(jí)達(dá)到35MPa。

        3)準(zhǔn)備73.0 mm(278″)×35 MPa的油管旋塞閥2套(1套備用)。對(duì)井控裝置試壓到35 MPa,穩(wěn)壓≥10 min,壓降≤0.7 MPa,且密封部位無滲漏為合格。

        4)操作過程中井控、防火、防爆、防有毒有害氣體的相關(guān)操作嚴(yán)格執(zhí)行《大慶油田有限責(zé)任公司井下作業(yè)井控實(shí)施細(xì)則》及《井下作業(yè)安全規(guī)程》,嚴(yán)禁違章操作。

        5)本井無測(cè)壓資料,鄰井南A1-斜02井2016年3月地層壓力為18.91 MPa。

        6)根據(jù)作業(yè)區(qū)提供的周圍環(huán)境情況,該井周圍是草原,施工單位對(duì)井場(chǎng)周圍2 km范圍內(nèi)情況進(jìn)一步復(fù)核,并制定具體的安全環(huán)保預(yù)防應(yīng)急措施。

        7)該區(qū)塊原始?xì)庥捅葹?9.3 m3/t,施工中加強(qiáng)井控管理,制定具體的預(yù)防和應(yīng)急措施。

        8)H2S含量檢測(cè)結(jié)果:南A-斜02井于2013年7月檢測(cè)不含H2S。

        3.3 優(yōu)選治理工藝 保證措施效果

        本次井控的核心是在安全可控的前提下拆除原井口及防噴器,為后期作業(yè)創(chuàng)造條件。經(jīng)過論證,采取帶壓作業(yè)具備防上頂及可下壓的功能,實(shí)現(xiàn)全程可控[4],具體方案論證如下。

        3.3.1 井控方案優(yōu)選

        方案一:套管打壓平衡控制管柱上頂。首先套管打壓,控制管柱上頂,拆除鋼絲繩及原防噴器,更換防噴器、磨封后,起出井內(nèi)管柱。此方法盡管工序簡(jiǎn)單,套管打壓時(shí)一旦封隔器解封,井內(nèi)管柱將失控,風(fēng)險(xiǎn)較高。

        方案二:防頂卡瓦與加壓裝置交替控制管柱上頂。首先安裝帶壓作業(yè)設(shè)備液壓缸,采用液壓缸下壓管柱及安全卡瓦防上頂功能交替配合,安全拆除原井口鋼絲繩及防噴器后安裝帶壓作業(yè)設(shè)備。

        方案二工序繁瑣,但可靠性較高,最終優(yōu)選此方案。

        3.3.2 井控方案主要內(nèi)容

        1)拆除井口鋼絲繩。由于鋼絲繩占用了井口空間,導(dǎo)致無法安裝防噴器及作業(yè)設(shè)備,因此,首要任務(wù)是拆除鋼絲繩。在油管本體上安裝防上頂卡瓦控制管柱上頂,利用防上頂卡瓦的開口式結(jié)構(gòu),直接卡固在油管本體上,再松懈鋼絲繩,確認(rèn)卡瓦牢固可靠的情況下拆除鋼絲繩。

        2)安裝帶壓防噴器。將帶壓防噴器套入油管,利用液壓缸再次下壓管柱控制管柱上頂,將防上頂卡瓦撤出,然后將帶壓防噴器與原井防噴器用螺栓緊固。

        3)拆除原井防噴器。在井口油管旋塞閥處連接Y445-114橋塞,利用液壓缸下壓至井內(nèi)25 m處打壓釋放,封堵井筒,實(shí)現(xiàn)井筒的有效控制。將原井防噴器拆除,重新安裝帶壓防噴器,起出井內(nèi)橋塞。如果上述工序得以順利實(shí)施,即可消除原井所有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)全過程控制井口,防止井噴。

        4)起出井內(nèi)管柱。采用活動(dòng)管柱的方式磨封泄壓,洗井建立循環(huán)通道,觀察油套壓變化情況,如果壓力不降,選擇帶壓起出井內(nèi)管柱,下泵完井[5]。

        同時(shí),為確保井控安全可靠,對(duì)控制上頂力進(jìn)行校核,優(yōu)選控制參數(shù)[6],滿足現(xiàn)場(chǎng)施工要求。

        活塞效應(yīng)產(chǎn)生的上頂力:

        式中:F為上頂力,kN;P1為環(huán)空液柱壓力,MPa;P2為油管液柱壓力,MPa;P3為地層壓力,MPa;d套為套管內(nèi)徑,mm;D為油管外徑,mm;d為油管內(nèi)徑,mm。

        經(jīng)計(jì)算,最大上頂力F=233 kN,液壓缸的下壓力為370 kN,防頂卡瓦的防頂力為560 kN,見表2和表3,可以滿足施工要求。

        表2 BYJ 60/35 FQ帶壓作業(yè)裝置主要參數(shù)

        表3 防頂卡瓦設(shè)計(jì)參數(shù)

        4 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況

        2019年3月,該井歷時(shí)29 d,成功治理,主要情況見表4。治理后初期日產(chǎn)油3.1 t,截至2020年3月,已累積恢復(fù)產(chǎn)油2 876 t。

        表4 2019年南A井方案執(zhí)行情況

        5 結(jié)論

        1)充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素,優(yōu)化組合配套技術(shù)是實(shí)現(xiàn)成功處理風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵,治理步驟有序銜接,地面地下交替輪換控制上頂,有效保證施工安全。

        2)初步形成了管柱上頂、無法泄壓條件下的井控處理方法,為后續(xù)疑難井況的治理提供了借鑒和指導(dǎo),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

        3)持續(xù)加強(qiáng)異常井終止施工后的完井管理,完善異常情況處理預(yù)案及方法,避免增加復(fù)雜程度,為后續(xù)治理提供更便利的條件。

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