王維紅,董星遼
(新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院,新疆烏魯木齊 830052)
番茄制品是西北地區(qū)食品業(yè)重點(diǎn)發(fā)展行業(yè),新疆是我國乃至亞洲最大的番茄制品生產(chǎn)基地,主要產(chǎn)品為番茄醬。番茄醬生產(chǎn)屬于高耗水行業(yè),生產(chǎn)過程會產(chǎn)生大量的工業(yè)廢水。番茄醬生產(chǎn)企業(yè)每日產(chǎn)生的廢水量大且有機(jī)物含量高,處理不當(dāng)會造成嚴(yán)重的環(huán)境污染[1-3]。該廢水的有效達(dá)標(biāo)處理、回用于農(nóng)業(yè)灌溉和綠化,對減少環(huán)境污染及節(jié)約水資源具有重要意義。
番茄醬生產(chǎn)廢水來源于生產(chǎn)過程中前段的原料沖洗和流送過程產(chǎn)生的廢水,約占總用水量的70%,污染物含量占99%。后段的蒸汽冷凝水、設(shè)備清洗水、循環(huán)冷卻水、機(jī)械冷卻水、鍋爐排水及廠區(qū)生活污水等水量占總廢水排放量的30%,污染物含量只占1%。番茄醬生產(chǎn)中不添加任何化學(xué)添加劑,生產(chǎn)廢水無有毒有害成分,廢水中的有機(jī)污染物主要來自破損的番茄鮮果的果肉和果汁,屬于工業(yè)廢水Ι類,主要污染物指標(biāo)為COD、BOD、pH、SS、色度、氨氮、TN和TP等[4]。
通過對企業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)的調(diào)查:耗水量大小視原料保存時(shí)間、氣溫變化以及企業(yè)循環(huán)用水工藝而不同,噸標(biāo)醬耗水在19~60 m3/m3,平均約為30 m3/ m3;CODCr為450~2 400 mg/L,平均值為1 200 mg/L;噸標(biāo)醬CODCr產(chǎn)量為17~40 kg,平均值為25 kg/m3。BOD5為270~1 280 mg/L;SS為200~1 000 mg/L;氨氮為4.5~26.5 mg/L;TN為9.6~28 mg/L;TP為0.5~5.5 mg/L;色度為200~300倍,pH值為4.1~6.3。廢水COD和SS含量較高,氮、磷含量低,由于直接受生產(chǎn)鮮果原料的影響,進(jìn)水水質(zhì)及水量波動大,屬于高色度、高濁度、高有機(jī)物濃度和弱酸性有機(jī)廢水。盡管其污染物指標(biāo)遠(yuǎn)高于城市生活污水,但B/C大于0.45,易于生物降解,適合采用生物處理工藝。
此類廢水具有明顯的季節(jié)性,每年生產(chǎn)期在7月—9月,約60~70 d。由于工廠大多分布在原料產(chǎn)地附近的縣市,生產(chǎn)期廢水的污染物和水量負(fù)荷往往遠(yuǎn)超附近小城鎮(zhèn)生活污水處理廠的設(shè)計(jì)負(fù)荷和接納處理能力,需要在廠內(nèi)單獨(dú)建污水處理站。
這類食品工業(yè)的生產(chǎn)廢水[5],總體上屬無毒、酸性有機(jī)廢水,可生化性強(qiáng),但需要在每年的生產(chǎn)期提前啟動生物處理系統(tǒng),存在菌群馴化時(shí)間長而運(yùn)行期短的矛盾,原則上要求工藝簡單,操作維護(hù)方便,運(yùn)行費(fèi)用低,以降低企業(yè)生產(chǎn)成本。目前,主流工藝仍是“物化+生化”處理工藝。從在線監(jiān)測獲知,以新疆中基、天業(yè)及中糧屯河等為代表的共166家番茄制品企業(yè)的生產(chǎn)廢水基本均采用“物化+生化”處理工藝。
工藝中采用的物化處理方法為沉淀、氣浮、過濾,設(shè)施包括粗格柵、平流式沉淀池、轉(zhuǎn)鼓過濾器過濾和氣浮池等。單純的物理處理只能有效降低SS,對COD等有機(jī)物的降解仍需依靠生物處理單元。
采用的好氧生化工藝是以降低COD為核心的活性污泥法及變形工藝。由現(xiàn)有企業(yè)的調(diào)研資料可知,普通活性污泥法、AAO、CASS、SBR、深井曝氣法、UASB等工藝均有使用,主流工藝是普通活性污泥法中的推流式延時(shí)曝氣池、UASB和深層曝氣這3種。
隨著近年環(huán)??刂埔蟮奶岣?,有些企業(yè)依然被出水不達(dá)標(biāo)的問題所困擾。同樣的工藝因各企業(yè)的運(yùn)維水平差異,出水水質(zhì)差異較大,處理規(guī)模相同的項(xiàng)目,其出水達(dá)標(biāo)及運(yùn)行費(fèi)用參差不齊。調(diào)研中發(fā)現(xiàn),企業(yè)出水水質(zhì)較差的主要原因是工藝設(shè)計(jì)存在先天不足、實(shí)際設(shè)施設(shè)計(jì)參數(shù)選取不合理;或是有些企業(yè)的運(yùn)行維護(hù)技術(shù)薄弱、運(yùn)行參數(shù)的綜合優(yōu)化與調(diào)控能力差、系統(tǒng)負(fù)荷變化時(shí)出水水質(zhì)不穩(wěn)定、處理系統(tǒng)各級處理單元的效能未能充分發(fā)揮等非工藝本身的問題。以下是對深層曝氣法工藝工程應(yīng)用實(shí)例的考察。
新疆中糧屯河某分公司采用了糖業(yè)、番茄制品聯(lián)建污水治理項(xiàng)目,在對番茄醬生產(chǎn)企業(yè)的污水處理站進(jìn)行工藝運(yùn)行調(diào)試和工藝運(yùn)行參數(shù)的優(yōu)化之后,在出水水質(zhì)穩(wěn)定的情況下,對其進(jìn)出水水質(zhì)進(jìn)行連續(xù)6 d的檢測。通過出水主要污染物的去除情況,對該番茄醬制品公司生產(chǎn)期典型工藝的污染物去除效能進(jìn)行分析論證。
(1)采用活性污泥法深層曝氣工藝,工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程圖Fig.1 Flow Diagram of the Process
番茄醬生產(chǎn)廠的廢水由廠區(qū)內(nèi)的地下管網(wǎng)匯入污水處理系統(tǒng)。廢水經(jīng)轉(zhuǎn)鼓過濾器及格柵初步去除廢水中皮渣,接著經(jīng)過配水井均勻分配至沉淀池,再由水泵加壓輸送至深層曝氣濾池進(jìn)行生物處理,隨后經(jīng)配水池、二沉池進(jìn)行泥水分離。清水經(jīng)過消毒后排出,污泥經(jīng)脫水干化外運(yùn)。
(2)廢水設(shè)計(jì)處理規(guī)模為2.5萬t/d,日廢水量為900 m3/h,進(jìn)水CODCr為1 000 mg/L。
(3)處理后廢水設(shè)計(jì)濃度為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918 —2002)規(guī)定的一級B標(biāo)準(zhǔn),即SS≤20 mg/L,CODCr≤60 mg/L,BOD5≤ 20 mg/L,TN≤20 mg/L,TP≤1.5 mg/L,氨氮≤8 mg/L。
(1)轉(zhuǎn)鼓過濾器
規(guī)格型號為G10/1.85,過濾面積為10 m2,轉(zhuǎn)鼓直徑為1 850 mm,轉(zhuǎn)鼓寬度為1 780 mm,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速為0.1~1.8 r/min,傳動功率為2.2 kW,外型尺寸(L×W×H)為2.76 m×2.65 m×2.15 m,機(jī)器重量為4 240 kg。設(shè)計(jì)水量為900 m3/h,設(shè)計(jì)進(jìn)水SS為600 mg/L,去除率為80%,設(shè)計(jì)出水SS為120 mg/L。
(2)粗、細(xì)格柵
采用平面格柵,半地下鋼砼結(jié)構(gòu)。直臂格柵渠道2條,粗細(xì)格柵各1套,回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)2套,螺旋輸送機(jī)2套。粗格柵柵條間距為6 mm,細(xì)格柵柵條間距為2 mm。主要去除污水中相對較大的懸浮物。
(3)配水井與沉砂池
配水井采用半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸(L×W×H)為4 m×6 m×8 m,分3格,為污水進(jìn)入沉砂池消能整流。設(shè)計(jì)初沉池采用平流式沉砂池,地下鋼砼結(jié)構(gòu),外觀尺寸(L×W×H)為8 m×1.8 m×2 m,分3格,主要去除0.2 mm以上的砂粒。
(4)水泵房、風(fēng)機(jī)房
水泵房與風(fēng)機(jī)房在沉砂池上部。水泵規(guī)格為300-235 A離心泵,流量為438 m3/h,揚(yáng)程為16.5 m,功率為45 kW,3臺,2用1備。
風(fēng)機(jī)房與水泵間合建,采用羅茨鼓風(fēng)機(jī)3臺,2用1備。
(5)深層曝氣濾池
設(shè)計(jì)污泥負(fù)荷為1.0 kg BOD5/(kg·MLSS),水力停留時(shí)間HRT為12.0 h;設(shè)計(jì)出水CODCr為100 mg/L。采用鋼制防腐設(shè)備1座,尺寸:內(nèi)徑為30 m,外徑為40 m,高為15 m。
(6)配水池與二沉池
配水井2座,采用半地下鋼砼結(jié)構(gòu)。尺寸為10 m(直徑)×6 m(高)。底部設(shè)置槳翼攪拌裝置,電機(jī)功率為0.75 kW。深層曝氣生物濾池為地上式,出水能量較大,添加減速機(jī)起到消能的作用。
設(shè)計(jì)二沉池為半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),外觀尺寸(L×W×H)為20 m×50 m×8 m。停留時(shí)間為3.0 h,表面負(fù)荷為1.6 m3/h。經(jīng)2座配水井與各配水管將泥水均勻配制到二沉池中實(shí)現(xiàn)泥水分離。
(7)清水池與二泵站
清水池位于二沉池尾部,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸(L×W×H)為8 m×5 m×6 m。清水池中的水經(jīng)次氯酸鈉消毒后,由二次加壓水泵加壓,送入排水管。水泵規(guī)格Q=617 m3/h,功率為 45 kW,揚(yáng)程為15 m,2用1備。
(8)集泥池與污泥脫水池
集泥池與清水池規(guī)格相同。污泥脫水池采用地下式鋼砼結(jié)構(gòu),外觀尺寸(L×W×H)為8 m×5 m×7.5 m。貯泥能力強(qiáng),動力消耗低,操作簡便。
3.2.2 系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)
(1)系統(tǒng)運(yùn)行的活性污泥濃度為8 g/mL。常規(guī)的曝氣池在1.5~4.5 g/mL,加之匹配高效的充氧能力,溶解氧含量保持在3.0 g/mL左右。
(2)在降流管中的流速為1.2 m/s,充氧能力可達(dá)0.8 kg/(m3·g)。
現(xiàn)場試驗(yàn)進(jìn)水取樣點(diǎn)為沉砂池進(jìn)水,出水取樣點(diǎn)設(shè)在處理工藝二沉池后的廢水總排放口。在生產(chǎn)期的正常生產(chǎn)工況下,連續(xù)測試廢水進(jìn)、出水水質(zhì)指標(biāo),每4 h采樣1次,每日采樣總數(shù)為6次,連續(xù)采樣監(jiān)測6 d,監(jiān)測指標(biāo)均為常規(guī)性污染物的監(jiān)測指標(biāo),按《地表水和污水監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJ/T 91—2002)技術(shù)要求執(zhí)行。
(1)pH
加工番茄醬時(shí),pH主要來源于番茄自身,生產(chǎn)過程中無高強(qiáng)酸產(chǎn)生。進(jìn)水pH值在4.0~6.5,加堿液進(jìn)行調(diào)節(jié),出水pH值為6.72~7.38,均值為7.26,接近中性,達(dá)到允許排放要求,監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖2所示。
(2)固體懸浮物SS
番茄醬生產(chǎn)過程中,固體污染物主要來源有兩類。一類是加工期間分離出的果皮、籽粒以及分揀出的生、爛番茄等,產(chǎn)生量約占番茄原料的3%~5%,分離收集后大部分用作牲畜色料,極少數(shù)企業(yè)用作提取番茄紅素的原料;另一類是原料送水、原料
圖2 進(jìn)出口廢水pHFig.2 Influent and Effluent pH Value of Wastewater
沖洗廢水、設(shè)備清洗廢水。原料送水及原料沖洗廢水中含有一定量從泥土中帶來的泥沙,設(shè)備沖洗廢水中則含有果皮和籽粒等。由圖3可知:進(jìn)水SS在144~335 mg/L,均值為202.9 mg/L;二沉池出水SS在6~19 mg/L,均值為12.5 mg/L,平均去除率為93.8%。
圖3 進(jìn)出口廢水懸浮物Fig.3 Influent and Effluent SS of Wastewater
(3)COD
水體中還原性物質(zhì)在降解過程中可降低水中的溶解氧,導(dǎo)致水生生物窒息死亡,進(jìn)而水質(zhì)惡化腐敗變臭?;瘜W(xué)需氧量的高低反映水中還原性物質(zhì)的多寡,在番茄醬生產(chǎn)廢水中以有機(jī)污染物為主。COD是水質(zhì)監(jiān)測的重要指標(biāo),連續(xù)監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖4所示。由圖4可知:進(jìn)水CODCr為732~1 234 mg/L,均值為998.6 mg/L;出水CODCr為21~47 mg/L,均值為32.1 mg/L,平均去除率為96.8%。
(4)BOD5
生化需氧量反映水中還原性有機(jī)物質(zhì)的多少,是微生物可利用有機(jī)物生長繁殖所消耗的氧量。BOD和COD的差值可以反映廢水中微生物難以降解的有機(jī)物的多少,此類有機(jī)物對水體的危害更大。番茄醬生產(chǎn)廢水的BOD含量高,易于生物降解。由圖5可知:進(jìn)口廢水BOD5為296~540 mg/L,均值為391.5 mg/L;出水BOD5為7.3~14.4 mg/L,均值為11.1 mg/L,平均去除率為97.2%。
(5)TN和氨氮
眾所周知,水體中氮磷含量高于微生物生長需求時(shí),水體易富營養(yǎng)化。TN包括有機(jī)氮和無機(jī)氮,有機(jī)氮主要包括水中的尿素、蛋白質(zhì)等大分子含氮有機(jī)物,無機(jī)氮是水中含有的銨態(tài)氮和硝態(tài)氮。有機(jī)氮在水中微生物作用下,通過氨化反應(yīng)轉(zhuǎn)化為銨態(tài)氮,然后經(jīng)硝化和反硝化作用生成氮?dú)馀懦?。番茄醬生產(chǎn)廢水處理站的水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:進(jìn)水口
圖4 進(jìn)出口廢水CODFig.4 Influent and Effluent COD of Wastewater
圖5 進(jìn)出口廢水BOD5Fig.5 Influent and Effluent BOD5 of Wastewater
TN為13.2~32.1 mg/L,均值為20.6 mg/L;出水口TN為5.2~7.4 mg/L,均值為6.1 mg/L,平均去除率為70.4%。進(jìn)水氨氮為9.6~18.2 mg/L,均值為14.6 mg/L;出水氨氮為1.6~4.1 mg/L,均值為2.8 mg/L,平均去除率為79.3%,如圖6所示。深層曝氣工藝對氮的去除效果顯著,出水可以達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級A標(biāo)準(zhǔn)。
圖6 進(jìn)出口廢水氨氮和TNFig.6 Influent and Effluent Ammonia Nitrogen and TN of Wastewater
(6)TP
磷與氮是導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化的主要元素,雖然含量很低,但大量的排放依然對水體造成嚴(yán)重的污染[6]。氮磷的排放使水中藻類植物瘋長,溶解氧降低,影響魚蝦和其他水中生物的生長,水體透明度下降,甚至形成水華、赤潮等水質(zhì)惡化現(xiàn)象[7]。番茄醬生產(chǎn)廢水與其他廢水相比,磷含量低,通過深層曝氣法工藝處理后,極易達(dá)到水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:進(jìn)水口TP為1.3~4.8 mg/L,均值為2.54 mg/L;出水口TP 在0.21~0.58 mg/L,均值為0.37 mg/L,平均去除率為85.4%,如圖7所示。
圖7 進(jìn)出口廢水TPFig.7 Influent and Effluent TP of Wastewater
與普通活性污泥法相比,深層曝氣法有以下優(yōu)勢。
(1)充氧能力
深層曝氣法的充氧能力遠(yuǎn)高于其他曝氣法。氧在水中的傳質(zhì):dC/dt=KLa(Cs-C)。深層塔水深造成的靜水壓力提高了傳氧分壓和傳氧動力(Cs-C)。升流管釋放的微氣泡起揚(yáng)升水流的作用,可補(bǔ)充降流管內(nèi)空氣泡下降所需的能量,因此,在不需要高能耗的情況下就能獲得高的氣相分壓,塔內(nèi)氣水混合充分,溶解氧含量高,KLa成倍增加。充氧動力Eo不高即能滿足供氧,供氧效率高。
(2)脫氣池設(shè)計(jì)利于泥水分離
深層曝氣法與常規(guī)的曝氣工藝相比,在數(shù)倍于其他曝氣法的靜水壓力下充氧,混合液中溶有過飽和空氣以及生物氧化反應(yīng)過程中產(chǎn)生的廢氣(N2、CO2等),出水中帶有較多微氣泡,影響后續(xù)二沉池的沉淀效果和出水SS。曝氣塔頂部設(shè)計(jì)的脫氣區(qū)能有效去除微氣泡,使混合液出水有利于后續(xù)的泥水分離。
(3)中間配水池的設(shè)計(jì)有利于二沉池功能的發(fā)揮
生化池出水進(jìn)入二沉池前,進(jìn)入到加裝了減速機(jī)的配水井中,一則消減高塔出水的能量,降低水流流速,平穩(wěn)沉淀池水流;二則讓水中產(chǎn)生的氣泡和廢氣進(jìn)一步溢出,防止細(xì)小的膠體微粒等隨氣泡帶入二沉池。在進(jìn)入二沉池前設(shè)有消能、穩(wěn)流及脫氣功能的配水池,強(qiáng)化了二沉池的功能。
(4)單氣源動力設(shè)計(jì)系統(tǒng)效能提高
該深層曝氣法工藝設(shè)計(jì)采用氣提循環(huán)法,以單一的壓縮空氣作為循環(huán)動力,使污水在塔筒中上升和下降流動的同時(shí)完成混合攪拌和充氧過程,并完成有機(jī)物的降解。內(nèi)部循環(huán)系統(tǒng)省去了一套水泵及循環(huán)管路系統(tǒng),投資低,供氧量充足。降流管中的流速為1.2~1.5 m/s,加強(qiáng)了水流紊動,使KLa成倍增加,其氧傳遞速率快,動效率Ep高于其他曝氣方法。
運(yùn)行費(fèi)用包括動力費(fèi)、菌配及藥劑費(fèi)、人工費(fèi)、污泥處置費(fèi)等[8]。
該工程每日處理水量為21 600 t,用電設(shè)備總功率為6 363 kW,功率系數(shù)按0.8計(jì),電費(fèi)按民用電價(jià)0.6元/度計(jì),廢水處理運(yùn)行費(fèi)用為0.73元/(m3廢水)。其中,電費(fèi)為0.18元/(m3廢水);培菌及藥劑費(fèi)為0.20元/(m3廢水);人工費(fèi)用為0.10元/(m3廢水);污泥處置費(fèi)用為0.25元/(m3廢水)。
(1)出口pH均值為7.26,SS≤20 mg/L,CODCr≤40 mg/L,BOD5≤15 mg/L,TN≤8 mg/L,氨氮≤5 mg/L,TP≤0.6 mg/L,以上指標(biāo)均達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)規(guī)定的一級B標(biāo)準(zhǔn)。
(2)除BOD5和SS外,其余指標(biāo)甚至能達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)。SS較高可能是出水中未去除的膠體及菌團(tuán)微粒所致,而較高的SS也間接增加了出水BOD5,建議在工藝出水端增加強(qiáng)化過濾,降低SS的同時(shí),使出水達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)。
(3)進(jìn)水pH值在4.0~6.5,工藝加堿液調(diào)節(jié),出水pH均值為7.26,建議將出水pH均值保持在6.5左右即可,以節(jié)約堿液用量和生產(chǎn)成本。
(4)采用好氧深層曝氣池工藝處理高濃度番茄醬生產(chǎn)廢水,污染物去除率高,出水水質(zhì)優(yōu)且水質(zhì)穩(wěn)定,沖擊負(fù)荷抗擊能力較強(qiáng)。
深層曝氣法工藝處理番茄醬生產(chǎn)廢水的工程實(shí)例表明:深層曝氣法的除污能效顯著,對有機(jī)物的去除率高,且投資和運(yùn)行成本較低,可作為番茄加工廢水處理的優(yōu)先推薦工藝。