申昭熙,程建平,仝珂
1.中國石油石油管工程技術研究院 (陜西 西安 710065)
2.中國石油長慶油田分公司 物資供應處(物資管理部)商檢所 (陜西 西安 710018)
2019 年8 月,某油田作業(yè)區(qū)注水站一注水泵曲軸斷裂。該注水站2018年12月投用,共安裝4座同類型撬裝結構的柱塞式往復注水泵,平時運行2座,每座注水泵設計額定流量750 m3/d。注水站下轄注水井90 余口,實注1 969 m3/d。撬裝結構注水泵系統(tǒng)如圖1所示,注水泵采用螺栓安裝在鋼結構上,再用螺栓與下層鋼結構連接。注水泵曲軸材質(zhì)為QT900-2,執(zhí)行標準為GB/T 1348—2009《球墨鑄鐵件》[1]。由于曲軸質(zhì)量不足2 000 kg,曲軸生產(chǎn)廠家依據(jù)標準規(guī)定采用了單鑄試樣方法來檢測曲軸材料強度、布氏硬度和金相組織,檢測結果符合標準要求。于2019 年9 月對失效曲軸一側斷口進行檢測,分析斷裂失效原因。
根據(jù)現(xiàn)場提供的資料,撬裝式注水泵運行中存在如下問題:①振動嚴重,連接螺栓頻繁松動;②注水泵運行時伴有嚴重的敲擊聲;③失效注水泵盤根和柱塞多次損壞更換,柱塞更換了17根;④振動監(jiān)測表明注水泵振動超標,不滿足相關規(guī)范要求;⑤注水泵的潤滑油泵固定基座和電機軸流風機固定支架斷裂。
圖1 撬裝結構注水泵系統(tǒng)及與鋼結構連接
失效曲軸斷口宏觀形貌如圖2(a)和(b)所示,斷口在整個曲軸上的位置如圖2(c)所示。斷口較為平齊,無明顯塑性變形,部分區(qū)域由于碰撞而呈現(xiàn)金屬光澤。斷口擴展區(qū)有2 種形貌,斷口中間區(qū)域粗糙顏色較深,其他區(qū)域相對平整顏色較淺。裂紋起源于連桿軸頸到曲柄的過渡圓弧尾部,如圖2(a)圈中所示,此處為應力集中區(qū)[2-4]。從斷口整體形貌可看出,裂紋萌生后呈圓弧狀擴展,最后強度不足,突然斷裂。
在斷口上取樣并徹底清洗,采用掃描電子顯微鏡和金相光學顯微鏡對試樣進行微觀形貌觀察。在裂紋源區(qū),斷口為沿晶斷裂,如圖3所示。裂紋擴展區(qū)有被壓平的痕跡,顯示為疲勞載荷作用,如圖4(a)所示。顏色較深的擴展區(qū)組織不均勻,微觀下看到很少石墨球,如圖4(b)、圖5(a)和圖5(b)所示。從顏色較淺擴展區(qū)可看到石墨球相對分布均勻,如圖4(c)和圖5(c)所示。
圖2 曲軸斷口宏觀形貌
圖3 裂紋源區(qū)沿晶斷裂
在斷口上取樣進行金相分析,結果見表1。金相分析結果顯示,裂紋源區(qū)和斷口擴展區(qū)石墨球化分布不均勻,如圖5所示;曲軸材料組織以珠光體為主,含有一定量鐵素體,分布不均勻,如圖6所示;金相組織和石墨球化等級不符合GB/T 1348—2009[1]對QT900-2材質(zhì)的要求。
在失效曲軸上取樣進行拉伸試驗,結果見表2。結果顯示,材料的抗拉強度和伸長率不符合標準GB/T 1348—2009 對QT900-2材質(zhì)的要求。
圖4 斷口擴展區(qū)電子顯微鏡微觀形貌
圖5 斷口擴展區(qū)金相光學顯微鏡微觀形貌
表1 金相分析結果
圖6 顏色較深的裂紋擴展區(qū)金相組織
表2 室溫拉伸性能試驗結果
在失效曲軸上取夏比沖擊試樣進行沖擊試驗,結果見表3。標準GB/T 1348—2009 沒有規(guī)定QT-9002A材質(zhì)鑄件的夏比沖擊功要求。
表3 夏比沖擊試驗結果
在失效曲軸上取布氏硬度試樣用HBW 10/3000進行布氏硬度檢測,結果見表4。布氏硬度不符合GB/T 1348—2009要求:280~360 HBW。
表4 布氏硬度測試結果
失效曲軸材料抗拉強度、伸長率和布氏硬度試驗結果不符合GB/T 1348—2009對QT900-2材質(zhì)的要求,夏比沖擊功很低。研究表明,如不能嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝要求,球墨鑄鐵容易出現(xiàn)組織缺陷,降低材料性能[5-8]。球墨鑄鐵曲軸在生產(chǎn)過程中采用單鑄試樣方法進行質(zhì)量控制,不能保證曲軸本體性能符合標準要求。
拉伸試驗結果表明,曲軸本體的抗拉強度和伸長率不符合GB/T 1348—2009對QT900-2材質(zhì)的要求;夏比沖擊試驗結果表明,曲軸本體材料的沖擊功非常低;布氏硬度試驗結果表明,該曲軸本體布氏硬度不符合GB/T 1348—2009對QT900-2材質(zhì)的要求;曲軸本體金相分析結果表明,金相組織和石墨球化等級不符合GB/T 1348—2009要求。
曲軸斷口宏觀形貌屬典型脆性疲勞特征。裂紋起源于曲軸連桿軸頸與曲柄連接過渡圓弧即將結束處,此處由于幾何尺寸變化,為應力集中區(qū)域,容易萌生裂紋[4]。裂紋在曲軸服役過程中(承受疲勞載荷)發(fā)生疲勞擴展,導致最終斷裂。
根據(jù)以上曲軸材料理化性能檢測結果,結合服役工況,注水泵曲軸斷裂原因如下:
1)材料抗拉強度低。失效曲軸的實測抗拉強度為 453~561 MPa,僅相當于 QT900-2 材質(zhì)規(guī)定抗拉強度的50%~62%。
2)材料韌性不足。曲軸材料較低的伸長率和夏比沖擊功表明材料較脆,失效曲軸材料的疲勞強度比同等抗拉強度牌號的球墨鑄鐵更低。
3)疲勞載荷較高。注水泵利用螺栓安裝到2層鋼結構上形成撬裝結構,注水泵的振動導致螺栓松動,振動過程中松動的螺栓使得注水泵與鋼結構連接出現(xiàn)間隙,注水泵振動幅度加大。在運行過程中發(fā)生螺栓頻繁松動、多個部件損壞更換和注水泵實測振動嚴重等現(xiàn)象,表明最終作用在曲軸上的疲勞載荷較高。
4)曲軸斷口的心部及裂紋源區(qū)球化石墨少,球化石墨分布比較集中,組織分布不均勻。研究表明,組織不均勻不僅增加內(nèi)應力,還會進一步增加曲軸內(nèi)部應力集中程度。
5)負載過大?,F(xiàn)場資料顯示,注水站每天運行2 座注水泵,實際注水量為1 969 m3/d,超過了1 500 m3/d 的設計額定值,這也是導致早期疲勞失效的一個因素。
1)姬28注水站失效注水泵曲軸抗拉強度、伸長率、硬度、金相組織和石墨球化等級不滿足GB/T 1348—2009要求,為鑄造過程中球化及孕育和熱處理工藝執(zhí)行不嚴所致。
2)該曲軸斷裂屬于早期疲勞斷裂,裂紋起源于曲軸連桿軸頸與曲柄連接處。曲軸的較低強度、極低的沖擊韌性、材料組織不均勻以及現(xiàn)場出現(xiàn)的嚴重振動是導致該曲軸發(fā)生早期疲勞斷裂的主要原因。
3)生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行工藝要求,采用曲軸本體取樣方法檢測抗拉強度、伸長率、布氏硬度、夏比沖擊功和金相組織,保證材料力學性能和金相組織符合標準要求,組織分布均勻。
4)優(yōu)化撬裝注水泵結構與連接設計,降低系統(tǒng)整體振動幅值。
5)注水泵運行負荷不應超過額定值。