楊 斌
(江陰市華西鋼鐵有限公司,江蘇江陰214425)
華西鋼鐵有限公司線材廠主要以普碳鋼和冷墩鋼為主,2020年的產(chǎn)能達(dá)到70萬噸。成品主要工藝流程如圖1所示。下游產(chǎn)品客戶以出口為主,自2020年初國(guó)外大規(guī)模爆發(fā)新冠病毒引起的肺炎疫情以來,出口受限。在國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的響應(yīng)下,改生產(chǎn)建筑用鋼HRB400E,但是在試軋的過程中發(fā)現(xiàn)有一批HRB400E盤螺性能不合格,為查找原因,從成分控制、鋼材力學(xué)性能和金相組織對(duì)不合格成品進(jìn)行了分析。
圖1 工藝流程圖
線材的拉伸試驗(yàn)使用美國(guó)美特斯E45.305微機(jī)控制電子式試驗(yàn)機(jī),成分分析設(shè)備為德國(guó)ARL直讀光譜分析儀,金相組織觀察采用德國(guó)蔡司金相顯微鏡Observer.A1 m。
首先按照《鋼筋混凝土用鋼材試驗(yàn)方法》(GB/T 28900—2012)的要求對(duì)線材進(jìn)行拉伸試驗(yàn),然后針對(duì)性能不合格的成品進(jìn)行成分和金相組織分析。成分分析按照《碳素鋼和中低合金鋼多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法)》(GB/T 4336—2016)進(jìn)行測(cè)定,金相組織按照《金屬顯微組織檢驗(yàn)方法》(GB/T 13298—2015)進(jìn)行觀察。
力學(xué)性能試驗(yàn),檢測(cè)結(jié)果如表1所示,軋制號(hào)R2000025與R2000026的螺紋鋼屈服強(qiáng)度異常偏高,比之前合格的高出300 MPa,屈屈比更是達(dá)到1.94,不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定[1]。軋制號(hào)R2000028的螺紋鋼拉伸曲線如圖2所示,沒有明顯的屈服平臺(tái),屈服強(qiáng)度以規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度Rp0.2標(biāo)注,為394 MPa,低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。為進(jìn)一步分析原因,對(duì)上述樣品做了成分和組織分析,結(jié)果分別如表2、表3和圖3所示。
表1 力學(xué)性能結(jié)果
表2 化學(xué)成分檢測(cè)結(jié)果
圖2 R2000028螺紋鋼拉伸曲線
從化學(xué)成分檢測(cè)結(jié)果來看,C、Si等成分在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)[1]以內(nèi),但軋制號(hào)R2000025與R2000026的螺紋鋼的Mn含量超標(biāo),軋制號(hào)R2000028的鋼筋的成分正常,但Mn含量也略超內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)(1.3%~1.5%)。
對(duì)性能不合格的螺紋鋼做金相分析,將試樣磨制、拋光后用4%的硝酸酒精浸蝕5秒,用清水沖洗、滴酒精吹干后,在金相顯微鏡下觀察,檢驗(yàn)依據(jù)為GB/T 13298-2015《金屬顯微組織檢驗(yàn)方法》以及GB/T 6394-2017《金屬平均晶粒度測(cè)定方法》,檢測(cè)結(jié)果見表3以及圖3(組織均為心部)。
由金相組織檢測(cè)結(jié)果(表3)可知,性能不合格的產(chǎn)品除鐵素體+珠光體這類正常的金相組織以外,還出現(xiàn)了回火索氏體和粒狀貝氏體這類異常組織。一般而言,在同等軋制工藝條件下,產(chǎn)品金相組織為鐵素體+珠光體。就軋制工藝而言,開軋溫度930℃,進(jìn)精軋溫度880℃,吐絲溫度890℃,該軋制工藝能夠滿足細(xì)晶粒螺紋鋼的內(nèi)控要求。而軋制號(hào)R2000025的線材出現(xiàn)回火索氏體,軋制號(hào)R2000026與R2000028的線材出現(xiàn)粒狀貝氏體的原因極有可能是合金元素過量所致。
表3 金相顯微組織檢測(cè)結(jié)果
圖3 HRB400E高速線材顯微組織
相較于正常組織而言,回火索氏體和粒狀貝氏體這類異常組織使得產(chǎn)品屈服強(qiáng)度過高,超出國(guó)標(biāo)中規(guī)定的屈屈比上限或是出現(xiàn)無明顯屈服現(xiàn)象,而螺紋鋼中組織的形成又與冷卻工藝和化學(xué)成分密切相關(guān)[2],從冷卻工藝上看,為避免自回火索氏體的生成,就需要在冷卻過程中避免馬氏體的出現(xiàn),所以鋼材要以低于臨界值的冷卻速度進(jìn)行控制冷卻。此外,還需注意該冷卻速度應(yīng)當(dāng)避開貝氏體產(chǎn)生的溫度區(qū)間,即需使螺紋鋼在終軋溫度到350℃的冷卻過程中降低冷卻速度,使鐵素體和珠光體有充分的轉(zhuǎn)變時(shí)間。該生產(chǎn)線上通過調(diào)整風(fēng)冷輥道速度以及風(fēng)機(jī)的開關(guān)和風(fēng)量大小等控制冷卻方法完全可以滿足鋼材具有正常的金相組織。鋼中化學(xué)成分的不同對(duì)鋼冷卻過程的轉(zhuǎn)變也有不同的影響。3種軋制號(hào)的成品Mn元素超標(biāo)極可能影響了冷卻過程中組織的轉(zhuǎn)變,隨著Mn含量的增加,將導(dǎo)致C曲線向右移動(dòng)和變形,在同等冷卻曲線工藝下,相當(dāng)于提高了冷卻速度。若該冷卻速度大于臨界冷卻速度(冷卻曲線向右偏移量較大)將有利于馬氏體的產(chǎn)生,當(dāng)形成馬氏體后,由于鋼材心部仍具有較高溫度,在此溫度下易發(fā)生自回火,此時(shí)鋼材的組織將以回火索氏體為主,如軋制號(hào)R2000025;如果曲線向右偏移量不大(即Mn元素超標(biāo)幅度不大),將會(huì)使得冷卻速度在到達(dá)冷卻曲線終了轉(zhuǎn)變線之前,還經(jīng)過了貝氏體轉(zhuǎn)變區(qū),如軋制號(hào)R2000028除鐵素體+珠光體外,還有少量貝氏體;當(dāng)冷卻速度正好落在貝氏體轉(zhuǎn)變區(qū),則如軋制號(hào)R2000026,組織將以貝氏體為主。
原材料鋼坯的化學(xué)成分Mn超標(biāo),會(huì)使螺紋鋼中產(chǎn)生異常組織,引起力學(xué)性能不合格,導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢。建議:
(1)煉鋼時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)成分的控制,尤其是對(duì)Mn這類添加量較多的合金元素含量控制。
(2)針對(duì)個(gè)別已知合金元素含量出現(xiàn)波動(dòng)的鋼坯,在軋制時(shí)應(yīng)合理的調(diào)整冷卻工藝,盡量減小合金元素超標(biāo)對(duì)鋼材組織和力學(xué)性能的影響。