徐盛,王磊
(上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司,山東 青島 266555)
電動執(zhí)行器是工業(yè)控制閥中電動閥門的重要驅(qū)動裝置和控制裝置,其中,調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行器以模擬量電信號為控制信號,經(jīng)變送后輸出位移推力或者轉(zhuǎn)角力矩,可以對閥門進行精確控制,在以溫度、壓力、流量等工藝參數(shù)作為被控變量的工業(yè)過程控制中廣泛應(yīng)用。相比開關(guān)量執(zhí)行器,調(diào)節(jié)型執(zhí)行器有無數(shù)個角度狀態(tài),由于狀態(tài)難以簡易量化和監(jiān)控過程煩瑣等原因,其動作精度的變異往往被忽視,動作精度越低,意味著過程控制偏差越大,從而導(dǎo)致設(shè)備運行失穩(wěn),經(jīng)年累月還會造成嚴重的物料浪費。因此,研究如何提高此類執(zhí)行器的動作精度,是提高設(shè)備可靠性和成本管理的重點,也是設(shè)備技術(shù)的難點。本文通過對工業(yè)現(xiàn)場的實際調(diào)試和維護案例進行分析,研究如何降低調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行器的動作偏差,旨在為此類設(shè)備的技術(shù)管理提供參考。
某車企涂裝車間工藝設(shè)備使用調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行器驅(qū)動蝶閥、球閥、百葉閥等動作來進行工藝參數(shù)的過程控制,涉及燃氣、冷水、熱氣、新鮮風等介質(zhì),使用PLC 作為控制器(配套4 ~20mA 模擬量出入/輸出模塊)。所有執(zhí)行器均為電開型,即4mA 信號對應(yīng)閥體全關(guān),20mA 信號對應(yīng)閥體全開。
調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行器以控制器輸出的電信號(0 ~10V電壓,4 ~20mA 電流等,本文涉及案例以4 ~20mA 作為控制信號)作為伺服放大器的輸入信號Ii,與閥的位置反饋信號If 進行比較,當反饋信號和輸入信號不等時,其差值經(jīng)伺服放大器放大后,控制伺服電機按相應(yīng)的方向轉(zhuǎn)動,再經(jīng)減速器減速后使輸出軸產(chǎn)生扭力,帶動機械閥門產(chǎn)生角向位移,直至反饋信號與輸入信號相等,電機停轉(zhuǎn),執(zhí)行器及機械閥門穩(wěn)定在與輸入信號相對應(yīng)的位置上。按照閥芯的運動軌跡,電動執(zhí)行器又可分為直行程和角行程兩種。理想情況下,電動執(zhí)行器的輸出直線位移或角位移應(yīng)與輸入電流成線性關(guān)系。電動執(zhí)行器控制原理方框圖如圖1。
圖1 電動執(zhí)行器控制原理方框圖
調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行器的實際運動曲線為連續(xù)量,考慮通過某幾個點的狀態(tài)(離散量)來表征執(zhí)行器的狀態(tài),由此制定調(diào)查策略(以角行程執(zhí)行器為例):在PLC 程序中進行輸出行程賦值(實際賦值為一個百分數(shù),通過模擬量模塊將0 ~100%與4 ~20mA 信號達成映射),將電動執(zhí)行器的實際開度與賦值角度進行對比,從而判斷執(zhí)行器動作是否準確??紤]設(shè)備運行實際需求及觀測誤差,以程序設(shè)定值±5°視為角度準確的量化標準。在調(diào)查初期,筆者發(fā)現(xiàn)對于一個相同的角度賦值,執(zhí)行器在開行程和關(guān)行程的實際開度并不完全一樣。因此,取開行程和關(guān)行程共9個離散量角度的判斷值(X1 ~X9,準確為1,不合格為0)與來判斷角行程是否準確。調(diào)查模型記錄表如表1。
從車間100 多個電動執(zhí)行器中隨機抽取50個,按調(diào)查模型展開調(diào)查(直行程電動執(zhí)行器的現(xiàn)場行程標尺量程為0-100,可直接與程序賦值比較,其他與角行程執(zhí)行器調(diào)查方法相同)。合格數(shù)量8個,合格率僅16%。
表1 調(diào)查模型記錄表(角行程)
從中選取兩個案例進行分析,所有案例在初期已進行電流檢測和傳動檢查。即4 ~20mA 電流信號正常,與機械閥門傳動正常。
位置:烘爐燃燒器燃氣管路;
電動執(zhí)行器類別:角行程;
機械閥門類別:蝶閥;
流體介質(zhì):甲烷;
現(xiàn)象:燃氣閥開度與程序輸出不一致。
工藝影響:烘爐爐膛升溫慢,與另一臺結(jié)構(gòu)相同的烘爐相比,升溫時間高出近一倍。
由閥門曲線可知,執(zhí)行器的零點和滿點均正常,而過程開度偏低,曲線呈反拋物線狀態(tài),由此判斷執(zhí)行器發(fā)生了線性度偏差。檢修措施:調(diào)整執(zhí)行器的電位計,對執(zhí)行器動作曲線的線性度進行標定(如圖2)。
圖2 案例1 執(zhí)行器行程角度曲線
位置:空調(diào)冷水管路;
電動執(zhí)行器類別:直行程;
機械閥門類別:閘閥;
流體介質(zhì):冷凍水;
現(xiàn)象:較低行程時,執(zhí)行器與程序輸出一致;較高行程時,執(zhí)行器不再動作,且伴隨發(fā)熱,并有較高故障率。
工藝影響:冷水換熱能力下降。由閥門曲線可知,執(zhí)行器的動作行程被鉗制80%在以內(nèi)。對閘閥進行檢修,發(fā)現(xiàn)閥門有卡滯現(xiàn)象,由此判斷執(zhí)行器發(fā)生了行程阻滯,閥門無法達到到程序輸出位置,因此,Ii 和If 差值一直存在,伺服放大器輸出運行信號,伺服電機處于堵轉(zhuǎn)狀態(tài)而持續(xù)發(fā)熱,長時間堵轉(zhuǎn)導(dǎo)致執(zhí)行器故障。檢修措施:機械閥體檢查、潤滑或者更換,消除卡滯(如圖3)。
圖3 案例2 執(zhí)行器實際行程開度曲線
對于閥組整體來講,動作偏差的原因眾多,如電流信號變異,傳動故障等,本文的分析對象為執(zhí)行器,因此,執(zhí)行器本體之外的原因不再做詳細探討。
在設(shè)備長期運行過程中,其狀態(tài)變異無法消除。對于電動執(zhí)行器來說,內(nèi)部電氣元件的狀態(tài)變異、凸輪開關(guān)的設(shè)定位置偏離、機械閥門的卡滯、流體腐蝕等,都可能導(dǎo)致其動作偏差,長時間的動作偏差,對物料成本、備件成本、工藝管理、設(shè)備可靠性甚至工業(yè)安全等都會產(chǎn)生不可忽略的影響,考慮如何第一時間發(fā)現(xiàn)執(zhí)行器運行狀態(tài)變異從而能及時優(yōu)化,是工程技術(shù)人員亟待解決的問題。
原控制策略為單閉環(huán)控制系統(tǒng),If 為執(zhí)行器內(nèi)部反饋,與Ii 的比較結(jié)果僅用于執(zhí)行器是否需要動作的依據(jù),而無法判斷執(zhí)行器自身的狀態(tài),考慮將其控制策略改為雙閉環(huán)控制系統(tǒng):增加If 反饋至控制器,在PLC 內(nèi)部增加程序進行執(zhí)行器邏輯判斷,當If 與Ii 偏差超出5%且持續(xù)5 分鐘(考慮執(zhí)行器動作時間),判斷為電動執(zhí)行器動作偏差故障,輸出報警。電動執(zhí)行器控制原理方框圖如圖4。
圖4 電動執(zhí)行器控制原理方框圖(優(yōu)化后)
對于一些位置較關(guān)鍵的電動執(zhí)行器,基于表1 調(diào)查模型的方法和標準,制定月度PM(預(yù)測性維修)計劃,將對電動執(zhí)行器的檢查由以前僅檢查生產(chǎn)過程能否動作,優(yōu)化為程序賦值并檢查動作角度是否準確,并固化到維修人員每月點檢工作中,實現(xiàn)設(shè)備量化管理。
本文闡述了一種將調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行器狀態(tài)量化的調(diào)查模型的建立方式,分析了工業(yè)現(xiàn)場電動執(zhí)行器調(diào)節(jié)動作偏差的幾個常見案例,提供了抑制此類偏差的控制策略。調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行器的動作偏差問題在工業(yè)現(xiàn)場普遍存在。如何有效地提高其動作精度,對提高設(shè)備控制的“精,準,穩(wěn)”,降低企業(yè)、運行成本以及優(yōu)化工藝質(zhì)量管理,具有重要意義。