褚衛(wèi)增 郭振 向文強(qiáng)
摘 要:360燒結(jié)環(huán)冷鍋爐給水泵停爐后再啟動(dòng),遇到電流波動(dòng)大問題、泵汽蝕厲害,后經(jīng)過排查出口管道閥門、進(jìn)口管過濾器、汽包水位計(jì)、低壓汽包終于確定原因是低壓汽包進(jìn)給水泵管口被防渦器堵住,去除防渦器問題得以解決,由此我們知道對(duì)低壓汽包內(nèi)部進(jìn)行定期檢查很有必要。
關(guān)鍵詞:電流波動(dòng)大;汽蝕;防渦器
引言
360燒結(jié)鍋爐型號(hào)為QC400(400)/375(300)-48(25)-2.06(0.49)/355(225),配合360M2燒結(jié)機(jī)使用,為雙壓鍋爐。給水泵近段運(yùn)行狀況良好,某次停爐復(fù)產(chǎn),啟動(dòng)給水泵后發(fā)現(xiàn)電流出現(xiàn)波動(dòng),且波動(dòng)較大已經(jīng)無法運(yùn)行,兩臺(tái)泵均出現(xiàn)同樣問題。
1.設(shè)備簡(jiǎn)介
360燒結(jié)環(huán)冷余熱鍋爐為雙壓鍋爐,有中低壓兩個(gè)汽包,除鹽水通過凝結(jié)水泵送到低壓汽包,然后經(jīng)由汽包底部管道進(jìn)入給水泵,通過給水泵再進(jìn)入中壓汽包,給水泵型號(hào)為:DG45-80x5多級(jí)泵,揚(yáng)程400m,流量55t/h,配套電機(jī)為Y315M-2W/132KW,額定電流233A,兩臺(tái)泵一備一用運(yùn)行。圖1為給水系統(tǒng)圖
2.現(xiàn)象
某次復(fù)產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),啟動(dòng)1#給水泵,發(fā)現(xiàn)啟動(dòng)電流400A,30秒后恢復(fù)到190A正常值,逐漸打開出口調(diào)節(jié)閥,電流開始波動(dòng)并往下降170A、150A、最低至70A,未確定原因隨后停車。觀察泵出口壓力表和流量表,發(fā)現(xiàn)壓力和流量也隨之波動(dòng)?,F(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)另一臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)泵發(fā)現(xiàn)同樣的問題。當(dāng)時(shí)來水溫度為40℃,仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)汽蝕聲音很大,逐步開大調(diào)節(jié)閥發(fā)現(xiàn)進(jìn)口水壓力從0.25Mpa降到1Mpa,泵進(jìn)口進(jìn)口管道來回晃動(dòng),且幅度較大,泵進(jìn)口溫度很快便升高到燙手程度。后幾次試驗(yàn)開大調(diào)節(jié)閥后進(jìn)水壓力甚至到急降到0Mpa。
3.原因分析
3.1電流表顯示不準(zhǔn)確,剛出現(xiàn)電流波動(dòng)時(shí),電流從190A降到170A上下波動(dòng),幅度不是很大,且給水流量和壓力變化不是很明顯。
3.2啟動(dòng)泵時(shí)泵出口管道未完全排出空氣,導(dǎo)致泵氣蝕出力不足。
3.3低壓汽包水位計(jì)不準(zhǔn),因開爐時(shí)汽包內(nèi)沒有壓力,可能實(shí)際水位遠(yuǎn)遠(yuǎn)低
于顯示水位。
3.4泵進(jìn)口Y型過濾器堵塞,造成供水不足。給水進(jìn)口管道為一根DN150管
道從低壓汽包底部下來至兩臺(tái)給水泵處分為兩根支管分別進(jìn)給水泵,除手動(dòng)閥和Y型過濾器中間無其他閥門。
3.5低壓汽包內(nèi)部給水進(jìn)口母管堵塞,因雙壓鍋爐中低壓蒸汽系統(tǒng)中低壓汽
包上升管為汽水混合物,汽包內(nèi)構(gòu)件布局方式導(dǎo)致汽包內(nèi)汽水混合物經(jīng)由上升管直接沖刷下水空門,速度和沖刷力交到,導(dǎo)致汽包內(nèi)布水管沖刷嚴(yán)重,防渦器沖薄現(xiàn)象,分析可能是低壓汽包內(nèi)部沖刷掉異物進(jìn)入給水進(jìn)口母管造成堵塞①。
4.處理措施
4.1正常啟爐,啟動(dòng)1#給水泵,電流出現(xiàn)波動(dòng),因給水出口調(diào)節(jié)閥開度不大,
流量顯示變化不大,未引起足夠重視,第一反應(yīng)便是電流表顯示不準(zhǔn),后電流降到70A時(shí)停泵,操作人員認(rèn)為泵或電機(jī)出現(xiàn)故障,從而停泵。此操作符合操作運(yùn)行程序,但未至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)。后啟動(dòng)2#泵運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)同樣問題,故排除電流表顯示不準(zhǔn)這一因素,且排除泵和電機(jī)本身內(nèi)部問題導(dǎo)致電流波動(dòng)大。
4.2啟動(dòng)2#泵時(shí),現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)現(xiàn),泵有明顯的氣蝕聲音,進(jìn)口壓力下降,懷
疑管道內(nèi)有空氣,故停泵對(duì)泵出口進(jìn)行排氣,此出口未設(shè)立排氣口,排氣時(shí)需要把出口壓力表卸掉,從壓力表處進(jìn)行排氣,卸掉壓力表,打開壓力表閥門發(fā)現(xiàn)有水連續(xù)排出。同時(shí)對(duì)進(jìn)口管道進(jìn)行排氣,打開排氣閥后同樣有水連續(xù)排除②。排氣結(jié)束后再次試泵,發(fā)現(xiàn)問題未得到解決。
4.3由于燒結(jié)環(huán)冷余熱鍋爐特性,熱源不穩(wěn)定導(dǎo)致正常運(yùn)行時(shí)低壓汽包壓力
波動(dòng)較大,現(xiàn)場(chǎng)水位計(jì)與遠(yuǎn)傳水位計(jì)偏差較大,甚至能達(dá)到100mm,汽包可能缺水,故對(duì)水位計(jì)進(jìn)行檢查。打開水位計(jì)放水閥門,能見到水柱開始下降,關(guān)閉放水閥,水柱恢復(fù)到原位,同時(shí)讓操作人員進(jìn)行增減來水量觀察汽包水位會(huì)隨之進(jìn)行上升和下降,由此能判斷低壓汽包水位正常。
4.4經(jīng)過上述測(cè)試基本上可以確定,導(dǎo)致電流波動(dòng)大的原因在于泵進(jìn)口提供
水量不足,導(dǎo)致泵氣蝕,隨著泵出口調(diào)節(jié)閥開度增大,進(jìn)水量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了出水量,導(dǎo)致氣蝕嚴(yán)重?;诖朔矫嬉呀?jīng)能夠確定泵進(jìn)口管線出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,首先對(duì)泵進(jìn)口閥門和Y型過濾器。關(guān)閉進(jìn)口閥門,拆開Y型過濾器放水端面法蘭,拿出濾網(wǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)干凈無異物,打開進(jìn)口閥門,有水流出,確定進(jìn)口Y型過濾器及進(jìn)口閥門正常。由此斷定問題出在低壓汽包內(nèi)部有異物堵塞進(jìn)口母管,決定打開低壓汽包人口門進(jìn)行檢查。首先汽包放水,因汽包內(nèi)部溫度已達(dá)到89℃,放水后人短期內(nèi)無法進(jìn)入,故在一長(zhǎng)棍一端焊接兩個(gè)爪子,以備用于勾出異物。確定好進(jìn)口母管位置,然后打開最近側(cè)人孔門。打開人口門后發(fā)現(xiàn)汽包底部往給水泵進(jìn)口管口上面有一防渦器反放在上面,正好堵住下水口,導(dǎo)致泵進(jìn)口水量不足。確定問題所在后,用制作工具勾出防渦器。然后封汽包人口,上水,試泵一切正常,至此問題處理結(jié)束。汽包防渦器見圖2:
通過分析和查看圖紙,我們得知,防渦器原本是位于于汽包下方兩根下降管管口上方,為十字擋板,插入管口內(nèi),周邊焊接在汽包壁上,作用是防止排液口產(chǎn)生渦旋.渦旋運(yùn)動(dòng)容易產(chǎn)生較大的負(fù)壓區(qū),把不該排出的東西帶走,避免對(duì)焊縫和管路產(chǎn)生較大的沖刷和腐蝕。本鍋爐汽包隨著長(zhǎng)期的沖刷和腐蝕,防渦器脫落,給水口上方未設(shè)置防渦器,在渦流的作用下,防渦器被吸到給水口處,并反了過來,上面鋼板擋住給水口,從而導(dǎo)致泵進(jìn)水量不足,電流波動(dòng)大。
5.總結(jié)
通過剛開始給水泵電流波動(dòng)大,到后面電流過低而無法運(yùn)行這一問題,經(jīng)過層層遞進(jìn)分析和排查,到最后問題的解決,最后的原因是汽包內(nèi)部零部件脫落導(dǎo)致,使我們知道,針對(duì)問題的分析要有邏輯性,即使再不可能的情況經(jīng)過排除后也變成了可能。以后針對(duì)給水泵的檢查不光要局限于泵本身是否正常,與其相關(guān)的所有設(shè)備都需要納入考量。最后因?yàn)橛酂犭p壓鍋爐的特殊性和局限性,導(dǎo)致低壓系統(tǒng)部分沖刷腐蝕遠(yuǎn)遠(yuǎn)嚴(yán)重與中高壓系統(tǒng),在鍋爐的定期檢查中,要把低壓系統(tǒng)檢查納入優(yōu)先地位,時(shí)刻關(guān)注其裂化趨勢(shì)。
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