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        延遲焦化裝置分餾塔頂結(jié)鹽問題分析與技術(shù)改造

        2020-09-17 14:43:06陶新建
        化工設(shè)計通訊 2020年10期
        關(guān)鍵詞:軟化水分餾塔焦化

        陳 楠,陶新建,張 磊

        (中國石油大港石化公司,天津 300280)

        中國石油大港石化公司延遲焦化裝置由中油股份華東設(shè)計院設(shè)計,2004年11月建成投產(chǎn),設(shè)計加工能力為1 100kt/a。該裝置以常減壓裝置生產(chǎn)的減壓渣油為原料,主要產(chǎn)品為汽油、柴油、液化氣、蠟油、石油焦,副產(chǎn)品為干氣。目前國內(nèi)大多數(shù)煉廠的延遲焦化裝置均存在分餾塔頂以及塔盤結(jié)鹽問題,而目前針對結(jié)鹽的主要處理方式為在線水洗,其他方式包括添加結(jié)鹽控制劑、調(diào)整工藝參數(shù)等。針對本裝置分餾塔頂循段塔盤結(jié)鹽問題,大港石化公司延遲焦化裝置結(jié)合實際工況,設(shè)計出適用于本裝置的技術(shù)方案,改善了頂循部位塔盤傳質(zhì)傳熱效果,解決了生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝參數(shù)波動和設(shè)備故障問題,實現(xiàn)了長周期運行。

        1 結(jié)鹽的成因與影響

        1.1 結(jié)鹽的成因

        原料減壓渣油中N、S、Cl 等離子含量偏高,在焦炭塔中反應(yīng)生成N2、NH3、HCl 等產(chǎn)物,并隨焦炭塔塔頂油進入分餾塔。在330℃左右NH3和HCl 反應(yīng)生成NH4Cl,NH4Cl 顆粒被油氣攜帶至分餾塔上部塔盤。油氣溫度降至140℃左右時,NH4Cl 失水縮合為高黏度的半流體,與鐵銹、焦粉等物質(zhì)一起沉積形成鹽垢并積聚在泵體、塔盤、降液管、抽出管道等位置,影響裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)。

        1.2 結(jié)鹽的影響

        1.2.1 生產(chǎn)工況不平穩(wěn)

        分餾塔頂部及塔盤結(jié)鹽造成分餾塔出現(xiàn)頂循抽出溫度與塔頂溫度溫差降低甚至倒掛(圖1);分餾塔整塔壓降升高(10~30kPa),塔頂負(fù)荷增大;分餾餾程分割不清晰,造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格。

        圖1 2019年1月25日1~24時分餾塔頂溫度與頂循抽出溫度曲線

        1.2.2 設(shè)備故障頻發(fā)

        延遲焦化裝置分餾塔頂循泵入口過濾器結(jié)鹽嚴(yán)重(圖2),從外觀看,結(jié)鹽主要是焦粉的黏結(jié)物。黏結(jié)物主體為黑色,其中還夾帶著黃綠色,結(jié)鹽造成頂循泵入口流量不足,抽空現(xiàn)象頻發(fā)。

        圖2 頂循泵入口過濾器結(jié)鹽情況

        2 改造方案及實施

        經(jīng)過化驗分析,堵塞頂循泵入口過濾器的主要物質(zhì)為銨根離子及氯離子,幾乎全部溶于蒸餾水,未溶物所占樣品的比例1.6%(m/m)??刹捎盟吹姆椒ㄈ芙怃@鹽,設(shè)法使固體銨鹽溶解于水,通過水溶液將銨鹽帶出分餾塔,打通被固體銨鹽堵塞的降液管、受液槽、浮閥和塔盤等。

        2.1 分餾塔塔頂注水改造流程

        軟化水自酸性水泵上方引至柴油吸收劑泵P-3117A 入口,利用P-3117A 將軟化水升壓,通過分餾塔頂冷回流打入塔內(nèi),流程圖見圖3。

        圖3 分餾塔頂注水流程改造示意圖

        2.2 分餾塔頂循外送改造流程

        利用柴油吸收劑泵P-3117B 將部分頂循油升壓,頂循油從頂循泵各導(dǎo)淋引出通過集合管至P-3117B 入口,泵出口外送至焦化汽柴油外送線,出口外送線利舊電脫鹽切水線引至焦化邊界,再與輕污油線連接,通過輕污油線進入柴油外送線,經(jīng)柴油空冷后外送 ,改造流程圖見圖4。需要注意的是,在裝置低負(fù)荷運行時,應(yīng)適當(dāng)降低頂循外送量,防止集油箱液位過低造成頂循環(huán)中斷。

        圖4 分餾塔頂循外送流程改造示意圖

        3 工藝調(diào)整方案

        3.1 水洗前準(zhǔn)備工作

        確認(rèn)分餾塔操作平穩(wěn),裝置不作大幅調(diào)整。因水洗期間柴油質(zhì)量可能不合格,需要加強監(jiān)盤,控制后續(xù)柴油電脫水罐界位及柴油外送溫度在合適范圍。焦化加工量由3 200t/d 降至3 000t/d,入爐量控制145~155t/h,循環(huán)比控0.10。

        3.2 水洗操作

        軟化水經(jīng)P-3117A 升壓后,通過分餾塔頂冷回流控制閥,隨冷回流進入分餾塔頂,塔頂蒸汽凝結(jié)成水,與注入的軟化水形成內(nèi)回流,沿0~3層塔盤自上而下流動。油氣仍從塔頂餾出,沖洗水在下流過程中溶解塔盤上的銨鹽、沖走塔盤上的污垢,最后自頂循抽出部位流出,流程圖見圖5。

        圖5 分餾塔頂水洗流程圖

        3.2.1 給水量控制

        通過手閥控制冷回流流量,放開冷回流控制閥開度至100%,逐漸打開P-3117A 出口閥給水,視冷回流流量差值及軟化水增加量計算給水量。控制軟化水給水量1~5t/h,逐漸緩慢提量。

        3.2.2 溫度控制

        控制分餾塔頂溫度85~95℃;根據(jù)軟化水給水量控制頂循抽出溫度在80~110℃,保證洗塔時水蒸氣盡量不在頂循抽出口以下冷凝,不大量落至下層柴油抽出部位;柴油外送溫度控制在50~60℃。

        3.2.3 其他操作事項

        頂循外送量控制5~15t/h,根據(jù)柴油外送增加量計算;通過頂循泵各導(dǎo)淋、頂循控制閥導(dǎo)淋以及P-3117B 出口閥控制頂循外送量,通過利舊管線送至柴油外送;對受上述操作影響的車間與裝置,進行外送操作前提前告知風(fēng)險。

        3.3 采樣分析

        水洗期間,每隔半小時采頂循泵導(dǎo)淋觀察含水情況,并根據(jù)頂循含水情況調(diào)整頂循抽出溫度和水洗量;每小時采頂循沖洗水抽出樣,分析氨氮含量、硫化物含量、氯離子,直至氨氮含量不再降低,停止水洗操作。

        3.4 在線水洗風(fēng)險辨識

        整個沖洗過程,分餾塔頂部處于非穩(wěn)態(tài),分餾塔頂溫度、壓力等平穩(wěn)率難以保證;沖洗過程,必須控制頂循抽出溫度低于露點溫度,防止頂循泵及柴油泵頻繁抽空;控制常減壓柴油電脫水罐界位,防止沖擊下游汽柴油加氫裝置;沖洗水量提升要緩慢,防止分餾塔頂溫度超高;塔盤及工藝管路處焦粉等雜質(zhì)可能隨沖洗液進入頂循泵,增加頂循泵入口過濾器堵塞風(fēng)險。

        3.5 方案實際實施情況

        在線水洗技術(shù)方法的優(yōu)點在于成本低,效果明顯,但在線水洗存在諸多風(fēng)險,如水量控制不好,易引起分餾塔沖塔;且每次水洗,裝置要進行降量;若原料中含鹽量偏高,水洗后短時問塔頂結(jié)鹽現(xiàn)象會再次出現(xiàn)。現(xiàn)階段工況下,分餾塔頂循及塔盤結(jié)鹽處于可控范圍,尚能滿足長周期生產(chǎn)的要求,通過對方案的具體實行,發(fā)現(xiàn)僅利用分餾塔頂循外送流程將含有結(jié)鹽的頂循油進行外送,就能達到延緩塔頂及塔盤結(jié)鹽的目的,因此暫不投用在線水洗的流程。通過上述措施,分餾塔頂循及塔盤結(jié)鹽問題得到了較大程度改善,主要表現(xiàn)在分餾塔頂循抽出溫度與塔頂溫度不再倒掛(見圖6),塔頂負(fù)荷降低,柴油產(chǎn)品質(zhì)量達標(biāo),同時頂循泵抽空問題也得到有效解決。若工況惡化,則進一步投用在線水洗流程。此設(shè)計方案保證裝置具有一定彈性操作余量,使分餾塔頂循及塔盤結(jié)鹽問題始終可控。

        圖6 2019年9月5日1-24h分餾塔頂溫度與頂循抽出溫度曲線

        4 結(jié)論

        1)針對分餾塔頂結(jié)鹽問題,設(shè)計了在線水洗、頂循外送兩段工藝改造,現(xiàn)已改造完成。

        2)通過實際運行使用,認(rèn)為現(xiàn)階段僅投用頂循外送的流程即可達到抑制分餾塔塔頂?shù)慕Y(jié)鹽的目的,同時可以規(guī)避在線水洗帶來的風(fēng)險。

        3)工況惡化,再投用分餾塔在線水洗流程,使裝置具有一定彈性操作余量。

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