

摘 要:鍋爐排煙熱損失是鍋爐系統(tǒng)最大的熱損失,降低排煙熱損失可以充分利用煤炭資源,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。針對(duì)如何降低排煙損失頒發(fā)了很多技術(shù)措施,提高制粉系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性對(duì)降低鍋爐排煙損失有重大的影響。我廠二期機(jī)組空預(yù)器出口一次風(fēng)溫與磨煤機(jī)入口溫度偏差較大,本文針對(duì)造成該現(xiàn)象的原因進(jìn)行探討與分析。
關(guān)鍵詞:空預(yù)器出口;磨煤機(jī)入口;風(fēng)溫偏差
1 選題背景
業(yè)內(nèi)多家電力企業(yè)通過(guò)提高磨煤機(jī)出口溫度的方式來(lái)最大限度的利用空預(yù)器中煙氣換熱量,降低排煙損失,提高鍋爐經(jīng)濟(jì)性。當(dāng)下煤價(jià)高企,為了降低生產(chǎn)成本,大量的高硫高揮發(fā)分煤種使用,對(duì)磨組安全性要求越來(lái)越高,如何在低熱值、高揮發(fā)分煤種的使用前提下,確保安全性,提升經(jīng)濟(jì)性是我們要不斷研究總結(jié)的方向。
2 提高磨煤機(jī)出口溫度的經(jīng)濟(jì)性分析
提高磨煤機(jī)出口溫度,可降低煤粉含水量,降低鍋爐飛灰含碳量,降低排煙溫度。同時(shí),提高入爐一次風(fēng)粉溫度,有利于煤粉氣流著火。
2.1磨煤機(jī)出口溫度提高,降低飛灰含碳量分析。在保證磨煤機(jī)安全運(yùn)行的前提下,將磨煤機(jī)出口溫度提高到85℃,使進(jìn)入爐膛的煤粉著火提前,煤粉在爐膛內(nèi)燃燒的剛性提高。同時(shí),加強(qiáng)燃燒配風(fēng)調(diào)整,防止出現(xiàn)貼壁燃燒,注意噴口結(jié)焦情況;由于煤粉著火提前,縮短了煤粉在爐膛內(nèi)燃燒時(shí)間,使煤粉燃燼率得到提高,有效降低了飛灰含碳量;尤其在機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行期間,不但增加了鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,在降低飛灰含碳方面更為顯著。
2.2磨煤機(jī)出口溫度提升,降低排煙溫度分析。提高磨煤機(jī)出口溫度,在磨煤機(jī)風(fēng)量控制上,必然會(huì)減少了磨煤機(jī)冷一次風(fēng)量,熱風(fēng)門(mén)開(kāi)度增大,熱風(fēng)利用效率提高,進(jìn)而,提高空預(yù)器換熱效率,有效降低排煙溫度(據(jù)查驗(yàn)參考書(shū),磨煤機(jī)出口溫度每提高10℃可降低排煙溫度2℃左右)。
2.3出口溫度提升,磨煤機(jī)出力提高分析。提高磨煤機(jī)出口溫度,通過(guò)增加熱風(fēng)用量,相當(dāng)于提高了磨煤機(jī)干燥出力,使磨煤機(jī)總出力提高,達(dá)到降低制粉單耗的目的。
2.4出口溫度提高,有利于再熱汽溫度指標(biāo)控制的機(jī)動(dòng)性,能夠有效降低末再管壁超溫。隨著磨煤機(jī)出口溫度的提高,進(jìn)入爐膛的煤粉著火提前,在爐膛內(nèi)燃燒時(shí)間縮短,再熱器的輻射吸熱量增加,再熱汽溫度指標(biāo)控制機(jī)動(dòng)性提高,同時(shí),降低了煤粉在煙道的燃燒放熱時(shí)間,低再吸熱量降低,低再管壁超溫的現(xiàn)象可以得到有效控制。
3 實(shí)際矛盾
由于煤質(zhì)原因,很多情況下熱風(fēng)門(mén)已經(jīng)開(kāi)足,磨后溫度還是提不上來(lái)、在60℃以下。因而考慮在確保安全的前提下,盡量提高磨前溫度,從而使磨后溫度上升。但是當(dāng)前二期機(jī)組空預(yù)器出口溫度與磨前溫度偏差過(guò)大(以#3爐為例,3D磨入口溫度與空預(yù)器出口溫度有25℃左右的溫差)不符合預(yù)期,對(duì)溫度偏差大的原因進(jìn)行分析,從而降低溫差,達(dá)到提高磨后溫度的目的。
4 空預(yù)器出口與磨煤機(jī)入口風(fēng)溫偏差大分析
4.1冷熱風(fēng)門(mén)開(kāi)度的影響。如下圖所示:
通過(guò)上述圖片對(duì)比可知:
(1)在仿真機(jī)模擬狀態(tài)下,熱風(fēng)門(mén)開(kāi)足、冷風(fēng)門(mén)全關(guān),此時(shí)空預(yù)器出口與磨煤機(jī)入口溫差在1℃左右;
(2)在#3機(jī)組運(yùn)行中,A/D磨均為熱風(fēng)門(mén)開(kāi)足、冷風(fēng)門(mén)全關(guān)狀態(tài),指令與反饋皆為100%,磨后溫度設(shè)定都是62℃,煤種都是菲律賓煤(4280大卡),空預(yù)器出口與D磨煤機(jī)入口溫差為27℃,空預(yù)器出口與A磨煤機(jī)入口溫差為3.4℃。圖三中可見(jiàn)D磨冷風(fēng)門(mén)反饋仍有1.4%的開(kāi)度,實(shí)際運(yùn)行中冷風(fēng)門(mén)關(guān)不嚴(yán)對(duì)空預(yù)器出口與磨煤機(jī)入口溫差有較大影響。建議在以后的檢修中,可以對(duì)冷熱風(fēng)門(mén)進(jìn)行調(diào)校,保正冷風(fēng)門(mén)能關(guān)足。
#3機(jī)組C磨為備用狀態(tài),為驗(yàn)證是否存在備用磨組熱風(fēng)門(mén)關(guān)不嚴(yán),從而導(dǎo)致冷風(fēng)倒灌影響D磨入口溫度的現(xiàn)象,對(duì)C磨熱風(fēng)門(mén)進(jìn)行短時(shí)間試開(kāi),試驗(yàn)結(jié)果表明相鄰磨組入口溫度試驗(yàn)前后基本無(wú)變化,由此暫排除備用磨熱風(fēng)門(mén)關(guān)閉不嚴(yán),對(duì)相鄰磨組磨前溫度的影響。
4.2一次風(fēng)量的影響。如下圖所示:
通過(guò)對(duì)上兩圖對(duì)比可知,在其他條件相同的情況下,增大一次風(fēng)量設(shè)定值,對(duì)磨煤機(jī)入口溫度有影響。實(shí)際運(yùn)行中,受煤種的影響,往往需要通過(guò)正偏一次風(fēng)量來(lái)控制石子煤量,建議在今后的運(yùn)行中,通過(guò)加強(qiáng)對(duì)石子煤情況的巡檢,來(lái)調(diào)整一次風(fēng)調(diào)門(mén)偏置,在確保安全的情況下,減小偏置。
4.3一次風(fēng)道的保溫與漏風(fēng)影響。實(shí)際運(yùn)行中,一次風(fēng)道的保溫效果和漏風(fēng)情況會(huì)增加一次風(fēng)的損耗,對(duì)空預(yù)器出口與磨煤機(jī)入口溫差也會(huì)有影響。日常巡檢過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)風(fēng)道保溫?fù)p壞的及時(shí)更換處理,檢修中涉及制粉系統(tǒng)的工作提高精細(xì)度,盡量降低系統(tǒng)漏風(fēng)。
5 總結(jié)
節(jié)能降耗是一個(gè)系統(tǒng)性工程,設(shè)備檢修調(diào)校、日常參數(shù)調(diào)整,任一方面都不能忽視,同時(shí)要確保安全性。在提高磨后溫度過(guò)程中,要落實(shí)好高揮發(fā)份煤種的技術(shù)措施,根據(jù)實(shí)際情況做好調(diào)節(jié)工作。同時(shí)利用好檢修機(jī)會(huì),精細(xì)化調(diào)校與管理,控制好系統(tǒng)漏風(fēng)及各風(fēng)門(mén)的維護(hù)。運(yùn)行過(guò)程中,加強(qiáng)巡視,對(duì)石子煤排放、系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行中可能存在的問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理,合理設(shè)置調(diào)門(mén)偏置,將主控監(jiān)視與現(xiàn)場(chǎng)巡檢保持同步。
作者簡(jiǎn)介:
馬磊(1993.12—),男,漢族,江蘇南通,助理工程師,本科,熱能與動(dòng)力。