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        0.5Mt/a輕汽油醚化裝置轉(zhuǎn)化率的調(diào)整優(yōu)化

        2020-09-27 09:50:50萌,李
        化工技術(shù)與開發(fā) 2020年9期
        關(guān)鍵詞:烯烴進(jìn)料汽油

        王 萌,李 明

        (中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)

        南方某煉廠輕汽油醚化裝置,設(shè)計(jì)規(guī)模0.5Mt·a-1,年加工時間8400h,操作彈性60%~120%。采用凱瑞化工股份有限公司開發(fā)的“輕汽油催化蒸餾深度醚化技術(shù)”,加工原料為汽油精制反應(yīng)分離后的輕汽油,先進(jìn)行選擇性加氫以除去其中的二烯烴,然后與甲醇在固定床反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行預(yù)醚化反應(yīng),再進(jìn)入催化蒸餾塔實(shí)現(xiàn)深度醚化。

        該工藝主要是將輕汽油中的異戊烯(2-甲基-1-丁烯和2-甲基-2-丁烯)和工業(yè)甲醇混合后,通過催化劑床層,反應(yīng)合成TAME,以降低催化汽油中的烯烴含量,是目前降低輕汽油中烯烴最有效的工藝之一。該工藝可將催化汽油的辛烷值(RON)提高1~2個單位,蒸汽壓降低6kPa左右,還可將低價值的甲醇轉(zhuǎn)化為高價值的汽油,是裝置經(jīng)濟(jì)效益的核心,因此提高轉(zhuǎn)化率就能把更多的甲醇轉(zhuǎn)化為汽油。TAME反應(yīng)的方程式如下:

        醚化反應(yīng)為可逆放熱反應(yīng),反應(yīng)溫度30~80℃,反應(yīng)壓力0.6~1.0MPa,催化劑為大孔強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂。為了保證異丁烯轉(zhuǎn)化率,一般情況下醇烯比為1.3,進(jìn)料中的甲醇摩爾數(shù)略高于進(jìn)料中異丁烯的摩爾數(shù)。

        1 醚化裝置簡介

        裝置的醚化反應(yīng)分為預(yù)醚化、深度醚化兩個階段。經(jīng)過選擇性加氫飽和二烯烴后的輕汽油與新鮮甲醇混合,進(jìn)入醚化反應(yīng)器R101,冷卻后進(jìn)入R102,完成第一階段的預(yù)醚化反應(yīng)。反應(yīng)結(jié)束后,經(jīng)過過濾器SR102,與C101B底的產(chǎn)品換熱后進(jìn)入C101B,經(jīng)塔底重沸器E104加熱后,送至醚化蒸餾塔上塔C101A。氣相中剩余的2-甲基-1-丁烯、2-甲基-2-丁烯在C101A催化劑床層上,完成第二階段的深度醚化反應(yīng)。

        圖1 醚化裝置原則流程

        2 醚化轉(zhuǎn)化率偏低的原因與優(yōu)化措施

        2020年3月的大檢修期間,對催化蒸餾塔和兩臺醚化反應(yīng)器進(jìn)行換劑處理,2020年5月初開工運(yùn)行。投用后,碳五可醚化烯烴的轉(zhuǎn)化率相對偏低,醚化汽油產(chǎn)品中,碳五可醚化活性烯烴的含量最高達(dá)到7%(m/m)左右,總烯烴為40%(m/m),對罐區(qū)的汽油調(diào)和造成了一定影響。

        2.1 醚化轉(zhuǎn)化率偏低的原因

        1)R101醚化反應(yīng)器頂?shù)臍庀嚅y開度較大,部分碳五可醚化活性烯烴未經(jīng)過醚化反應(yīng)器反應(yīng),直接進(jìn)入醚化蒸餾塔,造成催化蒸餾塔進(jìn)料中的可醚化烯烴含量增加,影響了上塔反應(yīng)段可醚化烯烴的轉(zhuǎn)化效果。

        2)催化蒸餾塔下塔提餾段的靈敏點(diǎn)溫度偏低,上塔頂壓的控制相對偏高,導(dǎo)致塔底醚化汽油中的碳五可醚化烯烴不能到達(dá)C101A催化劑床層而直接出裝置,造成混合后醚化汽油產(chǎn)品中的可醚化烯烴含量增加。

        3)醚化反應(yīng)器進(jìn)料醇烯比的控制相對偏低,影響了醚化反應(yīng)器的反應(yīng)轉(zhuǎn)化率。

        4)催化蒸餾塔上塔頂?shù)幕亓鞅仍?.1左右,偏低,導(dǎo)致剩余的碳五可醚化活性烯烴在C101A催化劑床層中的空速過大,影響了轉(zhuǎn)化率。

        2.2 裝置的調(diào)整優(yōu)化措施

        1)與國內(nèi)相同工藝的醚化裝置相比,本裝置多了選擇性加氫降低二烯烴的系統(tǒng),因此醚化反應(yīng)器頂部設(shè)置了升氣線,可根據(jù)R101反應(yīng)器的壓力情況,逐漸關(guān)小頂部氣相閥。壓力控制在0.55~0.65MPa,可增加活性烯烴在醚化反應(yīng)器中的停留時間,降低催化蒸餾塔進(jìn)料中可醚化烯烴的含量。

        2)催化蒸餾塔上塔C101A的頂壓由0.29MPa調(diào)整為0.25MPa,下塔C101B靈敏板的溫度優(yōu)化控制區(qū)間維持在103~108℃,可降低塔底醚化汽油中碳五可醚化烯烴的含量。

        3)逐漸提高反應(yīng)器進(jìn)料的醇烯比,由1.0提高至1.3。

        4)催化蒸餾塔上塔C101A頂?shù)幕亓鞅龋?.1提高至1.2~1.3。

        3 優(yōu)化后的效果

        醚化反應(yīng)的作用主要是使甲醇與異戊烯反應(yīng),降低輕汽油系統(tǒng)含量,同時將價格相對便宜的甲醇轉(zhuǎn)化為TAME,成為汽油調(diào)和組分。因此提高醚化轉(zhuǎn)化率,讓更多的甲醇轉(zhuǎn)化為汽油,是裝置經(jīng)濟(jì)效益的核心。經(jīng)過調(diào)整優(yōu)化,增加了C5叔碳異構(gòu)烯烴與甲醇的反應(yīng)時間,第一醚化反應(yīng)器的轉(zhuǎn)化率和醚化蒸餾塔的總轉(zhuǎn)化率明顯提高,總烯烴含量降低了約 30%(v/v)(圖 2~4)。

        圖2 C5第一醚化反應(yīng)轉(zhuǎn)化率

        圖3 C5醚化反應(yīng)轉(zhuǎn)化率

        圖4 醚化反應(yīng)前后輕汽油烯烴

        裝置處理量為55t·h-1,醇烯比1.3,輕汽油深度醚化反應(yīng)后,總轉(zhuǎn)化率提高了15%~20%,甲醇轉(zhuǎn)化率增加了8kg·h-1,相當(dāng)于有0.44t·h-1甲醇轉(zhuǎn)化為汽油。醚化汽油預(yù)估價格為人民幣4500元·t-1,甲醇預(yù)估價格人民幣3000元·h-1,則一年內(nèi)可增加效益:0.44t·h-1×(4500-3000)t·h-1×365 d×24h=578 萬元。

        4 結(jié)論

        1)調(diào)整醚化反應(yīng)器R101、R102升氣線,對轉(zhuǎn)化率的影響較大。調(diào)整開度后,反應(yīng)器壓力在0.55~0.65MPa之間,進(jìn)料醇烯比控制在1.3,第一醚化轉(zhuǎn)化率由70%提高至75%~80%。

        2)醚化蒸餾塔的上塔壓力在0.25~0.27MPa,回流比增加到1.2以上,下塔C101B靈敏板的溫度控制在103~108℃,醚化反應(yīng)的總轉(zhuǎn)化率由70%提高至86%~90%。

        3)輕汽油醚化轉(zhuǎn)化率提高后,醚化后汽油的總烯烴降低約8個單位,維持在32%(v/v)左右,甲醇轉(zhuǎn)化率增加了8kg·(t原料)-1,每年能夠產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益。

        4)輕汽油原料中的2-甲基-1-丁烯、2-甲基-2-丁烯含量在18%(m/m)~30%(m/m)之間,提高醇烯比和醚化蒸餾塔的回流比,醚化反應(yīng)總轉(zhuǎn)化率能夠達(dá)到85%~95%。

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