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        超臨界電站鍋爐高溫再熱器爆管原因分析

        2020-09-24 06:19:52徐傳標(biāo)
        設(shè)備管理與維修 2020年15期
        關(guān)鍵詞:爆口熱器內(nèi)壁

        周 偉,徐傳標(biāo)

        (中廣核檢測(cè)技術(shù)有限公司,江蘇蘇州 215000)

        1 基本情況

        某電廠1 號(hào)鍋爐由東方鍋爐生產(chǎn),型號(hào)為DG-1900/25.4-II2。在運(yùn)行過程中,高溫再熱器第37-7(左起第37 屏后起第7根,縮寫為37-7,以下類同)管子距頂棚約5 m 處發(fā)生泄漏,并造成第38-5 管子吹損減薄,38-6 管子吹損穿孔泄漏。該爐高溫再熱器出口蒸汽壓力4.60 MPa,蒸汽溫度569 ℃,管子材質(zhì)為TP347H,規(guī)格為Ф50.8×4.5 mm。為查明爆管的原因,對(duì)37-7 和38-6 管子取樣進(jìn)行分析。

        2 理化檢驗(yàn)

        2.1 宏觀檢查

        圖1 爆口形貌

        圖2 分層缺陷形貌

        37-7 管子爆口的宏觀形貌如圖1 所示,整個(gè)爆口由兩條裂縫組成,裂縫總長(zhǎng)66.2 mm,最寬約2.24 mm,張口極小,邊緣粗糙不平,無減薄,無塑性變形。爆口附近未見可見蠕變裂紋,無明顯吹損減薄痕跡,內(nèi)壁有黑色的氧化皮,存在一定程度的脹粗,爆口處實(shí)測(cè)最大管徑為Ф53.72 mm,脹粗率為5.8%,距爆口550 mm 處,實(shí)測(cè)最大管徑Ф52.84 mm,脹粗率為4.0%。而38-6 管子距爆口100 mm 處,脹粗率為1.6%。切開爆口處,可見管壁中存在分層缺陷[1],如圖2 所示。經(jīng)測(cè)量該分層缺陷沿縱向延伸長(zhǎng)約145 mm,寬12 mm,與爆口走向重合。

        2.2 化學(xué)成分分析

        在37-7 和38-6 管子鉆屑取樣進(jìn)行分析,結(jié)果見表1?;瘜W(xué)成分分析結(jié)果表明,取樣管子符合TP347H 的要求,管子材料滿足要求。

        2.3 室溫拉伸試驗(yàn)

        在37-7 和38-6 管子距爆口100 mm 處,同側(cè)和背側(cè)分別取樣進(jìn)行室溫拉伸試驗(yàn)。測(cè)試結(jié)果見表2,可見抗拉強(qiáng)度、下屈服強(qiáng)度和斷后伸長(zhǎng)率均符合TP347H 的要求,但37-7 管子的抗拉強(qiáng)度和下屈服強(qiáng)度明顯低于38-6 管子,而兩者斷后伸長(zhǎng)率無明顯差異。

        2.4 金相檢驗(yàn)

        對(duì)37-7 和38-6 管子取樣進(jìn)行金相檢驗(yàn)分析,測(cè)點(diǎn)編號(hào)和分析位置如圖3 所示,金相檢驗(yàn)分析結(jié)果見表3。

        3 分析與討論

        爆口的宏觀特征表明,該管子存在分層缺陷,而距爆口550 mm 處管子存在輕微脹粗,雖脹粗量未達(dá)到更換的標(biāo)準(zhǔn),但說明該管子經(jīng)歷低幅度的過熱。

        表1 化學(xué)成分分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%)

        表2 拉伸試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果

        圖3 金相檢驗(yàn)取樣

        圖4 點(diǎn)1 金相組織

        圖5 點(diǎn)2 金相組織(含分層)

        圖6 點(diǎn)3 金相組織

        圖7 點(diǎn)4 金相組織

        化學(xué)成分分析結(jié)果排除材料錯(cuò)用導(dǎo)致的過熱,但37-7 管子和38-6 管子相比,抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度明顯下降,可以驗(yàn)證37-7 管子存在低幅度過熱。

        距爆口70 mm 分層缺陷內(nèi)部發(fā)現(xiàn)有內(nèi)壁氧化層,因形成氧化層需要水和鐵相互反應(yīng),說明該分層缺陷與內(nèi)壁相通,故該分層缺陷部分區(qū)域符合折疊的定義[1]。與爆口背側(cè)管子相比,爆口處存在碳化物析出,還有大量蠕變裂紋,老化級(jí)別為5 級(jí),內(nèi)壁氧化層厚度達(dá)到0.32 mm,根據(jù)參考文獻(xiàn)[3],在時(shí)間一定的情況下,內(nèi)壁氧化層的厚度與溫度成正比,據(jù)此判斷分層缺陷改變管子局部的溫度場(chǎng),也改變局部應(yīng)力場(chǎng)。在高溫和高應(yīng)力的情況下,分層折疊缺陷處的材料蠕變老化速度大大快于管子其他部位[4]。

        表3 金相分析結(jié)果

        圖8 點(diǎn)5 金相組織

        圖9 點(diǎn)6 金相組織

        綜上所述,管子存在分層折疊缺陷是泄漏的根本原因,但也有過熱的特征,還需進(jìn)一步尋找過熱的原因。為尋找過熱的原因,對(duì)該管子內(nèi)壁進(jìn)行內(nèi)窺鏡檢查,未發(fā)現(xiàn)有氧化皮脫落,可排除管子內(nèi)壁氧化皮脫落堆積彎頭,從而降低通流面積,導(dǎo)致長(zhǎng)時(shí)間過熱,但存在聯(lián)箱入口接管堵塞的可能。為此,建議電廠嘗試先割管對(duì)再熱器入口聯(lián)箱進(jìn)行內(nèi)窺鏡檢查,檢查發(fā)現(xiàn)再熱器事故噴水減溫器套管圓柱銷脫落,堵塞爆管入口聯(lián)箱接管,造成過熱。

        4 結(jié)論及建議

        該爆管事故發(fā)生的根本原因是由于TP347H 管子存在軋制的分層折疊缺陷,該缺陷降低受力承載面積,增大了局部應(yīng)力。再加上再熱器事故噴水減溫器套管圓柱銷脫堵塞了爆管入口聯(lián)箱接管,降低管子有效通流面積,導(dǎo)致汽水循環(huán)不良,使管子長(zhǎng)時(shí)過熱。在高溫和高應(yīng)力的作用下,加速分層折疊缺陷處材料的老化程度,惡化材料的力學(xué)性能,在折疊處形成萌生蠕變裂紋。隨著時(shí)間的延長(zhǎng),裂紋不斷地?cái)U(kuò)展,最終導(dǎo)致管壁裂穿而泄漏。

        為避免此次事故的再次發(fā)生,提出如下建議:

        (1)對(duì)其他事故噴水減溫器套管圓柱銷脫落情況進(jìn)行檢查,一旦發(fā)現(xiàn)圓柱銷脫落情況發(fā)生,立即利用內(nèi)窺鏡檢查技術(shù),尋找可能堵塞的部位。

        (2)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)高溫再熱器管子的脹粗情況,對(duì)存在脹粗的管子需尋找引起管子脹粗的原因,必要時(shí)割管檢查。

        (3)采購(gòu)合格廠家生產(chǎn)的無縫鋼管,做好入庫(kù)前的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收,必要時(shí)抽樣進(jìn)行無損檢測(cè)。

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