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        三峽庫區(qū)氧化溝脫氮工藝的低成本改造

        2020-09-16 07:25:20陳貴生
        凈水技術(shù) 2020年9期
        關(guān)鍵詞:泵房硝態(tài)硝化

        陳貴生,張 雙

        (重慶市三峽水務(wù)有限責任公司,重慶 400020)

        氧化溝工藝具有投資小、運行成本低、管理方便、污水處理流程簡單、抗沖擊負荷強等優(yōu)點,在三峽庫區(qū)城市污水處理廠得到了廣泛應(yīng)用[1-3]。但在實際運行過程中,由于氧化溝工藝主要采用轉(zhuǎn)刷、轉(zhuǎn)碟、倒傘曝氣裝置進行表面充氧曝氣,易造成溝內(nèi)污泥淤積、充氧效率低,且氧化溝體內(nèi)沒有獨立的缺氧區(qū)域,導(dǎo)致硝化效果差,脫氮效率不穩(wěn)定,能耗較高[3-5]。隨著國家水污染防治計劃的出臺,要求重點流域、區(qū)域的城鎮(zhèn)污水處理廠出水水質(zhì)滿足一級A標準[6-7]。某污水處理廠由于城市規(guī)劃,計劃在近5年實施搬遷,如果對該污水處理廠進行提標改造工程,工程投資約1 500萬元,5年整體搬遷后會造成大量資金浪費。為保證近期該污水處理廠TN、NH3-N穩(wěn)定達標,經(jīng)多方專家研討,決定在不停水、施工周期短、投資費用低的條件下,對該廠實施臨時性改造,以期提高脫氮效果,保證出水穩(wěn)定達一級A標準。

        1 工程概況

        該污水處理廠規(guī)劃總設(shè)計處理規(guī)模為3.0×104m3/d,服務(wù)面積為9.32 km2,服務(wù)人口約14萬人,主要收集服務(wù)范圍內(nèi)居民生活污水、少量類似生活污水水質(zhì)的工業(yè)廢水以及初期雨水。一期于2003年8月建成投運,建成處理規(guī)模為2.0×104m3/d,采用改良型氧化溝處理工藝。其中,廠內(nèi)提升泵站、粗格柵、細格柵按3.0×104m3/d一次建成,改良型氧化溝、二沉池、接觸消毒池按2.0×104m3/d設(shè)計,由于城市規(guī)劃調(diào)整,二期工程計劃進行異地擴建。一期設(shè)計進水:CODCr≤400 mg/L,BOD5≤250 mg/L,SS≤150 mg/L,TN≤60 mg/L,NH3-N≤35 mg/L,TP≤8 mg/L,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)的一級B 標準。污水處理廠尾水經(jīng)管道排入長江,污泥經(jīng)脫水后運輸至當?shù)厮鄰S焚燒處置。

        工藝流程如圖1所示。

        圖1 工藝流程Fig.1 Flow Chart of the Process

        2 存在問題及分析

        氧化溝是污水處理的核心設(shè)施之一。該廠現(xiàn)有氧化溝2組,單組處理能力為1.0×104m3/d,池容為6 336 m3,4條溝。單溝寬為6.0 m,深度為4.0 m,長度為70.0 m,水力停留時間為15 h。單組氧化溝配備3臺倒傘式表曝設(shè)備,單機裝機容量為55 kW,充氧能力為71~107 kg O2/h。每組氧化溝配備2臺潛水推流器,單機裝機容量為4.0 kW。氧化溝平面布置如圖2所示。

        2.1 水量超負荷

        2017年,全年實際日均處理水量如圖3所示。由于該廠污水收集采用截留式合流制方式,2017年全年實際處理水量在0.68萬~3.45萬m3/d,進廠水量波動較大。全年平均日處理水量為2.12萬m3/d,平均負荷率為106%,該污水處理廠已處于超負荷運行狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計,2017年超負荷運行天數(shù)為209 d,占全年57.2%。超負荷運行縮短了污水在氧化溝和二沉池的停留時間,出水超標風險增大;同時,進水水量超過設(shè)計處理水量時,易造成配套管網(wǎng)溢流,增加了水體環(huán)境污染的風險。

        2.2 部分指標無法穩(wěn)定達一級A標準

        該污水處理廠建成運行以來,運行情況良好。在超負荷運行的情況下,通過采取合理的工藝調(diào)控措施,各項出水指標均能達到一級B排放標準,進出水指標如表1所示。如出水執(zhí)行一級A標準排放,則TN、NH3-N、TP無法穩(wěn)定達標,各指標的一級A達標率分別為74.52%、89.67%、49.01%。TP的去除可通過在曝氣池出口增加除磷劑用量保證出水TP達標。

        NH3-N不達標問題:在好氧環(huán)境下,硝化菌將NH3-N氧化成硝態(tài)氮,從而去除污水中的NH3-N。表曝設(shè)備充氧效率較低,溶解氧監(jiān)測發(fā)現(xiàn),好氧段末端溶解氧小于0.7 mg/L。在超負荷運行情況下,需要更大的曝氣量確保微生物對污染物的分解。因此,NH3-N不達標主要是因為曝氣量不足。如每組氧化溝內(nèi)3臺倒傘式表曝設(shè)備全開,增加曝氣量,在一定程度上可提高NH3-N的去除效果,但在實際運行過程中,表曝設(shè)備全開縮短了缺氧環(huán)境的停留時間,不能保證出水TN達標,同時曝氣過量會導(dǎo)致污泥解絮和過度氧化,易造成其他出水指標波動。

        圖2 改造前氧化溝平面圖Fig.2 Plane Layout of Oxidation Ditch before Reconstruction

        圖3 2017年實際處理水量Fig.3 Actual Capacity of Water Treatment in 2017

        TN不達標問題:氧化溝未設(shè)置獨立的缺氧區(qū),無法形成反硝化菌適宜的脫氮環(huán)境,導(dǎo)致脫氮效果差。根據(jù)現(xiàn)場溶解氧濃度分析,氧化溝內(nèi)實際運行的工藝流程為“厭氧—好氧—缺氧”,氧化溝大部分區(qū)域為好氧段,僅在氧化溝出水口之后形成小段缺氧段,缺氧段有效容積約為960 m3,停留時間約為2.3 h,脫氮容積嚴重不足。氧化溝的進水和外回流污泥經(jīng)過厭氧區(qū)后直接進入好氧段,污水在好氧階段降解COD、BOD,同時發(fā)生硝化作用,然后再進入缺氧段,在缺氧段發(fā)生反硝化作用,此時污水中的碳源已經(jīng)較少,滿足不了反硝化作用對碳源的需求。即使通過投加碳源和工藝調(diào)控,TN均無法實現(xiàn)穩(wěn)定達標,再加上該廠處于超負荷運行,污水在生化池的停留時間減小,TN的處理效率進一步降低。

        表1 2017年污水處理廠進出水水質(zhì)Tab.1 Water Quality of Influent and Effluent in 2017

        3 改造方案

        3.1 改造思路

        鑒于該廠氧化溝無獨立缺氧區(qū),在應(yīng)對超負荷運行時,即使通過優(yōu)化工藝控制方式也不能滿足TN和NH3-N同時達標排放。在當下環(huán)境監(jiān)管嚴峻的形勢下,對該污水處理廠實施改造,確保出水達標排放迫在眉睫。5年內(nèi)該廠將面臨拆遷,如實施提標改造工程,建設(shè)周期長、投資成本高,后期拆遷后會造成資產(chǎn)浪費。同時,當?shù)卣阎贫ㄏ鄳?yīng)方案對該廠多余污水進行分流,但短期內(nèi)超負荷運行情況不會得到解決。為此,本著改造周期短、投資省、運行成本低、管理難度小的原則,在充分利用原廠構(gòu)建筑物和設(shè)施,以及確保施工期間不影響污水處理廠正常運行的基礎(chǔ)上,選擇切實可行的改造方案。本次改造的重點為新增缺氧池、在氧化溝內(nèi)新增曝氣裝置,同時加大除磷劑用量并優(yōu)化運行參數(shù),確保出水達標排放。

        3.2 改造實施方案

        (1)新增缺氧池。該廠二期預(yù)留用地現(xiàn)有約3 000 m3的廢水池,廢水池工藝尺寸:L×B×H=39.0 m×29.0 m×3.0 m,為增大缺氧區(qū)停留時間,將該廢水池改造為缺氧池,可增加3.6 h缺氧停留時間。同時,改造原有污泥泵房,將污泥泵房剩余污泥混合液以自流方式進入缺氧池,高濃度污泥混合液在缺氧池中進行反硝化脫氮后,最終采用提升泵將脫氮后的混合液泵送至生化系統(tǒng),補充生化系統(tǒng)污泥濃度。為確?;旌弦涸谌毖醭貎?nèi)均勻混合,防止沉淀,新增潛水推流器4個,單機裝機容量為4.0 kW,提升泵2臺,N=30 kW,H=15 m,Q=400 m3/h。

        (2)新增曝氣裝置。鑒于超負荷運行導(dǎo)致充氧不足,影響出水NH3-N指標,擬在每組氧化溝3#表曝機所在溝渠內(nèi),安裝管式曝氣裝置,增加好氧段容積,增大系統(tǒng)充氧能力。每組氧化溝配備MS70型號薄膜管式微孔曝氣器30個,曝氣管間距為1.0 m,羅茨鼓風機2臺(每組氧化溝1臺),N=22 kW,Q=13.23 m3/min。曝氣管安裝方法:將2塊角鋼用膨脹螺絲固定在氧化溝池壁作為支架(2塊角鋼之間預(yù)留縫隙),曝氣管兩端采用DN15不銹鋼管連接成U型管,U型管沿著氧化溝池壁角鋼支架縫隙插入池底,這種曝氣管安裝方法可實現(xiàn)不停水安裝,具有安裝方便、維修便利等特點。

        改造后的平面圖如圖4所示。

        4 改造后運行效果

        該廠通過新增缺氧池和曝氣裝置改造后,優(yōu)化了運行模式,氧化溝內(nèi)開啟曝氣機2#、曝氣機3#和底部曝氣裝置進行曝氣,氧化溝內(nèi)形成了厭氧—缺氧—好氧的運行模式,同時針對進水水質(zhì)水量波動情況,靈活調(diào)整曝氣機1#設(shè)備的運行時間,保證好氧段末端溶解氧在2.0 mg/L以上以提高硝化效果。污泥泵房的高濃度剩余污泥流入缺氧池,反硝化進一步脫氮,脫氮后的污泥提升至氧化溝以補充生化池所需污泥,在保證處理效果和降低能耗的同時,回流污泥量控制在50%~80%。根據(jù)季節(jié)性變化,將氧化溝污泥濃度控制在3 500~6 000 mg/L,控制泥齡為18~22 d,冬季污泥活性較差,可適當提高活性污泥濃度和泥齡。

        圖4 改造后氧化溝平面圖Fig.4 Plane Layout of Oxidation Ditch after Reconstruction

        圖5 改造前后氧化溝出口氮濃度Fig.5 Nitrogen Concentration at the Outlet of Oxidation Ditch before and after Reconstruction

        生活污水中TN主要由有機氮、NH3-N、硝態(tài)氮,以有機氮和NH3-N為主,NH3-N占比約60%。經(jīng)過氨化和硝化后,TN主要以硝態(tài)氮和NH3-N形式存在[6]。為分析改造后系統(tǒng)對硝態(tài)氮和NH3-N的去除效果,通過現(xiàn)場在線儀表監(jiān)測,改造前后氧化溝出水硝態(tài)氮和NH3-N的濃度如圖5所示。改造前,氧化溝出口硝態(tài)氮和NH3-N的濃度分別為8.68、2.69 mg/L。通過新增曝氣裝置提高系統(tǒng)的充氧能力,有助于NH3-N和有機氮的氧化。因此,改造后氧化溝出水NH3-N大幅度降低,氧化溝出口NH3-N平均濃度為0.78 mg/L。新增缺氧池后,污泥泵房的高濃度剩余污泥流入缺氧池,由于污泥泵房的溶解氧較低,流入缺氧池后能形成良好的缺氧環(huán)境,在未額外投加碳源的缺氧環(huán)境下,高濃度的微生物利用內(nèi)源反硝化進一步脫氮,缺氧池出口硝態(tài)氮濃度降低至0.8 mg/L,脫氮較徹底。脫氮后的污泥提升至氧化溝厭氧區(qū),一方面,補充了生化池中的污泥濃度;另一方面,饑餓狀態(tài)的污泥進入氧化溝后,能快速吸附進水中的污染物,提高了污染物的處理效果。改造后的氧化溝出口硝態(tài)氮平均濃度為7.28 mg/L,較改造前降幅為16.13%。改造后,硝態(tài)氮和NH3-N濃度均有不同程度的降低,因此,出水TN由原來的12.44 mg/L降低至9.66 mg/L。其中,出水平均NH3-N由原來的2.72 mg/L降低至0.78 mg/L。

        通過改造和優(yōu)化運行,出水水質(zhì)能穩(wěn)定達到一級A排放標準,改造后進出水水質(zhì)如表2所示。在氧化溝出水口末端增加除磷劑PAC投加,平均出水TP由1.06 mg/L下降至0.28 mg/L。缺氧池的新建增加了系統(tǒng)停留時間,高濃度饑餓狀態(tài)的微生物進入生化池后提高了有機污染物的去除效果。因此,出水COD和BOD均有一定程度的下降。

        表2 改造后進出、出水水質(zhì)Tab.2 Influent and Effluent Water Quality after Reconstruction

        5 效益分析

        本次改造在充分利舊的基礎(chǔ)上,新增提升泵2臺、羅茨風機2臺、潛水推流器4臺、MS70曝氣管60根、管道等,改造污泥泵房及外回流管道。改造總費用為80.1萬元(其中,設(shè)備及管道改造費用為72.08萬元,其他費用為8.02萬元),與整個工程提標改造相比,可節(jié)約工程投資約1 400萬元;與同類改造項目相比,節(jié)約投資593.46萬元(胡前[4]對轉(zhuǎn)刷曝氣雙溝式氧化溝工藝升級改造總投資約673.56萬元)。

        本次改造可在未停水條件下進行施工,施工周期短(約30 d),對廠內(nèi)生產(chǎn)無影響。

        改造后電耗為0.417 6 kW·h/m3,較改造前新增電耗0.037 kW·h/m3;為保證出水穩(wěn)定達標,在氧化溝出口投加除磷劑5.43 mg/L,TP出水穩(wěn)定在0.28 mg/L,較改造前新增除磷劑投加量2.74 mg/L,改造的投入成本和污水處理新增的直接費用(包括電費、藥劑費)低于同行業(yè)提升為相同標準的污水廠[8]。雖然改造后電耗和藥耗都有一定程度的增加,但出水水質(zhì)提升后,TN、NH3-N、TP削減量分別提高了20.29、14.12、5.69 t/a,減輕了水體的污染負荷,環(huán)境效益顯著。

        6 結(jié)論

        在不停水的條件下,充分利用廠內(nèi)構(gòu)筑物和設(shè)施,采取將廢水池改造為缺氧池、新增曝氣裝置、改造污泥泵房管線等改造措施,大大提升了系統(tǒng)的脫氮能力。通過優(yōu)化運行模式,改造后出水各項指標均能滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級A標準,污染物減排量進一步降低,對當?shù)厮h(huán)境改善有積極意義。同時,本次改造工程投資和新增污水處理費用處于同行業(yè)較低水平。

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