李龍仙
(富民薪冶工貿(mào)有限公司五華分公司,云南 昆明 650000)
重金屬冶煉過程產(chǎn)生的煙氣治理是各冶煉廠均需面對的問題,其中煙氣中的SO2治理是氣體排放的關(guān)鍵。對高濃度SO2煙氣,一般采用制酸的方式進行治理,低濃度SO2煙氣多采用氨法、堿法、活性焦、有機氨吸收等方法進行治理。
在中銅下屬的某銅冶煉煙塵綜合回收利用企業(yè)采用濕法浸出+火法熔煉的工藝,火法熔煉采用了密閉鼓風爐,煙氣經(jīng)除塵后所含的SO2采用氨法脫硫的工藝脫除。該工藝產(chǎn)出高濃度的亞硫酸銨溶液,此溶液經(jīng)酸分解后產(chǎn)出硫酸銨溶液,溶液經(jīng)蒸發(fā)濃縮結(jié)晶、過濾、干燥后得到硫酸銨產(chǎn)品。但在生產(chǎn)實踐中,該煙氣治理工藝存在重金屬塵未能做到100%脫除(除塵效率約98%),部分粉塵在后段脫硫時被捕集到亞硫酸氨溶液中,導致產(chǎn)出的硫酸銨產(chǎn)品重金屬含量超標,成為不合格產(chǎn)品。
為改變這一狀況,確保產(chǎn)出的硫酸銨產(chǎn)品是合格品,需將硫酸銨溶液中的重金屬離子有效脫出。
通過工藝對比,并經(jīng)小型實驗、中試、擴試驗證,確定了采用鐵鹽法工藝脫除硫酸銨溶液中的重金屬離子,得到了較好的效果,最終在生產(chǎn)中成功運用。
酸分解后的硫酸銨溶液中砷主要以三氧化二砷、正亞砷酸和偏亞砷酸及其他的鹽類形式存在:
4OH2-+As2O3→As2O52-+2H2O
3H++AsO33-=As(OH)3=As3++3OH-
5H++AsO43-=As5++3OH-+H2O
AsO43-+Fe(OH)3=FeAsO4+↓3OH-
AsO33-+Fe(OH)3=FeAsO3+↓3OH-
硫酸銨溶液中重金屬離子在加入氨水和鐵鹽后,經(jīng)自吸式空氣氧化器攪拌、氧化,其重金屬離子形成氫氧化物沉淀,鐵離子形成氫氧化鐵以凝聚吸附砷離子達到共沉淀,其化學反應(yīng)過程如下:
Men++nOH-=Me(OH)n↓
Fe(SO4)3+6OH-=2Fe(OH)3↓+3SO42-
鼓風爐煙氣經(jīng)重力除塵、電收塵動力波除塵、兩級氨吸脫硫處理后得到亞硫酸銨溶液,該溶液處理工藝流程見圖1。
亞硫酸銨溶液經(jīng)酸分解、中和、氧化除去砷及重金屬離子后,蒸發(fā)濃縮結(jié)晶得到合格硫酸銨產(chǎn)品。
氧化反應(yīng)前溶液成分表。
鼓風爐煙氣治理得到的亞硫酸銨溶液,首先應(yīng)將亞鹽轉(zhuǎn)化為正鹽,本工藝采用酸分解工藝,將亞硫酸銨分解成硫酸銨,同時釋放出高濃度SO2氣體,再經(jīng)壓縮、冷卻后產(chǎn)出液體SO2。
由于需保持硫酸銨溶液的純凈性,不宜采用石灰等作為中和劑,本工藝采用氨水作為中和劑。
為得到較好的氧化、沉淀效果,溶液需保持一定的pH值,本工藝技術(shù)采用氨水做中和劑。溶液在不同pH條件下氧化反應(yīng)速度如圖2所示。
表1 溶液成分表(g/L)
從圖2可以看出pH值與氧化速度之間的時間關(guān)系,pH>7氧化速度較快,但較高的pH值消耗氨水量較大,經(jīng)濟性差,且會有氨味溢出,考慮到最終硫酸銨產(chǎn)品pH值需保持在7左右,綜合分析,確定溶液pH值保持7左右效果最佳。
本生產(chǎn)工藝須在氧化過程中加入硫酸亞鐵,硫酸亞鐵加入量直接影響到溶液反應(yīng)終點As的含量,其關(guān)系如圖3。
從圖3可以看出,鐵∶砷值越大,除砷效果越好,但會造成生產(chǎn)成本上升,故選擇鐵∶砷為5∶1較為合適。
硫酸銨產(chǎn)品成分見表2。
表2 硫酸銨產(chǎn)品成分 (%)
硫酸銨溶液中重金屬離子及砷的分離溶液pH值的控制是工藝關(guān)鍵點之一,采用氨水作中和劑使溶液pH值保持在7左右,可得到較好的氧化分離效果。
對溶液進行加溫,保持反應(yīng)溫度在80~85℃,可得到較快的反應(yīng)速度。
采用硫酸亞鐵作強化沉淀劑,并按Fe∶As=5∶1(摩爾比)處理工藝投加,可確保溶液中砷下降到0.05g/L,產(chǎn)出的硫酸銨產(chǎn)品中含砷<0.05%,銅、鐵、鋅、鉛等重金屬含量達到硫酸銨產(chǎn)品標準。
該工藝成功應(yīng)用于生產(chǎn),解決了硫酸銨產(chǎn)品中重金屬和砷超標的問題,在保障主生產(chǎn)平穩(wěn)運行的同時,產(chǎn)出了合格的硫酸銨產(chǎn)品,經(jīng)實際運行證明,工藝操作簡單,而且費用低、效果好。