曲春林,李東波,張數(shù)義,單小晶,李志遠(yuǎn),曹勇飛
(萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司,山東東營 257500)
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在制造或生產(chǎn)工廠占有非常重要的地位。在煉化行業(yè),冷卻水擁有更為重要的地位,當(dāng)冷卻水系統(tǒng)發(fā)生沉積、結(jié)垢等問題時(shí),就像血管受到硬化或結(jié)塊堵住,無法暢通;若冷卻水系統(tǒng)發(fā)生腐蝕問題,極易破裂。因此,一個(gè)完善的冷卻水系統(tǒng)處理方案,不但可以節(jié)省能源消耗,并且可以提高產(chǎn)能及產(chǎn)品品質(zhì),節(jié)約生產(chǎn)資源和自然資源。
公司擁有500 萬噸/年原油一次加工能力,配套循環(huán)水量20 000 Nm3/h 的循環(huán)水冷卻系統(tǒng),系統(tǒng)保有水量≥8000 m3,涉及常減壓、催化聯(lián)合、加制氫、加氫裂化等十幾個(gè)車間,系統(tǒng)內(nèi)共計(jì)180 余臺換熱器。
整個(gè)煉油系統(tǒng)多為高溫、高壓設(shè)備,并且介質(zhì)具有一定的腐蝕性。因工況較為復(fù)雜、苛刻,導(dǎo)致2016—2019 年,整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)共發(fā)生泄漏100 余次,主要為換熱設(shè)備腐蝕泄漏。
2019 年7 月,循環(huán)水系統(tǒng)現(xiàn)濃縮倍數(shù)為1.8 倍(以特定時(shí)刻氯離子濃度標(biāo)定)左右,循環(huán)水系統(tǒng)主要參數(shù)見表1,冷卻水系統(tǒng)各離子指標(biāo)見表2。
表1 冷卻循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)
采用傳統(tǒng)投放緩蝕阻垢劑和殺菌滅藻劑進(jìn)行水處理,該方式對水體污染大,水體中成分復(fù)雜,造成設(shè)備結(jié)垢、腐蝕、泄漏。換熱設(shè)備、管道等泄漏后,油氣進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng),造成循環(huán)系統(tǒng)異養(yǎng)菌數(shù)量激增,使循環(huán)水濁度增大,又使得結(jié)垢腐蝕更加嚴(yán)重,惡性循環(huán)。為此,只能大量排水,保證水質(zhì)達(dá)標(biāo)。污水外排直接增加冷卻系統(tǒng)的運(yùn)行成本,特別是2018 年1 月1 日,排污稅費(fèi)改為排污稅之后,每年直接增加排污費(fèi)用數(shù)千萬元。
表2 冷卻水系統(tǒng)各離子指標(biāo)
2018 年8—9 月,因天氣炎熱、介質(zhì)泄漏等因素影響,致循環(huán)水水質(zhì)惡化、微生物滋生、濁度過高、COD 上升,造成換熱(冷卻)設(shè)備結(jié)垢、泄漏、系統(tǒng)壓力增加、流量減小,換熱效率下降,為維持系統(tǒng)正常運(yùn)行,每日需排污2000 Nm3、大量補(bǔ)充新鮮水約5000 Nm3,循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍數(shù)約為1.8 倍。
針對公司循環(huán)冷卻水水質(zhì)狀況和設(shè)備冷卻所需水質(zhì)的條件、要求,通過查閱資料,對現(xiàn)有各類處理方法、工藝、技術(shù)進(jìn)行分析比較,以及同行業(yè)水質(zhì)處理工藝。進(jìn)行技術(shù)考察、分析、論證。確定采用提高濃縮倍率節(jié)水技術(shù),解決冷卻水系統(tǒng)存在的問題,并利用除鹽水站外排的反滲透濃水。
對系統(tǒng)進(jìn)行阻垢、緩蝕控制,采用氯系殺菌劑進(jìn)行微生物控制。每月投加一次非氧化性殺菌劑,根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行狀況,不定期投加一次專門針對煉化廠循環(huán)水特點(diǎn)而自主研發(fā)的兩性化合物粘泥剝離抑制劑,減緩粘泥附著,降低泄漏發(fā)生機(jī)會(huì),減少排水,逐步提升濃縮倍率,減少補(bǔ)水。
每12 個(gè)月按計(jì)劃實(shí)施一次殺菌剝離、化學(xué)清洗、預(yù)膜。
(1)化學(xué)清洗。主要是清除與冷卻水接觸的管道及換熱設(shè)備過水表面的浮銹、油脂、污垢、泥砂及碎屑雜物。
(2)預(yù)膜。在冷卻水中加入高濃度緩蝕劑,短時(shí)間內(nèi)使換熱設(shè)備表面形成一層完整的沉積膜,防止水中腐蝕性物質(zhì)對金屬的侵蝕,起到保護(hù)作用。
現(xiàn)有除鹽水站水處理工藝會(huì)產(chǎn)生反滲透濃水和濃水反滲透濃水兩部分廢水(合計(jì)約40 t/d)。循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)用高濃縮倍率節(jié)水技術(shù)后,設(shè)備的防結(jié)垢和防腐蝕能力明顯提高,極大減少了因冷換損壞而影響生產(chǎn)裝置加工負(fù)荷情況;且循環(huán)水系統(tǒng)可以在高濃縮倍率下穩(wěn)定運(yùn)行,高濃縮倍率運(yùn)行直接結(jié)果為循環(huán)水系統(tǒng)新鮮水補(bǔ)水和排水的減少,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)能減排。
循環(huán)冷卻水的日常處理采用均勻連續(xù)地投加緩蝕劑和阻垢劑來防止腐蝕和結(jié)垢,沖擊性投加氧化性殺菌劑來控制菌藻和粘泥的滋生,定期投加粘泥剝離劑,防止粘泥沉積。
(1)緩蝕和阻垢處理。采用TS 系列緩蝕劑和阻垢劑,產(chǎn)品均為液體,具有緩蝕和阻垢性能,能夠有效控制循環(huán)水系統(tǒng)的腐蝕和結(jié)垢。例如,TS-5502 主要成分為鋅鹽、聚環(huán)氧琥珀酸鈉、聚丙烯酸共聚物、水,藥劑用量低,鋅離子穩(wěn)定性好,緩蝕效果優(yōu)異,對碳鋼、不銹鋼和銅起到良好緩蝕作用,能有效防止或減緩水中有害物質(zhì)對金屬的腐蝕。
(2)微生物控制。通過投加氧化性殺菌劑,控制循環(huán)水系統(tǒng)中微生物的生長。
(3)非氧化性殺菌劑。水處理劑、異噻唑啉酮衍生物TS-831,該產(chǎn)品能有效控制水中菌藻繁殖和粘泥生長。同時(shí)具有粘泥剝離作用和一定的分散、滲透、降濁作用,是一種低毒、廣譜、高效的粘泥剝離劑。定期投加粘泥剝離劑,減緩粘泥附著,有效控制循環(huán)冷卻水中的菌藻滋生和粘泥沉積。
(1)控制指標(biāo)。表3 和表4。
表3 化學(xué)清洗過程檢測指標(biāo)及頻次
表4 預(yù)膜過程檢測指標(biāo)及頻次
(2)取得效果。①系統(tǒng)pH 值在正常范圍內(nèi)波動(dòng);②9 月,砂濾系統(tǒng)砂濾罐因換熱器泄漏,造成砂濾罐沙子板結(jié)。為清理砂濾罐,9 月5 日—9 月16 日,每天用大量的水反沖洗砂濾罐,造成大量排污,導(dǎo)致9 月電導(dǎo)率、硬度、濃縮倍率下降;③10 月初剛有上升趨勢,10 月13 日又出現(xiàn)換熱器泄漏,一直持續(xù)到10 月19 日,10 月24 日循環(huán)水正常剝離,正常排污;④11 月在沒有換熱器泄漏的情況下,控制電導(dǎo)率、硬度、濃縮倍數(shù)持續(xù)穩(wěn)定上升。相關(guān)數(shù)據(jù)見表5~表7。
表5 2018 年和2019 年7—11 月補(bǔ)水統(tǒng)計(jì)
(3)效益測算。①濃水回用節(jié)約費(fèi)用:除鹽水站反滲透濃水產(chǎn)生量為40 m3/h,使用該濃水可以節(jié)約新鮮水補(bǔ)水,新鮮水水費(fèi)4.7 元/m3。年節(jié)約費(fèi)用150.4 萬元(按年使用8000 h 計(jì));②濃縮倍數(shù)從2.5 提高至5 后節(jié)省水費(fèi)。
式中 Qm——補(bǔ)充水量
Qe——蒸發(fā)水量
N——濃縮倍數(shù)
Qm(5)=0.75Qm(2.5),Qm(5)是濃縮倍數(shù)為5 時(shí)補(bǔ)水量;Qm(2.5)是濃縮倍數(shù)為2.5 時(shí)補(bǔ)水量?,F(xiàn)循環(huán)水廠濃縮倍數(shù)為2.5,年平均補(bǔ)水量為200 m3/h。濃縮倍數(shù)從2.5 提高到5 后可省水:Qm(2.5)-0.75Qm(2.5)=50 m3/h,年節(jié)省水費(fèi)188 萬元(按年使用8000 h 計(jì))。年節(jié)水費(fèi)338.4 萬元。相比循環(huán)水系統(tǒng)投加傳統(tǒng)的緩蝕劑、阻垢劑和殺菌滅藻劑,對水體污染大,水體中成分復(fù)雜,造成設(shè)備結(jié)垢、腐蝕、泄漏嚴(yán)重。應(yīng)用高濃縮倍率運(yùn)行處理技術(shù),降低了換熱設(shè)備維修和更換頻率,因換熱設(shè)備損壞、泄漏造成的生產(chǎn)裝置停工、減產(chǎn)事故大大減少。項(xiàng)目自2019 年7 月實(shí)施后,循環(huán)水系統(tǒng)穩(wěn)定性得到明顯改善,到2020 年5 月,系統(tǒng)換熱設(shè)備泄漏次數(shù)僅有5 次,預(yù)計(jì)產(chǎn)生間接經(jīng)濟(jì)效益千萬余元,循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍數(shù)從1.8 倍提高至近5.0 倍(預(yù)計(jì)參考值),系統(tǒng)設(shè)備泄漏率同比降低≥90%。
表6 2019 年7—11 月新鮮水外購統(tǒng)計(jì)
表7 項(xiàng)目運(yùn)行節(jié)水量
提高高濃縮倍率節(jié)水處理技術(shù)既能滿足設(shè)備運(yùn)行及排污要求,又能實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,降本增效,極大減輕了公眾和企業(yè)負(fù)擔(dān)。節(jié)能降耗是企業(yè)生存之本,樹立一種“點(diǎn)點(diǎn)滴滴降成本,分分秒秒增效益”的節(jié)能意識,以最好的管理實(shí)現(xiàn)節(jié)能效益的最大化。