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        張家峁煤礦綜采工作面均壓通風防滅火技術

        2020-09-18 06:55:00劉少軍王守印
        陜西煤炭 2020年5期

        高 偉,翟 輝,劉少軍,王守印

        (1.陜煤集團神木張家峁礦業(yè)有限公司,陜西 神木 719316;2.陜西安科安全生產技術研究所有限公司,陜西 西安 710065)

        0 引言

        煤炭自燃是威脅煤礦安全生產的重大災害之一,每年發(fā)生的礦井火災中由煤炭自燃引發(fā)的火災占絕大多數(shù)。針對神南礦區(qū)的淺埋、厚煤層大采高工作面開采過程中產生的裂縫直達地表,造成采空區(qū)和地面導通,漏風嚴重,且采空區(qū)遺煤較多,大大增加了煤炭自燃隱患。文中結合張家峁煤礦的實際,系統(tǒng)地對淺埋藏大采高導致的采空區(qū)漏風治理、防滅火進行研究,為礦井的煤炭自燃及防滅火提供技術幫助。

        1 礦井概況

        陜煤集團神木張家峁礦業(yè)有限公司井田位于陜西省神木市北部。礦井目前開采4-2和5-2煤層。礦井核定產能為10.0 Mt/a。礦井綜采工作面采用單一走向長壁采煤法,綜合機械化一次采全高回采工藝,全部垮落法管理頂板,超前支護采用超前液壓支架支護。

        依據(jù)陜煤集團《關于呈送2018—2019年度煤礦瓦斯等級鑒定結果的報告》,可看出絕對瓦斯涌出量4.58 m3/min,相對瓦斯涌出量0.17 m3/t,礦井瓦斯等級為:低瓦斯礦井。井下采煤工作面采用全風壓通風。2013年9月,中煤科工集團重慶研究院對礦井的4-2煤層進行了煤的自燃傾向性鑒定,鑒定結果為:4-2煤層為Ⅱ類自燃煤層,發(fā)火期為65 d。根據(jù)中煤科工集團重慶研究院2013年8月提交的張家峁煤礦《自然發(fā)火標志氣體指標測定報告》,4-2煤層選擇CO和C2H4作為標志性氣體,CO臨界值為38.19×10-6,C2H4臨界值為檢測到氣體濃度。

        2 均壓通風技術的應用

        均壓通風的實質是利用風機、風窗等通風設施,調整漏風區(qū)域的壓力分布,降低漏風通道的漏風壓差,減少漏風,從而達到抑制煤炭自燃、使火區(qū)惰化,熄滅火源的目的。開區(qū)均壓是在回采工作面建立均壓系統(tǒng),在保證工作面所需風量的前提下,調節(jié)通風,以減少向采空區(qū)漏風,從而抑制煤的自燃,防止CO等有毒有害氣體涌入工作面,保證安全生產。

        以張家峁煤礦14209工作面為例,14209工作面采用三巷布置,設計兩進一回“U”型通風,即膠運順槽和輔運順槽進風,回風順槽回風,如圖1所示。

        圖1 14209工作面通風系統(tǒng)示意

        14209工作面煤層平均厚度為3.79 m,設計采高為3.5 m,工作面走向推進長度為1 915.03 m,寬度為296.95 m,工作面埋深18.3~155.4 m。在14209工作面對應的地表無河流、水庫等水體,但工作面切眼39~78 m對應上覆有一條小沖溝,該溝斜長335 m,沿工作面走向垂直距離263 m,溝底覆蓋層厚度為18.3~48.3 m。

        14209工作面于2019年3月開始回采,2019年11月回采結束。當14209工作面在推采至230 m時(2019年5月10日),工作面采空區(qū)的覆巖裂隙與地面導通出現(xiàn)漏風,該工作面風流出現(xiàn)紊亂。其中:工作面膠運順槽和輔助運輸順槽風流反向,風量為4 500 m3/min;回風順槽風流方向不變,風量為1 350 m3/min;工作面上隅角CO值為23×10-6。由于14209工作面對應地表為溝壑、裸露巖層,大型機械設備無法進入作業(yè),地面堵漏治理難度大。為確保14209工作面正常通風,實施均壓通風技術措施。

        在14209輔運順槽施工1組風門,在14209膠運順槽施工1道風窗,使用1組2×75 kW局部通風機和1組2×55 kW局部通風機,通過直徑1 000 mm風筒經14209膠運順槽向14209工作面供風。此時,工作面進風量為1 305 m3/min,回風量為1 565 m3/min,采空區(qū)漏風量現(xiàn)為260 m3/min,兩端壓差為65 Pa,通風系統(tǒng)如圖2所示。

        圖2 14209工作面采用均壓通風后示意

        為了進一步減少漏風,保證工作面安全生產,在現(xiàn)有的基礎上補充措施如下:

        將2×55 kW局部通風機更換為2×75 kW局部通風機,使用2組2×75 kW局部通風機對工作面同時供風,增加供風量降低兩端壓差,增強均壓效果,減少采空區(qū)漏風。同時,14209膠運順槽再施工1道風窗。此外,組織專門隊伍對地面采空區(qū)裂縫進行充填治理,最大限度降低采空區(qū)漏風;每天測定一次工作面的風量,發(fā)現(xiàn)采空區(qū)漏風增大,及時報告進行處理。

        采取上述治理措施,2019年5月16日4點班測定,14209工作面最小進風量為1 313.6 m3/min,最大回風量為1 365.3 m3/min,采空區(qū)最大漏風量為57 m3/min,最大壓差為65 Pa,工作面最大漏風率為4.4%,且上隅角CO值為10×10-6。

        3 防滅火措施的應用

        14209工作面綜合防滅火措施主要為:通風管理、黃泥灌漿、采空區(qū)注氮、工作面阻化劑噴灑和預測預報(JSG-4束管監(jiān)測系統(tǒng)、KJ912X安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、光纖測溫系統(tǒng)、人工采樣分析預報及紅外線測溫儀)相結合的綜合防滅火措施,保證工作面安全生產。

        3.1 通風管理

        在14209工作面每10架布置一個風向、風量標識點,吊掛紅色飄帶,工作面作業(yè)人員根據(jù)飄帶狀態(tài)觀察工作面風流變化情況。發(fā)現(xiàn)風量變化或出現(xiàn)無風、微風、風流逆轉等情況時,應立即組織作業(yè)人員撤離。每天測定一次工作面的風量,發(fā)現(xiàn)采空區(qū)漏風增大,及時報告進行處理。

        回采期間,綜采隊采取措施,提高回采率,減少采空區(qū)遺煤,加快回采速度。及時合理的構筑通風設施,保證通風設計和施工的質量符合相關規(guī)程要求,消除采空區(qū)的供氧條件,保證工作面通風系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。

        3.2 黃泥灌漿防滅火

        礦井采用地面集中灌漿系統(tǒng),灌漿站位于二盤區(qū)風井場地,采用2套地面固定式黃泥灌漿系統(tǒng),單套設備制備及灌漿能力為60 m3/h。

        灌漿管路路線:地面灌漿站→輸漿鉆孔→4-2煤回風大巷→14209輔運、回風順槽→14209綜采工作面。在14209工作面輔運順槽、回風順槽敷設灌漿管路,分別經輔運順槽防火墻措施孔和14209回風順槽機尾分別向采空區(qū)注入。

        灌漿時間:礦井采用預防性灌漿,檢測到采空區(qū)CO達到43.19×10-6或檢測到C2H4濃度時便可判斷自然發(fā)火進入了加速氧化階段,工作面進行預防性灌漿(隨采隨灌)。經計算,14209工作面日灌漿量均為1 317 m3/d。

        3.3 注氮防滅火

        注氮設備安設在14209膠輔運順槽3#聯(lián)巷內,通過管路(配套軟管)與輔運順槽注氮(灌漿)管路連接,采空區(qū)注氮時,在通過管路與防火墻措施孔連接,檢查管路設備的完好后,方可向采空區(qū)注氮。

        預防性注氮和采空區(qū)封閉后注氮。當檢測到采空區(qū)CO達到43.19×10-6或者檢測到C2H4濃度時,采取預防性注氮,向采空區(qū)氧化帶注氮。當檢測到采空區(qū)內氧氣濃度小于7%后,即可停止注氮。

        3.4 阻化劑防滅火

        工作面切眼長度296.95 m,阻化泵有效距離580 m,在膠運順槽移變列車第二、三節(jié)安設移動式阻化泵,使用DN19高壓管經機頭敷設至機尾,工作面每隔10個支架安設一個噴灑閥門。

        最易發(fā)生煤炭自燃部位,如工作面的上下口、巷道煤柱破碎帶等處,需要充分噴灑的地方。工作面合理的藥液噴灑量取決于采空區(qū)的丟煤量和丟煤的吸液量。

        經計算,14209工作面正?;夭善陂g,阻化劑噴灑范圍:每天工作面機頭、機尾各30 m范圍內,噴灑阻化劑量不得低于80 kg,噴灑濃度為18%。當檢測到采空區(qū)CO達到43.19×10-6或者檢測到C2H4濃度時,工作面阻化劑噴灑范圍:每天工作面機頭噴灑至機尾,噴灑阻化劑量不得低于150 kg。噴灑濃度為18%。

        3.5 預測預報

        14209工作面采用KJ912X安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng),在上隅角、工作面回風(回風順槽超前支架處)及回風順槽距全風壓混合處10~15 m安裝CO濃度傳感器,實時監(jiān)測工作面及采空區(qū)涌出的CO氣體濃度,可實現(xiàn)早期預報。

        同時,采用JSG-4束管監(jiān)測系統(tǒng),抽氣泵及束管監(jiān)測分站安裝在膠運機頭,共有4趟束管進行抽氣分析。1趟埋入14209切眼抽取氣樣,1趟經14209膠、輔運順槽聯(lián)巷(滯后于采面2個聯(lián)巷)防火墻埋入采空區(qū)抽取氣體樣;1趟經14209回風順槽埋入采空區(qū),1趟經14209回風順槽滯后于14209回風順槽工作面不大于100 m處抽取氣體樣。束管監(jiān)測系統(tǒng)24 h連續(xù)循環(huán)監(jiān)測14209采空區(qū)氣體成分,預測預防煤層自然發(fā)火、礦井火災等事故發(fā)生,確保礦井安全生產。

        14209工作面采用光纖測溫系統(tǒng),在14209回風順槽提前敷設好光纖,通風分析采空區(qū)溫度變化,實現(xiàn)發(fā)火預報。每5 d安排監(jiān)測工,對14209工作面輔運順槽防火墻內及14209工作面上隅角進行采樣,通風地面監(jiān)測機房色譜分析儀進行分析,實現(xiàn)人工采樣分析與監(jiān)測系統(tǒng)相結合的防滅火措施。明確14209工作面上隅角、相鄰采空區(qū)防火墻觀測孔及末采期間停采線作為自然發(fā)火觀測點,每天安排瓦檢員至少用紅外線測溫儀對工作面及采空區(qū)的溫度測定一次,定期分析數(shù)據(jù),配合以往的經驗,做到預測預報。

        4 結論

        (1)在淺埋煤層的開采過程中,覆巖裂隙帶直達地表,易造成采空區(qū)與地表導通漏風。結合張家峁煤礦14209工作面采用均壓通風技術后,風向正常,風量在1 300 m3/min左右,進回風最大壓差為65 Pa。

        (2)基于均壓通風技術采取的綜合防滅火措施實施,14209工作面上隅角、采空區(qū)沒有監(jiān)測到發(fā)火跡象,有毒有害氣體及CO值始終保持在正常范圍內。同時,加快工作面推進速度,使“自燃帶”迅速進入“窒息帶”,做好安全檢測和監(jiān)控,提高采空區(qū)發(fā)火預報的準確性,有效地降低資源浪費,保障工作面的安全回采。

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