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        連續(xù)重整裝置氫增壓機(jī)防喘振及壓力控制系統(tǒng)的改進(jìn)

        2020-09-24 08:32:42宋春許可
        石油和化工設(shè)備 2020年9期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        宋春,許可

        (中石油云南石化有限公司, 云南 昆明 650300)

        中石油云南石化有限公司連續(xù)重整裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為240萬噸/年,為目前國內(nèi)同類單體最大裝置。重整裝置穩(wěn)定運(yùn)行的核心條件為重整反應(yīng)系統(tǒng)的穩(wěn)定,該系統(tǒng)壓力控制方案為UOP推薦的三分程控制方案,即重整循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐壓力由重整氫增壓機(jī)入口分液罐壓力控制,同時,重整氫增壓機(jī)入口分液罐壓力由重整氫增壓機(jī)轉(zhuǎn)速、重整氫增壓機(jī)一段防喘振返回、重整氫增壓機(jī)入口分液罐放空三個條件分別控制。

        根據(jù)目前國內(nèi)重整裝置的運(yùn)行情況,反應(yīng)系統(tǒng)三分程控制全部投用自動的企業(yè)僅2~3家,為實(shí)現(xiàn)裝置開工后就能將三分程系統(tǒng)全部投自動,在裝置開工前,通過學(xué)習(xí)其他企業(yè)的經(jīng)驗(yàn),并在試車階段進(jìn)行大膽嘗試,對UOP推薦的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了一系列改進(jìn),最終,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制方案優(yōu)化并且一次投用成功。優(yōu)化后的控制方案具有簡單、高效、節(jié)能等諸多優(yōu)點(diǎn),填補(bǔ)了國內(nèi)空白,對連續(xù)重整裝置的平穩(wěn)運(yùn)行及裝置節(jié)能降耗具有十分重要的意義。

        1 重整工藝簡介

        催化重整是石油煉制主要過程之一。它是在一定溫度、壓力、臨氫和催化劑存在的條件下,使石腦油轉(zhuǎn)變成富含芳烴的重整生成油,并副產(chǎn)氫氣的過程[1]。反應(yīng)壓力是催化重整的基本操作參數(shù),它影響產(chǎn)品收率、需要的反應(yīng)溫度以及催化劑的穩(wěn)定性。催化重整的主要反應(yīng)時產(chǎn)生氫氣的環(huán)烷脫氫和烷烴環(huán)化脫氫,從熱力學(xué)的觀點(diǎn)分析,降低反應(yīng)壓力有利于向生成芳烴的反應(yīng)平衡移動,對提高產(chǎn)品收率有利;但另一方面,反應(yīng)壓力降低后氫壓下降,會增加催化劑上的積碳速率,影響催化劑的穩(wěn)定性而縮短操作周期。因此,連續(xù)重整裝置反應(yīng)系統(tǒng)對運(yùn)行參數(shù)的要求極為苛刻,各項(xiàng)工藝參數(shù)都只能在小幅范圍內(nèi)波動,對裝置的自控率要求較高,操作壓力對重整反應(yīng)系統(tǒng)的穩(wěn)定至關(guān)重要,同時為了減少裝置能耗,壓力控制及防喘振系統(tǒng)必須投到串級控制。如果反應(yīng)系統(tǒng)壓力頻繁波動,極易造成重整反應(yīng)器積碳進(jìn)而損壞反應(yīng)器內(nèi)件,同時對重整產(chǎn)氫、重整四合一爐操作等均會帶來較大影響。

        2 原控制方案解析

        重整產(chǎn)氫經(jīng)循環(huán)氫壓縮機(jī)增壓后,一部分氫氣返回重整反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán),其余部分由重整氫增壓機(jī)增壓后,外送至氫氣管網(wǎng),因此,重整氫增壓機(jī)的入口分液罐壓力、壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速等運(yùn)行參數(shù)直接影響重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力。

        目前,國內(nèi)該系統(tǒng)壓力控制方案大部分為UOP推薦的三分程控制方案,即重整循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐壓力由重整氫增壓機(jī)入口分液罐壓力控制,同時,重整氫增壓機(jī)入口分液罐壓力由重整氫增壓機(jī)轉(zhuǎn)速、重整氫增壓機(jī)一段防喘振返回、重整氫增壓機(jī)入口分液罐放空三個條件分別控制。當(dāng)計(jì)算參數(shù)為0%~33%時,表明重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力偏低,由重整氫增壓機(jī)一段防喘振返回,調(diào)整重整氫增壓機(jī)入口壓力,使其回升,進(jìn)而升高重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力。當(dāng)計(jì)算參數(shù)為33%~66%時,表明重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力與設(shè)定值偏差不大,由重整氫增壓機(jī)轉(zhuǎn)速控制重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力。當(dāng)計(jì)算參數(shù)為66%~100%時,表明重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力偏高,此時,逐漸打開重整氫增壓機(jī)入口分液罐放空閥,從而降低重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力,使其恢復(fù)到正常值。

        圖1 UOP推薦重整三分程控制方案

        3 重整三分程控制系統(tǒng)改進(jìn)措施

        3.1 優(yōu)化控制邏輯

        目前,該控制方案嚴(yán)格執(zhí)行0%~33%由重整氫增壓機(jī)一段防喘振返回控制,33%~66%由重整氫增壓機(jī)轉(zhuǎn)速控制,66%~100%重整氫增壓機(jī)入口分液罐放空控制,易造成單個條件調(diào)節(jié)幅度不夠,引起的氫氣系統(tǒng)壓力調(diào)整不及時,而如果將調(diào)整強(qiáng)度增大,又容易產(chǎn)生大幅波動,最終造成壓力震蕩,失去控制,需要人工調(diào)整。本項(xiàng)目計(jì)劃打破嚴(yán)格的0%~33%、33%~66%、66%~100%三個分段,由重整氫壓縮機(jī)全程參與控制,另外兩個控制條件根據(jù)計(jì)算、比選,在壓力波動較大時及時接入,從而實(shí)現(xiàn)小幅波動由單個措施控制,劇烈波動時,由兩個控制措施同時作用,進(jìn)而將重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力控制穩(wěn)定。

        3.2 縮短控制回路

        重整三分程控制方案的核心目的為控制重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力,即重整循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐壓力,按照UOP原設(shè)計(jì)方案,重整循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐壓力由重整氫增壓機(jī)入口分液罐壓力控制,同時,重整氫增壓機(jī)入口分液罐壓力由重整氫增壓機(jī)轉(zhuǎn)速、重整氫增壓機(jī)一段防喘振返回、重整氫增壓機(jī)入口分液罐放空三個條件分別控制。該控制方案流程過長,重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力通過重整氫增壓機(jī)入口壓力控制,導(dǎo)致壓力調(diào)整反饋滯后,容易產(chǎn)生振蕩。經(jīng)過分析,原UOP設(shè)計(jì)方案可以優(yōu)化為重整氫增壓機(jī)轉(zhuǎn)速、重整氫增壓機(jī)一段防喘振返回、重整氫增壓機(jī)入口分液罐放空三個條件直接根據(jù)重整循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐壓力進(jìn)行計(jì)算控制,從而縮短控制回路,使控制措施反應(yīng)更加迅速。同時,將原控制系統(tǒng)控制模塊由6個減少為5個,減輕了系統(tǒng)運(yùn)算負(fù)荷,如圖2、圖3所示。

        圖2 UOP推薦重整三分程控制畫面

        圖3 優(yōu)化后的重整三分程控制畫面

        3.3 實(shí)測機(jī)組防喘振曲線

        3.3.1 離心式壓縮機(jī)喘振出現(xiàn)的原因及影響因素。離心式壓縮機(jī)系統(tǒng)受到的壓力過大時,會造成喘振,具體原因有以下幾點(diǎn):

        (1)離心式壓縮機(jī)在正常運(yùn)行狀況下,轉(zhuǎn)速突然變化,當(dāng)離心式壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速保持一定時,氣體流量與壓力之間會存在一定的相關(guān)性。如壓縮機(jī)在正常運(yùn)行狀況下產(chǎn)生的流量低于喘振流量時,很有可能會引起壓縮機(jī)發(fā)生喘振。因此,在離心式壓縮機(jī)正常運(yùn)行中,一定要確保離心式壓縮機(jī)的氣體流量超出喘振的流量。

        (2)管網(wǎng)的特性發(fā)生變化。當(dāng)離心式壓縮機(jī)和系統(tǒng)管網(wǎng)同時運(yùn)行時,離心式壓縮機(jī)在特定轉(zhuǎn)速條件下產(chǎn)生的極限壓力要比系統(tǒng)壓力小得多,存在較大的壓力差,從而壓縮機(jī)出口處的流量會有所減少并且發(fā)生摒棄現(xiàn)象,最終造成管網(wǎng)內(nèi)的氣體回流,引發(fā)壓縮機(jī)發(fā)生喘振。另外,管網(wǎng)的容量對壓縮機(jī)的喘振點(diǎn)有很大影響。離心式壓縮機(jī)吸入的氣體流量不足[2],在壓縮機(jī)正常運(yùn)行中,吸入的氣體流量如果低于喘振流量時將引起壓縮機(jī)的喘振。管網(wǎng)容量增大時,壓縮機(jī)的喘振幅度也隨之增大,發(fā)生喘振現(xiàn)象會越來越嚴(yán)重,對壓縮機(jī)造成的破壞也就越強(qiáng)。

        (3)介質(zhì)狀態(tài)發(fā)生變化。通常狀況下,氣體狀態(tài)與流量有著非常密切的關(guān)系。如果將壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速固定,壓縮機(jī)進(jìn)氣壓力的提升會引發(fā)喘振流量的增加。而當(dāng)壓縮機(jī)管道出口處的壓力及壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速固定時,如果壓縮機(jī)進(jìn)口處的溫度升高,也會引起壓縮機(jī)的喘振。然而當(dāng)壓縮機(jī)進(jìn)口處壓力、出口處壓力、轉(zhuǎn)速全部固定時,如果發(fā)生氣體分量的明顯減少,也很容易引起壓縮機(jī)的喘振發(fā)生。

        3.3.2 預(yù)防重整氫增壓機(jī)喘振采取的措施

        (1)為防止重整增壓機(jī)轉(zhuǎn)速突變或聯(lián)鎖停機(jī)造成機(jī)組喘振,在系統(tǒng)邏輯設(shè)定中,優(yōu)化了轉(zhuǎn)速控制PID參數(shù),使轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)更加平穩(wěn)。同時,增設(shè)聯(lián)鎖停機(jī)時防喘振閥自動全開邏輯,以便在機(jī)組停機(jī)情況下,將壓縮機(jī)出口壓力迅速引導(dǎo)至壓縮機(jī)入口,減少壓縮機(jī)出入口壓差,防止氣體在機(jī)體內(nèi)產(chǎn)生回流進(jìn)而造成壓縮機(jī)喘振。

        (2)在重整氫增壓機(jī)運(yùn)行過程中,管網(wǎng)特性的變化主要由重整三分程控制系統(tǒng)的防喘振閥打開或壓縮機(jī)入口分液罐的放空閥打開造成,因?yàn)樵摽刂葡到y(tǒng)為維持重整反應(yīng)壓力,需要通過上述調(diào)整來穩(wěn)定系統(tǒng)壓力,但增壓機(jī)分液罐入口放空閥打開時,會迅速降低增壓機(jī)入口壓力,從而使機(jī)組進(jìn)出口壓差瞬間擴(kuò)大,增大介質(zhì)回流風(fēng)險(xiǎn)。因此,在優(yōu)化系統(tǒng)邏輯設(shè)定時,我們重新設(shè)定了重整氫增壓機(jī)一段入口壓力低限以及二段出口壓力高限,通過限定兩個壓力值,確保壓縮機(jī)進(jìn)出口壓差維持在可控范圍內(nèi)。同時,對壓縮機(jī)防喘振閥的控制邏輯進(jìn)行優(yōu)化,使其進(jìn)行防喘振控制、重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力控制以及壓縮機(jī)進(jìn)出口壓力高低限控制的比選,防止防喘振閥動作過程產(chǎn)生系統(tǒng)壓力波動或壓縮機(jī)喘振。

        (3)重整氫增壓機(jī)介質(zhì)狀態(tài)發(fā)生變化,主要由重整循環(huán)氫壓縮機(jī)入口空冷冷后溫度決定,當(dāng)空冷冷后溫度偏高時,重整氫氣純度下降;當(dāng)空冷冷后溫度偏低時,重整氫氣純度升高。為消除上述介質(zhì)狀態(tài)變化對壓縮機(jī)的影響,在重整循環(huán)氫壓縮機(jī)入口增設(shè)變頻空冷,使循環(huán)氫溫度維持穩(wěn)定,進(jìn)而使重整氫增壓機(jī)介質(zhì)狀態(tài)穩(wěn)定。同時,在壓縮機(jī)防喘振系統(tǒng)計(jì)算參數(shù)中,考慮溫度變化對機(jī)組工作點(diǎn)的影響,及時調(diào)整防喘振曲線位置。

        在重整三分程控制方案中,重整氫增壓機(jī)一段防喘振返回作為一個重要的控制手段,需要時刻計(jì)算防喘振閥的開度,經(jīng)過上述優(yōu)化手段,重整氫增壓機(jī)一段防喘振閥可以實(shí)現(xiàn)同時參與壓縮機(jī)的防喘振控制和重整氫氣系統(tǒng)壓力控制,在此基礎(chǔ)上,為防止壓縮機(jī)防喘振曲線計(jì)算不準(zhǔn)確,出現(xiàn)因防喘振控制裕度過大引起的防喘振閥開度過大,增加重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力控制難度。在云南石化連續(xù)重整裝置開工階段,對重整氫增壓機(jī)進(jìn)行了實(shí)際工況條件下的防喘振實(shí)測,進(jìn)而得出真實(shí)的防喘振曲線,在理論計(jì)算的基礎(chǔ)上,將防喘振曲線向左進(jìn)行了較大幅度的調(diào)整,在滿足機(jī)組不喘振的前提下,增加了機(jī)組的可調(diào)整操作空間,同時大大降低了防喘振閥的開度。連續(xù)重整裝置防喘振控制系統(tǒng)及壓力控制系統(tǒng)全部投用到自動控制狀態(tài)后,連續(xù)重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力及再接觸系統(tǒng)壓力將處于穩(wěn)定操作狀態(tài),經(jīng)過調(diào)試,壓縮機(jī)工況點(diǎn)始終運(yùn)行在喘振控制線上,距離喘振線始終留有合適的安全裕度,如圖4,重整氫增壓機(jī)實(shí)現(xiàn)了安全運(yùn)行狀態(tài),同時達(dá)到了防喘振系統(tǒng)的節(jié)能目標(biāo)。

        圖4 重整氫增壓機(jī)防喘振控制畫面

        4 結(jié)論

        云南石化連續(xù)重整裝置三分程系統(tǒng)經(jīng)過調(diào)整優(yōu)化后,系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性及運(yùn)行效率得到明顯提高,裝置實(shí)現(xiàn)了順利開工并且安全運(yùn)行,經(jīng)核算,重整三分程系統(tǒng)經(jīng)過優(yōu)化投用后,僅實(shí)現(xiàn)重整氫增壓機(jī)防喘振閥全關(guān)一項(xiàng),每年可實(shí)現(xiàn)節(jié)約生產(chǎn)成本約2700萬元。此外,重整三分程系統(tǒng)投用后,能夠穩(wěn)定重整反應(yīng)系統(tǒng)壓力,防止反應(yīng)器內(nèi)件結(jié)焦,穩(wěn)定重整四合一爐及重整循環(huán)氫壓縮機(jī)操作,延長設(shè)備使用壽命,大量減少操作人員負(fù)擔(dān),同時能夠在開工階段最大限度地減少了氫氣放火炬,在停工階段,直至壓縮機(jī)接近喘振點(diǎn)時,才停止重整氫氣外送,上述成果均能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

        ◆參考文獻(xiàn)

        [1] 徐承恩主編. 催化重整工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2006.

        [2] 張倩. 離心式壓縮機(jī)的喘振及防喘振控制分析[J].化工管理,2019,(20):143-144.

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