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        通過(guò)質(zhì)量攻關(guān)提高礫石充填完井篩管打撈成功率的方法研究

        2020-10-09 01:46:32劉言理王曉軒曲慶利王曉梅楊延征孫景濤李海偉
        關(guān)鍵詞:皮碗套環(huán)大港油田

        劉言理,王曉軒,曲慶利,王曉梅,楊延征,孫景濤,李海偉

        1.中國(guó)石油大港油田分公司 石油工程研究院 (天津 300280)2.中國(guó)石油大港油田分公司 第五采油廠(chǎng) (天津 300280)3.中國(guó)石油大港油田分公司 第四采油廠(chǎng)(灘海開(kāi)發(fā)公司)(天津 300280)

        0 引言

        目前大港油田已進(jìn)入開(kāi)發(fā)中后期,部分礫石充填完井篩管失效的水平井急需治理,特別是灘海區(qū)塊一號(hào)島,目前已無(wú)新井位,需利用老井進(jìn)行篩管打撈,然后實(shí)施二次完井。對(duì)于采用套管射孔懸掛篩管完井的油井,當(dāng)篩管失效后,需要將篩管打撈出井筒,重新下入新的篩管防砂完井。油井長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)后,篩管和套管環(huán)空之間會(huì)堆滿(mǎn)地層砂和充填砂,很多情況下在打撈篩管的過(guò)程中這些環(huán)空砂會(huì)卡住篩管,導(dǎo)致打撈失敗,被迫棄置油井。

        大港油田灘海區(qū)塊近4年的平均篩管打撈成功率為57.7%,嚴(yán)重制約了油井的后期開(kāi)發(fā)增產(chǎn),急需對(duì)配套打撈工藝及配套工具進(jìn)行研究?jī)?yōu)化,提高礫石充填完井篩管打撈成功率。為此開(kāi)展了質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)[1-3]。

        1 現(xiàn)狀調(diào)查與目標(biāo)設(shè)定

        1.1 完井管柱結(jié)構(gòu)

        礫石充填完井管柱結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 礫石充填完井管柱結(jié)構(gòu)

        1.2 打撈管柱結(jié)構(gòu)

        打撈管柱結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 打撈管柱結(jié)構(gòu)

        1.3 打撈工序

        礫石充填完井篩管打撈工序如下:

        1)施工準(zhǔn)備。向井筒內(nèi)擠入一定量清水,關(guān)井?dāng)U散壓力,使篩套環(huán)空間的砂子變得松散。

        2)通井洗井。下入底帶橄欖型通井規(guī)、試壓球座、泄油器,將通井管柱通井至懸掛器頂部,到位后調(diào)整成洗井管柱。反循環(huán)洗井,水泥車(chē)大排量洗井直至進(jìn)出口液體一致。

        3)套銑。下入套銑筒對(duì)篩套環(huán)空進(jìn)行套銑,清除篩套之間的雜質(zhì)、泥沙。

        4)內(nèi)沖砂。下入底帶沖管的內(nèi)沖砂管柱內(nèi)沖至篩管末端的絲堵位置,將防砂管柱內(nèi)的雜質(zhì)沖洗干凈。

        5)篩套環(huán)空分段封隔沖洗。管柱結(jié)構(gòu)為封隔沖砂裝置+沖管+變扣外加厚油管至井口。進(jìn)行反循環(huán)沖砂作業(yè),自上而下分段大排量反沖篩管外雜質(zhì),沖洗至出口無(wú)砂為止,起出分段封隔沖洗管柱。

        6)下打撈管柱進(jìn)行打撈篩管作業(yè)。撈矛到達(dá)魚(yú)頂后下壓20 kN,上提管柱增加21 kN后懸重突降至原懸重,懸掛器解封成功,起出打撈管柱。

        2014—2017年,對(duì)防砂管撈取施工次數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),平均成功率為57.7%(圖3)。從整體來(lái)看,撈取成功率呈逐年穩(wěn)步提升的趨勢(shì),其中2014年撈取成功率僅為50%,2017 年撈取成功率提高到了62.5%,達(dá)到了歷年最佳水平。

        通過(guò)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),撈取井型中244.5mm(9.625″)套管 32 井次,177.8mm(7″)套管 32 井次,139.7 mm(5.5″)套管98 井次。139.7 mm(5.5″)套管井型撈取是近年主要的撈取井型,占比最大(占總次數(shù)比64.47%),但撈取成功率只有47.96%,低于要求的75%。如果能提高主要撈取井型的撈取成功率,就能提高全年整體平均撈取成功率。

        圖3 2014—2017年篩管打撈成功率

        完井篩管打撈成功率低,嚴(yán)重制約了油井的后期開(kāi)發(fā)增產(chǎn),同時(shí)多次重復(fù)撈取大大增加了成本。為提高礫石充填完井篩管打撈成功率,成立了質(zhì)量攻關(guān)小組,攻關(guān)小組通過(guò)對(duì)影響因素進(jìn)行分析,確定了要因并進(jìn)行改進(jìn),提升打撈成功率、降低成本。對(duì)影響礫石充填完井篩管打撈成功率的主要原因進(jìn)行了分析統(tǒng)計(jì)[4-6],見(jiàn)表1。

        表1 影響礫石充填完井篩管打撈成功率的因素統(tǒng)計(jì)

        由表1 可以看出,影響礫石充填完井篩管打撈成功率的主要因素是“撈矛拔脫”,占79.69%,說(shuō)明這是重點(diǎn)改進(jìn)的不良因素[7]。小組成員經(jīng)討論分析,認(rèn)為有把握解決“撈矛拔脫”的問(wèn)題,這樣失效防砂管撈取成功率將達(dá)到75%。因此,小組將完井篩管打撈成功率目標(biāo)設(shè)定為75%。

        2 原因分析與確認(rèn)

        小組成功開(kāi)展頭腦風(fēng)暴會(huì)議,運(yùn)用關(guān)聯(lián)圖法分析末端因素。針對(duì)造成“撈矛拔脫”問(wèn)題進(jìn)行討論,通過(guò)人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行逐項(xiàng)分析,找出了10條末端因素,如圖4 所示。針對(duì)末端因素進(jìn)行分析得到要因,確認(rèn)安全接頭拔斷力大、沖砂工具設(shè)計(jì)不合理、撈矛牙強(qiáng)度低及套、銑筒尺寸不合理等要因與非要因,具體見(jiàn)表2。

        3 對(duì)策制定及實(shí)施情況

        3.1 對(duì)策制定

        小組針對(duì)主要原因進(jìn)行了不同的對(duì)策方案分析,對(duì)每種方案的可靠性、經(jīng)濟(jì)性、適用性、操作性進(jìn)行論證,并給出了最終的選擇方案。

        3.2 實(shí)施情況

        圖4 確定末端因素關(guān)聯(lián)圖

        表2 要因確認(rèn)表

        1)調(diào)整剪釘直徑、個(gè)數(shù)、材質(zhì)。在水平井打撈過(guò)程中,管柱摩擦阻力較大,為降低打撈過(guò)程中的管柱懸重,需將安全接頭拔斷力降低至30 kN 以?xún)?nèi)。常規(guī)的安全接頭剪釘材質(zhì)為45#鋼,剪釘直徑8 mm,個(gè)數(shù)6 個(gè),安全接頭拔斷力95 kN;優(yōu)化后的安全接頭剪釘材質(zhì)為黃銅,剪釘直徑6 mm,個(gè)數(shù)4個(gè),安全接頭拔斷力21 kN,最終實(shí)現(xiàn)安全接頭順利拔斷(圖5)。2)設(shè)計(jì)皮碗沖砂工具。針對(duì)沖砂工具設(shè)計(jì)不合理的問(wèn)題,研發(fā)了皮碗封隔沖砂工具(圖6),皮碗個(gè)數(shù)為4個(gè),確保沖砂施工安全可靠。原沖

        圖5 調(diào)整前后對(duì)比圖

        砂管柱沒(méi)有設(shè)計(jì)沖砂皮碗,無(wú)法對(duì)篩套環(huán)空的雜質(zhì)和細(xì)粉砂分段沖洗;優(yōu)化后的沖砂管串在沖砂工具外部設(shè)計(jì)了沖砂皮碗,沖砂皮碗將篩管分隔成多段,在篩套環(huán)空和沖砂工具內(nèi)嵌建立了循環(huán)通道。

        圖6 沖砂工具改善前后對(duì)比圖

        3)撈矛牙采用高強(qiáng)度材料。針對(duì)撈矛牙強(qiáng)度低的問(wèn)題,對(duì)不同類(lèi)型鋼材進(jìn)行參數(shù)對(duì)比優(yōu)選,加工新型撈矛牙并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用試驗(yàn)。優(yōu)選了高強(qiáng)度撈矛牙材料42CrMo,改善后強(qiáng)度達(dá)到了1 080 MPa,并對(duì)撈矛結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),如圖7所示。

        圖7 撈矛牙改善前后對(duì)比圖

        4)套銑筒改善前后對(duì)比。針對(duì)套銑筒尺寸不合理的問(wèn)題,重新設(shè)計(jì)繪制新型套銑筒結(jié)構(gòu)圖紙,送專(zhuān)家評(píng)審后加工樣件,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。新套銑筒長(zhǎng)度10 m,壁厚5 mm,如圖8 所示。套銑筒加長(zhǎng)至10 m后可以將整根篩管(9.5 m)完全套住,確保篩套打撈過(guò)程中有足夠的徑向活動(dòng)空間;同時(shí)套銑筒優(yōu)化為5 mm后變薄,更容易進(jìn)入篩套環(huán)空進(jìn)行套銑作業(yè)。

        圖8 套銑筒尺寸改善前后對(duì)比圖

        4 實(shí)施效果

        本次質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)共實(shí)施礫石充填完井篩管打撈38井次,成功撈取31井次,7井次未成功,失效防砂管撈取成功率達(dá)到81.6%,比實(shí)施前平均值提高了23.9%,并且高出目標(biāo)值75%。小組實(shí)現(xiàn)了將礫石充填完井篩管打撈成功率由57.7%提高到75%的預(yù)期目標(biāo)值。小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)取得了良好的應(yīng)用效果,創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益:即節(jié)約打撈成本=鞏固期實(shí)施井次×(鞏固期應(yīng)用成功率-實(shí)施前應(yīng)用成功率)×(施工作業(yè)成本+工具費(fèi)用)=12×(83.3%-57.7%)×13.0萬(wàn)元=37.3萬(wàn)元。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        通過(guò)開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng),達(dá)到了提高礫石充填完井篩管打撈成功率的目的,研制了新型的安全接頭,優(yōu)化設(shè)計(jì)了沖砂工具,設(shè)計(jì)了高強(qiáng)度的撈矛牙并優(yōu)化了撈矛結(jié)構(gòu),優(yōu)化了套銑筒尺寸,確保了現(xiàn)場(chǎng)礫石充填完井篩管打撈應(yīng)用效果和施工成功率,為大港油田提質(zhì)增效、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。

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