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        某牽引車駕駛室異常振動及其改進試驗研究

        2020-09-27 09:15:02時培偉郭彬袁帥亓宗磊趙宏陽
        汽車零部件 2020年9期
        關鍵詞:牽引車駕駛室懸架

        時培偉,郭彬,袁帥,亓宗磊,趙宏陽

        (濰柴動力股份有限公司,山東濰坊 261061)

        0 引言

        隨著社會的進步、科學技術的發(fā)展,人們對牽引車平順性提出了更高的要求。而在車輛設計中,偏頻是影響車輛平順性能的重要參數(shù),設計合理的前后懸架偏頻值,對于提高懸架性能、保證車輛行駛平順性、乘坐舒適性、操縱穩(wěn)定性和路面友好性至關重要。

        由于重型牽引車工作條件惡劣,行駛工況復雜多樣,且車輛長期處于滿載、沖擊載荷工況下工作,座椅部位的振動沖擊比客車高出9~16倍[1];同時,由駕駛室產生的低頻振動沖擊,不但導致駕駛員易產生疲勞感覺、影響工作效率,而且還容易導致脊椎畸形、胃病等職業(yè)病,嚴重損害駕駛員的身心健康[2-3]。

        文中以某主機廠新配套牽引車為研究對象,基于振動測試、頻譜分析以及偏頻試驗,對以65 km/h行駛時駕駛室異常振動現(xiàn)象進行了研究,確定為輪胎滾動激勵頻率與懸架偏頻耦合引起。通過優(yōu)化后車橋懸置系統(tǒng)、后橋速比,改變懸架偏頻避免共振,由此消除了駕駛室異常振動現(xiàn)象,改善了車內乘坐舒適性。研究成果為解決牽引車駕駛室行駛異常振動現(xiàn)象提供了可借鑒方法。

        1 駕駛室異常振動與分析

        1.1 駕駛室異常振動現(xiàn)象

        某主機廠新配套牽引車(見圖1),不同擋位下,當車速達到65 km/h時,駕駛室出現(xiàn)異常振動,振動明顯增大,駕駛舒適性降低,駕駛員主觀感覺無法接受。

        圖1 某牽引車照片

        為消除牽引車行駛時駕駛室異常振動現(xiàn)象,提高乘坐舒適度,需要確定振動源位置并對振源、振動傳播路徑進行優(yōu)化。

        1.2 振源識別

        文中根據(jù)頻譜分析法來確定振源、振動頻率。

        振動測點:駕駛員座椅、駕駛室、前后橋、一二傳動軸、車架等。

        試驗工況:定置情況下,對牽引車懸置、駕駛室進行怠速、熄火、從怠速緩慢上升到最高空車轉速,3種工況下的振動試驗;變速箱10、11、12擋勻速、勻加速傳動路徑振動試驗,如圖2、圖3所示。

        圖2 駕駛室振動測點

        圖3 傳動路徑振動測點

        圖4為勻速行駛工況下,座椅導軌在不同車速的振動頻譜圖。

        圖4 座椅導軌不同車速頻譜圖

        由圖4可知, 以65 km/h勻速工況,座椅5.57 Hz存在振動異常,振動最大,與其他勻速工況對比,確定5.57 Hz為故障引發(fā)頻率。

        一般能夠導致牽引車異常振動的誘因,包括車輪不平衡質量引起的激勵、傳動軸和后橋的周期性激勵以及前后懸架固有頻率與車架、駕駛室懸置系統(tǒng)固有頻率接近等。

        圖5和圖6分別為12和11擋后二橋與座椅振動頻譜圖,整車配置參數(shù)見表1。由圖和表可知,各擋勻加速工況下,11擋存在0.2階次較大激勵,12擋存在0.26階次較大激勵,經階次計算,均為輪胎激勵軸頻,且激勵頻率均為5.57 Hz,此頻率與駕駛室座椅導軌異常頻率耦合。

        圖5 12擋后二橋與座椅振動頻譜圖

        圖6 11擋后二橋與座椅振動頻譜圖

        表1 整車配置參數(shù)

        圖7為65 km/h座椅導軌、后橋振動頻譜圖,圖8為65 km/h振動傳遞頻譜。由圖可知,當整車在12擋、65 km/h工況下勻速行駛時,后二橋處振動烈度為127 mm/s,后一橋處為99 mm/s,二軸尾端為77 mm/s,一軸尾端為54 mm/s,座椅處為27 mm/s,依次減小,由此初步判斷:駕駛室振動大源自輪胎動不平衡激勵和后橋簧下頻率共振引起,推測共振頻率為5.57 Hz(65 km/h),因此需要完成懸掛系統(tǒng)偏頻試驗來進一步驗證推測結論。

        圖7 65 km/h座椅導軌、后橋振動頻譜圖

        圖8 65 km/h振動傳遞頻譜圖

        1.3 懸掛系統(tǒng)偏頻試驗

        牽引車懸掛系統(tǒng)偏頻試驗測點如圖9、圖10所示,選取簧上一側點、簧下兩測點。

        圖9 懸掛系統(tǒng)偏頻試驗

        圖10 懸掛系統(tǒng)偏頻試驗測點

        圖11為懸掛系統(tǒng)偏頻試驗振動測點的振動曲線圖。

        圖11 簧上下質量偏頻數(shù)據(jù)試驗

        如圖11所示,根據(jù)振動周期計算獲得懸掛偏頻=3/(34.78-34.25)=5.66 Hz。

        通過以上分析可以確定,后橋懸掛系統(tǒng)偏頻為5.66 Hz,與共振頻率基本一致。整車65 km/h時駕駛室抖動原因為:后橋輪胎滾動階次激勵頻率與非簧載質量偏頻頻率發(fā)生耦合,造成共振,振動通過車架傳遞到駕駛室,引發(fā)異常振動故障產生。

        2 改進措施

        懸架偏頻及剛度計算公式如式(1)所示[4-5]:

        (1)

        式中:f為懸架偏頻,Hz;c為板簧剛度,mm/N;m為簧載質量,kg。

        根據(jù)式(1)可知,要想避開共振頻率,需改變板簧剛度或簧載質量,因此改進措施主要為:

        (1)整車無貨箱,在安裝貨箱增加質量后,降低偏頻,效果簡單最好。

        (2)降低后橋板簧剛度,降低偏頻。

        (3)降低輪胎動不平衡量,降低輪胎轉頻激勵,但此方法可操作性差。

        (4)降低后橋速比,提高輪胎轉頻階次,共振車速降低,輪胎轉頻激勵降低,駕駛室抖動降低。

        在此次故障中,通過降低后橋速比來消除駕駛室異常振動。

        通過路試試驗,對牽引車的改進措施是有效的,駕駛員主管感覺良好,駕駛舒適性、行駛平順性均大大提高。

        3 結束語

        文中針對某主機廠配套牽引車所出現(xiàn)以65 km/h行駛時駕駛室異常振動現(xiàn)象進行了研究,利用西門子公司的LMS.Testlab模塊,對牽引車進行NVH試驗、偏頻試驗,經對測試數(shù)據(jù)的頻譜分析,確定了駕駛振動為輪胎滾動激勵頻率與懸架偏頻耦合引起。通過優(yōu)化懸置系統(tǒng)、后橋速比,改變了懸架偏頻避免共振,為消除駕駛室異常振動現(xiàn)象提供了可借鑒的思路。

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