韓 雷
(神東煤炭集團大柳塔煤礦,陜西 神木 719315)
神東煤炭集團自1999年引進旺格維利采煤法在短臂柱式開采技術(shù)上創(chuàng)造了諸多記錄,在連采機采煤工藝上形成了成熟的施工標(biāo)準(zhǔn)。近20 a來,隨著現(xiàn)有連采機使用周期的延長和國內(nèi)煤礦采掘設(shè)備電氣自動化水平的提高,再者國內(nèi)國際環(huán)境的變化使得進口配件周期和價格存在諸多不穩(wěn)定因素,因此,擺脫進口元器件的壟斷和依賴、推行連采機電控系統(tǒng)改造勢在必行。
神東煤炭集團會同國內(nèi)多家科研機構(gòu)進行技術(shù)交流,在不影響連采機整機基本功能和防爆性能的前提下,確定在原有JOY 12CM15-10D型連采機上實施電氣控制的升級換代,符合煤礦生產(chǎn)需要,滿足當(dāng)前煤礦行業(yè)所倡導(dǎo)的數(shù)字化、自動化、信息化和智能化的要求。
國產(chǎn)化連采機電控系統(tǒng)(以下簡稱“國產(chǎn)化電控系統(tǒng)”)保留了原有6個電控箱體:斷路器箱、JNA箱和VDU箱、操作箱、截割箱、牽引箱,僅對各箱體內(nèi)全部電氣件進行升級替換。
斷路器箱是1140V進線電纜連接器接入的位置,其內(nèi)部包含一臺斷路器和腳踏開關(guān)控制按鈕。JNA箱作為整個控制和監(jiān)控的“大腦”,其內(nèi)部主要包含當(dāng)前新興的“軟PLC”技術(shù)CPU單元、電氣自動化領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的組態(tài)屏和基于802.11 b/g/n的2.4 GHz頻段無線AP等。VDU箱是面向司機室的“窗口”,其內(nèi)部主要包含開發(fā)簡便的多功能串口屏、信號轉(zhuǎn)換模塊和開關(guān)電源模塊等。操作箱位于司機所處位置左側(cè),方便煤機司機手動模式下操控連采機,其內(nèi)部主要包含PLC總線耦合分站單元、電磁閥控制組件和操作旋鈕等。截割箱是截割電機和裝運電機控制、監(jiān)測、保護和主回路所在,其內(nèi)部主要包含PLC總線耦合分站單元、截割斷路器、接觸器、漏電檢測單元、電量采集單元、溫度采集單元、電流互感器、阻容吸收和相序保護器等元器件。牽引箱是牽引電機、泵電機和風(fēng)機控制、監(jiān)測、保護和主回路所在,其內(nèi)部主要包含PLC總線耦合分站單元、牽引變頻器、牽引斷路器、控制變壓器、照明綜保單元、接觸器、漏電檢測單元、電量采集單元、溫度采集單元、電流互感器、阻容吸收等元器件。
連采機電控箱體外圍適當(dāng)位置安裝前后燈、聲光報警器、遙控接收站、防爆攝像儀和瓦斯探測儀,在膠帶機機頭位置和沿電纜布線槽適當(dāng)位置處分別放置一臺2.4 G無線綜合接入器??紤]到原有的防爆直流牽引電機與其他型號JOY連采機(如12CM15-10B型)的交流牽引電機在后期使用、維護過程中不能互換,國產(chǎn)化電控系統(tǒng)使用防爆交流牽引電機,并運用當(dāng)前成熟可靠的變頻調(diào)速技術(shù)進行控制。
國產(chǎn)化電控系統(tǒng)充分運用現(xiàn)階段主流的控制、通訊和保護技術(shù),并在最大限度內(nèi)減少整個系統(tǒng)各箱體、外圍元器件間線纜和線芯數(shù)量,保障實際運用過程中整個系統(tǒng)的穩(wěn)定。
控制上:JNA箱的CPU單元(以下簡稱為“CPU”)通過和操作箱、截割箱、牽引箱內(nèi)的各PLC總線耦合分站單元間的CANOPEN通訊網(wǎng)絡(luò),組成整個系統(tǒng)的“中樞”,實現(xiàn)所有檢測、控制和運算。各PLC總線耦合分站單元就近連接本箱體開關(guān)量和模擬量輸入輸出信號,并通過CANOPEN通訊與CPU進行數(shù)據(jù)交互,實現(xiàn)這些信號“間接”接入CPU中,其余箱體的開關(guān)量和模擬量信號,直接接入CPU中。控制網(wǎng)絡(luò)如圖1所示。
圖1 電控系統(tǒng)控制網(wǎng)絡(luò)
通訊上:CPU與本箱體內(nèi)的組態(tài)屏通過基于TCP/IP協(xié)議的ADS通訊進行數(shù)據(jù)交互,將整機運行狀態(tài)實時顯示出來,組態(tài)屏畫面有不同的操作權(quán)限,在參數(shù)配置和屏蔽設(shè)置時根據(jù)不同需求對應(yīng)不同的權(quán)限密碼,同時通過U盤即時存儲運行數(shù)據(jù),需要時將U盤插入電腦中,可直接通過Excel讀取歷史數(shù)據(jù)。VDU箱內(nèi)的串口屏經(jīng)過信號轉(zhuǎn)換模塊,將串口信號轉(zhuǎn)化為CAN信號與CPU進行通訊,直觀便捷的為司機顯示當(dāng)前運行狀態(tài),并在連采機后退時在畫面上切換至后向攝像儀,避免煤機司機因視覺盲角出現(xiàn)誤操作。CPU與截割箱、牽引箱內(nèi)的電量采集模塊和RTD模塊通過基于RS485總線的MODBUS-RTU通訊即時讀取除牽引回路外的電流、系統(tǒng)電壓、各電機溫度,CPU根據(jù)這些實時數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)運行狀態(tài)。CPU 與牽引變頻器之間通過MODBUS-RTU通訊即時讀取牽引回路參數(shù)、變頻器狀態(tài),并根據(jù)這些數(shù)據(jù)控制牽引回路運行狀態(tài)。外圍的遙控接收站、聲光報警器與CPU通過CAN通訊實現(xiàn)遙控操作時光標(biāo)移動、電機和電磁閥啟停,以及遙控/手動模式時電機啟動的語音預(yù)警。通訊網(wǎng)絡(luò)如圖2所示。
圖2 電控系統(tǒng)通訊網(wǎng)絡(luò)
保護上:國產(chǎn)化電控系統(tǒng)對每個動力回路都做了相應(yīng)的保護檢測,過流保護、短路保護、溫度保護、過壓保護、欠壓保護、缺相保護、接觸器粘連保護、相序保護、供水壓保護、油溫油位保護等,其中漏電保護采用煤礦行業(yè)常用的附加直流電源方法,牽引回路變頻控制還有針對變頻器自身的IGBT過溫保護、接地保護等。
改造前后的JOY12CM15-10D電控系統(tǒng)均能適應(yīng)煤礦井下連采機高負荷運轉(zhuǎn),完成月定進尺任務(wù)量,但在電氣性能上有了很大提升,具體體現(xiàn)在以下方面。
改造前連采機使用美國通用電氣的GE-FANUC 90-20系列控制器,雖然功能很強大,但作為傳統(tǒng)型PLC控制系統(tǒng),指令集相對固定、開發(fā)環(huán)境限制較多,且在算法運用中有天然的劣勢。改造后的連采機控制系統(tǒng)使用新興的“軟PLC”,完全符合IEC61131-3編程標(biāo)準(zhǔn),除了使用自身的TwinCAT軟件編程以外,還可以使用與很多PLC廠商兼容的CoDeSys軟件進行編程,為程序開發(fā)提供了便利。另外,改造后的控制系統(tǒng)兼容更多其他廠商的通訊協(xié)議,并預(yù)留有更快速的以太網(wǎng)協(xié)議:EtherCAT,為以后煤炭信息化水平的提高保留更多的開發(fā)空間。
改造前連采機所使用的串勵直流牽引電機,啟動轉(zhuǎn)矩大且調(diào)速方便,但缺點也是顯而易見的:振動大、易堵轉(zhuǎn)、壽命短且制造工藝和成本相對高昂,在維護上也有很高的要求。改造后的交流異步牽引電機通過與采用DTC控制的四象限變頻器配合,能夠?qū)崿F(xiàn)牽引電機快速啟/制動,很好的調(diào)節(jié)左右履帶轉(zhuǎn)速同步。當(dāng)前變頻技術(shù)迅猛發(fā)展和交流異步電機成本低、易維護、壽命長的特點相結(jié)合,在連采機的實際運行中起到了很好的效果。改造過程中,僅僅需要更改牽引電機A、B齒輪等少量相關(guān)機械件。
改造前連采機JNA箱畫面采用的是久益FACEBOSS顯示系統(tǒng),VDU箱采用的文本顯示器僅能夠顯示英文版面的故障信息。改造后,JNA箱采用組態(tài)屏顯示系統(tǒng),能夠?qū)崟r顯示連采機運行狀態(tài)、故障信息等相關(guān)信息,畫面內(nèi)容直觀,在維護過程中非常便利;VDU箱采用更大屏幕的串口屏,煤機司機能夠看到更多的連采機運行信息,在后退過程中,該屏幕實時顯示后置攝像頭畫面,使生產(chǎn)過程更安全。
改造前連采機遙控操作時,使用的是有線遙控器,并且電控系統(tǒng)沒有數(shù)據(jù)上傳功能。改造后遙控操作時則使用無線遙控器,遙控器頻段為穩(wěn)定的868 MHz,遙控器輕巧便利,同時具備光標(biāo)操作組態(tài)屏功能;電控系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳采用當(dāng)前WiFi主流的2.4 GHz頻段,由無線AP與無線綜合接入器組成服務(wù)器/客戶端的模式,電控系統(tǒng)中所有有以太網(wǎng)接口元器件在一個由礦上提供的局域網(wǎng)頻段內(nèi),將PLC的實時數(shù)據(jù)傳到地面集控室內(nèi),在集控室內(nèi)通過OPC通訊將數(shù)據(jù)顯示在地面集控畫面內(nèi)。
改造前連采機電氣元器件成本高昂,改造后的電氣成本經(jīng)過統(tǒng)計約為改造前的60%左右,后續(xù)維護過程中備件使用成本還會進一步降低。
國產(chǎn)化連采機電控系統(tǒng)是連掘工作面今后諸多設(shè)備國產(chǎn)化的“試驗田”,當(dāng)前連掘工作面很多設(shè)備依然采用原裝電控系統(tǒng),久益的梭車、山特維克的掘錨機等設(shè)備也面臨類似連采機當(dāng)前的問題,經(jīng)過改造前后故障率的對比,國產(chǎn)化連采機電控系統(tǒng)故障率較之前有明顯的改善,另一方面反映在掘進進尺上每個月基本都能按照要求完成既定任務(wù)。積極貫徹“少投入、多產(chǎn)出、高效益、高效率”的高產(chǎn)高效建設(shè)目標(biāo)是國產(chǎn)化電控系統(tǒng)的有力支持,并為神東礦區(qū)在用連采機乃至連掘設(shè)備的循環(huán)、可持續(xù)利用提供了更多契機。
JOY12CM 15-10國產(chǎn)化電控系統(tǒng)充分利用了電氣自動化領(lǐng)域諸多成熟的或是新興的技術(shù),將CAN、RS485等現(xiàn)場總線、ADS、OPC和WiFi等以太網(wǎng)技術(shù)、交流變頻技術(shù)和無線遙控通信技術(shù)在國產(chǎn)化系統(tǒng)內(nèi)層次化、合理化的運用起來,使整個系統(tǒng)的信息化有了極大地提高。在采購、維護成本上的明顯降低,使電控系統(tǒng)的運行不再受制于人,也積極貫徹了改造的初衷。